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一起35kV站用變壓器低溫過熱 故障診斷及處理

2015-05-27 02:40:48程冠錤
電氣技術(shù) 2015年8期
關(guān)鍵詞:夾件頂蓋鐵心

程冠錤

(中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司廣州局,廣州 510000)

變壓器運行中經(jīng)常會出現(xiàn)內(nèi)部過熱故障。過熱程度有輕度過熱(低于150℃)、低溫過熱(150~300℃)、中溫過熱(300~700℃)和高溫過熱(高于700℃)。當(dāng)變壓器內(nèi)部出現(xiàn)過熱故障時,雖然短期內(nèi)不會馬上影響到變壓器的安全運行,但長期發(fā)展下去,特別是對于過熱初始狀態(tài)較高,增長又較快的故障,如果不加以控制和解決,就極有可能出現(xiàn)大問題,嚴(yán)重時甚至?xí){到變壓器的安全運行[1-2]。

過熱故障一般劃分為電路過熱故障、磁路過熱故障和油路過熱故障三大類。其中,磁路部分的過熱故障大部分又源自于鐵心、夾件多點接地和接地不可靠,如:鐵心對地、夾件對地以及鐵心對夾件之間多點接地,或鐵心、夾件接地不可靠等。當(dāng)鐵心、夾件出現(xiàn)多點接地后,就會在短路環(huán)中產(chǎn)生環(huán)流,造成過熱故障。而當(dāng)鐵心、夾件出現(xiàn)接地不可靠后,其各金屬結(jié)構(gòu)件會存在懸浮電位,而不同電位間就會出現(xiàn)懸浮放電,形成局部環(huán)流,也會造成過熱故障。因此,當(dāng)發(fā)生因鐵心、夾件多點接地和接地不可靠而引起的變壓器內(nèi)部過熱故障時,如何消除鐵心、夾件多點接地問題及提高鐵心、夾件接地可靠性,對于變壓器生產(chǎn)、安裝、運行及維護(hù)有重要的現(xiàn)實意義。

1 故障描述

±500kV 寶安換流站是南方電網(wǎng)貴州至廣東第二回直流輸電工程受端站,站內(nèi)35kV 站用變選用了SZ9-5000/35 型三相雙繞組無勵磁調(diào)壓油浸式電力變壓器,于2007年投入運行。2012年5月17日,對該變壓器進(jìn)行油色譜分析時,發(fā)現(xiàn)其總烴值達(dá)192.3μl/L,超過GB/T 7252—2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》規(guī)定的注意值150μl/L[3]。2012年 5月 23日重新取樣化驗,復(fù)測結(jié)果為184.18μl/L。隨后每月均對其進(jìn)行跟蹤分析,發(fā)現(xiàn)總烴發(fā)展趨勢穩(wěn)中有升,最高值達(dá)239.49μl/L。

2 絕緣油色譜分析

2.1 根據(jù)氣體含量分析

該變壓器歷次絕緣油色譜分析數(shù)據(jù)如表1所示,而總烴發(fā)展趨勢如圖1所示。

變壓器內(nèi)部故障主要分為過熱性故障和放電性故障。其中,過熱性故障的產(chǎn)氣特征為總烴中烷烴和烯烴過量而炔烴很少或無;放電性故障產(chǎn)氣特征為炔烴含量較高,當(dāng)局部放電能量較低時,則以H2和CH4為主。從表1數(shù)據(jù)得知,歷次測試數(shù)據(jù)中總烴主要以CH4、C2H6兩者為主,C2H4為次,C2H2含量很少甚至無,且H2含量較低。同時,CH4、C2H6含量的快速增長是由于油或固體絕緣發(fā)生熱分解、放電而導(dǎo)致。由此可判斷,該變壓器內(nèi)部存在過熱 性故障。另一方面,由于C2H4含量不高,所占比例在10%以下,且無快速增長趨勢,而C2H4通常在500℃或以上的高溫下才大量生成,故可進(jìn)一步判斷該變壓器存在低于500℃的過熱故障。

另外,從表1數(shù)據(jù)可知,歷次測試數(shù)據(jù)中CO2/CO 的比值小于3,且CO 含量遠(yuǎn)超300μl/L,故初步懷疑該變壓器內(nèi)部可能存在固體絕緣材料過熱故障[4]。

圖1 總烴發(fā)展趨勢圖

表1 油色譜分析數(shù)據(jù)(單位:μl/L)

2.2 利用“三比值”法分析

根據(jù)GB/T 7252—2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》中“三比值”法則,從表1數(shù)據(jù)得“C2H2/C2H4,CH4/H2,C2H4/C2H6”的比值編碼為“0,2,0”。由此判斷該變壓器存在低溫過熱故障(150~300℃),另外,根據(jù)該變壓器歷次絕緣油微水測試結(jié)果,并沒有發(fā)現(xiàn)微水超標(biāo)現(xiàn)象,故可排除了絕緣受潮的可能性。因此,初步分析認(rèn)為,變壓器內(nèi)部可能存在的故障有:

