婁軍魁等
摘 要:在合金成本最低管線鋼X65鋼種上進(jìn)行2次不同加熱工藝和冷卻工藝試驗,結(jié)果顯示力學(xué)和工藝性能出現(xiàn)不合格的問題。文章對比不同工藝條件下的性能及微觀組織,分析不同工藝對管線鋼X65的影響原因。摸索管線鋼X65軋制工序工藝的合理控制區(qū)間,制定最優(yōu)、最合理的工藝控制規(guī)程,結(jié)果顯示強(qiáng)度具有一定富余量,-20 ℃沖擊功趨于穩(wěn)定平均達(dá)到210 J,性能合格率達(dá)到100%。
關(guān)鍵詞:管線鋼;性能;加熱工藝;冷卻工藝
中圖分類號:TG142.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)15-0089-02
管線鋼是一種綜合性鋼種,涵蓋多個強(qiáng)度等級、質(zhì)量等級及多個特殊用途,如強(qiáng)度級別方面包括B級到X120級,特殊用途方面包括抗大變形管線鋼、抗酸管線鋼,海底管線鋼等。
安鋼堅持低成本運(yùn)行戰(zhàn)略,對X65級別管線鋼進(jìn)行了成分優(yōu)化,試驗在不同加熱工藝及冷卻工藝對該成分體系下X65產(chǎn)品性能的影響,結(jié)果該試驗條件下X65管線鋼的抗拉強(qiáng)度和沖擊功均出現(xiàn)了不合格現(xiàn)象。為了摸索出低成本管線鋼X65的加熱及冷卻工藝的合理控制區(qū)間,對性能不合格的X65管線鋼進(jìn)行了原因分析,制定合理的加熱及冷卻工藝。
1 試驗條件
為了降低生產(chǎn)成本,對X65級別管線鋼進(jìn)行了成分優(yōu)化,其具體成分控制,見表1。
對比不同加熱工藝和冷卻工藝對X65管線鋼性能的影響,在保證其他工藝因素不變的條件下,進(jìn)行3次工藝試驗,每次軋制10批,見表2。
三次工藝試驗的X65的性能,見表3,表3包括第一次試驗的拉伸性能和第二次試驗的夏比沖擊性能。
根據(jù)表3所知,第一次軋制試驗的10批,屈服強(qiáng)度能夠滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,但抗拉強(qiáng)度存在不合格問題,且最高值僅為578 MPa,富余量不足。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求-20 ℃沖擊功要大于160 J,但第二次試驗的沖擊檢驗結(jié)果均不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
2 結(jié)果分析
按照不同工藝進(jìn)行2次軋制試驗,2次試驗結(jié)果均存在性能不合問題。第一次軋制試驗,區(qū)別在于終冷溫度控制,其結(jié)果造成5批抗拉強(qiáng)度不合,性能合格率僅為50%。第二次軋制試驗,同第一試驗區(qū)別在于加熱溫度過高,導(dǎo)致5批沖擊功均不合格。對于這種情況,從加熱溫度和終冷溫度兩種工藝進(jìn)行分析,對于軋制工藝不作過多分析。
2.1 沖擊不合原因分析
根據(jù)第2次試驗工藝及檢驗結(jié)果顯示,沖擊功不合的工藝區(qū)別加熱溫度過高。針對這一懷疑,我們對沖擊功合格和沖擊不合格(不同加熱工藝)的樣品進(jìn)行顯微組織檢驗及晶粒度評級。沖擊功合格的晶粒度達(dá)到11級,而沖擊功不合格的晶粒度為10級左右,相差1個級別,組織照片,如圖1所示。
