李樹年
摘 ?要:針對底液限弱膨脹土在二灰土基層施工潮濕狀態(tài)下具有很強的塑性,晾曬含水量降低緩慢,膨脹土含有砂漿石粉碎困難,導致二灰土灰劑量拌合后不均勻,成型后強度、壓實度離散性大,表面不易打碎的土顆粒遇水膨脹影響外觀質(zhì)量,后期養(yǎng)護不及時容易干縮裂縫,經(jīng)過工地現(xiàn)場試驗、施工工藝對比總結(jié),總結(jié)對該種土的處理方法,有效地保證了二灰土的內(nèi)在、外在質(zhì)量,消除了干縮裂縫的產(chǎn)生。
關(guān)鍵詞:原材試驗;底液限弱膨脹土;施工;質(zhì)量控制
中圖分類號:U414.03 ? ? 文獻標識碼:A ? ? ?文章編號:1006-8937(2015)35-0169-02
1 ?工程概況
文章以軟土路基中,二灰土路基是兩側(cè)挖溝取土;邳州地區(qū)土質(zhì)原是古黃河水系沖擊平原,大部分土質(zhì)含小部分砂漿石,里含有小部分砂性土,石灰用邳州當?shù)兀珻ao和MgO2含量超過55%?,F(xiàn)場邊溝取的土以低液限弱黃色膨脹粘土為主,當土粒<5 cm時,土質(zhì)干硬,含有砂漿石很難打碎;土粒>5 cm以上的土樣空隙大,含黏淤泥多。于二灰土摻伴后,二灰無法摻伴均勻,使拌合后二灰土里的黏土團遇水膨脹,失水干縮裂縫。很難保證二灰土質(zhì)量。所以,根據(jù)現(xiàn)場施工中的處理應用進行初步探討研究,有效的解決了相關(guān)問題,從而保證了二灰土工程質(zhì)量,加快了二灰土施工進度。
2 ?施工前對原材料進行試驗
2.1 ?在施工二灰土前的準備工作
在施工二灰土前,首先石灰和粉煤灰原材試驗和配合比設(shè)計,根據(jù)圖紙設(shè)計進行二灰土配合比試驗,最后選定二灰土配合比為10:30:60(石灰:粉煤灰:土),二灰土的塑性指數(shù)為18.4。二灰土施工前一星期用3%消石灰對黃色膨脹土進行砂化處理;提前48 h進行石灰和粉煤灰、土樣進行摻拌拌和和悶材料,更好使二灰土混合料易拌和。
石灰和粉煤灰原材試驗:有限氧化鈣和氧化鎂的含量見表1,粉煤灰試驗檢測報告見表2。
土樣按Wl、Ip的不同進行了膨脹率的試驗測定,根據(jù)試驗分析得:沿線土質(zhì)Wl>40~49,Ip>20,30% 2.2 ?二灰土試驗路段 從對原材檢測,二灰土配料,施工全過程后檢測數(shù)據(jù)來看,存在以下問題: ①石灰消解不透,碾壓成型后,容易形成“小蘑菇”,導致路基開裂松散。 ②特別是土樣含水量>18%~23%;土粒粒徑>5 cm,一般不意打碎,得用穩(wěn)定土路拌機深拌3~5遍后才能破碎砂漿石、打散淤泥土顆粒,否則還是淤泥粘土顆粒狀偏多。 ③含水量控制不均勻,含水量偏大,表面容易彈簧開裂,個別地段很難壓實;含水量偏小,表面干燥松散,壓實度離散性大影響整體強度。 ④石灰攤鋪不均勻、拌合不均勻,導致灰劑量取樣滴定灰劑量5%~10%不等,很容易出現(xiàn)個別地段松散、不成型,影響整體強度。 ⑤個別地段碾壓成型后存在起皮現(xiàn)象,緊近路肩內(nèi)側(cè)位置表面松散干燥。 ⑥結(jié)構(gòu)物頂部和接縫處處理不好容易產(chǎn)生質(zhì)量缺陷。 ⑦碾壓成型后,表面需覆蓋養(yǎng)生,否則容易出現(xiàn)網(wǎng)狀裂縫。 3 ?試驗段施工中出現(xiàn)的問題分析 ①對于低液限黃色淤泥土:在IP>20的情況下在一定含水量自然密實狀態(tài)下的CBR值,粒徑小于5 cm和大于1.5 cm直徑之間的土粒都比較密實,有一定的強度。小于5 cm以下的砂漿石黏土粒,在打碎過程中小于刀片之間的縫隙,土塊和砂漿石難切開,易推移,不容易打碎。 ②直徑1.5~5 cm以內(nèi)的土粒和含水量在18%~23%的淤泥土粒,于二灰深拌和砂化后,沒有砂化均勻,二灰土中土顆粒空隙多具有較強的吸附力,遇水膨脹失水后收縮干裂剝落,導致二灰土里的灰劑量不均勻、密實度偏低現(xiàn)象。 ③石灰攤鋪拌合不均勻:石灰里會含有小灰塊,主要是石灰沒有過篩、沒有提前消解。石灰應分兩次上灰,用鐵锨翻倒成小灰堆,在用平地機刮平均勻分部。 ④二灰土是剛性材料,高溫天氣下,養(yǎng)護時間過短,表面容易失水干燥松散,加之膨脹土的收縮,容易形成干縮裂縫。 4 ?