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東露天選煤廠加壓過(guò)濾機(jī)煤泥水分控制

2015-06-01 00:14于增軍

摘要:文章針對(duì)東露天選煤廠原生煤泥細(xì)粒級(jí)含量高,加壓過(guò)濾機(jī)處理煤泥時(shí)產(chǎn)生的無(wú)法保證倉(cāng)壓和產(chǎn)品水分高的現(xiàn)狀,提出并實(shí)施了一系列改造方案,改變了加壓過(guò)濾機(jī)入料濃度和粒度組成,成功地解決了“保倉(cāng)壓”和“降水分”的問(wèn)題,保證了選煤廠生產(chǎn)的正常運(yùn)行。

關(guān)鍵詞:東露天選煤廠;加壓過(guò)濾機(jī);入料濃度;入粒粒度;煤泥水分控制 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

中圖分類號(hào):TD462 文章編號(hào):1009-2374(2015)22-0154-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.22.076

東露天選煤廠于2013年1月正式投產(chǎn),是一座年設(shè)計(jì)處理量2500萬(wàn)噸的特大型動(dòng)力煤選煤廠,入選原煤為東露天煤礦原煤。煤泥處理流程采用粗煤泥(+0.15mm)經(jīng)螺旋分選機(jī)處理,細(xì)煤泥(-0.15mm)進(jìn)濃縮池后經(jīng)加壓過(guò)濾機(jī)處理的工藝。由于入選原煤中細(xì)粒級(jí)原生煤泥含量高,煤泥中含有黏土類礦物易泥化,在加壓過(guò)濾機(jī)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)耗風(fēng)量大、保不住倉(cāng)壓以及煤泥產(chǎn)品水分高等嚴(yán)重問(wèn)題,嚴(yán)重制約了選煤廠生產(chǎn),亟待解決。文章通過(guò)對(duì)東露天入選煤泥特性和煤泥水處理工藝流程分析,提出了依靠提高加壓過(guò)濾機(jī)入料濃度和粗顆粒含量、改善設(shè)備保養(yǎng)的方案,使問(wèn)題得到了很好的解決。

1 煤泥水處理系統(tǒng)存在的問(wèn)題

1.1 循環(huán)水濃度高,細(xì)粒級(jí)煤泥“打循環(huán)”對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的影響

由于選煤廠入選原煤中細(xì)粒級(jí)煤泥含量高,不能及時(shí)排出煤泥水系統(tǒng)的細(xì)泥,使淺槽、重介旋流器等分選設(shè)備中的懸浮液黏性增加,影響輕重產(chǎn)物(優(yōu)質(zhì)煤與矸石)的分層速度,使它們作浮沉運(yùn)動(dòng)時(shí)阻力增加,嚴(yán)重地影響分選效率;細(xì)泥存在于懸浮液中并作為懸浮液的組成部分會(huì)產(chǎn)生“假密度”,使密度忽高忽低、不易控制,從而影響產(chǎn)品質(zhì)量(影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性);細(xì)泥隨輕重產(chǎn)物排出而污染產(chǎn)品。在水力旋流器等分級(jí)設(shè)備中,細(xì)泥的影響類同于上述重介分選旋流器中細(xì)泥的影響。在脫介、脫水等分級(jí)設(shè)備中,如脫介篩、脫泥篩(含弧形篩)、離心機(jī)中,噴水中含有細(xì)泥的影響主要為糊住篩孔,使脫介脫水效果明顯變差。

細(xì)泥在磁選機(jī)中的影響主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面:其一是造成“細(xì)泥覆蓋”影響磁選機(jī)對(duì)介質(zhì)的回收;其二是大量細(xì)泥堆積排泥口,使尾礦量大幅度增加,從而影響磁選機(jī)的工作狀況。高濃度洗水影響濃縮旋流器、濃縮機(jī)等設(shè)備的作業(yè),細(xì)泥作為一種“介質(zhì)”,使?jié)饪s設(shè)備中的密度增加,不利于其他細(xì)泥(包括自身)的快速沉淀,大量細(xì)泥還帶有靜電,互相排斥,使沉淀藥劑用量增加,從而使底流濃度低而溢流濃度高,高濃度的溢流又回到系統(tǒng)中形成惡性循環(huán);低濃度的底流則使過(guò)濾、壓濾等環(huán)節(jié)的工作效率大打折扣。

