張慶森等
摘 要:隨著圍欄類焊接件的焊縫要求越來越高,采用焊接機(jī)器人進(jìn)行自動化焊接越來越受到大家的重視。由于其波形圍欄材料多為厚度3毫米低碳鋼,采用冷彎擠壓加工成型,外形幾何尺寸難于確保統(tǒng)一,且雙邊都需要焊接定位,定位情況復(fù)雜多變,使得精確定位實現(xiàn)起來難度較大,從而影響到了焊接自動化的實現(xiàn)。該文從影響定位精度的因素出發(fā),分析原因并提出解決方法。試驗證明,該工裝可實現(xiàn)對多種規(guī)格圍欄焊接的精確定位,焊接過程平穩(wěn),并且實現(xiàn)了采用機(jī)器人進(jìn)行自動化焊接的功能。
關(guān)鍵詞:雙邊定位機(jī)構(gòu) 滑動機(jī)構(gòu) 翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) 多規(guī)格一體化焊接
中圖分類號:TH112.5 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)04(c)-0016-02
焊接是產(chǎn)品制造過程比較重要的環(huán)節(jié),焊接的精度對產(chǎn)品的力學(xué)性能起決定性作用。
焊接工裝一般包括夾具、生產(chǎn)線、焊接設(shè)備和檢查設(shè)備等。其中夾具的定位和夾緊裝置對工件的焊接精度、焊接質(zhì)量和人機(jī)交互起決定性的作用[1]。
1 焊接現(xiàn)狀
在圍欄焊接中,以本公司為例,由于圍欄規(guī)格多樣,長度從0.5 m到2.5 m不等,手工焊接定位多變,難以控制焊接精度,工件如圖1所示。
由圖1可以看出:工件由一塊圍欄和兩塊端板組成,焊縫分布在兩端且曲線焊縫和直線焊縫交錯。工件橫截面形狀復(fù)雜,且規(guī)格較多,是實現(xiàn)焊接機(jī)器人自動化焊接的難點。工件由于較重移動吃力,雙邊定位使得自動化焊接不易實現(xiàn)。
人工焊接時,存在以下缺陷,工件的裝卸需要二人配合;兩端需要兩個操作人員同時焊接,搬運起來比較笨重,體力消耗比較大;人工焊縫的質(zhì)量難以達(dá)到機(jī)器人焊接的均勻飽滿;焊接廢氣容易危害到呼吸道。
焊接工裝的定位裝置,是保證工件裝夾在正確位置和焊接精度和質(zhì)量的重要組件。
夾具是用于對工件進(jìn)行定位和夾緊的設(shè)備,因此選擇合適夾具數(shù)量和正確的位置,對工件的實現(xiàn)正確定位和約束具有十分重要的作用[2]。
2 焊接定位
目前,夾具設(shè)計和定位基準(zhǔn)方面已經(jīng)形成了較為系統(tǒng)的原理和方法,如封閉性理論和螺旋理論等[3]。這些理論采用運動學(xué)和動力學(xué)等分析夾具的靜態(tài)精度和動態(tài)精度的相關(guān)問題。焊接工裝以最小化關(guān)鍵部位的變形為目的進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,并開發(fā)相應(yīng)的自動焊接系統(tǒng)等。
2.1 雙邊定位
由于圍欄焊接件產(chǎn)品規(guī)格較多,長度不定。定位時,我們采取一邊固定,另外一邊可以自由滑動的定位裝置,滑動圍欄端板定位裝置如圖2所示。
為了直觀,我們設(shè)計了圍欄端板定位裝置三維圖,如圖3所示。
定位采用平面基準(zhǔn)面作為主基準(zhǔn)面,輔助以曲面基準(zhǔn)面。工件放入工裝后,氣缸拖動端面夾緊移動板,將移動板與地板相應(yīng)的孔中心對正,一端帶螺紋的圓柱銷旋入固定。
定位塊輪廓線與圍欄輪廓線正好吻合,配合兩側(cè)的氣缸頂緊機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)角氣缸的壓緊機(jī)構(gòu),實現(xiàn)了工件的力閉合[4]。這樣的端板定位機(jī)構(gòu)每套翻轉(zhuǎn)支架各兩個,其中一個固定在翻轉(zhuǎn)支架上,另外一個在底板上來回滑動。
2.2 滑動定位
(1)氣缸壓緊工件。在機(jī)械定位基礎(chǔ)上采用轉(zhuǎn)角氣缸壓緊工件和頂緊氣缸的頂緊可以形成力閉合,使得工件定位精度大大提高。
(2)由于圍欄焊接件中圍欄的長度多樣,我們在底板按照不同的圍欄長度鉆孔攻絲了不同的螺紋孔,工件定位時,只需要將可以滑動的端板定位件置于相應(yīng)的位置,然后螺紋旋緊固定即可。
3 工作原理
3.1 機(jī)械部分組成
工裝的機(jī)械部分如圖4所示。
為了直觀,我們設(shè)計了圍欄端板定位裝置三維圖,如圖5所示。
