孫立坤 王國懿 呂超 石小力 張勇 馬旭
摘 要:文章研究重點是:研發(fā)糖化、發(fā)酵、包裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及生產(chǎn)輔助系統(tǒng)節(jié)能降耗關(guān)鍵技術(shù),通過集成創(chuàng)新在企業(yè)節(jié)能改造實踐中進(jìn)行示范,并形成在該行業(yè)具有推廣價值的節(jié)能技術(shù)研究成果。(1)糖化環(huán)節(jié):通過試驗研究縮短了動態(tài)煮沸時間來節(jié)能降耗,將原有煮沸時間64min縮短為54min。(2)發(fā)酵環(huán)節(jié):回收廠內(nèi)產(chǎn)生的全部CO2及其能量,并使其達(dá)到動態(tài)平衡。(3)包裝環(huán)節(jié):新建堿液回收裝置,回收工藝為廢堿液-沉淀-砂濾,使堿液使用周期由5天增加到8.5天。(4)生產(chǎn)輔助系統(tǒng):主要是從氨純化方面節(jié)能。新建氨純化后,大大節(jié)約了電能。
關(guān)鍵詞:節(jié)能集成;動態(tài)煮沸;CO2回收;堿液回收;氨純化
1 糖化環(huán)節(jié)節(jié)能研究
麥汁煮沸是啤酒釀造受熱最多、能耗最大的工序。在保證啤酒非生物穩(wěn)定性的前提下,優(yōu)化麥汁煮沸工藝,減少麥汁的受熱時間及受熱量,可改善啤酒口味,同時可降低蒸汽的消耗、提高設(shè)備利用率。目前啤酒廠內(nèi)煮沸經(jīng)過前期改造應(yīng)用了低壓動態(tài)煮沸技術(shù),煮沸時間為64min,但未達(dá)到最優(yōu)煮沸條件,故需要進(jìn)行優(yōu)化研究。鑒于啤酒廠目前生產(chǎn)任務(wù)較重,在設(shè)備方面進(jìn)行節(jié)能改造,將會影響啤酒廠正常運轉(zhuǎn),再加上這套低壓動態(tài)煮沸系統(tǒng)是最新上的一套系統(tǒng),在設(shè)備選型等方面比較合理,故我們的研究重點放在低壓動態(tài)煮沸參數(shù)調(diào)整上,經(jīng)過實地考察研究,其在煮沸時間和煮沸強(qiáng)度方面有很大的改進(jìn)空間,如果在不影響酒啤酒的前提下,能降低煮沸時間和煮沸強(qiáng)度可以大大降低蒸汽使用量。
糖化階段的熱負(fù)荷不僅與啤酒的焦糊味有關(guān),而且直接影響到能量消耗,降低熱負(fù)荷可以減少蒸汽量的使用。高小波[1]等人就曾研究過通過縮短煮沸時間來降低熱負(fù)荷,從而節(jié)約了1.68kg/kL(11°P啤酒)。李舜[2]等人通過對煮沸時間的改進(jìn),蒸汽表顯示蒸汽量明顯減小,而且酒的品質(zhì)沒有變化。
針對本廠的特點,目前糖化階段煮沸用時64min,故我們在不影響麥汁的前提下,通過改變煮沸時間來降低熱負(fù)荷,從而提高啤酒品質(zhì)。
1.2 試驗方案實施
依據(jù)廠內(nèi)實際情況和條件,人為改變煮沸時間,并通過煮沸鍋上方的取樣口取樣檢驗其各項指標(biāo)來觀察影響,我們實驗是在當(dāng)天無生產(chǎn)任務(wù)的煮沸罐中進(jìn)行。圖1為不同煮沸時間下的熱負(fù)荷。
2.2.2 雜氣的回收利用
CO2回收過程中,在冷凝器和提純塔的兩個環(huán)節(jié)均會產(chǎn)生雜氣(即純度不達(dá)標(biāo)的CO2氣體)。雜氣回收利用方案如下:首先,對廠內(nèi)的管道進(jìn)行了改造,在冷凝器,提純塔至氣動閥門等儀表之間上布置管道,將雜氣和使用點連接起來;在雜氣使用前需要對其減壓,雜氣壓力從17.5kgf/cm2降至7-8kgf/cm2,供廠區(qū)儀表設(shè)備用風(fēng)。
