高俊偉
摘 要:鍋爐的排煙熱損失是由于排煙溫度高于進入鍋爐的空氣溫度,而這部分熱量未被完全利用造成的損失。每臺鍋爐都有一個設(shè)計的排煙溫度,隨著運行時間的增長,排煙溫度逐漸升高,排煙熱損失增大,導(dǎo)致鍋爐效率降低、煤耗升高,經(jīng)濟效益下降。文章針對臨河發(fā)電有限公司2*350MW機組鍋爐特點,提出了相應(yīng)的措施和建議。
關(guān)鍵詞:鍋爐;排煙溫度;分析;措施
引言
中電投寧夏能源鋁業(yè)臨河發(fā)電有限公司2*350MW機組鍋爐為東方鍋爐廠制造的超臨界參數(shù)、變壓運行、螺旋管圈直流鍋爐,其型式為單爐膛、一次中間再熱、前后墻對沖燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的π型爐。鍋爐型號:DG1147/25.4-Ⅱ2型。燃燒器采用HT-NR3旋流燃燒器,前后墻布置、對沖燃燒、前墻3層、后墻2層、每層4只燃燒器。配有兩臺60%BMCR容量三分倉受熱面轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動的空氣預(yù)熱器,一、二次風(fēng)入口裝有暖風(fēng)器,防止空氣預(yù)熱器冷端腐蝕。鍋爐采用冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配備五臺長春電力修造廠生產(chǎn)的MPS170 HP-II型中速磨煤機,設(shè)計煤粉細度R90為17%。
排煙溫度高對鍋爐運行的經(jīng)濟性(一般情況下,排煙溫度每升高12~15℃,排煙熱損失增加0.5%,發(fā)電煤耗增加1.86g/kwh左右)和安全性有很大的影響,同時對電除塵設(shè)備的安全運行也構(gòu)成威脅,根據(jù)設(shè)備的具體狀況,全面分析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素,制定出切實可行的措施以達到降低排煙溫度,減少排煙熱損失,提高鍋爐效率。下面作者就臨河發(fā)電有限公司2*350MW機組鍋爐進行全面的分析。
1 影響鍋爐排煙溫度高的因素
影響鍋爐排煙溫度的因素有很多,在理論與實踐相結(jié)合的基礎(chǔ)上,對排煙溫度升高的原因進行了分類,造成排煙溫度升高原因主要有鍋爐各部位的漏風(fēng)、爐膛過量空氣系數(shù)大、磨煤機一次風(fēng)量大、受熱面吹灰不及時、空預(yù)器入口風(fēng)溫高、鍋爐“四管”結(jié)垢的問題、煤質(zhì)變化和煤粉變粗、磨煤機運行方式及臺數(shù)等。
2 鍋爐排煙溫度高的原因分析及解決措施
2.1 鍋爐各部位漏風(fēng)
分析:鍋爐漏風(fēng)是排煙溫度升高的主要原因之一,分為爐膛漏風(fēng)、制粉系統(tǒng)漏風(fēng)及煙道漏風(fēng)三類。不同部位的漏風(fēng)對鍋爐運行造成的危害也不盡相同,但不管什么部位的漏風(fēng),都會使氣體體積增大,排煙熱損失以及引風(fēng)機電耗增加。如果漏風(fēng)嚴重,引風(fēng)機出力已達到最大還不能維持規(guī)定的爐膛負壓,而采取被迫減小送風(fēng)機出力時,會使不完全燃燒熱損失增大,鍋爐結(jié)渣可能性加劇,甚至不得不限制鍋爐出力。
措施:利用機組大修、小修的機會對鍋爐本體及制粉系統(tǒng)進行徹底的查漏和堵漏工作,尤其是鍋爐本體系統(tǒng)的密封、結(jié)合面以及與鍋爐連接的重要輔機系統(tǒng),采用密封比較好的看火孔、風(fēng)門擋板。在鍋爐啟動前按要求做風(fēng)壓試驗,風(fēng)壓試驗合格后再啟動。在運行中,檢查完畢后隨時關(guān)閉看火門、孔等。根據(jù)經(jīng)驗,這一措施可有效降低排煙溫度。
2.2 爐膛過量空氣系數(shù)過大
分析:進入爐膛的燃料完全燃燒所需要的空氣量往往大于理論的空氣量,需要有過量的空氣才能使燃料完全燃燒。實際空氣量與理論空氣量的比值稱為過??諝庀禂?shù),以α表示,其值大小與燃燒方法及燃料性質(zhì)有關(guān),一般情況下α等于1.15~1.35。以上指的是鍋爐中參與燃燒的過??諝庀禂?shù),當(dāng)鍋爐爐墻不嚴密時,煙氣從爐膛流經(jīng)受熱面的過程中會漏入空氣,使煙氣中過??諝饬吭龆啵@些空氣無助于燃燒,反而會使鍋爐排出的煙氣量增多,氧量增加,使引風(fēng)機能耗增大,鍋爐排煙熱損失增加,排煙溫度升高。
