李俊
摘 要:目前燃煤電廠粉煤灰輸送系統(tǒng)均選用氣力輸送為正壓濃相型氣力輸送系統(tǒng);該系統(tǒng)在使用過程中發(fā)現(xiàn)一些問題,主要體現(xiàn)在設(shè)計、安裝和運行控制環(huán)節(jié)上。
關(guān)鍵詞:干灰;平衡閥;磨損;改造;效果
1 干灰
燃煤電廠電除塵器處理下來干灰的出灰方式分為干式出灰系統(tǒng)和水式出灰系統(tǒng),干式出灰系統(tǒng)選擇正壓濃相型氣力輸送系統(tǒng)送至灰?guī)欤凰匠龌蚁到y(tǒng)的運行方式是將灰水混合器制漿,由柱塞泵打往灰場。因水出灰系統(tǒng)存在污染問題,所以目前燃煤電廠粉煤灰出灰方式均選擇干式出灰系統(tǒng)。干式出灰時將干灰儲存到灰?guī)炖铮善嚿⒀b機直接裝入密封罐車外運——供綜合利用。
2 故障分析
正壓濃相型氣力輸送系統(tǒng)初期投運調(diào)整不當(dāng)時存在如下問題:
(1)投入自動工作狀態(tài)時,穩(wěn)定運行時間很短,常因平衡閥不能開關(guān)到位或平衡管管路堵灰而退出自動運行模式。對平衡管管路進(jìn)行頻繁反吹,導(dǎo)致了平衡閥嚴(yán)重磨損。(2)輸灰系統(tǒng)頻率過高,現(xiàn)場一電場“自動模式”設(shè)定為2-3分鐘一次,對應(yīng)輸灰頻率20-30/h。(3)出口輸灰管道的氣灰混合物提升較慢。(4)一電場的飛灰送至原、粗灰?guī)?,原灰?guī)鞄祉旈y門磨損嚴(yán)重,閥門出口短接漏灰頻繁。(5)一電場輸灰(雙套)管磨損量異常。
3 平衡閥磨損
3.1 平衡閥磨損
(1)平衡閥在運行中常因開關(guān)不到位或開關(guān)緩慢的故障造成輸灰系統(tǒng)退出自動,分析認(rèn)為因該閥門在工作過程中閥腔有灰浸入(閘板閥閥腔易發(fā)生積灰),當(dāng)積累到一定灰量時致使閥門故障。(圖1)
圖1 平衡閥閥腔積灰示意圖
(2)平衡閥開關(guān)不到位后致使氣力除灰系統(tǒng)一些電場的“自動”模式不能連續(xù)進(jìn)行,運行人員只能切除“自動”,對平衡閥進(jìn)行反吹,使其疏通而閥位正常,頻繁的積灰-反吹導(dǎo)致了平衡閥的嚴(yán)重磨損。
(3)經(jīng)過現(xiàn)場查看,一電場平衡閥透氣點低于高料位計1m左右。這種情況下,一旦灰量大或灰位高時,平衡閥不能進(jìn)行“透氣”,干灰在平衡閥的管路中積存,進(jìn)入閥腔便使得平衡閥開關(guān)和閥位不正常,過高的料位又直接使得透氣管路堵灰,致使下灰不暢,嚴(yán)重時導(dǎo)致電場短路跳閘。
3.2 一電場輸灰(雙套)管磨損量異常
干灰系統(tǒng)自投運一年時間里,輸灰(雙套)管磨損量異常,一電場A、B兩路水平段磨損穿孔24處(穿孔位置在兩管接口正下方沿氣流方向300mm左右),平衡閥更換13只,彎頭磨損嚴(yán)重并更換5只,入庫閥門磨損并更換4只。一電場A列輸灰管入原灰?guī)扉y門檢修,切換飛灰輸送至粗灰?guī)欤粩?shù)小時候內(nèi)粗灰?guī)斓姆呕益i氣器鏈條斷二次,分別打開鎖氣器檢修門取出內(nèi)套管三節(jié),每根長400-500mm(見圖2)。
