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基于PLC對(duì)鉆床Z3050控制系統(tǒng)的改造

2015-05-30 09:47劉春

劉春

摘 要:Z3050鉆床在現(xiàn)在的工廠中是非常普遍的,伴隨著工作效率的越來越高,傳統(tǒng)的鉆床已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在快速的工作節(jié)奏,因?yàn)闃?gòu)造復(fù)雜,所以經(jīng)常出問題,文章結(jié)合PLC的性能在介紹Z3050鉆床基本結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,深入分析了該鉆床的工作原理,論述了西門子PLC S7-200在Z3050的控制運(yùn)用。

關(guān)鍵詞:Z3050鉆床;PLC;控制

中圖分類號(hào):TG522 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2015)15-0102-01

1 鉆床Z3050概述

伴隨著工廠自動(dòng)化的逐步成熟,工作效率逐步提高,老舊設(shè)備雖然很耐用,但是效率低、造價(jià)高、電氣線路復(fù)雜、維修難度大,這樣不但在生產(chǎn)作業(yè)時(shí)耗費(fèi)時(shí)間而且在作業(yè)時(shí)很容易出故障,尤其是電氣控制故障。如果更換新型的設(shè)備投資又非常大,很不經(jīng)濟(jì),為了順應(yīng)現(xiàn)在企業(yè)提倡的節(jié)能降耗,提高效率的趨勢(shì),因此針對(duì)Z3050鉆床進(jìn)行改造。

1.1 鉆床Z3050接觸器控制和西門子S7-200控制分析

①靈活性:接觸器控制不能隨意改動(dòng)線路,改動(dòng)起來非常復(fù)雜麻煩;PLC控制的所有邏輯都在程序里如果要進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化改造,只需要修改程序就可以。

②可靠性:接觸器控制觸點(diǎn)多所以時(shí)間長就會(huì)出現(xiàn)老化,或者因?yàn)榻泳€繁瑣,故障率很高等問題,所以可靠性不好;PLC無觸點(diǎn)都是程序在運(yùn)行,線路不繁瑣,所以故障率低,可靠性高。

③維修效率:繼電接觸式控制線路由于接觸點(diǎn)多,所以接線繁多,線路構(gòu)造復(fù)雜,不容易修理;PLC控制無觸點(diǎn),所以只有外部接線,導(dǎo)線少,線路清晰,容易修理。

④造價(jià):接觸器控制因?yàn)楣收下矢?,維修難度大,所以維修費(fèi)用高;PLC因?yàn)榭刂七壿嫸际莾?nèi)部程序完成的,外部線路簡單明了,所以維修簡單,故障率低,所以維修費(fèi)用低。

⑤靈敏度:因?yàn)榻佑|器都是機(jī)械接觸,所以需要一定的時(shí)間,都比ms級(jí)低,靈敏度低;PLC控制,因?yàn)槎际窃诔绦蛏线M(jìn)行控制,所以反應(yīng)時(shí)間都是ms級(jí),反應(yīng)速度快而且精準(zhǔn)。

1.2 鉆床Z3050鉆床動(dòng)力部分解析

Z3050鉆床主要有四臺(tái)三相異步電機(jī)進(jìn)行驅(qū)動(dòng),其中包括:M1主軸電機(jī)、M2搖臂升降電機(jī)、M3液壓泵電機(jī)、M4冷卻泵電機(jī),如圖1所示。

①主軸電動(dòng)機(jī)M1:主軸電機(jī)是單向旋轉(zhuǎn),主要有兩個(gè)作用:一是讓鉆頭旋轉(zhuǎn)打孔。二是讓鉆頭對(duì)工件進(jìn)行小進(jìn)給,讓鉆頭一邊旋轉(zhuǎn),一邊能使鉆頭下降或者上升。

②搖臂升降電動(dòng)機(jī)M2:搖臂電機(jī)主要是讓搖臂能夠按照自己的意愿使搖臂能進(jìn)行升降運(yùn)動(dòng)讓鉆頭對(duì)工件進(jìn)行大進(jìn)給。

③液壓泵電機(jī)M3:液壓泵電機(jī)有兩部分:一部分是兩位六通閥的控制電磁線圈,另一部分是液壓泵電機(jī)。這兩部分通過相互配合將液壓油輸送的不同的夾緊液壓缸,從而實(shí)現(xiàn)使搖臂和主軸箱以及外立柱的放松或夾緊。

