王艷 李玉輝 杜文杰
摘 要:隨著煙草制絲工藝技術(shù)的不斷進(jìn)步和卷煙降焦控焦的需要,梗絲在卷煙配方中的應(yīng)用已不僅僅是體現(xiàn)其作為填充物的價(jià)值,它對(duì)卷煙的物理性能、外觀質(zhì)量、感官質(zhì)量、主流煙氣等均有影響,在降焦減害和降低單箱消耗中的作用也越來(lái)越大。卷煙生產(chǎn)加工過(guò)程中,梗絲在卷煙配方中發(fā)揮著重要作用。梗絲水分的穩(wěn)定直接影響到卷煙產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量。為了保證梗絲水分的穩(wěn)定性,該文對(duì)梗線在線水分檢測(cè)系統(tǒng)穩(wěn)定性的進(jìn)行了研究,并針對(duì)影響因素提出了改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:梗絲加工 水分儀 穩(wěn)定性
中圖分類號(hào):TS43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)02(a)-0103-01
對(duì)于煙草企業(yè),梗絲含水率是其重要的質(zhì)量指標(biāo),含水合格率的提升有利于成品煙絲含水率穩(wěn)定性的提高,有利于降低消耗,有利于成品煙絲化學(xué)成分的穩(wěn)定,有利于成品煙絲吸味的穩(wěn)定性,對(duì)卷煙品牌的穩(wěn)定和發(fā)展具有重要的意義。
1 現(xiàn)狀調(diào)查
青島卷煙廠制絲車間3000kg/h制梗線自2006年投產(chǎn)以來(lái),整體運(yùn)行良好,自動(dòng)化水平、控制精度均較高,對(duì)梗絲水分監(jiān)控是通過(guò)在線水分測(cè)量系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。如果在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)合格率較低,將會(huì)失去水分儀應(yīng)有的自檢自控作用,也給操作工操控設(shè)備造成了一定的誤導(dǎo),嚴(yán)重影響工藝加工質(zhì)量和物耗。
2 原因分析
為確定影響梗線在線水分檢測(cè)系統(tǒng)穩(wěn)定性差的直接原因,先進(jìn)行詳細(xì)流程圖和詳細(xì)組織系統(tǒng)模型(SIPOC)分析,并對(duì)可能因素進(jìn)行關(guān)聯(lián)圖分析,經(jīng)潛在失效模式與后果分析(FMEA)分析后。根據(jù)分析結(jié)果,將潛在的失效起因/機(jī)理RPN分值進(jìn)行Pareto圖分析,得到的結(jié)果如圖1所示。
根據(jù)Pareto圖分析結(jié)果,找到影響梗絲在線水分檢測(cè)系統(tǒng)合格率5項(xiàng)潛在關(guān)鍵因素(RPN>100)。經(jīng)FMEA分析,我們確定了5個(gè)潛在的主要原因,并按照問(wèn)題可能的相關(guān)性進(jìn)行歸類分析。其中,光線干擾和水分儀鹵素?zé)衾匣梢酝ㄟ^(guò)增加遮光罩和更換鹵素?zé)舻玫娇焖俑倪M(jìn)。
3 改進(jìn)措施
3.1 針對(duì)梗加料前流量波動(dòng)的改進(jìn)
通過(guò)流程分析,發(fā)現(xiàn)梗加料前電子皮帶秤喂料裝置無(wú)定量管,但梗加料前梗絲水分大,梗絲因自身重量擠壓造成煙絲結(jié)團(tuán)而引起堵料現(xiàn)象,不能滿足精細(xì)化加工工藝要求,且后續(xù)工序加工難度大。為此,將提升機(jī)變頻器采用總線方式,電子秤、喂料機(jī)作為整體考慮,將電子秤皮帶變頻器頻率作為控制源,利用同步比例系數(shù),控制陡角帶變頻器頻率,實(shí)現(xiàn)電子稱和提升機(jī)穩(wěn)定流量同步控制。
3.2 針對(duì)探頭壓縮空氣壓力參數(shù)的改進(jìn)
通過(guò)對(duì)水分儀壓縮空氣壓力的設(shè)置參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對(duì)在不同壓力條件下記錄水分儀顯示值,并在相應(yīng)的壓力條件取樣做烘箱對(duì)比,計(jì)算顯示值與烘箱值誤差的變化情況。按照上述統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)壓縮空氣壓力參數(shù)二次建模后,模型得到了較大改進(jìn),二次回歸方程為:
差值=4.037-32.08壓力+69.97壓力**2
對(duì)該方程擬合線圖繪制置信區(qū)間及觀測(cè)區(qū)間,并用十字尋找最佳壓縮空氣壓力為0.22mPa。
3.3 針對(duì)水分儀斜率參數(shù)設(shè)置的改進(jìn)
針對(duì)水分儀參數(shù)設(shè)置中斜率和截距相關(guān)因子。修正原設(shè)定斜率和截距,進(jìn)行全校準(zhǔn),使含水率的測(cè)量值和實(shí)驗(yàn)值(賦予的真實(shí)值)在誤差范圍內(nèi)達(dá)到一致。含水率和顯示值之間大致關(guān)系:含水率增加,顯示值也增加,大致呈線性關(guān)系。所以把含水率(x)和顯示值(y)之間的關(guān)系轉(zhuǎn)化為線性回歸函數(shù)y=a+bx?;貧w直線y=a+bx與a、b具有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。所以求解回歸直線方程就等價(jià)于對(duì)參數(shù)a、b及斜率和截距的估計(jì)。參數(shù)a、b的估計(jì)采用最小平方法。
經(jīng)過(guò)上述分析我們可以得出顯示值與測(cè)量值呈顯著的線性相關(guān)關(guān)系,即回歸方程為:
測(cè)量值=-6.45+1.04顯示值
由回歸方程可知,梗加料前甲類梗的水分儀的斜率為1.04截距為-6.45。
4 改進(jìn)效果
通過(guò)穩(wěn)定梗加料前來(lái)料流量、改變水分儀探頭壓縮空氣壓力、重新設(shè)置水分儀斜率參數(shù)不合適等措施,并在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中反復(fù)地摸索和調(diào)整,基本達(dá)到了改造前預(yù)期的目標(biāo):即提高梗線在線水分檢測(cè)系統(tǒng)穩(wěn)定性。在改進(jìn)后對(duì)10個(gè)批次梗線在線水分檢測(cè)系統(tǒng)合格率統(tǒng)計(jì)得出改進(jìn)后檢測(cè)系統(tǒng)合格率由66.30%提高到83.08%,達(dá)到了提質(zhì)降耗的目的。
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