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燃煤電廠聯(lián)合脫硝SCR系統(tǒng)流場(chǎng)模擬研究和實(shí)踐

2015-06-05 14:57朱晨曦李葦林鄭迎九沈煜暉楊彭飛
綜合智慧能源 2015年6期
關(guān)鍵詞:冷態(tài)模型試驗(yàn)煙道

朱晨曦,李葦林,鄭迎九,沈煜暉,楊彭飛

(1.杭州華電半山發(fā)電有限公司,杭州 310015;2.中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司,北京 100160)

燃煤電廠聯(lián)合脫硝SCR系統(tǒng)流場(chǎng)模擬研究和實(shí)踐

朱晨曦1,李葦林2,鄭迎九1,沈煜暉2,楊彭飛2

(1.杭州華電半山發(fā)電有限公司,杭州 310015;2.中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司,北京 100160)

針對(duì)聯(lián)合脫硝選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)流體流動(dòng)特性研究,借助數(shù)值模擬和物理冷態(tài)模型試驗(yàn),計(jì)算和驗(yàn)證不同工況條件下SCR脫硝系統(tǒng)內(nèi)煙氣流場(chǎng)、速度、溫度的分布和壓力損失。流場(chǎng)模擬研究成果指導(dǎo)SCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì),使脫硝反應(yīng)器達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài),為老機(jī)組煙氣脫硝改造提供借鑒。

燃煤電廠;聯(lián)合脫硝;選擇性催化還原;流體動(dòng)力學(xué);模型冷態(tài)試驗(yàn);流場(chǎng);模擬研究

0 引言

隨著我國(guó)對(duì)氮氧化物(NOx)排放的控制越來(lái)越嚴(yán)格,選擇性催化還原(SCR)煙氣脫硝作為主要的脫硝技術(shù)在燃煤電廠得到了廣泛應(yīng)用[1-2]。脫硝反應(yīng)器流場(chǎng)成為SCR脫硝關(guān)鍵技術(shù)之一,通常在反應(yīng)器前煙道中布置導(dǎo)流板,而最佳的導(dǎo)流板布置方案需通過(guò)大量基礎(chǔ)試驗(yàn)獲得。隨著計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,利用高效、便捷的CFD軟件對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)值模擬仿真,可以為脫硝反應(yīng)器煙道導(dǎo)流板的設(shè)計(jì)和改進(jìn)提供重要參數(shù)[3-4],節(jié)約時(shí)間和試驗(yàn)成本。因此,很多學(xué)者對(duì)煙氣進(jìn)入SCR反應(yīng)器前的流場(chǎng)及煙氣與氨氣混合的均勻性[5-7]進(jìn)行了研究。

目前,針對(duì)聯(lián)合脫硝SCR系統(tǒng)在省煤器下方直接布置催化劑(催化劑下即為灰斗,側(cè)面為煙道出口)這一方式鮮有人進(jìn)行研究,因此,本文利用ANSYS軟件包對(duì)聯(lián)合脫硝SCR系統(tǒng)流體流動(dòng)特性進(jìn)行研究,計(jì)算不同工況條件下系統(tǒng)內(nèi)煙氣流場(chǎng)、速度和壓力損失,通過(guò)數(shù)值模擬反復(fù)優(yōu)化導(dǎo)流葉片的形狀及位置。

根據(jù)相似性理論,通過(guò)1∶12物理冷態(tài)模型試驗(yàn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證。對(duì)物理冷態(tài)模型試驗(yàn)和數(shù)值模擬結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,在催化劑高度發(fā)生變化后進(jìn)行數(shù)值模擬校核,最終提出滿足現(xiàn)有技術(shù)指標(biāo)的導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)。

本文研究和實(shí)踐以某電廠#5機(jī)組420 t/h鍋爐聯(lián)合脫硝SCR系統(tǒng)為依托。SCR反應(yīng)器不設(shè)噴氨格柵(AIG),SCR脫硝還原劑為聯(lián)合脫硝選擇性非催化還原法(SNCR)反應(yīng)裝置未反應(yīng)完的還原劑。SCR脫硝系統(tǒng)兩側(cè)結(jié)構(gòu)完全一致,故僅以單側(cè)為研究對(duì)象。CFD數(shù)值模擬和物理冷態(tài)模型試驗(yàn)以機(jī)組100%負(fù)荷、鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)為例。

1 SCR煙氣脫硝系統(tǒng)

1.1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介

SCR脫硝系統(tǒng)范圍從省煤器出口至空氣預(yù)熱器入口煙道,包含煙道、SCR入口導(dǎo)流裝置、吹灰裝置、煙道內(nèi)導(dǎo)流板、反應(yīng)器本體、催化劑、內(nèi)部件及測(cè)量裝置等。SCR反應(yīng)器置于鍋爐尾部豎井煙道內(nèi),界于主省煤器與省煤器灰斗之間,高溫、高塵布置。設(shè)計(jì)一層板式催化劑,催化劑模塊采用“1/2+1/2”模式兩個(gè)半層上下疊放,催化劑總量107.2m3。