這樣做不僅省去了空壓機(jī)制備壓縮空氣的環(huán)節(jié),并由于雜氣不含水汽,不會引起管道凝水結(jié)露等現(xiàn)象。雜氣回用使得雜氣得到了極好的利用,基本可以利用到回收雜氣的60-70%,并由此減少了空壓機(jī)的使用,最終降低了能耗。
2.2.3 液態(tài)CO2冷量回收技術(shù)
全廠共有7個CO2儲罐,全容積在50m3左右。在CO2儲罐內(nèi),CO2以液態(tài)形式存在,需汽化后方可使用。汽化過程是一個吸熱過程,之前是通過蒸汽加熱的方式達(dá)到汽化。啤酒廠經(jīng)過節(jié)能改造現(xiàn)將CO2儲罐內(nèi)的液態(tài)CO2儲送至酒精儲罐(即冷媒罐,用于給酒降溫),酒精儲罐底部設(shè)盤管用于熱交換,液態(tài)CO2從盤管內(nèi)流過,利用酒精儲罐的溫度將其升溫3℃左右;同時達(dá)到了給酒精儲罐降溫的目的(酒精儲罐內(nèi)冷媒溫度從4℃降至1℃)。如此一來,降低了酒精儲罐降溫時制冷機(jī)的使用頻次,達(dá)到了節(jié)能降耗的效果。然后用CO2液體給循環(huán)水降溫,循環(huán)水用來給設(shè)備降溫,這樣,降低了自來水的使用率和制冷設(shè)備的使用。
3 包裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)堿液回收技術(shù)研究
目前,華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司堿的使用量很大,產(chǎn)生的廢堿液就直接處理排放,而排放的廢堿液濃度約有1%,如果能提純回收利用,將節(jié)約大量堿液和水。羅杰和楊誨彤在文獻(xiàn)[3]中介紹了包裝車間洗瓶機(jī)堿液回收改造的成果,經(jīng)過改造生產(chǎn)工藝不但得到有效保障,而且提高了生產(chǎn)效率,更是獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
3.1 堿液來源和水質(zhì)
廢堿液主要是來自于洗瓶機(jī)產(chǎn)生的,啤酒成品包裝車間的洗瓶機(jī)用來對回收酒瓶進(jìn)行清洗除標(biāo),采用濃度為2%的氫氧化鈉堿液作為主體清冼劑。洗瓶機(jī)連續(xù)運行5天后,回收酒瓶上的商標(biāo)紙纖維、泥沙、殘酒等物質(zhì)會混入到堿液中,使堿液的濃度降低,洗滌效果明顯下降,產(chǎn)生大量的廢堿液。
3.2 堿液回收工藝-靜置沉淀-砂濾
目前堿液回收工藝主要是混凝沉淀和靜置沉淀,然后過濾?;炷恋砉に嚹軌蛴行У娜コ龔U堿液中的懸浮性顆粒雜質(zhì),對廢堿液的預(yù)處理具有明顯的效果。但是混凝沉淀過程存在藥劑用量大的弊端,混凝劑的投加增加了凈化的成本。為避免這一缺點,采用靜置沉淀方式來取代混凝沉淀對廢堿液進(jìn)行預(yù)處理。與混凝沉淀相比,自由沉淀過程是以犧牲時間為代價換取凈化成本上的降低。由于廢堿液屬于間歇性排放,所以在時間上可以得到一定的延長。通過集中收集單次排放的廢堿液后,連續(xù)對廢堿液進(jìn)行凈化回收,在用時上比混凝沉淀要長,但是并不影響處理過程。且靜置沉淀-砂濾的工藝過程簡單,處理成本低,適合延時處理;雖然處理用時長,但其處理效果能滿足華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司實際需要。
經(jīng)過試驗,通過建立堿液回收工藝,堿液的使用周期由5天增加為8.5天,節(jié)約了堿和自來水的使用量。
4 生產(chǎn)輔助環(huán)節(jié)節(jié)能技術(shù)研究
4.1 存在的問題