1)電磁屏蔽不良,導(dǎo)致漏磁集中。

2)鐵心局部短路、鐵心及夾件多點接地,形成環(huán)流。

3)導(dǎo)線過電流。

4)磁通集中引起的鐵心局部過熱。

5)由于渦流損耗引起的銅連接件過熱,接頭接觸不良(形成碳黑)。

6)分接開關(guān)接觸不良。

7)引線夾件螺栓松動或接頭焊接不良。

2.3 色譜綜合分析

熱故障的可能部位為引線、繞組或鐵心夾件。如果故障部位在引線或繞組,其故障發(fā)展趨勢相對很快,因為繞組長期過熱將會造成絕緣老化直至擊穿,如果是引線焊接不良引起的長期過熱,其結(jié)果必然是引線燒斷。無論是繞組長期過熱造成絕緣老化而擊穿,還是引線焊接不良引起的長期過熱而擊穿絕緣或燒斷引線,都必然產(chǎn)生電弧放電,油中將產(chǎn)生大量的C2H2。而從表1數(shù)據(jù)得知,歷次測試數(shù)據(jù)中C2H2含量很少甚至無,由此,可以否定存在這兩種故障的可能性。其故障部位只能在鐵心夾件。

因此,結(jié)合上述分析,可得知該變壓器內(nèi)部可能存在的故障為上述故障項2 或4。

3 返廠吊芯檢查

3.1 吊芯檢查

為進(jìn)一步查找故障根源,徹底消除故障,2012年11月,對該變壓器進(jìn)行了返廠吊芯檢查。吊芯前,檢查發(fā)現(xiàn)該變壓器箱蓋和箱體間無專用的接地點,導(dǎo)致箱蓋和箱體間存在接地不可靠現(xiàn)象。吊芯后,檢查發(fā)現(xiàn)油箱內(nèi)壁底部承托鐵心下夾件墊腳的接觸面處絕緣油漆大部分脫落,且有放電產(chǎn)生的碳黑痕跡(如圖2所示)。而檢查鐵心下夾件墊腳時,發(fā)現(xiàn)墊腳邊緣也存在絕緣漆脫落現(xiàn)象(如圖3所示),且墊腳未額外添加絕緣體使其與箱體底部隔離。

圖2 油箱內(nèi)壁底部

另外,檢查夾件各處螺桿及連接螺栓時,發(fā)現(xiàn)上夾件拉板與油箱頂蓋拉板間連接螺栓四周也有放電產(chǎn)生的碳黑痕跡(如圖4所示)。與此同時,檢查發(fā)現(xiàn)上夾件與油箱箱蓋間無專用接地點,且上夾件拉板與油箱頂蓋拉板間絕緣油漆未打磨,夾件與變壓器箱體間存在連接不可靠現(xiàn)象。

圖3 鐵心下夾件墊腳

圖4 上夾件與頂蓋連接處碳黑痕跡

3.2 故障原因分析

從上述吊芯檢查結(jié)果看來,該變壓器內(nèi)夾件不僅未經(jīng)過油箱可靠一點接地,同時,鐵心下夾件墊腳處以及與其接觸的油箱內(nèi)壁底部支撐面均存在絕緣漆脫落現(xiàn)象,且兩者間無額外絕緣體,使鐵心下夾件與變壓器箱體間直接接觸,從而導(dǎo)致夾件存在多點接地故障。由于變壓器正常運行期間,鐵心及夾件處于帶電繞組及其引線與油箱之間構(gòu)成的不均勻電場中,當(dāng)夾件有兩點及以上接地點時,接地點之間可能會形成閉合的回路,主磁通穿過此閉合回路,就會產(chǎn)生循環(huán)電流,造成過熱事故。

另一方面,因夾件與變壓器箱體間連接不可靠,導(dǎo)致夾件存在接地不可靠故障。由于變壓器正常運行時,高壓繞組、低壓繞組、鐵心夾件、變壓器油箱(大地)間存在寄生電容,當(dāng)夾件接地不可靠時,帶電繞組便通過電容的藕合作用使夾件各金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)生懸浮電位,當(dāng)兩點之間的電位差達(dá)到能夠擊穿其間的絕緣時,便產(chǎn)生火花放電,形成局部環(huán)流,也會造成局部過熱事故[6-12]。另外,不同電位的金屬構(gòu)件間發(fā)生火花放電時,會在放電點處積累碳化物。

經(jīng)上述分析診斷,認(rèn)為夾件多點接地和接地不可靠是該變壓器發(fā)生低溫過熱故障的根本原因。而該分析結(jié)論也與絕緣油色譜分析得出的可能故障項2 相符。

4 故障處理

4.1 改進(jìn)措施

為有效消除該變壓器夾件多點接地和接地不可靠故障,對夾件采取以下改進(jìn)措施。

1)提高夾件的接地可靠性。在與上夾件連接的油箱頂蓋拉板處焊接一顆接地螺母,并將其相鄰的上夾件拉桿安裝孔四周絕緣漆進(jìn)行打磨清除,隨后將接地銅片安裝在上夾件拉桿與接地螺母間,使夾件通過接地螺母可靠接地。改進(jìn)效果如圖5所示。

