楊彥科
(華北電力科學(xué)研究院(西安)公司,西安 710065)
660MW超臨界機(jī)組給水加氧處理試驗(yàn)
楊彥科
(華北電力科學(xué)研究院(西安)公司,西安 710065)
某電廠660MW超臨界機(jī)組采用還原性全揮發(fā)處理方式進(jìn)行給水處理,存在鍋爐受熱面結(jié)垢速率偏高、鍋爐化學(xué)清洗周期縮短等問(wèn)題。為解決上述問(wèn)題,依該機(jī)組進(jìn)行了給水加氧處理試驗(yàn)。試驗(yàn)表明,加氧處理后,水汽系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度明顯降低,省煤器入口給水鐵的質(zhì)量濃度由8.0~13.5μg/L降低至1.0μg/L以下;給水加氧后氨加入量減少60%以上,精處理混床運(yùn)行周期延長(zhǎng)2~3倍,預(yù)計(jì)周期制水量將超過(guò)20萬(wàn)t。不但可減少精處理再生酸、堿耗及自用水量,而且可降低再生廢液排放量,有利于環(huán)保。
超臨界機(jī)組;還原性全揮發(fā)處理方式;給水加氧處理;精處理混床
某電廠660MW國(guó)產(chǎn)超臨界表面式間接空冷燃煤發(fā)電機(jī)組,于2011年3月通過(guò)168 h試運(yùn)行后投入商業(yè)運(yùn)行。該機(jī)組目前給水處理方式為還原性全揮發(fā)處理(AVT(R))方式。AVT(R)是通過(guò)降低給水的含氧量并加入氨提高水汽系統(tǒng)的pH值,同時(shí)加入聯(lián)氨除去給水剩余的氧,使水汽系統(tǒng)處于還原性條件下。給水AVT(R)時(shí),碳鋼表面形成Fe3O4保護(hù)膜,該氧化膜在高溫水中有較高的溶解度,使碳鋼制造的高壓加熱器、給水管、省煤器及疏水系統(tǒng)等容易發(fā)生流動(dòng)加速腐蝕,從而使給水、疏水的含鐵量較高,由此帶來(lái)鍋爐受熱面結(jié)垢速率偏高、鍋爐化學(xué)清洗周期縮短等問(wèn)題。提高水汽pH值至9.5左右,能夠在一定程度上降低碳鋼的腐蝕和給水鐵含量。此時(shí),凝結(jié)水中氨的質(zhì)量濃度為800~1 000 μg/L,這會(huì)明顯縮短混床運(yùn)行周期,樹(shù)脂再生頻繁,再生劑的消耗量、自用水量及廢水排放量等會(huì)大大提高。
鍋爐給水加氧是目前解決超(超)臨界鍋爐受熱面結(jié)垢問(wèn)題和汽輪機(jī)通流部件沉積、腐蝕問(wèn)題的先進(jìn)處理工藝,也是大型火力發(fā)電機(jī)組實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的有效措施之一。根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)電廠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),給水加氧處理可以解決直流鍋爐給水和疏水含鐵量較高、水冷壁管結(jié)垢速率偏大以及精處理混床氫型運(yùn)行周期短等多方面的問(wèn)題。
鍋爐給水加氧處理技術(shù)的原理:當(dāng)水的純度達(dá)到一定要求后(一般氫電導(dǎo)率小于0.15μS/cm),一定濃度的氧不但不會(huì)造成碳鋼的腐蝕,反而能使碳鋼表面形成均勻致密的Fe2O3+Fe3O4雙層結(jié)構(gòu)的保護(hù)膜,從而抑制給水、疏水系統(tǒng)碳鋼制設(shè)備的流動(dòng)加速腐蝕。為了保證給水加氧處理的水質(zhì),凝結(jié)水應(yīng)進(jìn)行全流量精處理,嚴(yán)格控制高速混床出水電導(dǎo)率小于0.10μS/cm。
2.1 水汽品質(zhì)查定
2011年4月25日至28日,給水采用弱氧化性全揮發(fā)處理(AVT(O)),控制給水pH值為9.2~9.5,在此工況下機(jī)組進(jìn)行水汽品質(zhì)全面查定試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1。檢測(cè)結(jié)果顯示,AVT(O)工況下,給水、過(guò)熱蒸汽氫電導(dǎo)率均小于0.10μS/cm,主要雜質(zhì)為Cl-及F-,但含量很低;Cl-來(lái)源于精處理混床氨型運(yùn)行時(shí)的排代泄漏,F(xiàn)-主要來(lái)源于熱力系統(tǒng)焊接點(diǎn)含氟焊料的溶出物。再熱蒸汽氫電導(dǎo)率較高,在0.2μS/cm左右,主要由含量較高的磷酸根離子引起,磷酸根可能來(lái)源于取樣管基建期磷系防銹劑的殘留物,由于再熱蒸汽取樣流量較小,因此需要較長(zhǎng)時(shí)間才能沖洗干凈,通過(guò)連續(xù)幾天加強(qiáng)排污,再熱蒸汽氫電導(dǎo)率已逐漸下降到0.10μS/cm左右。
