摘 要:文章主要論述了某電廠#4鍋爐將原光管式順列布置省煤器改造為H型翅片式錯(cuò)列布置省煤器的改造原因及改造后效果。通過(guò)文章的分析,希望可以對(duì)相關(guān)工作提供參考。
關(guān)鍵詞:省煤器;改造;原因;效果
引言
電站鍋爐普遍采用的是光管省煤器。近年來(lái)受煤種限制,電廠燃料發(fā)熱量降低、灰份偏高,再加上光管省煤器結(jié)構(gòu)缺陷,在運(yùn)行中普遍存在排煙溫度偏高、堵灰積灰嚴(yán)重,致使省煤器磨損嚴(yán)重的現(xiàn)象。經(jīng)鍋爐實(shí)際運(yùn)行證明,采用H型翅片式省煤器是解決上述問(wèn)題的最佳途徑之一。
1 設(shè)備概況
某電廠WGZ410/9.8-18型鍋爐省煤器安裝在尾部豎井中,分兩級(jí)布置。兩級(jí)間進(jìn)行一次前后交叉,工質(zhì)自下而上流動(dòng)。一二級(jí)省煤器在煙道寬度上分成左、右對(duì)稱兩部分,給水自左右兩側(cè)引入一級(jí)省煤器進(jìn)口集箱,經(jīng)4組(每組33排,橫向節(jié)距140mm)Ф32×4mm蛇形管逆流向上,分別引入四只下級(jí)省煤器出口集箱,再由8根Ф108×8mm的管子從爐外交叉引入上級(jí)省煤器的左、右兩只進(jìn)口集箱,經(jīng)四組錯(cuò)列布置(每組79排,橫向節(jié)距150mm)的Ф32×4mm蛇形管逆流,分別引入二級(jí)省煤器出口集箱,最后經(jīng)兩根Ф219×16mm的管子引到汽包。為減輕飛灰磨損和煙氣側(cè)阻力,額定負(fù)荷時(shí)省煤器處煙速≯7.0m/s,并在各級(jí)省煤器煙氣進(jìn)出口處的四排省煤器管及各排管子彎頭處裝有防磨裝置。
2 改造原因
2.1 入爐燃煤灰分遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致飛灰濃度增大、煙氣量增加、煙氣流速提高,使省煤器穿墻管的迎流面下第一、二、三、四根管均形成較大磨損。二級(jí)省煤器磨損泄漏現(xiàn)象嚴(yán)重,嚴(yán)重危及鍋爐的安全運(yùn)行。
2.2 因磨損導(dǎo)致省煤器爆管泄漏對(duì)個(gè)別管排進(jìn)行封堵,使省煤器受熱面積減少,導(dǎo)致排煙溫度高于設(shè)計(jì)值約30℃。
2.3 配合脫硝改造工程優(yōu)化二級(jí)省煤器,并二級(jí)省煤器抬高約1m,在二級(jí)省煤器下方布置一層SCR脫硝裝置。
3 H型省煤器技術(shù)特點(diǎn)
3.1 良好的防磨性能
磨損主要是灰粒對(duì)管子的沖擊和切削作用,在管子周?chē)c水平線成30°部位磨損最厲害,S1/d=S2/d=z時(shí),此處磨損量為平均值的3倍;錯(cuò)列布置由于氣流方向改變,第二排磨損最厲害,S1/d=S2/d=z時(shí)第二排是第一排磨損量的2倍,以后各排磨損量比第一排一般高30%-40%;順列布置第一排與錯(cuò)列布置第一排相同,以后各排由于氣流沖擊不到管子磨損較輕。在其他條件相同情況下,順列管束的最大磨損量比錯(cuò)列管束少3-4倍;管子磨損速度與煙氣速度不均系數(shù)KV4.33成正比,與飛灰濃度不均系數(shù)Ku成正比。
3.2 減少積灰
H型翅片具有良好不積灰的翅片間距,積灰形成發(fā)生在管子背向面和迎風(fēng)面。管子錯(cuò)列布置容易沖刷管子,背面積灰較少。對(duì)于順列布置管子,由于氣流不容易沖刷管子背面,就管子而言順列布置積灰比錯(cuò)列多。由于翅片焊在管子不易積灰的兩側(cè),而氣流筆直地流動(dòng),氣流方向不改變,翅片不易積灰;H型翅片中間留有4-10mm間隙,可引導(dǎo)氣流吹掃管子翅片積灰。縱向翅片管由于翅片焊在積灰迎風(fēng)面和背面,由于氣流沿翅片流動(dòng),氣流到管子處改變方向形成漩渦。部分區(qū)域易形成積灰。H型翅片由于兩邊形成筆直通道,可取得最好的吹灰效果。
3.3 降低排煙溫度
