袁俊文(湖北省潛江市江漢油田鉆井二公司,湖北 潛江 433121)
該井設(shè)計(jì)井深7310m,實(shí)鉆井深7168.56m,實(shí)鉆地層從上到下依次為第四系、新近-古近系、白堊系、三疊系、二疊系、石炭系、奧陶系,巖性以砂巖、泥巖、灰?guī)r為主,目的層為奧陶系蓬萊壩組。該井采用五開(kāi)制井身結(jié)構(gòu)。
1.1 三疊系以淺地層巖屑水化分散及井眼縮徑
三疊系以淺地層發(fā)育大段淺棕色、灰黃色砂巖,成巖性差,巖屑上返過(guò)程中易分散為細(xì)小砂粒,不易被固控設(shè)備清除,出現(xiàn)密度快速上升,固相超標(biāo);棕紅色泥巖較為發(fā)育,易水化分散,造成膨潤(rùn)土含量快速上升,粘切升高;砂巖井段滲透性好,易形成虛厚泥餅,泥巖井段易水化膨脹,造成井眼縮徑,起下鉆阻卡。
1.2 奧陶系卻爾卻克組井壁坍塌
奧陶系卻爾卻克組為巨厚泥巖段,巖性為灰、深灰色泥巖,粘土礦物含量20%左右,伊蒙混層高,分散性強(qiáng),微裂隙發(fā)育,極易出現(xiàn)井壁失穩(wěn)。鄰井順南3井在該層位出現(xiàn)井壁坍塌,連續(xù)劃眼無(wú)法到底,處理復(fù)雜耗時(shí)126天。
1.3 高溫高壓下鉆井液性能不易控制
奧陶系蓬萊壩組地層巖性為白云質(zhì)泥晶灰?guī)r、泥晶灰?guī)r、細(xì)晶白云巖,地層壓力系數(shù)大于1.80,井底溫度高達(dá)190℃,水基鉆井液在高溫高壓條件下易出現(xiàn)流變性惡化、濾失量顯著增大、加重材料沉降等問(wèn)題,嚴(yán)重危及鉆井施工安全。
2.1 抑制巖屑分散
2.1.1 使用K-PAM及FA367抑制泥巖水化分散,保持其含量大于0.5%,控制鉆井液膨潤(rùn)土含量小于40g/L;在進(jìn)入三疊系前,加入3%KCl及0.5%硅醇抑制劑,進(jìn)一步提高鉆井液抑制能力。
2.1.2 控制鉆井液粘度為50-60s、塑性粘度15-20mPa.s、動(dòng)切力6-10Pa,保持泥漿泵排量大于65L/s,及時(shí)攜帶巖屑,防止巖屑在井內(nèi)滯留、翻滾而過(guò)度分散。
2.2 防止井眼縮徑
2.2.1 在白堊系以淺地層,保持低密度、低固相,四級(jí)固控設(shè)備使用率達(dá)到100%,控制密度小于1.12g/cm3、固相含量小于6%;隨著井深的增加,逐步控制鉆井液濾失量小于5mL,使用QS-2封堵砂巖孔隙,減少砂巖井段虛厚泥餅。
2.2.2 進(jìn)入白堊系后,提高鉆井液抑制能力,控制泥巖水化膨脹;將密度提高至1.20g/cm3,平衡地層應(yīng)力;定期短起下鉆,修整井壁,防止泥巖井段縮徑。
2.3 防止奧陶系卻爾卻克組井壁垮塌
2.3.1 使用鉀胺基聚磺鉆井液體系,利用KCl與聚胺抑制劑協(xié)同作用提高鉆井液的抑制防塌能力,有效抑制卻爾卻克組泥巖水化分散。
2.3.2 控制鉆井液密度為1.30-1.32g/cm3,高溫高壓濾失量(150℃)小于12mL,復(fù)配使用聚合醇、陽(yáng)離子瀝青粉、高軟化點(diǎn)乳化瀝青封堵泥巖微裂隙。
2.4 提高聚磺鉆井液高溫穩(wěn)定性
優(yōu)選抗溫能力強(qiáng)的處理劑,優(yōu)化聚磺鉆井液體系配方,提高體系抗溫能力。通過(guò)試驗(yàn)確定體系膨潤(rùn)土含量、抗溫材料種類(lèi)及加量,使體系在190℃下具有良好的流變性、濾失造壁性及沉降穩(wěn)定性。
