王茹玲,賈永輝
(河北宣鉆重型機械有限公司,河北 張家口 075100)
我公司現(xiàn)使用的液壓回轉(zhuǎn)氣動鑿巖機的沖擊配氣機構(gòu)屬于無閥配氣類型;采用獨立的液壓回轉(zhuǎn)機構(gòu);高壓水排渣系統(tǒng)。沖擊頻率屬于高頻。此鑿巖機的鉆孔破巖原理為沖擊轉(zhuǎn)動式[1]。
鑿巖機故障初期,鑿巖效率明顯降低,鑿巖速度幾乎為零。但排渣系統(tǒng)工作正常。即時停機,對鑿巖機的各個潤滑油口添加潤滑油;再次試運行機器,起初釬桿沖擊轉(zhuǎn)動緩慢,隨后停止沖擊、轉(zhuǎn)動。
故障發(fā)生時空壓機工作正常;測通過進氣閥的氣體壓力,約為0.63 MPa,進氣壓力正常;鑿巖機排氣口(安裝有消音罩),有氣體排出,無異常響動,說明設(shè)備內(nèi)部沒有憋壓,排氣正常。拆下回轉(zhuǎn)系統(tǒng)中的液壓馬達和減速機,分別安裝到正常工作的機器中,試運行均無異常。說明回轉(zhuǎn)液壓馬達和減速機不存在故障。擰下貫穿整個機身的長桿螺栓,卸下鑿巖機的柄體,檢查配氣體中安裝的啟動閥,無松動,預(yù)設(shè)打開壓力未發(fā)生改變,無漏氣現(xiàn)象。
進一步拆機,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動套上的所有潤滑槽內(nèi)布滿了白色硬物,與連接體配裝的襯套內(nèi)表面一端被刮削。刮削位置恰好與轉(zhuǎn)動套上的潤滑槽位置相對應(yīng)。圖1圈中黑色線條是被削表面和無損傷表面形成的微小臺階;而刮傷表面平整光滑,疑是高速旋轉(zhuǎn)的切屑造成。
圖1 聯(lián)接體和襯套
對轉(zhuǎn)動套上潤滑槽內(nèi)的乳白色物質(zhì)進行檢測,其主要材質(zhì)為聚酰胺,與襯套材料相同。此材料為韌性角狀結(jié)晶性樹脂,具有很高的機械強度、韌性好、耐疲勞、表面光滑、摩擦系數(shù)小、耐磨、易染色、無毒和無臭;但它的另一個特點是吸水性大[2]。而此臺出現(xiàn)故障的鑿巖機,工作環(huán)境異常潮濕,以聚酰胺為主要材料的襯套的尺寸穩(wěn)定性會受到影響。導(dǎo)致襯套內(nèi)表面與轉(zhuǎn)動軸外表面的配合公差超出允許公差范圍值,致使轉(zhuǎn)動套上潤滑油道的棱邊切削襯套內(nèi)表面。切削產(chǎn)生的碎屑進入轉(zhuǎn)動套上的潤滑槽中,同時堵塞各個潤滑孔。轉(zhuǎn)動套上的潤滑槽和潤滑孔位置如圖2。轉(zhuǎn)動套由液壓馬達和減速齒輪帶動,其旋轉(zhuǎn)速度高。不良的潤滑致使襯套內(nèi)表面與轉(zhuǎn)動套外表面之間發(fā)生干摩擦,機器內(nèi)部溫度急劇升高,超出了聚酰胺材料的熔化溫度(230℃—280℃之間),造成潤滑槽內(nèi)的碎屑熔化。聚酰胺材料的另兩個特性:流動性好,且凝固時間僅需3分鐘[2]。在停機加注潤滑油時,熔化的聚酰胺材料在潤滑槽內(nèi)重新塑型并凝固,堵塞潤滑槽內(nèi)的潤滑孔。因此出現(xiàn)了上述拆機后看到的情況。
圖2 轉(zhuǎn)動套
增加樹脂中纖維的含量,可降低樹脂的吸水率,同時聚酰胺與玻璃纖維親和性好??梢酝ㄟ^適當增加襯套材料內(nèi)的玻璃纖維含量,影響聚酰胺材料的吸水性,提高其尺寸穩(wěn)定性??紤]維修成本和維修時間,以上方案不適用于此臺鑿巖機維修。鑒于尺寸和潤滑問題造成的機器故障,我們將聯(lián)接體和襯套上的潤滑孔道由原來的2個增加為3個;同時更換了襯套,其內(nèi)徑尺寸公差已降低。經(jīng)此維修后鑿巖機運行正常。
[1]王運敏.中國采礦設(shè)備手冊[k].科學(xué)出版社,2007.
[2]Robert L.Mott.Machine Elements in Mechanical Design[M].China Machine Press,2003.01.