周學(xué)斌 李真
摘 要:卷煙廠在煙支克重SD指標(biāo)要求提升后,指標(biāo)合格率降低,拉低了整體經(jīng)濟效益。為解決這個問題:首先對生產(chǎn)現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)進行分析,探究卷接機組的工藝風(fēng)力系統(tǒng)的風(fēng)速穩(wěn)定與煙支克重SD指標(biāo)之間的關(guān)系;然后從提升卷接機組工藝風(fēng)力質(zhì)量著手,提出以加裝自動風(fēng)壓平衡器為主要手段的工藝風(fēng)力系統(tǒng)升級改造方案,并完成系統(tǒng)改造。實測數(shù)據(jù)表明,在配置了自動風(fēng)壓平衡器之后,系統(tǒng)內(nèi)單臺機組的風(fēng)壓波動得到了明顯的抑制效果。提高了供給風(fēng)壓的穩(wěn)定性,提升了煙支克重SD指標(biāo)的合格率。
關(guān)鍵詞:卷煙工藝風(fēng)力 自動風(fēng)壓平衡器 煙支克重SD指標(biāo) 風(fēng)壓波動
中圖分類號:TS4 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)01(c)-0086-02
Abstract:The Cigarette-weight SD indicator in the Factory has increased.This caused the qualified rate of Cigarette-making decreased,and the economic benefit of the entire factory has been reduced.To solve the problem:first,we analysis the data collected form the production field to inquired the relation between the Wind_pressure volatility and the Cigarette-weight SD indicator. Than in order to improve the Cigarette-weight SD indicator,we start from this convenient,put forward the upgrade scheme by using the Automatic wind pressure balancer,and complete this upgrade.The test data show that this instrument can restrain Wind_pressure volatility both in the system and a single unit.Increased the stability of the wind and improved the qualified rate of the Cigarette-weight SD indicator.
Key Words:Cigarette-making process wind power;Automatic wind pressure balancer;Cigarette-weight SD indicator;Wind_ pressure volatility
卷接機組是卷煙生產(chǎn)的重要設(shè)備。為了保證香煙的卷接質(zhì)量以及生產(chǎn)效率,卷接機組工作時必須有穩(wěn)定的負(fù)壓供應(yīng)。在工藝風(fēng)力系統(tǒng)中,工藝負(fù)壓由高壓離心風(fēng)機通過管道統(tǒng)一供應(yīng)。如圖1所示:
首先,系統(tǒng)管道阻力、卷煙機風(fēng)道中的原料煙絲、碎煙絲、煙梗及各種塵埃均會引起管道中的壓力波動,對煙支生產(chǎn)帶來影響。其次,在生產(chǎn)過程中工況的切換導(dǎo)致閥門的開閉也會對管道內(nèi)壓力產(chǎn)生影響。在卷接機臺內(nèi)部,對于外部壓力的波動具有一定的抑制功能,但對于壓力較大幅度的波動,是無能為力的。
針對卷煙廠在實際生產(chǎn)過程中所遇到的問題,提出對工藝風(fēng)力FC3系統(tǒng)進行升級改造。以改善煙支生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)。
1 生產(chǎn)指標(biāo)問題
在近三年的生產(chǎn)管理中,隨著對煙支克重(SD)控制的技術(shù)指標(biāo)調(diào)整(由原0.025變?yōu)?.023),提高了煙支卷制的標(biāo)準(zhǔn)。在卷煙生產(chǎn)質(zhì)量管理上,部分產(chǎn)品合格率指標(biāo)下降,并且影響卷煙成品的優(yōu)質(zhì)等級。
在煙廠的FC3系統(tǒng)中,11#和14#生產(chǎn)混合型香煙,12#生產(chǎn)軟精品烤煙。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn):11#與14#的合格率較高,而12#的合格率較低?,F(xiàn)懷疑是FC3系統(tǒng)的工藝風(fēng)力供給出現(xiàn)了問題。
針對這一懷疑,進一步的對FC3系統(tǒng)進行了觀察并測量。部分測量數(shù)據(jù)如表1所示:
于此同時,對單個機臺的壓力和主管道內(nèi)的壓力進行了監(jiān)測。為了描述壓力波動變化的大小,引入了單位時間內(nèi)壓力波動方差PSD這一概念。方差越大,表示在單位時間內(nèi),壓力的波動越大。方差越小,表示在單位時間內(nèi),壓力的波動越小。使用壓力波動方差的概念,我們將PSD值大于150的單位時間視為壓力供應(yīng)不合格,得到的壓力供應(yīng)合格率。