預防控制措施應用 針對二灰土施工過程控制中問題,對低液限弱膨脹土的施工處理進行了方案控制措施與應用。 4.1 ?準備工作 要提前一星期用消石灰對黃色淤泥土樣加灰拌合;砂化后土的IP、FS變化情況和砂化過的土樣配備二灰土配合比,強度變化為主要施工依據(jù);據(jù)試驗配備不同土質(zhì)摻1%~5%消石灰對黃色淤泥土土樣砂化1 d、3 d、5 d、7 d,檢測其WL、IP的降低情況與石灰砂化土樣消耗量。 所以消石灰砂化取土坑內(nèi)土樣時,Ip在1~5d降低最快,7d趨于緩和,與之對應的消石灰亦是在1~7d內(nèi)消耗量最大(約3%),7d后逐漸減緩且在砂化4~6 d間Ip=15~20,此時的土更適合二灰土施工,經(jīng)測Fs=11,遠小于30。因此我們選用3%消石灰悶土7d表面拍打緊密、碾壓密實、以便于保濕,防止石灰和土熱反應消失,加快沙化的方案對原土進行砂化,并用砂化土重新做二灰土配比試驗,選出最佳配合比為10:30:60。采用此配比進行實施施工,因砂化土WL、Ip、Fs大大降低,粉碎效果明顯好轉(zhuǎn),通過路拌機深拌5~6遍即可使D>1.5 cm的土粒含量<10%、二灰土灰劑量和強度均合格,其離散型明顯減小,且二灰土整體強度有了很大提高。 4.2 ?施工工藝 配備機械:穩(wěn)定土拌合機一臺,振動壓路機一臺,平地機一臺,三輪壓路機二臺,膠輪壓路機一臺,鏵犁機械一臺。 先取邊溝土堆放在路基上土層厚30 cm,鏵犁機械翻曬測土樣含水量小于20%以下,加3%消白灰沙化悶土后;在上穩(wěn)定土路拌機拌2~4遍; ? ? ? ? 上粉煤灰緊接上白灰用平地機刮平后;上穩(wěn)定土路拌機在拌3~5遍.緊接著上振動壓路機穩(wěn)壓一遍、測量高程、橫坡度以放好的白灰點平地機刮平1~2次;對局部高程稍低的二灰土嚴禁貼補,用人工或鏵犁機械翻松10 cm后再加二灰土進行找補,精平后用振動壓路機夯實3~4遍,在上三輪壓路機碾壓4~6遍。
4.3 ?碾壓含水量預控處理措施應用
①現(xiàn)場控制含水量多采用鐵鍋炒干和酒精燃燒法一般略小于真實含水量。
②關(guān)注天氣情況制定詳細計劃、施工人員和機械配置;夏季施工現(xiàn)場應做防雨措施,成型段落長度不宜過長。
③碾壓段落含水量偏小,用灑水車噴霧狀撒水深拌均勻。含水量偏大地段用鏟車打成堆,或表面耕松加消解的石灰粉摻拌,耕松晾曬。
4.4 ?石灰消解灰劑量控制措施
①提前一周消解生石灰,充分消解打堆悶灰,并通過1 cm篩篩過后使用。
②過篩后石灰防止CaO、MgO2消失要覆蓋。
③石灰拌合不均勻,用穩(wěn)定土拌合機深拌3~5遍后滴定灰劑量,滴定灰劑量不夠地段要二次上灰至灰劑量達到10%左右。
4.5 ?起皮的預防措施
施工現(xiàn)場高程偏低,要用路拌機重新加入二灰粉碎拌合,根據(jù)松鋪系數(shù)調(diào)整到合適的高程進行穩(wěn)壓。局部含水量過小或過大段落,加消解石灰翻拌晾曬,使各處含水量均勻一致后穩(wěn)壓密實。
4.6 ?路基與路肩邊坡內(nèi)側(cè)容易松散不穩(wěn)定的預防應用
攤鋪二灰基層前,先用人工安置路肩內(nèi)模,打土堰30~50 cm寬人工夯實,以利于二灰土外側(cè)與路肩內(nèi)側(cè)搭接地段保濕密實。
4.7 ?措施與應用
①砂化:低液塑限膨脹土砂化非常重要,關(guān)系到二灰土與土樣拌合均勻性,拌合均勻二灰成型后強度高,板體整體性好,砂漿石、黏土粒少,減少干縮裂縫。
②含水量:影響因素多,變化性大,最難控制,碾壓時最佳含水量一般控制在±2%范圍內(nèi)。③石灰:應提前消解透,打成堆悶1~3 d。過1 cm篩網(wǎng)進行過篩,嚴格控制小灰塊含量,杜絕生皮蛋(過火灰)。
④嚴禁在沒有成型前放車通行:二灰土前7 d成型緩慢,強度低。禁止一切車輛通行。
⑤養(yǎng)生:二灰土施工后強度形成較慢,須精心養(yǎng)生。要覆蓋土工布灑水養(yǎng)生。上面再覆蓋塑料布蒸汽養(yǎng)生,以減少水分蒸發(fā)流失。減少灑水車在上面掉頭、剎車,影響內(nèi)部強度形成。使之二灰土表面濕潤,減少干縮裂縫,延長14~20 d養(yǎng)護。
參考文獻:
[1] GTJF 20-2015,公路路基施工技術(shù)規(guī)范[S].