圖5 夾件接地改進(jìn)效果圖

2)提高上夾件拉板與油箱頂蓋拉板間的絕緣強(qiáng)度。在其連接螺栓的螺栓頭和上夾件拉板間、上夾件拉板與油箱頂蓋拉板間分別加裝5.0mm、2.0mm厚絕緣紙板,以及在穿入拉板內(nèi)的螺桿表面加套φ31×φ37 酚醛絕緣套管(長68mm),防止上夾件通過拉板及連接螺栓和油箱頂蓋間形成導(dǎo)通,造成夾件發(fā)生多點接地故障。改進(jìn)效果如圖6所示。

圖6 上夾件與油箱頂蓋間絕緣改進(jìn)效果圖

3)提高鐵心下夾件墊腳與油箱內(nèi)壁底部間絕緣強(qiáng)度。在鐵心下夾件墊腳和油箱內(nèi)壁底部墊腳接觸處分別加裝2.0mm 厚絕緣紙板,防止鐵心下夾件墊腳與油箱內(nèi)壁底部直接接觸,造成夾件發(fā)生多點接地故障。改進(jìn)效果如圖7所示。

圖7 鐵心下夾件墊腳絕緣改進(jìn)效果圖

4)提高上夾件和旁螺桿的接觸可靠性。將上夾件其中一側(cè)旁螺桿安裝孔四周絕緣漆進(jìn)行打磨清除,使兩者可靠接觸。同時,為了避免上下螺桿形成環(huán)路,造成漏磁及形成環(huán)流,在上夾件另一側(cè)旁螺桿安裝孔處加裝螺桿絕緣套。改進(jìn)效果如圖8所示。

圖8 旁螺桿改進(jìn)效果圖

5)加強(qiáng)油箱頂蓋接地可靠性。在油箱頂蓋和油箱間加裝接地銅片,并將接地銅片對應(yīng)的油箱頂蓋、油箱沿邊接觸面油漆進(jìn)行打磨清除,提高接觸可靠性。改進(jìn)效果如圖9所示。

圖9 油箱頂蓋加裝接地銅片

經(jīng)上述5 項改進(jìn)措施實施后,夾件經(jīng)油箱頂蓋拉板處接地螺母可靠一點接地,且夾件與油箱頂蓋、油箱內(nèi)部底部間的絕緣強(qiáng)度大大增強(qiáng),從而有效消除了夾件多點接地故障。同時,夾件的接地可靠性以及夾件各金屬結(jié)構(gòu)件間的連接可靠性也得到了大幅度提升。

4.2 改造后試驗

器身回爐干燥后,斷開油箱頂蓋拉板處接地螺母的接地銅片,復(fù)測鐵心、夾件的絕緣電阻,測試結(jié)果如表2所示。從測試結(jié)果來看,鐵心、夾件對地絕緣性能良好,且鐵心與夾件間絕緣性能良好,側(cè)面反映了夾件多點接地故障已有效根除。而該變壓器投運后,對其進(jìn)行絕緣油色譜跟蹤分析,色譜分析結(jié)果均正常,該變壓器運行狀況良好。

表2 鐵心夾件絕緣電阻測試數(shù)據(jù)

5 結(jié)論

對于夾件未采用經(jīng)小套管引致油箱下部一點接地結(jié)構(gòu)的變壓器,當(dāng)其發(fā)生夾件多點接地及接地不可靠故障時,將無法用對地絕緣電阻、接地電流等常規(guī)檢測手段來進(jìn)行故障診斷分析及定位。因此,針對該類型變壓器,本文提出了以下幾點日常維護(hù)檢修建議及預(yù)防性建議。

1)日常運行維護(hù)中,應(yīng)加強(qiáng)絕緣油色譜跟蹤分析力度,縮短采樣分析周期,應(yīng)由規(guī)定的1年1 次采樣分析周期縮短為每6 個月1 次。

2)開展預(yù)防性試驗時,應(yīng)加入低電壓空載電流及空載損耗測試項目,并結(jié)合絕緣電阻測試結(jié)果,綜合診斷變壓器鐵心夾件等磁回路相關(guān)元器件的運行狀態(tài)。

3)對于已存在故障的變壓器,在運行工況允許的情況下,應(yīng)通過吊芯檢查等手段,盡快排查消除內(nèi)部缺陷。

4)設(shè)備采購過程中,審核供應(yīng)商提供的變壓器技術(shù)規(guī)范書時,應(yīng)明確其規(guī)范書內(nèi)需加入“鐵心與夾件接地引線分別通過油箱接地小套管引至油箱外接地”的技術(shù)條款,并在設(shè)備交貨驗收時,重點查看其提供的設(shè)備是否滿足該條款要求。以便后續(xù)通過監(jiān)測鐵心、夾件的接地電流及對地絕緣電阻,準(zhǔn)確預(yù)判鐵心、夾件是否存在多點接地故障。

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