龍河江 周仕來
(貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院)
根據(jù)貴州省安監(jiān)局2014年11月發(fā)布的《貴州省煤礦較重大瓦斯事故原因分析報告》:2012年1月—2014年10月,全省煤礦共發(fā)生事故90起、死亡270人,瓦斯事故仍然是影響煤礦安全生產(chǎn)的第一“殺手”。如新華煤礦“6.11”重大煤與瓦斯突出事故,造成10死亡,事故原因分析為瓦斯治理不達(dá)標(biāo)、防突措施不到位、防突設(shè)施不完善。通過現(xiàn)場調(diào)研,該礦前期石門揭煤采取的防突措施之一正是美固MP364注漿加固技術(shù),因此,對該防突技術(shù)措施使用的安全性應(yīng)引起高度重視。
美固MP364是一種雙組分不含溶劑的硅酸鹽注漿樹脂,適用于破碎煤層和巖層的快速膠結(jié)固化,在短時間內(nèi)就能有很高的粘結(jié)強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度,且阻燃抗靜電。性能參數(shù)見表1。
表1 美國MP364性能參數(shù)
基于美固MP364各項指標(biāo)性能的優(yōu)越性,被廣泛使用在石門揭煤過程中注漿加固防突,如貴州松河煤礦、淮北礦業(yè)集團(tuán)、平煤集團(tuán)等。
新華煤礦隸屬六枝工礦集團(tuán),設(shè)計生產(chǎn)能力120萬t/a,屬煤與瓦斯突出礦井?!?.11”重大煤與瓦斯突出事故,突出煤(巖)量約1010 t,瓦斯涌出量約12萬m3,造成10人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失1634萬元。事故直接原因是區(qū)域和局部防突措施落實(shí)不到位,1601回風(fēng)順槽2#聯(lián)絡(luò)巷揭穿的M6煤層未消除突出危險性,石門揭煤時放炮誘發(fā)煤與瓦斯突出。
石門揭煤地點(diǎn)位于井下1601運(yùn)輸順槽和回風(fēng)順槽,所揭煤層為M6煤層,揭煤厚度4.8 m,煤層平均傾角為8°,巷道頂板以粉砂巖為主,節(jié)理裂隙發(fā)育,屬中等穩(wěn)定頂板,瓦斯含量最高達(dá)18.38 m3/t。巷道與煤層夾角為15°,巷道斷面16 m2,從煤層底板向頂板方向掘進(jìn),頂板先見煤,巷道工作面位置距煤層法線距離為2 m。
根據(jù)設(shè)計施工方案,1601回風(fēng)順槽石門揭煤注漿從巷道工作面距煤層法線距離2 m處開始,每個循環(huán)注漿加固距離為5 m,每向前掘進(jìn)3 m進(jìn)行下一個循環(huán)注漿,每個循環(huán)預(yù)留2 m超前加固距離。從巷道法線2 m至巷道頂板穿過煤層巷道掘進(jìn)距離為23.9 m,循環(huán)數(shù)為9個,注漿孔共44個。石門揭煤注漿方案剖面如圖1所示。
在1601運(yùn)輸順槽和回風(fēng)順槽石門揭煤注漿過程中,采用1∶1輸出的雙液注漿泵,風(fēng)壓為0.4 MPa,風(fēng)量為6 m3/min,輸出壓力為0~16 MPa。靜態(tài)混合器長0.3 m,連接三通和金屬注漿管,使A、B組分混合。共使用美固MP364材料33.2 t,A、B雙組分費(fèi)用約125.2萬元,成本較高。注漿主要配件如表2所示。
檢查注漿泵及管路的連接情況→打開A輸出閥門→沖開封孔器壓力塞→打開B輸出閥門→開始注漿→暫停注漿→用A組分沖洗混合管10 s→結(jié)束注漿→用機(jī)油清洗注漿泵和管路,取出混合管路內(nèi)攪拌器洗凈[1]。注漿系統(tǒng)布置及封孔器如圖2、圖3所示。
圖1 1601回風(fēng)順槽石門揭煤注漿循環(huán)剖面示意
表2 注漿主要配件
圖2 注漿系統(tǒng)設(shè)備布置示意
圖3 注漿前、后封孔器變化
(1)注漿加固后,改變了煤(巖)體的松散結(jié)構(gòu),提高了粘結(jié)力,使上覆煤(巖)體形成一個整體支撐體系,達(dá)到了主動支護(hù)的作用,對防止煤與瓦斯突出具有一定的效果。