以上查定結(jié)果表明,機(jī)組水汽品質(zhì)完全能夠滿足GB/T 12145—2008《火力發(fā)電機(jī)組蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》和DL/T 912—2005《超臨界火力發(fā)電機(jī)組水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的要求,也能達(dá)到給水加氧處理對(duì)水汽品質(zhì)的要求。
AVT(O)工況下,水汽系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物中鐵的質(zhì)量濃度檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。結(jié)果表明,水汽系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度偏高,除氧器出口、給水、高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度均在10μg/L左右,表明AVT(O)工況下水汽系統(tǒng)存在一定程度的流動(dòng)加速腐蝕現(xiàn)象。
表1 AVT(O)工況下水汽系統(tǒng)氫電導(dǎo)率和陰離子查定結(jié)果(2011年)
表2 AVT(O)工況下水汽系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物中鐵的質(zhì)量濃度測(cè)試結(jié)果(2011年) μg/L
2.2 給水加氧轉(zhuǎn)換調(diào)試結(jié)果
2011年4月28日,16:12開(kāi)始向除氧器出口下水管加氧,維持初始加氧量100~150μg/L;16:16開(kāi)始向精處理設(shè)備出口加氧,維持初始加氧量30~150 μg/L。在精處理設(shè)備出口加氧約0.5h后,除氧器入口氧含量開(kāi)始明顯升高,表明低壓給水系統(tǒng)很快被鈍化;04-29 T 19:00,通知主控關(guān)閉高加疏水連續(xù)排氣門和除氧器排氣門。05-12 T 16:30,省煤器入口給水取樣點(diǎn)監(jiān)測(cè)到氧含量升高,表明給水系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)加氧工況的轉(zhuǎn)換,隨后繼續(xù)進(jìn)行氧量的平衡過(guò)程。由于取樣管本身氧化膜轉(zhuǎn)換也要消耗氧,而取樣流量一般很低,攜帶溶解氧量很少,因此取樣管氧化膜的轉(zhuǎn)換需要較長(zhǎng)時(shí)間,即實(shí)際熱力系統(tǒng)氧化膜轉(zhuǎn)換時(shí)間應(yīng)比檢測(cè)到有氧時(shí)間短得多。此外,省煤器入口給水取樣管在17m平臺(tái)以上為?32mm的碳鋼,管徑較粗且管線較長(zhǎng)(估計(jì)超過(guò)100m),取樣管氧化膜轉(zhuǎn)換需要消耗較多的氧,因此省煤器入口給水監(jiān)測(cè)到有氧的時(shí)間延長(zhǎng),存在明顯滯后現(xiàn)象。
2.3 pH值調(diào)整過(guò)程及結(jié)果
加氧調(diào)試初期階段,機(jī)組加氨方式為凝結(jié)水和給水兩點(diǎn)加氨,即精處理設(shè)備出口母管和除氧器出口各一點(diǎn)。在此加氨方式下,低壓給水系統(tǒng)pH值控制較低,可通過(guò)除氧器出口加氨提高給水pH值,這種加氨方式主要用于低壓加熱器為銅材質(zhì)的系統(tǒng)。由于低壓給水加熱器為不銹鋼,因此可將加氨方式改為精處理設(shè)備出口一點(diǎn)加氨,以保證除氧器入口較高的pH值,從而有利于低壓給水管路、除氧器等設(shè)備的防腐,并節(jié)約給水加氨泵的運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用。05-01 T 20:14停止給水加氨,改為精處理設(shè)備出口一點(diǎn)加氨。
5月15日至17日,調(diào)整凝結(jié)水加氨泵,控制除氧器入口給水電導(dǎo)率在3.5~4.5μS/cm,以維持給水pH值為9.1~9.2。從5月17日開(kāi)始,進(jìn)一步降低凝結(jié)水加氨量,控制除氧器入口給水的電導(dǎo)率為2.5~3.5μS/cm,給水pH值降至9.0~9.1。
2.4 加氧調(diào)試過(guò)程水汽系統(tǒng)鐵含量的變化
爐前給水系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物鐵的生成、遷移量明顯降低,是加氧處理工藝優(yōu)越性的特征之一,也是給水加氧處理效果的最直接體現(xiàn)。機(jī)組加氧轉(zhuǎn)換過(guò)程中,水汽系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物鐵含量的變化情況見(jiàn)表3。