措施:(1)在鍋爐運行指標調(diào)整過程中,保證爐膛不結(jié)焦的情況下,保持較低的氧量:3.0~3.5,維持低氧燃燒,一方面可減少NOX的生成、降低尾部煙道腐蝕、減輕煙氣對環(huán)境的污染,另一方面可以節(jié)約廠用電率,降低排煙溫度。(2)發(fā)現(xiàn)鍋爐漏風(fēng)缺陷及時通知檢修處理。
2.3 磨煤機一次冷風(fēng)量大
分析:臨河發(fā)電公司制粉系統(tǒng)采用長春電力修造廠生產(chǎn)的170 HP-II型中速磨煤機,為保證磨煤機的運行安全,往往對磨煤機一次風(fēng)流量和出口溫度有所限制,磨煤機運行中按廠家要求一次風(fēng)流量>51.6t/h,磨煤機出口溫度控制在62-75℃范圍內(nèi),跳閘值為82℃,為了保持磨煤機一次風(fēng)量和出口溫度在正常范圍內(nèi),通常需要開大一次冷風(fēng)來維持,結(jié)果使流過預(yù)熱器的一次風(fēng)量減小,因而得出的結(jié)論是磨煤機出口溫度控制得越低,則冷一次風(fēng)的比例越大,即流過空預(yù)器的風(fēng)量就會降低,引起排煙溫度升高。
磨煤機實際運行中風(fēng)粉配比曲線偏離了設(shè)計值,MPS170HP型磨煤機設(shè)計出力為40t/h時風(fēng)量為65t/h左右,實際運行中達70t/h以上,在保持一定的磨煤機出口溫度下,一次風(fēng)量增大,則其中冷一次風(fēng)量也增大,送風(fēng)量減少,從而導(dǎo)致排煙溫度升高。
措施:(1)在制粉系統(tǒng)安全及爐膛不結(jié)焦的前提下,可適當(dāng)提高磨煤機出口溫度,減少進入磨煤機的一次冷風(fēng)量,盡可能關(guān)閉冷一次風(fēng)擋板,用熱一次風(fēng)擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量,這不僅能加強空氣預(yù)熱器的換熱效果,還可以使進入爐膛的風(fēng)粉混合物溫度升高,有效降低排煙溫度。(2)按照合理的風(fēng)粉配比曲線進行調(diào)整,定期測量磨煤機出口溫度、風(fēng)速、風(fēng)粉濃度以及燃燒器出的溫度,綜合判斷磨煤機出粉情況,減小一次風(fēng)率。但一次風(fēng)率也不能太低,容易造成一次風(fēng)管內(nèi)積粉噴嘴過熱燒損的故障和磨煤機堵塞的現(xiàn)象,因此,要根據(jù)原始設(shè)計和設(shè)備的具體狀況來決定磨煤機的風(fēng)粉配比比例。
2.4 受熱面吹灰不及時造成積灰
分析:鍋爐受熱面積灰分為爐膛、水平煙道和尾部煙道蒸發(fā)受熱面積灰,受熱面的積灰將使煙氣與受熱面之間的傳熱熱阻增加,鍋爐吸熱量降低,煙氣放熱量減少。爐膛蒸發(fā)受熱面積灰將會使爐膛內(nèi)的輻射換熱減小,導(dǎo)致爐膛出口煙氣溫度升高;而水平煙道和尾部煙道中受熱面積灰時,使該處的傳熱效率下降,煙氣溫度升高,以上三種煙氣溫度升高將直接導(dǎo)致排煙溫度的升高。
措施:運行中加強鍋爐吹灰工作,適當(dāng)縮短吹灰間隔,墻式吹灰器吹為每六小時一次,長桿吹灰器每天進行一次;檢修人員加強日常檢修與維護,確保吹灰器的正常投入,保持各受熱面的清潔;空預(yù)器加裝乙炔脈動吹灰裝置,利用乙炔氣體爆破產(chǎn)生的超聲波除灰,并結(jié)合蒸汽吹灰,確保了空預(yù)器煙氣差壓在1.2kpa以下。
2.5 空預(yù)器入口風(fēng)溫高
分析:寧夏自治區(qū)銀川市當(dāng)?shù)丨h(huán)境最高溫度達38℃左右,空氣預(yù)熱器入口一、二次風(fēng)溫高,空氣預(yù)熱器對流換熱減少,換熱效率下降,從而使排煙溫度升高。同時磨煤機出口溫度一定的情況下,因環(huán)境溫度高,冷一次風(fēng)增大、熱一次風(fēng)減少,流過空預(yù)器的風(fēng)量減少,排煙溫度升高。若爐內(nèi)采取增加受熱面的方法來降低空預(yù)器入口煙溫,到冬季運行時排煙溫度又會低于露點溫度很多,造成空預(yù)器低溫腐蝕,降低設(shè)備使用壽命,必須投入暖風(fēng)器來提高空預(yù)器入口二次風(fēng)溫度,這樣又會增加輔汽的用量。