由圖1可知,2張顯微組織照片存在明顯差異,圖1(a)組織較為粗大,圖1(b)組織較為細(xì)小、均勻。根據(jù)上述分析認(rèn)為,導(dǎo)致該批X65沖擊性能不合格的根本原因在于加熱溫度過高導(dǎo)致原始奧氏體晶粒過于粗大。
板坯進(jìn)行加熱,目的是提高鋼的塑性,降低變形抗力及改善金屬內(nèi)部組織和性能,便于軋制加工。[1]
一般將鋼加熱到奧氏體單相固溶體組織的溫度范圍內(nèi),并使其具有較高的溫度和足夠的時間以均勻化組織及溶解碳化物,從而得到塑性高、變形抗力低、加工性能好的金屬組織。
為了降低變形抗力和提高塑性,加熱溫度盡量高。但是高溫的加熱制度可能引起鋼的強(qiáng)烈氧化、脫碳、過熱、過燒等缺陷,降低鋼的質(zhì)量缺陷,因此鋼的加熱制度的制訂應(yīng)根據(jù)鋼的組織特性和生產(chǎn)工藝要求。
對于X65加熱制度主要考慮兩方面因素。一方面要考慮Nb微合金元素碳氮化物充分固溶,另一方面防止晶粒過分長大。由于氮與碳的比例對奧氏體及鈮的碳氮化合物是類似的,鈮的碳化物和鈮的氮化物相互溶解,其碳當(dāng)量為C+(12/14)N。[2]
根據(jù)鈮在碳錳鋼中的一般溶解度關(guān)系式,測算繪出的曲線圖,大概查出本鋼種的微合金元素碳氮化合物的溶解溫度在1 200 ℃。
因此考慮爐溫與實際板坯實際溫度存在一定偏差,以及設(shè)備能力加熱溫度不能低于1 240 ℃,加熱溫度上限根據(jù)試驗結(jié)果,不應(yīng)超1 290 ℃。
2.2 強(qiáng)度不合原因分析
根據(jù)第1次軋制試驗結(jié)果顯示,共試驗10批,其中5批抗拉強(qiáng)度不合,與之對應(yīng)的工藝終冷溫度偏高。
根據(jù)類似鋼種的CCT曲線圖,試驗鋼在10 ℃/s的冷卻條件下600 ℃左右剛開始向針狀鐵素體轉(zhuǎn)變,考慮試驗鋼軋制結(jié)束到層流冷卻前會析出先共析鐵素體,剩余奧氏體在后續(xù)冷卻過程中形成針狀鐵素體,由于軟相比例相對較多是因其強(qiáng)度不合的主要原因,因此為了提高該鋼種的強(qiáng)度應(yīng)該降低終冷溫度,使之在室溫下得到少量多邊形鐵素體,更多的針狀鐵素體和粒狀貝氏體的混合組織,以提高強(qiáng)度。
3 改進(jìn)措施及效果
根據(jù)夏比沖擊不合和強(qiáng)度不合原因分析得出,沖擊不合根本原因在于加熱溫度偏高所致,強(qiáng)度不合的根本原因在于終冷溫度偏高所致。根據(jù)試驗結(jié)果、理論分析及生產(chǎn)經(jīng)驗,對加熱溫度和終冷溫度進(jìn)行調(diào)整。加熱溫度控制在1 250~1 280 ℃,終冷溫度控制在460~500 ℃之間,并對后續(xù)生產(chǎn)的X65性能進(jìn)行改進(jìn)跟蹤,性能合格率達(dá)到100%。
4 結(jié) 語
①管線鋼X65沖擊不合根本原因在于加熱溫度過高,原始奧氏體晶粒過分長大。
②管線鋼X65抗拉強(qiáng)度不合根本原因在于終冷溫度偏高,室溫組織硬相比例偏小。
③微合金元素碳氮化合物的固溶溫度曲線是制定加熱工藝的主要依據(jù),CCT曲線是制定冷卻工藝的主要依據(jù)。
參考文獻(xiàn):
[1] 王廷薄,齊克敏.金屬塑性加工學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.
[2] 王有銘,李曼云,韋光.鋼材的控制軋制和控制冷卻[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.