H型翅片管省煤器的擴(kuò)展受熱面可以根據(jù)需要進(jìn)行靈活設(shè)計(jì),在有效的鍋爐空間可以設(shè)計(jì)更多的受熱面,進(jìn)而更大幅的降低排煙溫度;或者在一定的排煙溫降的前提下,將省煤器設(shè)計(jì)更緊湊。
4 改造方案
省煤器更換為雙H型省煤器,原二級(jí)省煤器拆除,新雙H型省煤器分為左右2組順列布置,每組44排,橫向節(jié)距136mm、縱向節(jié)距120mm,基管規(guī)格Ф42×4.5mm、管材20G。二級(jí)省煤器第一排為光管,其余管排為雙H型,H型翅片齒高21mm、齒距18mm、齒厚2mm。防磨措施為第一排光管加防磨瓦,彎頭加密封盒隔離、布置在墻外。省煤器出口聯(lián)箱規(guī)格Ф219×22mm,一級(jí)省煤器與二級(jí)省煤器交叉聯(lián)絡(luò)管規(guī)格Ф108×8mm。
5 改造技術(shù)要求
5.1 省煤器由光管式省煤器整體更換為H翅片省煤器,改造后需保證二級(jí)省煤器出口煙溫度低于400℃,并確保省煤器出口工質(zhì)溫度不會(huì)對(duì)鍋爐運(yùn)行產(chǎn)生任何不利的影響。
5.2 省煤器在運(yùn)行中不振動(dòng),省煤器設(shè)計(jì)需考慮防磨問(wèn)題,并采取有效措施,解決靠爐墻處局部磨損問(wèn)題,支吊形式與原設(shè)計(jì)保持一致。
5.3 管材采用全新無(wú)縫鋼管,基材為φ42×4.5,材質(zhì)為GB5310 20G。
5.4 彎頭和直管對(duì)接焊口采用全氬弧焊,100%無(wú)損探傷。
5.5 省煤器管排制作完后100%通球檢驗(yàn),通球直徑為管子內(nèi)徑的85%。
5.6 省煤器管排制作完后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行常規(guī)超水壓試驗(yàn)。
5.7 省煤器管材100%渦流探傷合格,焊縫進(jìn)行100%射線探傷,所有管材和焊縫全部檢驗(yàn)合格。
5.8 省煤器防磨板使用壽命大于50000小時(shí)。
5.9 現(xiàn)場(chǎng)焊口進(jìn)行100%無(wú)損探傷,水壓試驗(yàn)無(wú)變形和滲漏。
5.10 乙方需對(duì)原有二級(jí)省煤器支撐空心梁進(jìn)行重新設(shè)計(jì)、制作。
5.11 改造后省煤器系統(tǒng)阻力增加小于100Pa。
5.12 省煤器的改造設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)能夠同時(shí)滿足鍋爐MCR工況及108%MCR的兩種工況,且確保省煤器介質(zhì)出口溫度不發(fā)生沸騰。
6 改造后效果
改造投運(yùn)后,取得了較好的效果,鍋爐效率、排煙溫度等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,磨損情況明顯改善。改造前排煙溫度平均值185℃,改造后排煙溫度平均值155℃。改造后,平均煙速?gòu)?0.2m/s降至8.2m/s,管子磨損速率明顯下降。改善了尾部受熱面煙溫的分布,二級(jí)省煤器出口給水溫度升至295℃,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
7 結(jié)束語(yǔ)
(1)改造方案可行,運(yùn)行性能達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期值,省煤器的磨損減輕。(2)選用H型翅片省煤器擴(kuò)展了換熱面積,排煙溫度降低明顯。(3)在相同受熱面的條件下,省煤器在煙道內(nèi)的體積大大減少,擴(kuò)大了檢修空間。綜上所述,#4鍋爐省煤器改造后主要運(yùn)行參數(shù)均滿足改造技術(shù)協(xié)議要求,且未引起其他受熱面超溫等異常情況,達(dá)到了改造前預(yù)定的目的。
作者簡(jiǎn)介:劉志敏(1984-),男,內(nèi)蒙古包頭人,助理工程師,從事火電廠鍋爐節(jié)能與運(yùn)行管理工作。