表1 抗高溫高密度聚磺體系配方優(yōu)化
3.1 一開(kāi)(0-403m)
一開(kāi)鉆遇第四系和新近系-古近系,巖性以灰黃色砂巖為主,夾褐黃色泥巖。使用膨潤(rùn)土-聚合物體系。
3.1.1使用10%膨潤(rùn)土漿開(kāi)鉆,以補(bǔ)充6-8%的預(yù)水化膨潤(rùn)土漿為主,配合0.5%HV-CMC膠液,控制粘度60-80s鉆進(jìn),確保攜砂及防止淺表流沙層垮塌。
3.1.2 使用好四級(jí)固控設(shè)備,經(jīng)常排放沉砂漏斗,及時(shí)清除有害固相,密度控制在1.10-1.12g/cm3鉆完進(jìn)尺。
3.2 二開(kāi)(403-3746m)
二開(kāi)鉆遇新近-古近系、白堊系、三疊系、二疊系、石炭系,巖性以砂巖、泥巖為主,二疊系含有灰黑色玄武巖。使用聚合物、KCl-聚合物體系。
3.2.1 在新近-古近系,K-PAM、FA367的加量為0.5-0.8%,抑制、包被泥巖鉆屑,JMP-1、NH4-HPAN加量為0.5-1%,控制密度低于1.12g/cm3,粘度50-60s,濾失量小于10mL,膨潤(rùn)土含量40g/L左右,確保鉆井液具有良好的流動(dòng)性。
3.2.2 進(jìn)入白堊系后逐步將密度提高至1.14-1.15g/cm3,使用QS-2封堵高滲透砂巖段。
3.2.3 在三疊系頂部加入1%LV-CMC、3-5%KCl、0.3-0.5%硅醇抑制劑,將鉆井液轉(zhuǎn)化為氯化鉀-聚合物體系,將密度提至1.20g/cm3,控制濾失量小于5mL。
3.2.4 進(jìn)入二疊系前加入陽(yáng)離子瀝青粉2-3%、聚合醇0.5-1%、隨鉆堵漏劑3-5%,密度維持在1.22-1.23g/cm3,防止玄武巖垮塌及井漏。
3.2.5 二疊系以淺井段,四級(jí)固控設(shè)備使用率達(dá)到100%,二疊系以深井段,離心機(jī)使用率不低于80%;二疊系玄武巖井段使用較粗的篩布,其它井段盡可能使用較細(xì)的篩布;定期排放沉砂漏斗,及時(shí)清掏循環(huán)罐沉砂,清除有害固相。
3.3 三開(kāi)(3746-6285m)
三開(kāi)鉆遇奧陶系卻爾卻克組,巖性以灰、深灰色泥巖為主,井底溫度大于140℃,使用鉀胺基聚磺鉆井液體系。
3.3.1 鉆塞后,將井漿與高濃度聚磺膠液按4:1混合均勻,使膨潤(rùn)土含量在30g/L左右,CSMP-2、SPR含量達(dá)到4%,聚胺抑制劑含量達(dá)到0.5%,KCl含量大于3%,K-PAM含量為0.3%。隨著井深增加逐步提高磺化材料的濃度,5000m以深,磺化材料濃度不低于6%,6000m以深不低于8%,控制高溫高壓濾失量小于12mL。
3.3.2 控制密度1.30-1.32g/cm3,粘度50s左右,復(fù)配使用1%陽(yáng)離子瀝青粉和1%高軟化點(diǎn)乳化瀝青,定期補(bǔ)充聚胺抑制劑和KCl,加入0.5-1%聚合醇,防止井壁坍塌。
3.3.3 振動(dòng)篩使用200目篩布,間斷使用離心機(jī)。短起下時(shí)清掏沉砂漏斗,將固相控制在12%以?xún)?nèi)。
3.4 四開(kāi)(6285-6890m)
四開(kāi)鉆遇奧陶系恰爾巴克組、一間房組和鷹山組,巖性以灰?guī)r為主,中完電測(cè)井底溫度175℃,采用抗高溫聚磺鉆井液體系。