措施:環(huán)境因素是難以克服的,根據(jù)環(huán)境溫度變化的規(guī)律,綜合考慮鍋爐運行方式。
2.6 鍋爐“四管”結(jié)垢的問題
分析:鍋爐省煤器、水冷壁、過熱器、再熱器管內(nèi)結(jié)垢,造成煙氣與管內(nèi)的水及蒸汽的換熱效率下降,保證機組負荷一定的情況下,需要增加燃料量,爐膛煙氣溫度升高,從而使得排煙溫度升高。
措施:做好電廠的水質(zhì)監(jiān)督工作,定期化驗機組水、汽品質(zhì)在合格范圍之內(nèi),對于超臨界直流鍋爐來說,水質(zhì)要求較亞臨界鍋爐嚴格,當(dāng)水質(zhì)不合格,必要時停止機組運行,待水質(zhì)合格后再重新啟動。
2.7 煤質(zhì)變化和煤粉變粗
分析:(1)當(dāng)入爐煤揮發(fā)分較高時,為保證制粉系統(tǒng)運行安全,需要控制磨煤機出口溫度在煤粉自燃范圍內(nèi),磨煤機冷一次風(fēng)量增大,熱一次風(fēng)量減少,進入空氣預(yù)熱器的一次風(fēng)量降低,空氣預(yù)熱器傳熱效率下降,從而導(dǎo)致排煙溫度升高。(2)制粉系統(tǒng)煤粉變粗,進而一次風(fēng)量偏大的情況下,爐內(nèi)燃燒推遲,火焰中心上移,排煙溫度升高,爐渣變黑、飛灰可燃物增大,嚴重時會造成空預(yù)器著火,影響了鍋爐安全和經(jīng)濟運行。
措施:鍋爐在正常運行中,加強燃料的管理和制備,煤質(zhì)突變及時告知運行人員并進行相應(yīng)的燃燒調(diào)整,嚴格控制制粉系統(tǒng)煤粉細度(按規(guī)定控制磨煤機出粉分離器擋板開度)和一、二次風(fēng)量的調(diào)整,加強監(jiān)視空預(yù)器入口煙溫及鍋爐排煙溫度,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
2.8 磨煤機運行方式及臺數(shù)
分析:臨河發(fā)電有限公司2*350MW機組制粉系統(tǒng)配置五臺磨煤機,正常運行中磨煤機四臺運行一臺備用,鍋爐前墻布置由下至上為C、B、D三層燃燒器,后墻布置由下至上為A、E兩層燃燒器,燃燒方式采用前、后墻對沖燃燒,正常運行為A、B、C、E磨煤機運行,若底層磨煤機停運檢修或非正常運行方式時,需要啟動上層磨煤機運行,火焰中心上移,導(dǎo)致鍋爐超溫和排煙溫度升高;當(dāng)運行中發(fā)生煤質(zhì)變差帶負荷能力下降,需要五臺磨煤機全部投入運行時,一次風(fēng)量增大,鍋爐氧量升高,送風(fēng)量隨之降低,空氣預(yù)熱器吸熱量減少,從而導(dǎo)致排煙溫度升高。
措施:鍋爐在正常運行中,盡可能按照正常運行方式運行,A、B、C、E磨煤機運行,D磨煤機備用,當(dāng)五臺磨煤機全部投入運行時,保持下層四臺磨煤機接近滿出力,最上層D磨煤機保持低負荷運行,綜合考慮鍋爐的運行調(diào)整,有效降低了排煙溫度同時也減小了鍋爐左右側(cè)煙溫偏差。
3 結(jié)束語
鍋爐損失由排煙熱損失、機械不完全燃燒熱損失、化學(xué)不完全燃燒損失、灰渣物理損失及散熱損失組成,而這五項損失中排煙熱損失是對鍋爐效率影響最大的一項??梢?,適當(dāng)降低排煙熱損失對提高鍋爐效率及全廠發(fā)電經(jīng)濟性有著更重要的意義,降低鍋爐排煙溫度,增強機組運行經(jīng)濟性已成為一個重要課題。
文章通過理論分析和現(xiàn)場經(jīng)驗,對引起350MW直流鍋爐排煙溫度升高的原因從運行、設(shè)計、檢修、管理等方面進行了分析、歸納,并提出了一些切實可行的措施和方案,實踐中有效降低了臨河發(fā)電公司1147t/h鍋爐的排煙溫度,同時也給同類型機組和兄弟單位提供參考。
參考文獻
[1]范從振.鍋爐原理[M].水利出版社,1986,5.
[2]中電投臨河發(fā)電公司.集控2*350MW機組運行規(guī)程[S].2011,4.
[3]中電投臨河發(fā)電公司.集控350MW火電機組培訓(xùn)教材[Z].2011,4.