趙敏江 柳志翔 李洪文
摘要 分級加砂壓裂及常規(guī)加砂壓裂是國內(nèi)外油田通用的針對低孔、低滲類低品位油、氣藏開發(fā)的一項重要手段。但是,在壓裂結(jié)束開井測試求產(chǎn)初期會出現(xiàn)支撐劑回流、地層出砂等問題。以前塔河油田采用單一條管線進行采油、排砂的普通流程進行壓后測試。該流程存在砂堵后整改必須關(guān)井,無法達到連續(xù)返排的要求,并且在關(guān)井期間存在由于砂粒沉降造成油管內(nèi)砂堵的風險。經(jīng)過數(shù)年的摸索,試油技術(shù)人員通過改進排砂流程的配置,制定“四流程、六管匯、八通道”的新型返排流程,解決了加砂壓裂施工后返排期間砂堵影響施工的問題。
關(guān)鍵詞 加砂壓裂 支撐劑 返排流程
一、現(xiàn)狀分析
加砂壓裂返排流程的配置是關(guān)系到加砂壓裂完井儲層改造工藝成敗的重要項目。以前塔河油田采用單一條管線進行采油、排砂的普通流程進行壓后測試。該流程在壓后返排過程中支撐劑回流造成對地面測試設(shè)備后就需要關(guān)井處理。如果處理不及時,就無法滿足壓裂結(jié)束后連續(xù)返排的要求,并且在關(guān)井期間存在由于砂粒沉降造成油管內(nèi)砂堵的風險。
二、加砂壓裂返排流程設(shè)計
1.高配置加砂壓裂返排流程設(shè)計。2010年前西北油田分公司無針對加砂壓裂后計量求產(chǎn)的返排流程,2011年-2013年通過對西北油田分公司加砂壓裂后返排情況的調(diào)查研究,逐漸摸索出專門應(yīng)用于加砂壓裂后計量求產(chǎn)的“四流程、六管匯、八通道”的高配置加砂壓裂返排流程。見圖l。
⑴高配置加砂壓裂返排流程的連接方法:主測試流程:29/16”15K法蘭變3”1502南工變扣+南工直角+3”1502南工管線+由壬直角+3”1502由壬管線+3”1502由壬三通+3”1502由壬管線+由壬直角+3”1502由壬管線+④號油嘴管匯+3”1502由壬管線+⑤號油嘴管匯+3”602由壬管線+分離器+27/8”油管+計量罐+打油泵+打油平臺。見表l。
(2)1#排砂流程:3”1502由壬三通+3”1502由壬管線+地面采油樹(15K)+②號油嘴管匯(70MPa)+27/8”油管+排酸三通+排酸罐、放噴口。
(3)2#排砂流程:3”1502由壬三通+3”1502由壬管線+地面采油樹(15K)+③號油嘴管匯(70MPa)+27/8”油管+排酸三通+排酸罐、放噴口。
(4)氣管線:31/2'油管+臨界速度流量計+墊圈流量計+31/2'油管。
通過2011年-2013年現(xiàn)場實際應(yīng)用評價,高配置加砂壓裂返排流程對于加砂壓裂后連續(xù)性返排有著良好的應(yīng)用效果。但是由于高配置加砂壓裂返排流程較前期高壓流程進一步復(fù)雜化,造成成本過高,流程連接時效性變差。
2.低配置加砂壓裂返排流程設(shè)計。歸納整理近兩年不同區(qū)塊油氣藏性質(zhì)、加砂壓裂返排流程出砂量及測試求產(chǎn)期間對返排流程的沖蝕程度。通過分析,發(fā)現(xiàn)液體+支撐劑混出的井相對于天然氣+支撐劑混出的井對返排流程的沖蝕危害程度要小得多,而且很多以產(chǎn)油為主的井加砂壓裂返排過程中支撐劑返出地面的量很少,對地面返排流程幾乎沒有沖蝕危害。
綜上所述,初定為天然氣井加砂壓裂使用原有的高配置加砂壓裂返排流程。以產(chǎn)油為主的井則將高配置加砂壓裂返排流程中的除砂器去掉,同時將一條排砂流程中的高壓排砂油嘴管匯去掉,使其變?yōu)閼?yīng)急排砂的放噴管線。改進后的流程圖、配置表見圖2、表2。
流程的連接方法:(1)主測試流程:同定式油嘴套+29/16”法蘭轉(zhuǎn)3”1502由壬轉(zhuǎn)換短節(jié)+3”1502由壬管線+3”由壬三通+3”1502由壬彎頭+70MPa油嘴管匯+27/8”由壬彎頭+27/8”由壬短節(jié)+預(yù)留口+27/8”由壬管線+27/8”由壬轉(zhuǎn)卡箍直角+分離器+計量罐+打油泵+打油平臺。
(2)1#排砂流程:3”由壬三通+3”1502由壬管線+地面采油樹(15K)+3”1502 由壬工管線+70MPa油嘴管匯+27/8”油管+三通+排酸罐、放噴口。