(2)針對常規(guī)防突措施的不足,采用煤體注漿固化的方法,提高石門揭煤處煤體強(qiáng)度,增強(qiáng)圍巖穩(wěn)定性,降低煤層中初始釋放瓦斯膨脹,防止煤與瓦斯突出[2]。
(3)基于其材料本身的特點(diǎn):凝固時間快,抗壓能力較強(qiáng),相對其他防突措施工藝簡單,操作方便,具有快速性和實(shí)用性,但成本較高。
(1)由于貴州省特殊的地質(zhì)地形特征,煤層瓦斯賦存量大,煤層透氣性差,瓦斯抽放率低,且地質(zhì)條件復(fù)雜,很難形成大型礦井,所以全省以中、小煤礦為主,形成了“點(diǎn)多面廣”的格局,不利于監(jiān)察和管理[3]。
(2)現(xiàn)場施工過程中,由于巷道采用炮掘,美固MP364注漿加固因打鉆和爆破而松動破壞,防突效果大大降低。
(3)該礦煤層堅固性系數(shù)為0.17~0.34,煤層透氣性差,瓦斯含量在8 m3/t以上;巷道頂板以層狀粉砂巖為主,鈣泥質(zhì)互層膠結(jié),節(jié)理裂隙發(fā)育等,都給注漿加固技術(shù)帶來了一定的危險性。
(4)美固MP364產(chǎn)品A組分38 kg,密度1490 kg/m3,25 L/桶;B 組分 30 kg,密度 1180 kg/m3,25 L/桶。但現(xiàn)場施工人員對A、B組分的配比往往很隨意,使得注漿效果差。
(5)施工前的試驗(yàn)工作不到位,按照規(guī)定,注漿加固前必須對材料進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),以達(dá)到注漿效果,但現(xiàn)場施工人員落實(shí)不夠。
(1)石門揭煤防突應(yīng)該多措并舉,不能單靠注漿加固。如通過施工迎頭排放鉆孔、金屬骨架支護(hù)及注入瑪麗散加固等措施,以降低石門穿煤過程中煤體突出、涌出及冒頂?shù)奈kU[4]。
(2)研究新材料和新工藝。如采用高效膨脹劑施工,利用靜態(tài)爆破作業(yè)方式進(jìn)行石門揭煤,可有效緩慢釋放瓦斯及煤體應(yīng)力,避免由于突然揭開石門而導(dǎo)致的誘導(dǎo)突出,避免突出事故的發(fā)生[5]。
(3)控制注漿速度和注漿量為10~14 L/min,當(dāng)泵的壓力達(dá)到12 MPa以上時,可放緩注漿速度,否則會超出設(shè)計范圍,達(dá)不到加固效果。
(4)在注漿過程中,施工地點(diǎn)10 m范圍內(nèi),注漿孔正前方嚴(yán)禁人員進(jìn)入,防止高壓漿液從孔內(nèi)噴出或管路破裂傷人。泵站開啟后,時刻注意壓力表的變化,及時調(diào)整檔位,發(fā)現(xiàn)異常馬上停泵處理。
(5)注漿泵各個風(fēng)管、油管連接部位必須牢固可靠,白色輸入管接到泵的A組分吸入端,黑色輸入管接B組分吸入端,嚴(yán)禁將A、B組分誤接。
(6)現(xiàn)場必須有區(qū)隊長專人負(fù)責(zé)指揮,在設(shè)計施工方案中必須對注漿距離、鉆孔參數(shù)、注漿量、封孔措施等科學(xué)優(yōu)化。
安全生產(chǎn)一直都是煤礦開采的難題。應(yīng)從新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料出發(fā),合理規(guī)劃,科學(xué)采礦。美固MP364注漿加固技術(shù)在煤礦生產(chǎn)中的應(yīng)用雖然取得了一定效果,但也要因地制宜,謹(jǐn)慎施工,建議與其他防突措施聯(lián)合使用,并加強(qiáng)其安全性的論證與監(jiān)督工作。
[1] 朱俊奎.石門揭煤固化技術(shù)防止煤與瓦斯突出的應(yīng)用[J].煤炭工程,2011(1):39-41.
[2] 李青松,韓真理,馬 曙.煤巖固化防突技術(shù)在松河礦石門揭煤中的應(yīng)用[J].煤炭工程,2010(7):31-33.
[3] 李楊飛.貴州省煤與瓦斯突出事故統(tǒng)計分析及防范措施[J].煤炭技術(shù),2013,32(4):108-109.
[4] 劉 震,李增華,楊永良,等.緩斜特厚煤層石門揭煤區(qū)域綜合防突技術(shù)[J].煤礦安全,2010(8):23-26.
[5] 楊 東.膨脹劑緩釋石門揭煤新工藝[J].煤礦安全,2013,44(8):58-60.