1.2 細(xì)粒級(jí)物料含量大對(duì)加壓過(guò)濾系統(tǒng)的影響

煤泥水系統(tǒng)中細(xì)粒級(jí)煤泥含量高,大量粒度均一的細(xì)粒級(jí)煤泥集聚在濃縮機(jī)底流中,對(duì)加壓處理系統(tǒng)產(chǎn)生了兩方面的負(fù)影響:一是使底流濃度低,二是使加壓過(guò)濾機(jī)在結(jié)餅期結(jié)餅薄。直接導(dǎo)致了加壓過(guò)濾機(jī)保不住倉(cāng)壓,具體表現(xiàn)是加壓過(guò)濾機(jī)運(yùn)行時(shí)上濾液閥門只能開(kāi)啟10%左右(否則倉(cāng)壓下降很快),而且經(jīng)加壓過(guò)濾機(jī)處理的煤泥水分大,詳見(jiàn)表1:

2 現(xiàn)狀調(diào)查分析

追本溯源,我們首先從加壓過(guò)濾機(jī)的入料濃縮機(jī)底流抓起。經(jīng)化驗(yàn),濃縮機(jī)底流濃度為180~220g/L,0.35~0.5mm粗粒級(jí)含量在5%以下。同時(shí),加壓過(guò)濾機(jī)濾液水濃度高達(dá)21g/L,而循環(huán)水濃度則在25g/L左右。

多次試驗(yàn)攻關(guān)成敗兩方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)告訴我們:濃縮機(jī)來(lái)料粒度偏細(xì)可能是制約我們生產(chǎn)走向良性循環(huán)的桎梏,因?yàn)橛^察加壓過(guò)濾機(jī)的濾餅,厚度明顯不夠、水分高,濃縮機(jī)的工作也表現(xiàn)為底流濃度不是很高,而溢流濃度不是很低,這里指的是在反復(fù)使用多種沉淀藥劑及反復(fù)試驗(yàn)多種藥劑制度的情況下,仍沒(méi)有得到高底流低溢流的效果。這說(shuō)明大量的細(xì)泥仍在濃縮機(jī)中積聚,沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的分層、濃縮效果。在上述對(duì)濃縮機(jī)的藥劑種類及制度、加壓過(guò)濾機(jī)操作等多次攻關(guān)的前提下(雖有改觀但沒(méi)有徹底解決),我們采用倒推法、排除法,最終找到粒度是制約生產(chǎn)的核心問(wèn)題,我們大膽進(jìn)行了嘗試,將373水力旋流器(見(jiàn)本文改造方案部分煤泥處理流程圖)底流口從Φ90mm改為Φ75mm,問(wèn)題一下子得到了解決,表現(xiàn)為加壓過(guò)濾機(jī)成餅快、成餅厚、水分低,能及時(shí)將濃縮機(jī)的底流處理掉,不使這部分物料在系統(tǒng)內(nèi)“打循環(huán)”,證明了我們依靠提高煤泥水系統(tǒng)中粗顆粒含量的方向是正確的。

3 改造方案

東露天選煤廠煤泥處理工藝流程如圖1所示,最終進(jìn)入濃縮機(jī)的煤泥有三個(gè)可能來(lái)源:373水力旋流器組溢流(占主要部分)、377濃縮旋流器組溢流(可選擇)和378煤泥弧形篩篩下水(可改造)。經(jīng)我們對(duì)以上三種來(lái)料粒度組成進(jìn)行分析,378弧形篩篩下物0.15~0.5mm含量20%左右、373煤泥濃縮旋流器溢流中0.15~0.5mm粗粒級(jí)含量在2%以下、377煤泥濃縮旋流器溢流中0.15~0.5mm粗粒級(jí)含量15%~25%。因此,我們首先確定將378弧形篩篩下水改造入濃縮池、將377濃縮旋流器溢流選擇入濃縮池來(lái)提高濃縮池底流濃度增加底流中粗顆粒含量。其次,我們將378弧形篩篩縫從0.5mm擴(kuò)展到0.75mm,同時(shí)提高377濃縮旋流器入料濃度,即減少375桶補(bǔ)水量。加上上述我們將373水力旋流器底流口直徑減小共三步走的途徑,徹底解決了加壓過(guò)濾機(jī)入料粗顆粒過(guò)少的問(wèn)題。