(3)2#排砂流程:3”南工三通+3”1502南工管線+地面采油樹( 15K)+27/8”油管+三通+旋塞+排酸罐、放噴口。
(4)氣管線:卡箍直角+27/8”油管+臨界速度流量計+墊圈流量計+點火口。
三、現(xiàn)場應(yīng)用評價
1.氣藏應(yīng)用評價。橋古101井。該井是在沙雅隆起雅克拉斷凸庫納斯1號構(gòu)造1號高點所鉆的一口探評井,試油層位為寒武系(白云巖),該井采用加砂酸壓完井方式。2011年7月6日進行壓裂施工,擠入地層100目粉陶9T,40-60目陶粒13T,壓后前期采用低配置加砂壓裂返排流程進行開井返排。7月7日17:00-7月8日11: 30四次進分離器點火(火焰高3m~4m),均因流程管線沙堵,而關(guān)井修復(fù)流程。后期整改為高配置加砂壓裂返排流程,順利完成了該層段的試油求產(chǎn)任務(wù)。
2.油藏應(yīng)用評價。(1)順902H井。該井是在順托果勒低隆順托I號斷裂帶下盤所鉆的一n探井,試油層位為志留系下統(tǒng)柯坪塔格組(砂巖),該井使用多級分段加砂壓裂完井方式。2012年3月25日至3月27日進行多加分段加砂壓裂施工,擠入地層100目粉陶6.8m3(10.9t),JFRACl.6m3(2.6t),30/50目陶粒139.3m3(242.34t)。壓后采用高配置加砂壓裂返排流程進行開井返排,27日至30日油嘴12 mm-無油嘴反排,返排過程中未見支撐劑回流現(xiàn)象。
(2)玉北1-7井。該井是在麥蓋提l區(qū)塊瑪南VI號構(gòu)造所鉆的一口評價井,試油層位為奧陶系一間房組(灰?guī)r),該井采用加砂酸壓完井方式。2013年1月11日酸壓施工,擠入地層40/60目陶粒5.6t,采用低配置加砂壓裂返排流程進行開井返排。11日-14日油嘴8mm-12mm-無油嘴返排,返排過程中未見支撐劑回流現(xiàn)象。
通過對橋古井區(qū)、塔中井區(qū)、玉北井區(qū)的反復(fù)驗證,發(fā)現(xiàn)低配置加砂壓裂返排流程不滿足氣藏加砂壓裂后試油求產(chǎn)要求,氣藏加砂壓裂應(yīng)該使用高配置加砂壓裂返排流程;低配置加砂壓裂返排流程滿足塔中、玉北等區(qū)塊加砂壓裂后的返排需要,高配置加砂壓裂返排流程在塔中、玉北等產(chǎn)油為主的區(qū)塊使用大材小用。在之后的玉北區(qū)塊的井加砂壓裂后,均使用低配置加砂壓裂返排流程,且均順利地完成了壓后的試油求產(chǎn)任務(wù)。
四、效益分析
1.單井投資分析。目前除砂器定額待命0.7萬元/天,使用5萬元/天;高壓油嘴管匯定額使用0.09萬元/天?,F(xiàn)場實際情況是設(shè)備待命2天(等待壓裂隊備液)、返排使用4天,依此測算單井節(jié)省投資:除砂器2天待命×0.7萬元+4天使用×5萬元+高壓油嘴管匯4天使用×0.09萬元=21.76萬元/井,搬遷費用按平均400km計算,減少2輛30T板車使用費:30t×0.4元/t×400km×2趟×2輛=1.92萬元/400km。見表3。
2.單井時效分析。從2011年-2012年流程連接時效統(tǒng)計情況來看,高配置加砂壓裂返排流程連接、試壓以及完善三標總時間平均為48h,低配置加砂壓裂返排流程連接、試壓以及完善三標總時間為36h,單井節(jié)約12h。
3.2012年施工效益分析。2012年西北油田分公司砂壓裂12井次,其中4井次使用高配置加砂壓裂返排流程,8井次使用低配置加砂壓裂返排流程。按照全部使用高配置加砂壓裂返排流程計劃投資393.6萬元,實際投資201.28萬元,節(jié)約費用192.32萬元,節(jié)約48.73%;地面流程連接計劃使用576h,實際使用480h,節(jié)約時效96h,節(jié)約16.7%。見圖4。
五、前景評價
未來5年,西北油田分公司預(yù)計進行加砂壓裂100井次,按照單井節(jié)約成本24.04萬元計算,五年內(nèi)可最大可節(jié)約成本2404萬元;按照單井流程連接時間節(jié)約12h計算,五年內(nèi)累計節(jié)約50臺時。
六、結(jié)論及建議
(1)高、低配置加砂壓裂返排流程區(qū)分使用,對試油作業(yè)“降本增效”有著巨大的實際意義。
(2)根據(jù)加砂壓裂井區(qū)塊預(yù)測情況,高、低配置加砂壓裂返排流程選擇性使用值得大范圍推廣。