從以上表格中可以發(fā)現(xiàn)以下幾點:
(1)煙支克重SD指標(biāo)與卷煙類型即煙絲結(jié)構(gòu)存在一定程度上的關(guān)聯(lián)。
(2)壓力波動值有較大改善空間。
(3)管路中的實際壓力,未達到設(shè)定壓力。
因此,針對于以上提出的卷煙工藝風(fēng)力系統(tǒng)的不足,提出了一套能夠改善壓力波動、精密追蹤設(shè)定值的升級方案。
2 解決方案提出
在FC3系統(tǒng)中,為提升煙支克重SD指標(biāo)的合格率。從以下兩個方面考慮,對系統(tǒng)進行升級改造:工藝風(fēng)力的改進、煙絲結(jié)構(gòu)的改善。具體改造方案為:
2.1 工藝風(fēng)力的改進
每臺卷接機組經(jīng)由VE支管與MAX支管與主管路相連,獲得卷煙生產(chǎn)所需要的工藝風(fēng)力。如下圖所示:
其中,VE管與卷煙機相連,為卷煙機提供卷煙負(fù)壓。MAX管與接嘴機相連,為接嘴機鼓輪提供接嘴負(fù)壓。這兩根管路上的壓力需求是不一樣的:VE管壓力一般需穩(wěn)定在8600~8800Kpa的負(fù)壓,而MAX管一般需要9000~10000Kpa的負(fù)壓。通常情況下,通過閥門開度的調(diào)節(jié),可以使兩根支管分別達到相應(yīng)的壓力范圍。然而在壓力的穩(wěn)定性上,VE管的需求非常高,需要達到偏差在±2%,而MAX管的要求較低,波動范圍在±5%即可。
原有系統(tǒng)中,VE平衡閥采用氣動蝶閥。氣動蝶閥對于信號響應(yīng)較快,壓力反應(yīng)較為靈敏。但同時,由于閥門結(jié)構(gòu)的原因,在閥門動作的同時會對管路前后端產(chǎn)生并傳播壓力波動。在以往的生產(chǎn)中,由于煙支克重SD指標(biāo)要求較低(0.025),卷煙過程中對于VE管的壓力波動容忍度較高。此次提高煙支克重SD指標(biāo)(0.023),使得VE管壓力的穩(wěn)定性在一定程度上不能滿足生產(chǎn)需要。
為改善VE部分的風(fēng)壓平衡,在FC3系統(tǒng)中的每臺卷煙機的卷煙支管(VE)上安裝自動風(fēng)壓平衡器。如圖3所示:
同時,在VE除塵支管上安裝自動風(fēng)壓平衡器,系統(tǒng)通過壓力傳感器實時檢測支管壓力的變化、并根據(jù)設(shè)定壓力值通過自動風(fēng)壓平衡器調(diào)節(jié)支管壓力,實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)、穩(wěn)定VE部分的壓力和風(fēng)量。并可根據(jù)卷接機氣室的開閉狀態(tài),控制平衡器的開度,降低通風(fēng)量,減少因更換吸絲帶或檢修時,該點風(fēng)壓風(fēng)量的變化對整個風(fēng)力系統(tǒng)的影響。
由于自動風(fēng)壓平衡器的中空腔體設(shè)計,使得其在開度調(diào)整過程中的動態(tài)性能較之氣動蝶閥而言有較大的改善。使得壓力的波動情況得到改善。
2.2 煙絲結(jié)構(gòu)的改善
除煙絲品牌所使用的煙絲無法改造外,在風(fēng)力送絲系統(tǒng)中:提出采用煙絲送絲單元控制器,來改善煙絲送絲過程中的纏繞結(jié)團和造碎現(xiàn)象,用以改善被送煙絲的質(zhì)量,使得在煙支成型時密度均勻。其最終目標(biāo)就是實現(xiàn)卷煙機輸送煙絲的安全可靠和風(fēng)速穩(wěn)定,以達到煙絲的平穩(wěn)輸送。使煙絲在合理的速度下輸送,盡量降低煙絲在輸送的過程引起的煙絲造碎。
2.3 增配人機界面檢測控制參數(shù)
在每組卷煙機上配置一塊人機界面(工業(yè)控制顯示屏),方便機組作業(yè)人員了解閥門工作情況、控制各風(fēng)力工藝參數(shù)。卷煙機組工藝風(fēng)力風(fēng)壓平衡系統(tǒng)的自動控制,需要準(zhǔn)確的機臺工作信號;而卷煙機組操作人員對該機組的工藝風(fēng)力參數(shù)也需要方便直觀的設(shè)置與了解。
每臺卷接機組的VE與MAX除塵支管上安裝了壓力傳感器,監(jiān)測兩除塵支管上的壓力值。VE除塵支管上安裝有自動風(fēng)壓平衡器,通過檢測到的支管壓力的變化自動調(diào)節(jié)穩(wěn)定壓力和風(fēng)量。
在機組檢修時,可根據(jù)氣室的開閉狀態(tài),控制平衡器的開度,降低通風(fēng)量,減少因更換吸絲帶或檢修時,該點風(fēng)壓風(fēng)量的變化對整個風(fēng)力系統(tǒng)的影響。MAX除塵支管上裝有氣動調(diào)節(jié)閥,通過檢測卷煙機的原風(fēng)機信號和烙鐵信號,來控制該氣動調(diào)節(jié)閥開度,實現(xiàn)單臺卷接機組的工藝風(fēng)力平衡供給。當(dāng)單臺卷接機組工藝風(fēng)力平衡供給之后,則整個系統(tǒng)的風(fēng)力供給也趨于穩(wěn)定。
3 結(jié)果分析
在今年6月份,對本廠的FC3系統(tǒng)進行了系統(tǒng)性的升級改造。主要改造內(nèi)容為:在VE支管加裝自動風(fēng)壓平衡器、在風(fēng)力送絲系統(tǒng)加裝送絲單元控制器、每個卷煙機組配備人機界面、更換負(fù)壓風(fēng)機。
在穩(wěn)定生產(chǎn)后的近兩個月時間里,持續(xù)對FC3系統(tǒng)中的機臺中的技術(shù)指標(biāo)進行測試、統(tǒng)計,見表2。
總體來說:該項目的建設(shè)時間短,應(yīng)用效果較明顯。能有效地改善了卷煙機的壓力穩(wěn)定性與煙絲輸送穩(wěn)定性,對FC3系統(tǒng)中的12#機臺,顯著地提高了煙支克重SD指標(biāo)的合格率。能夠提高卷煙生產(chǎn)的效率,提升經(jīng)濟效益。
參考文獻
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