由表3可知,完成加氧處理(OT)后,省煤器入口給水鐵的質(zhì)量濃度由AVT(O)工況下的9.3μg/L下降到0.4μg/L,而除氧器入口、出口鐵的質(zhì)量濃度也降至0.5μg/L以下。降低水汽pH值后鐵的質(zhì)量濃度仍維持在很低的水平,表明爐前給水系統(tǒng)金屬表面形成良好的保護(hù)性氧化膜。給水鐵的質(zhì)量濃度明顯降低,利于降低鍋爐的結(jié)垢速率,提高機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和可靠性。降低水汽pH值后,高壓加熱器疏水取樣點(diǎn)檢測(cè)到鐵的質(zhì)量濃度有所升高,由AVT(O)工況下的11.7μg/L升高至20.9μg/L,隨后緩慢下降??紤]到高壓加熱器疏水會(huì)回收至除氧器,其流量一般占給水總流量的15%以上,當(dāng)高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度為11.7μg/L時(shí),除氧器出口鐵的質(zhì)量濃度至少增加1.6μg/L。但檢測(cè)結(jié)果顯示,降低pH值后除氧器出口鐵的質(zhì)量濃度一直穩(wěn)定在1.0μg/L以下,因此認(rèn)為高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度增加可能是由降低pH值后取樣管內(nèi)原沉積的氧化鐵溶出造成的,并不具有代表性。目前,高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度呈緩慢下降趨勢(shì)。根據(jù)其他加氧機(jī)組的實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),隨著時(shí)間延長(zhǎng),高壓加熱器疏水鐵的質(zhì)量濃度會(huì)下降至較低水平。
此外,給水加氧處理前后,凝結(jié)水鐵的質(zhì)量濃度變化不太明顯,維持在1.0~3.0μg/L。一方面,凝結(jié)水氧含量基本不受給水加氧量影響,而主要取決于凝汽器真空度;另一方面,即使凝結(jié)水系統(tǒng)由于空氣的漏入而處于有氧狀態(tài),但由于凝結(jié)水溫度較低及CO2的影響,金屬表面難以形成良好的氧化膜,因此加氧前、后凝結(jié)水鐵含量變化不大。由于凝結(jié)水全部經(jīng)過(guò)精處理系統(tǒng),因此,這部分鐵不會(huì)進(jìn)入鍋爐受熱面而產(chǎn)生沉積。
2.5 氫電導(dǎo)率變化原因分析
加氧轉(zhuǎn)換過(guò)程中,熱力系統(tǒng)氧化膜一般會(huì)釋放出少量雜質(zhì),從而引起水汽氫電導(dǎo)率的升高。5月14日進(jìn)行加氧轉(zhuǎn)換的高含氧量試驗(yàn)時(shí),水汽系統(tǒng)的氫電導(dǎo)率明顯升高,省煤器入口給水氫電導(dǎo)率最高升至0.274μS/cm,主蒸汽的氫電導(dǎo)率最高上升至0.288μS/cm。隨著加氧轉(zhuǎn)換完成,熱力系統(tǒng)水汽氫電導(dǎo)率均恢復(fù)至正常水平,小于0.10μS/cm。在加氧轉(zhuǎn)化初期階段,引起水汽氫電導(dǎo)率升高的主要是少量的氟離子、氯離子、硫酸根、磷酸根和二氧化碳等雜質(zhì)。當(dāng)給水加氧使金屬氧化膜狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),原先氧化膜中的含碳化合物會(huì)被氧化形成有機(jī)酸和二氧化碳;而氧化膜物相變化時(shí)微孔中其他陰離子如Cl-,SO42-等也會(huì)被擠出,這些陰離子雜質(zhì)的溶出主要與熱力系統(tǒng)及取樣管氧化膜的轉(zhuǎn)變有關(guān)。此外,水汽系統(tǒng)F-主要來(lái)源于熱力系統(tǒng)焊接點(diǎn)含氟焊料的溶出物,磷酸根可能源于取樣管基建期間磷系防銹劑的殘留物,隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),會(huì)逐漸減小直至消失。
2.6 凝結(jié)水精處理混床出水水質(zhì)和運(yùn)行周期
給水AVT(R)處理時(shí),給水和疏水系統(tǒng)的保護(hù)膜為F3O4,其在純水中有較高的溶解度,為了降低水汽系統(tǒng)的鐵含量,通過(guò)向精處理設(shè)備出口凝結(jié)水加氨來(lái)調(diào)節(jié)水汽系統(tǒng)的pH值處于較高的范圍,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定給水的pH值為9.2~9.6,#1機(jī)組給水pH值實(shí)際控制范圍為9.2~9.6,除氧器入口電導(dǎo)率為4.5~7.5μS/cm,相應(yīng)氨的加入量為800~1 000 μg/L。