由工裝總圖可以看出,定位夾具和輸送機(jī)構(gòu)是連接為一個整體的。雙邊定位夾具,一個固定在輸送機(jī)構(gòu)上,另外一個可以在輸送機(jī)構(gòu)上的底板上來回滑動。下翻轉(zhuǎn)支架的起升,采用剪叉式起升,氣缸頂起。
3.2 機(jī)械部分動作過程
兩翻轉(zhuǎn)支架工裝間的動作:上面的A工裝做來回往復(fù)運動,下面的B工裝可實現(xiàn)來回往復(fù)運動和上下升降運動。齒輪帶動齒條進(jìn)行運動,進(jìn)而實現(xiàn)工裝的翻轉(zhuǎn)動作。
A工裝的焊接動作過程:在操作臺裝卸區(qū)放入工件并定位,裝夾固定后,運動至焊接區(qū),到位后焊接機(jī)器人開始焊接,A、B兩套工裝上工件的焊接均包括正面焊接和反面焊接兩個部分。
B工裝的焊接動作過程:待A工裝運動至焊接區(qū)并開始焊接后,B工裝運動至裝卸區(qū),上升至與A工裝齊平的位置,放入工件并定位壓緊,裝夾固定后,B工裝下降至底部,等待A工裝焊接完成。
A、B兩工裝間的配合過程:A工裝上的工件焊接完畢后,氣缸帶動A工裝回退至裝卸區(qū),同時B工裝也會運動到焊接區(qū)并上升至焊接位置,到位后開始焊接;這時人工卸載A工裝上焊接完成的工件,并裝入新的待焊接件。B工裝上的工件焊接完畢后,工裝下降至底部,然后回退至裝卸區(qū),待A工裝平移至焊接機(jī)械手一側(cè)后,B工裝再上升至與A工裝齊平穩(wěn)定后,人工卸載工件,至此完成一個工作循環(huán)。
對各主要承重件進(jìn)行Simulation-Xpress受力分析,其安全系數(shù)均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過相關(guān)機(jī)械零件的許用安全系數(shù)要求值,從而保證了工裝的安全運行。
3.3 電氣控制過程
整個動作過程采用三菱PLC作為上位機(jī)控制,磁性開關(guān)將感應(yīng)到的信號和機(jī)器人里面的焊接程序的信號反饋給PLC,PLC根據(jù)提前輸入進(jìn)去的程序?qū)@些信號進(jìn)行運算處理,然后將處理獲得的電信號輸出給電磁閥和中間繼電器;電磁閥和中間繼電器依據(jù)PLC傳過來的電信號分別控制氣缸動作和焊接機(jī)器人動作。
提前輸入PLC里面的程序采用的是步進(jìn)順序控制,可以保證工裝動作按照工藝要求一步步順序進(jìn)行;除此之外,該程序還具備復(fù)位功能,當(dāng)工裝運動到中途位置,需要返回到初始狀態(tài)時,只需要按下復(fù)位鍵,工裝會自動回到初始狀態(tài)。該工裝的復(fù)位鍵是采取的組合鍵,即需要同時按下兩個按鈕才行,這樣可以預(yù)防操作者的誤按而導(dǎo)致的不必要的復(fù)位。
4 生產(chǎn)試驗結(jié)論
經(jīng)試驗驗證,與傳統(tǒng)焊接工藝裝備相比,該設(shè)備具有以下優(yōu)勢。
(1)工裝可以在直線導(dǎo)軌上來回滑動,實現(xiàn)了工裝在平面的運動功能,空壓升降實現(xiàn)了下翻轉(zhuǎn)支架的豎直運動。PLC編程配合人機(jī)交互,實現(xiàn)了工裝的自動往復(fù)和升級動作,實現(xiàn)焊接過程自動化。
(2)相對手工焊接,減少了人與焊接廢氣的接觸。
(3)傳感器檢測信號反饋機(jī)制,配合機(jī)械限位,雙層限位防護(hù)裝置,可以有效的防止夾具體與工裝之間的碰撞。
(4)自動控制與手動控制兩種方式同時存在,調(diào)試、教學(xué)更加方便,便于維護(hù)和檢測工裝的缺陷。
(5)工件的定位采用氣動進(jìn)行壓緊和頂緊,采用液壓對下翻轉(zhuǎn)支架進(jìn)行升降操作,配合電氣控制,機(jī)器人自動焊接。
(6)單人操作。一個人即可獨立完成上下料和工件的焊接操作,上下工件均采用氣動搬運助力臂,大大節(jié)省了操作者的體力。
(7)兩套工裝輪流作業(yè),極大地提高了工裝的利用效率,減少了不必要的等待時間。
參考文獻(xiàn)
[1] 張姝,王濱,柏久陽,等.高精度焊接變位機(jī)定位系統(tǒng)設(shè)計[J].熱加工工藝,2012(3):108-109.
[2] 王建,楊銀桂,姜劍宇.旋轉(zhuǎn)定位座焊機(jī)焊接頭設(shè)計[J].裝備制造技術(shù),2010(11):107-108.
[3] 楊保海,劉慶.基于基準(zhǔn)統(tǒng)一的汽車傳動軸焊接工藝優(yōu)化設(shè)計[J].焊接技術(shù),2014(12):38-39.
[4] 劉宗佳.自動化焊接流水線研究[J].企業(yè)科技與發(fā)展,2014(8):29-30.endprint