SCR設(shè)計(jì)脫硝效率55%,設(shè)計(jì)邊界條件:入口氮氧化物質(zhì)量濃度200.00mg/m3,出口氮氧化物質(zhì)量濃度90.00mg/m3,出口氨質(zhì)量濃度不大于2.28 mg/m3。

脫硝系統(tǒng)壓力損失在性能考核試驗(yàn)時(shí)不大于450Pa,催化劑初始?jí)毫p失為190Pa。

1.2 脫硝系統(tǒng)入口煙氣參數(shù)

鍋爐BMCR工況時(shí)主省煤器出口煙氣參數(shù),見(jiàn)表1。

2 CFD數(shù)值過(guò)程

2.1 CFD優(yōu)化設(shè)計(jì)

(1)研究SCR反應(yīng)器及煙道煙氣流動(dòng)情況,確定SCR反應(yīng)器最佳布置方式,優(yōu)化煙道導(dǎo)向板設(shè)計(jì)并獲得均勻流場(chǎng)。

(2)優(yōu)化SCR入口導(dǎo)流裝置設(shè)計(jì),增強(qiáng)SCR入口煙氣混合均勻性。

(3)檢驗(yàn)不同階段SCR脫硝系統(tǒng)的壓力損失,以獲得最小壓力損失值。

(4)優(yōu)化煙氣溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)分布。

2.2 CFD模型

CFD模擬研究對(duì)象是從省煤器出口至空氣預(yù)熱器入口的煙道系統(tǒng),包含入口煙道、吹灰裝置、入口導(dǎo)流裝置、煙道內(nèi)導(dǎo)流板、脫硝反應(yīng)器及其內(nèi)部件等,如圖1所示。

圖1 SCR系統(tǒng)模型

2.3 計(jì)算模型

在進(jìn)行數(shù)值模擬試驗(yàn)過(guò)程中,數(shù)學(xué)模型的選取對(duì)計(jì)算結(jié)果起著至關(guān)重要的作用,此模擬對(duì)數(shù)學(xué)模型做出以下假設(shè):(1)不考慮煙氣中灰分的影響;(2)不考慮流動(dòng)中的化學(xué)反應(yīng)及影響;(3)流動(dòng)是定常的;(4)流體物性參數(shù)為常數(shù)[8]。涉及的主要計(jì)算模型包括氣相湍流模型及組分輸運(yùn)模型等[9]。

2.4 模擬結(jié)果和分析

流體模型CFD方案是基于使系統(tǒng)壓力損失最小、導(dǎo)流板數(shù)目最少的原則,對(duì)煙道內(nèi)整流部件進(jìn)行設(shè)計(jì)及優(yōu)化,通過(guò)對(duì)SCR裝置壓力損失性能、流場(chǎng)均勻性分布、流線豎直性等模擬結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,完成優(yōu)化和方案設(shè)計(jì)。

2.4.1 流場(chǎng)特性

經(jīng)過(guò)反復(fù)的模擬和調(diào)整,獲得的最佳導(dǎo)流板布置方式和技術(shù)指標(biāo)如圖2所示。方案中,系統(tǒng)流線分布均勻,無(wú)明顯渦流,第1層催化劑來(lái)流速度與豎直方向夾角小于10°。

圖2 SCR系統(tǒng)流線分布

第1層催化劑入口優(yōu)化結(jié)構(gòu)截面速度分布云圖如圖3所示。此截面速度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差7.0%,小于15.0%,滿足技術(shù)指標(biāo)要求。計(jì)算統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2,表中x,z坐標(biāo)與云圖中坐標(biāo)系一致。

圖3 催化劑床層上0.5m速度云圖

表2 催化劑床層上0.5m速度 m/s

續(xù)表 m/s

2.4.2 SCR系統(tǒng)壓力損失

采用設(shè)計(jì)煤種,并考慮附加催化劑層后的阻力,脫硝系統(tǒng)整體壓力損失為440 Pa,小于450 Pa的設(shè)計(jì)要求。其系統(tǒng)各段壓力損失如圖4所示。

圖4 SCR系統(tǒng)壓損曲線

3 物理冷態(tài)模型試驗(yàn)