④冷卻泵電機(jī)M4:冷卻泵電機(jī)主要是在工件進(jìn)行作業(yè)時(shí)對(duì)鉆頭進(jìn)行降溫防止鉆頭因溫度升高而損壞。

2 PLC程序和外部接線設(shè)計(jì)

2.1 系統(tǒng)I/O定義

在系統(tǒng)改造過程中,由于主令電器及被控電器元件相對(duì)較多。為了方便系統(tǒng)線路裝配及控制程序設(shè)計(jì),我們有必要進(jìn)行I/O系統(tǒng)定義。具體分配,見表1。

2.2 PLC外部接線設(shè)計(jì)

因?yàn)殂@床的安全用電,所以在輸出都進(jìn)行了降壓處理,線圈用了交流110 V,指示燈用了24 V指示燈,外部接線時(shí)要考慮控制柜背板的布線,避免將低壓信號(hào)線和通訊電纜與交流供電線和高能量、開關(guān)頻率很高的直流線路布置在一個(gè)線槽中。

S7-200設(shè)備的設(shè)計(jì)采用自然的對(duì)流散熱方式,在器件的上方和下方都必須留有至少25 mm的空間,以便于正常的散熱。前面板與背板的板間距離也應(yīng)保持至少75 mm。在垂直安裝時(shí),其允許的最高環(huán)境溫度要比水平安裝時(shí)低10 ℃,而且CPU應(yīng)安裝在所有擴(kuò)展模塊的下方在安排S7-200設(shè)備時(shí),應(yīng)留出接線和連接通訊電纜的足夠空間。當(dāng)配置S7-200系統(tǒng)時(shí),可以靈活地使用I/O擴(kuò)展電纜。如圖2所示。

2.3 梯形圖設(shè)計(jì)

①主軸電動(dòng)機(jī)M1的控制。按下主軸電機(jī)啟動(dòng)按鈕SB1,這時(shí)KM1得電,主軸電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)KM1自鎖,啟動(dòng)信號(hào)燈HL1亮,當(dāng)按下主軸電機(jī)停止按鈕SB2時(shí)主軸電機(jī)停止。

②照明控制。當(dāng)按SB9時(shí),HL4得點(diǎn),照明燈亮;按下SB10時(shí),HL4失電,照明燈滅。

③冷卻泵電機(jī)M4控制。在主軸電機(jī)啟動(dòng)后KM1閉合,按下冷卻電機(jī)啟動(dòng)按鈕SB5時(shí),KM4得電,冷卻泵電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)按下冷卻泵停止按鈕SB6冷卻泵停止或者當(dāng)主軸電機(jī)停止時(shí),KM4斷電斷開,冷卻泵停止,但是原來的鉆床沒有這樣的聯(lián)鎖機(jī)構(gòu),而是直接進(jìn)行通斷,這樣會(huì)導(dǎo)致在鉆床沒有啟動(dòng)時(shí)可以開啟冷卻泵,如果開關(guān)失靈冷卻泵會(huì)啟動(dòng)造成不良后果。

④搖臂升降啟動(dòng)。按下?lián)u臂電機(jī)上升SB3或者下降SB4時(shí)中間繼電器M0.0和斷電延時(shí)繼電器T33通電,但是達(dá)到上升或者下降的限度時(shí),限位開關(guān)ST1-1或者ST1-2斷開,搖臂電機(jī)停止。搖臂電機(jī)是點(diǎn)動(dòng)式電機(jī),當(dāng)?shù)竭_(dá)所要求的高度時(shí)就松開按鈕,這時(shí)電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),搖臂停止上下升降。

3 結(jié) 語

利用西門子PLCS7-200對(duì)Z3050鉆床進(jìn)行改造,改造后鉆床的功耗變低,外部接線構(gòu)造簡單清晰,維修簡單,因?yàn)镻LC運(yùn)行速度快,靈敏度高,所以工作效率很快。輸入電壓低所以安全性也大大提高,經(jīng)過改造,既不用花高昂的費(fèi)用買新鉆床,也不用擔(dān)心可靠性差的問題。

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