3.4.1 四開(kāi)開(kāi)鉆前將密度提高至1.45g/cm3,鉆進(jìn)至6407m,出現(xiàn)全烴異常,逐漸上提密度,至中完時(shí)密度提高至1.60 g/cm3。
3.4.2 使用0.5%PAC-HV將粘度維持在50-55s,添加0.2-0.3%硅氟降粘劑調(diào)整流型,逐步提高磺化材料加量至10-12%,添加0.2%表面活性劑,提高鉆井液高溫穩(wěn)定性。
3.5 五開(kāi)(6890-7168m)
五開(kāi)鉆遇奧陶系蓬萊壩組,巖性以白云質(zhì)灰?guī)r為主,井底溫度超過(guò)190℃。采用抗高溫高密度聚磺鉆井液體系。
3.5.1 控制膨潤(rùn)土含量為20-25g/L,保持CSMP-2和SPR含量達(dá)到12%,表面活性劑含量達(dá)到0.3-0.5%、SF260含量0.3%、PAC-HV含量0.5-0.8%、高軟化點(diǎn)乳化瀝青含量2%,添加0.3-0.5%極壓減磨劑,確保鉆井液在高溫下具有良好的沉降穩(wěn)定性、流變性、濾失造壁性和潤(rùn)滑性。
3.5.2 以1.80g/cm3密度開(kāi)鉆,采用控壓鉆井技術(shù),根據(jù)后效情況逐步將密度提高至1.85g/cm3。鉆進(jìn)至7108m后多次出現(xiàn)溢流及漏失,鉆至7168m,因密度窗口窄,開(kāi)泵出現(xiàn)漏失,停泵出現(xiàn)溢流,提前完鉆轉(zhuǎn)入完井測(cè)試。
3.5.3 儲(chǔ)備2.20g/cm3重漿400m3,持續(xù)攪拌,定期循環(huán)處理,確保儲(chǔ)備重漿性能穩(wěn)定。
4.1 二開(kāi)上部井段鉆速快,鉆屑易分散,膨潤(rùn)土含量及固相含量不易控制,在聚合物體系轉(zhuǎn)化為KCl-聚合物體系時(shí),易出現(xiàn)粘切過(guò)高的現(xiàn)象。采取大分子聚合物與硅醇抑制劑配合使用,抑制粘土水化分散,強(qiáng)化使用固控設(shè)備,及時(shí)清掏沉砂罐,可有效控制膨潤(rùn)土及固相含量,保持良好流型。
4.2 三開(kāi)井段采用鉀胺基聚磺鉆井液體系,將密度控制在1.30-1.32g/cm3,使用陽(yáng)離子瀝青粉、高軟化點(diǎn)乳化瀝青及聚合醇協(xié)同防塌,成功地解決了奧陶系卻爾卻克組井壁坍塌難題,井徑擴(kuò)大率僅為4.81%。
4.3 本井通過(guò)優(yōu)選磺化處理劑,優(yōu)化聚磺體系配方,在五開(kāi)鉆進(jìn)及完井作業(yè)期間,鉆井液密度高達(dá)1.85g/cm3,井底溫度高達(dá)190℃,性能穩(wěn)定,鉆井液長(zhǎng)時(shí)間靜止后,未出現(xiàn)下鉆遇阻、開(kāi)泵困難等現(xiàn)象,較好地解決了高密度水基鉆井液在高溫下性能不易控制的技術(shù)難題。
4.4 本井五開(kāi)井底溫度高、地層壓力大,密度窗口窄,在鉆井及完井作業(yè)期間多次使用2.0-2.2g/cm3重漿壓井,井控風(fēng)險(xiǎn)極大。因此,現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)備足量的優(yōu)質(zhì)重漿,持續(xù)攪拌、定期循環(huán)處理,確保儲(chǔ)備重漿性能穩(wěn)定及管線(xiàn)暢通,對(duì)降低井控風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。