接著我們又對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)上游環(huán)節(jié)濃縮機(jī)進(jìn)行了改造。東露天選煤廠絮凝劑加藥量改造前是依據(jù)煤泥探桿測(cè)量值來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié),不能準(zhǔn)確及時(shí)地反映出藥量是否合適。經(jīng)過(guò)改造,我們通過(guò)在濃縮池入料平臺(tái)添設(shè)量杯來(lái)測(cè)量煤泥沉降,通過(guò)調(diào)節(jié)加藥量使煤泥沉降速度控制在150~250mL/min之間,從而保證了濃縮機(jī)底流濃度。我們對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)自身環(huán)節(jié)做出了改造。影響加壓過(guò)濾機(jī)工作狀況的因素主要包括入料濃度、入料粒度、風(fēng)壓、主軸轉(zhuǎn)速、反吹風(fēng)壓力設(shè)置等,這幾個(gè)因素決定濾餅水分、濾餅厚度及排料周期。我們分別對(duì)上述各因素進(jìn)行了大量試驗(yàn),即在有條件情況下固定其他因素,對(duì)某一個(gè)因素進(jìn)行變動(dòng)研究。逐一對(duì)每個(gè)因素均采用同等方式研究(期間我們還安排“三因素三水平正交試驗(yàn)”),當(dāng)條件不允許時(shí),例如被固定的其他因素一個(gè)或多個(gè)發(fā)生變化時(shí),我們重新補(bǔ)做試驗(yàn),對(duì)上述各因素通過(guò)試驗(yàn)制定了制度,如壓風(fēng)機(jī)出口壓力保持在450~500kPa,倉(cāng)內(nèi)壓力在300~330kPa;底流濃度控制在330g/L以上(亦即32%百分濃度以上),改造清洗罐體水從煤泥入料桶到濾液桶從而杜絕了對(duì)入料濃度的稀釋。此外還制定加壓過(guò)濾機(jī)保養(yǎng)制度,規(guī)定及時(shí)更換破損濾布,定期清理礦漿槽,保持恒定液位,定期緊固濾扇連接螺栓,定期調(diào)整刮刀間隙等,通過(guò)上述一系列措施的實(shí)施,完全解決了加壓過(guò)濾機(jī)以及煤泥水系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題。

4 效果分析

改造后,加壓過(guò)濾機(jī)倉(cāng)壓能保持在310kPa左右,主軸轉(zhuǎn)速控制在0.7r/min左右,煤泥產(chǎn)品水分控制在22%以內(nèi)。使煤泥直接摻入精煤中成為可能,提高了精煤產(chǎn)量,創(chuàng)造了0.1×100×300×12=3600萬(wàn)元年產(chǎn)值。減少了單臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)配套空壓機(jī)數(shù)量,從3.5臺(tái)到1.5臺(tái),每臺(tái)空壓機(jī)功率250kW,日節(jié)約能耗(3.5-1.5)×250×6×18=5.4×104kW,為選煤廠增加了巨大的效益。

5 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)改造,加壓過(guò)濾機(jī)入料濃度達(dá)到330g/L,粗顆粒0.15~0.5mm含量達(dá)到10%,有效地改變了加壓過(guò)濾機(jī)無(wú)法保證倉(cāng)壓的問(wèn)題,在310kPa的倉(cāng)壓下有效地控制了煤泥水分到22%以內(nèi)。同時(shí),使單臺(tái)過(guò)濾機(jī)配套空壓機(jī)數(shù)目降至2臺(tái)以內(nèi),顯著地降低了能耗。

參考文獻(xiàn)

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作者簡(jiǎn)介:于增軍(1970-),男,河北邯鄲人,供職于北京中煤煤炭洗選技術(shù)有限公司,中級(jí)職稱,研究方向:選煤。

(責(zé)任編輯:蔣建華)