3.1 冷態(tài)模化原理

冷態(tài)試驗(yàn)是以相似原理為基礎(chǔ)的試驗(yàn)方法。在流動(dòng)相似原理的基礎(chǔ)上,按一定的原則把實(shí)物模型放大或縮小,選取合適的流動(dòng)介質(zhì)制成模型試驗(yàn)裝置。根據(jù)試驗(yàn)測(cè)定的參數(shù),整理試驗(yàn)數(shù)據(jù),得出模型試驗(yàn)的流體流動(dòng)規(guī)律,然后依據(jù)相似原理將這些結(jié)果推廣到與試驗(yàn)?zāi)P拖嗨频母鞣N實(shí)際設(shè)備中去。

3.2 試驗(yàn)裝置

搭建1∶12物理冷態(tài)模型試驗(yàn)臺(tái),其主要由引風(fēng)系統(tǒng)、螺旋式給料系統(tǒng)、試驗(yàn)臺(tái)本體、數(shù)據(jù)采集和測(cè)試系統(tǒng)及飛灰分離系統(tǒng)等組成。

3.3 試驗(yàn)結(jié)果

模型試驗(yàn)臺(tái)上模擬100%負(fù)荷、鍋爐BMCR時(shí)第1層催化劑來(lái)流速度分布,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表3。統(tǒng)計(jì)計(jì)算表明,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差14.6%,滿足技術(shù)指標(biāo)要求。

模型試驗(yàn)煙花示蹤如圖5所示,可見(jiàn)系統(tǒng)流線分布均勻,無(wú)明顯回流區(qū)域,第1層催化劑來(lái)流速度于豎直方向夾角小于10°,滿足技術(shù)指標(biāo)要求。

圖5 煙花示蹤照片

根據(jù)物理模型測(cè)試數(shù)據(jù),測(cè)量出20℃空氣介質(zhì)條件下的SCR裝置各截面流動(dòng)阻力特性分布結(jié)果(已折算實(shí)際工況),見(jiàn)表4。系統(tǒng)阻力約為438Pa(以1層催化劑約190Pa阻力計(jì)算),滿足技術(shù)指標(biāo)要求。

表4 不同測(cè)試截面全壓 Pa

4 驗(yàn)證和實(shí)踐

4.1 CFD校核驗(yàn)證

為確保SCR脫硝效率,在初步設(shè)計(jì)后將催化劑高度由1550mm調(diào)整到1 880mm,催化劑效率也由55%提高至60%,重新進(jìn)行了流場(chǎng)CFD校核驗(yàn)證。

表3 第1層催化劑來(lái)流速度分布 m/s

實(shí)際高度下催化劑入口截面處的速度分布如圖6所示。由于距梁較近,橫梁下方的速度較原設(shè)計(jì)有所降低,速度約3.0 m/s(截面平均速度4.4 m/s),CFD計(jì)算得此截面速度分布的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差15.8%,速度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差7.1%(見(jiàn)表5),符合技術(shù)指標(biāo)要求。

4.2 實(shí)際運(yùn)行情況

#5機(jī)組脫硝工程于2013年12月20日投入使用。浙江省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:2014年三、四季度SCR反應(yīng)器出口氮氧化物質(zhì)量濃度分別為77.9mg/m3和72.1mg/m3,低于90.0mg/m3的設(shè)計(jì)要求,氨逃逸和阻力損失均符合設(shè)計(jì)要求。催化劑運(yùn)行1年后,供應(yīng)商例行檢查,結(jié)論為催化劑的外觀無(wú)磨損,處于健全狀態(tài)。

圖6 催化劑增高后床層上0.5m速度云圖

表5 催化劑增高后床層上0.5m速度 m/s

5 結(jié)論

SCR脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器和導(dǎo)流裝置設(shè)計(jì)科學(xué)、布置合理、流場(chǎng)均勻、無(wú)積灰現(xiàn)象;CFD數(shù)值模擬和物理冷態(tài)模型試驗(yàn)結(jié)果正確,校核驗(yàn)證結(jié)果與實(shí)際運(yùn)行情況相符;隨著催化劑層截面與橫梁間的距離縮短,催化劑層截面上方速度分布均勻性有所下降;脫硝催化劑運(yùn)行1年后綜合性能良好??蔀槿济簷C(jī)組(SNCR+SCR)煙氣聯(lián)合脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供參考和借鑒。

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(本文責(zé)編:白銀雷)

X 71

:A

:1674-1951(2015)06-0001-04

朱晨曦(1966—),男,江蘇南通人,高級(jí)工程師,從事電站鍋爐脫硫、脫硝、除灰技術(shù)管理工作(E-mail:zhucx1966@126.com)。

2015-03-01;

2015-05-18

李葦林(1972—),男,北京人,高級(jí)工程師,從事脫硫、脫硝除塵技術(shù)及計(jì)經(jīng)管理方面的工作(E-mail:liwl@chec.com.cn)。

鄭迎九(1969—),男,浙江蘭溪人,高級(jí)工程師,從事電站控制技術(shù)和管理工作(E-mail:yingjiu_zheng@163.com)。

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