4 平衡閥改造
(1)平衡閥透氣管位置提高至高料位上0.8m左右,在灰斗出現(xiàn)高料位的情況下,確保平衡閥的透氣管路暢通,依靠電除塵的負(fù)壓便于更好的進(jìn)灰。減少平衡閥故障。如圖3所示。
圖3
(2)降低輸送系統(tǒng)運行頻率。高正壓濃相氣力輸送系統(tǒng)按連續(xù)運行方式設(shè)置并能實現(xiàn)定期運行方式,系統(tǒng)設(shè)計出力按116t/h考慮。一電場灰量最大的80t/h按每立方干灰0.7t計數(shù):80÷0.7≈114(m3/h);
一電場8只倉泵,每小時每只倉泵的灰量:114÷8=14.25(m3/h);
一電場倉泵3m3/只:14.25÷3∠5(次/h)。
根據(jù)以上計算,皖合公司#5爐最大灰量時一電場每小時輸送5次即可滿足要求。一電場“自動模式”設(shè)定為2-3分鐘一次,對應(yīng)輸灰頻率20-30/h ,灰斗出現(xiàn)高料位報警25次,說明每次倉泵進(jìn)灰量0.5-0.7m3/次,是設(shè)計輸灰量的1/5左右,相差太大。導(dǎo)致了輸灰頻率和耗氣量的提高,輸灰管道超常磨損,僅在水平段磨通次數(shù)約為2次/月。
(3)所有倉泵料位計進(jìn)行了調(diào)校,使料位計正常投運。
(4)一電場、二電場的平衡閥在程序上就取一個關(guān)閉到位信號,減少因信號不到位引起的程序無法正常運行。
(5)一電場、二電場料位計具備單個解列功能。如其中一個出現(xiàn)故障,單個解列,信號由“四取四”改為“四取三”。
(6)一電場A、B兩側(cè)吹掃閥時間設(shè)定,即在出料閥開啟后,吹掃15秒左右,再開啟進(jìn)氣閥輸送,輸灰起壓時間明顯提前。
(7)輸灰單元的程序修改為:進(jìn)灰開始先開平衡閥,延時5秒開進(jìn)料閥,進(jìn)料閥開信號到,延時10秒關(guān)平衡閥,等裝灰時間到或料位信號到關(guān)進(jìn)料閥,裝灰結(jié)束(此段程序就是防止如果進(jìn)灰時間過長,灰流動到平衡管,導(dǎo)致平衡閥卡澀現(xiàn)象)。另外在輸送結(jié)束時進(jìn)氣閥關(guān)到位后延遲15秒鐘關(guān)出料閥(此段程序主要用途就是盡量排空本單元輸送罐和管道內(nèi)的壓力,當(dāng)打開平衡閥時減小對它的磨損)。
(8)輸灰單元進(jìn)氣閥進(jìn)行了關(guān)小調(diào)整,一電場3.5圈,二電場2.5圈,三電場1.5圈,四電場1.5圈,省煤器2圈。
5 攻關(guān)活動取得的實施效果
(1)輸灰的自動模式運行平穩(wěn)。原先每班都有數(shù)次輸灰自動退出,由原來的每班數(shù)次自動模式會因閥門故障等因素退出的,轉(zhuǎn)而現(xiàn)在的平均每班不到一次。
(2)輸灰次數(shù)至少下降2-3倍以上,相比以往,灰系統(tǒng)實現(xiàn)“量多次少”方式運行,減少輸灰管道超常磨損和系統(tǒng)閥門磨損問題。最終解決輸灰管道超常磨損和系統(tǒng)閥門磨損問題,同時也減少壓縮空氣的1/5左右,使氣力除灰系統(tǒng)達(dá)到可靠、穩(wěn)定和經(jīng)濟運行。