目前華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司運行的制冷系統(tǒng)主要存在以下問題:首先,各大小制冷劑在運行時沒有進(jìn)行依據(jù)生產(chǎn)所需量盡行優(yōu)化組合調(diào)配使用,造成部分制冷劑能量運行浪費。其次,制冷劑在制冷過程中會伴隨著水和空氣的進(jìn)入,這樣不僅降低了系統(tǒng)的蒸發(fā)能力,又增加了運行成本。
4.2 節(jié)能技術(shù)方案的確定
根據(jù)現(xiàn)場存在的問題,在設(shè)備運行上,我們通過合理安排開關(guān)機(jī)時間來解決,針對不同的蒸發(fā)溫度系統(tǒng), 按照機(jī)械負(fù)荷的要求選配壓縮機(jī), 以滿足進(jìn)貨旺月的要求。實際運行時,通過調(diào)節(jié)運行時間,調(diào)整制冷系統(tǒng)供冷量。為了降低壓縮機(jī)能耗,首先需要做到根據(jù)負(fù)荷調(diào)整壓縮機(jī)運行臺數(shù)和運行時間,保證壓縮機(jī)提供的冷量接近實際好冷量;其次,盡量增加夜間壓縮機(jī)運行時間,減少白天壓縮機(jī)運行時間。不僅因為用電低峰電費低,而且因為夜間冷凝溫度較低,制冷系統(tǒng)效率高。針對含有的不凝性氣體和水問題,采取了簡單易行的現(xiàn)在使用范圍廣的氨純化系統(tǒng)。
4.3 氨純化方案
氨在低壓儲罐內(nèi)以氣相和液相兩種狀態(tài)存在,現(xiàn)有3個低壓儲罐,每個儲罐的容量為50m3,其中1個儲罐控制壓力在2.1kgf/cm2,1個儲罐壓力為2.1kgf/cm2,另有1個儲罐作為備用。低壓儲罐的氨進(jìn)入制冷機(jī)制冷后,進(jìn)入蒸發(fā)冷卻器。蒸發(fā)冷卻器共有10臺,在此氨轉(zhuǎn)為液氨,進(jìn)入高壓儲罐內(nèi)儲藏。高壓儲罐內(nèi)壓力為10kgf/cm2,共有2個儲罐,每個容量25m3。高壓儲罐內(nèi)的液氨送入使用點進(jìn)行制冷,使用點集中在糖化、發(fā)酵和過濾階段。經(jīng)使用點后的氨回到低壓儲罐內(nèi)。
制冷系統(tǒng)為全封閉密閉運行,幾乎無氨的損耗。但由于機(jī)器含油,需定期排放;另在維護(hù)和檢修過程中有少量的氨損耗。
5 結(jié)束語
(1)糖化生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)能技術(shù)優(yōu)化研究成果:將原有煮沸時間64min縮短為54min。(2)發(fā)酵環(huán)節(jié)CO2回收與平衡優(yōu)化研究:廠內(nèi)產(chǎn)生的CO2全部回收,并達(dá)到了產(chǎn)生量和使用量的動態(tài)平衡,廠內(nèi)達(dá)到了自給自足。(3)包裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)堿液回收利用技術(shù)研究:新建堿液回收裝置,回收工藝為廢堿液-沉淀-砂濾,使堿液使用周期由5天增加到8.5天。(4)生產(chǎn)輔助系統(tǒng)主要是從氨純化方面節(jié)能。新建氨純化后,可節(jié)約電能。(5)針對啤酒廠各個環(huán)節(jié)的能耗進(jìn)行研究,形成了一個可復(fù)制的節(jié)能技術(shù)集成,可作為成套技術(shù)進(jìn)行推廣。
參考文獻(xiàn)
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[3]羅杰,楊誨彤.堿液再利用的成效[J].SCI TECH技術(shù)交流2011,3:56-57.