加氧轉(zhuǎn)化結(jié)束后,由于給水和疏水系統(tǒng)的保護(hù)膜為F2O3+F3O4,并且氧化膜靠水中的溶解氧維護(hù),所以可適當(dāng)降低水汽系統(tǒng)的pH值,DL/T 912—2005《超臨界火力發(fā)電機(jī)組水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定給水的pH值范圍為8.0~9.0,#1機(jī)組給水pH值實(shí)際控制范圍為8.8~9.1,除氧器入口電導(dǎo)率設(shè)定值為3.0μS/cm,相應(yīng)氨的加入量約為300μg/L。
表3 不同給水處理方式下水汽系統(tǒng)鐵的質(zhì)量濃度 μg/L
與AVT(R)工況相比,加氧工況下凝結(jié)水中氨的質(zhì)量濃度從800~1000μg/L降低到約300μg/L,氨的質(zhì)量濃度減少超過(guò)60%,由此推算精處理混床氫型方式運(yùn)行周期將延長(zhǎng)2~3倍,預(yù)計(jì)氫型運(yùn)行周期制水量可達(dá)到20萬(wàn)t以上(AVT(R)工況下周期制水量?jī)H為6萬(wàn)~8萬(wàn)t)。由于混床再生次數(shù)大幅度減少,其自用水量、再生用酸堿使用量以及再生廢水排放量也隨之大幅度減少。
精處理混床運(yùn)行出水水質(zhì)情況見(jiàn)表4。由表4可知,當(dāng)混床以氫型方式運(yùn)行時(shí),出水的雜質(zhì)泄漏量均很低,Na+和Cl-的質(zhì)量濃度能滿足DL/T 912— 2005《超臨界火力發(fā)電機(jī)組水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》期望值小于1.0μg/L的要求。實(shí)際上,給水加氧處理后混床氫型運(yùn)行周期大大延長(zhǎng),精處理混床出水水質(zhì)得到進(jìn)一步的改善,這對(duì)提高機(jī)組水汽品質(zhì),確保水汽質(zhì)量滿足超臨界機(jī)組的要求起到至關(guān)重要的作用。
對(duì)于精處理混床的運(yùn)行終點(diǎn),通常以氫電導(dǎo)率大于0.1μS/cm作為主要控制指標(biāo)之一。但當(dāng)混床開(kāi)始漏氨時(shí)或進(jìn)入氨型運(yùn)行階段后,即使氫電導(dǎo)率小于0.1μS/cm,出水鈉離子和氯離子的質(zhì)量濃度也往往會(huì)超過(guò)1.0μg/L。而對(duì)于超臨界機(jī)組來(lái)說(shuō),Na+和Cl-是引起汽輪機(jī)腐蝕與積鹽的主要因素,應(yīng)盡可能使水汽中Na+和Cl-的質(zhì)量濃度在期望值之內(nèi)(小于1.0μg/L),因此對(duì)于給水加氧機(jī)組來(lái)說(shuō),精處理混床應(yīng)以氫型方式運(yùn)行。
表4 精處理混床運(yùn)行出水水質(zhì)情況(離子色譜法檢測(cè))
(1)給水加氧處理后,省煤器入口給水鐵的質(zhì)量濃度由9.3μg/L降低至1.0μg/L以下。在較低pH值(9.0~9.1)條件下,省煤器入口給水鐵的質(zhì)量濃度仍保持在低水平,小于1.0μg/L,表明給水系統(tǒng)已形成良好的保護(hù)膜。給水鐵的質(zhì)量濃度降低將有效減緩鍋爐受熱面的結(jié)垢速度,延長(zhǎng)鍋爐的化學(xué)清洗周期。
(2)OT工況下,給水pH值控制范圍為9.0~9.1,相應(yīng)氨的加入量約300μg/L,與AVT(R)工況相比,凝結(jié)水中氨含量減少60%以上。
(3)凝結(jié)水氨含量的降低使得精處理氫型運(yùn)行周期明顯延長(zhǎng),氫型運(yùn)行周期制水量超過(guò)20萬(wàn)t,可以降低樹(shù)脂再生酸堿耗、自用水量及酸堿廢液排放等。(4)精處理氫型運(yùn)行周期延長(zhǎng)及給水pH值的進(jìn)一步降低,可提高機(jī)組的水汽品質(zhì),對(duì)防止汽輪機(jī)通流部件的積鹽與腐蝕有利。
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[3]DL/T 805.4—2004火電廠汽水化學(xué)導(dǎo)則第4部分:鍋爐給水處理[S].
(本文責(zé)編:白銀雷)
TK 223.5
:B
:1674-1951(2015)01-0005-04
楊彥科(1975—),男,寧夏中寧人,高級(jí)工程師,從事電廠化學(xué)研究及基建調(diào)試方面的工作(E-mail:yyk1210@qq.com)。
2014-06-26;
2014-09-27