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汽車驅(qū)動(dòng)橋后蓋焊縫滲油、漏油原因分析及改進(jìn)措施

2015-05-09 18:54李曉麗王俊杰路強(qiáng)
汽車實(shí)用技術(shù) 2015年7期
關(guān)鍵詞:變位車橋漏油

李曉麗,王俊杰,路強(qiáng)

(陜西漢德車橋有限公司,陜西 寶雞 722408)

汽車驅(qū)動(dòng)橋后蓋焊縫滲油、漏油原因分析及改進(jìn)措施

李曉麗,王俊杰,路強(qiáng)

(陜西漢德車橋有限公司,陜西 寶雞 722408)

針對(duì)汽車驅(qū)動(dòng)橋后蓋焊縫滲油、漏油問題,從現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制手段,失效件理化分析、有限元分析等方面進(jìn)行原因分析,制定改進(jìn)措施。

驅(qū)動(dòng)橋;開裂;焊縫;漏油

CLC NO.:U472.4Document Code:AArticle ID:1671-7988(2015)07-110-03

引言

驅(qū)動(dòng)橋殼在中重型汽車車橋的中不僅是主減速器、差速器、半軸的裝配基體,還是支撐汽車荷重,承受由車輪傳來的路面的反力和反力矩,并經(jīng)懸架傳遞給車架(或車身)的主要支承體,在中重型汽車車橋中起重要作用,其制造質(zhì)量對(duì)整橋乃至整車的性能產(chǎn)生直接影響。驅(qū)動(dòng)橋后蓋焊縫滲油、漏油的現(xiàn)象一直是橋殼制造中常見的質(zhì)量問題之一(右圖為驅(qū)動(dòng)橋后蓋焊縫開裂漏油圖片)。由于后蓋滲油、漏油導(dǎo)致減速器內(nèi)的軸承與齒輪得不到充分的潤(rùn)滑, 磨損加快,嚴(yán)重時(shí)甚至出現(xiàn)“抱死”的現(xiàn)象,會(huì)造成嚴(yán)重的后果。近幾年,橋殼后蓋焊縫滲油、漏油的質(zhì)量問題造成我公司售后索賠成本較高;同時(shí)由此引起的顧客抱怨,對(duì)整橋的銷售也產(chǎn)生很大影響。因此解決驅(qū)動(dòng)橋后蓋焊縫滲油、漏油的故障,不僅能降低我公司售后成本,對(duì)于提高和改進(jìn)后橋質(zhì)量也具有重要意義。

1、原因分析

我們首先懷疑橋殼后蓋焊縫滲油、漏油是由焊接缺陷引起的,因?yàn)楹笊w焊接時(shí),我們用CO2保護(hù)焊,采用工件旋轉(zhuǎn)焊槍頭固定的方式,即工件裝上夾緊后,調(diào)整焊接變位器確定工件變位角度,并利用焊槍角度萬向調(diào)整機(jī)構(gòu)來調(diào)整焊槍和工件之間的相對(duì)焊接位置,使后蓋在橋殼上的焊縫處在焊接最佳位置(船形位置)焊接兩圈,如圖1所示。由于焊接工藝參數(shù)、氣體比例、焊接定位等不合理,都會(huì)產(chǎn)生焊接缺陷。針對(duì)焊接缺陷質(zhì)量問題,采取了一系列的措施:

(1)調(diào)整工藝參數(shù),因?yàn)楣に噮?shù)是否正確,不但影響焊縫外觀成形,而且影響焊接接頭的內(nèi)部質(zhì)量。

(2)把保護(hù)氣體由純CO2改為CO2與Ar的混合氣,比例按1:4混合焊接,不但改善了氣孔缺陷,還減少焊接飛濺,使焊縫成形美觀。

(3)原來后蓋的定位焊接與焊接不在同一焊胎上,焊接時(shí)會(huì)發(fā)生焊絲偏離焊縫導(dǎo)致焊偏的現(xiàn)象,為解決此缺陷,我們把后蓋的定位焊接與焊接在一次性完成,即工件裝上夾緊后,先對(duì)后橋后蓋進(jìn)行定位點(diǎn)焊,再調(diào)整焊接變位器確定工件變位角度直接焊接。這樣我們需調(diào)整后橋后蓋定位焊接的中心與變位器回轉(zhuǎn)中心重合,并進(jìn)行定期檢測(cè),就可避免后橋后蓋的焊縫產(chǎn)生焊偏缺陷。

(4)焊縫為了保證焊接質(zhì)量在后橋后蓋焊接接頭處開坡口。

(5)增加橋總成入庫前對(duì)橋殼焊縫漏氣檢驗(yàn)等措施。

措施實(shí)施后,我們對(duì)生產(chǎn)的后蓋焊縫進(jìn)行剖切理化檢驗(yàn),焊縫無焊接缺陷,同時(shí),我們對(duì)售后返回件進(jìn)行剖切理化與之對(duì)比,發(fā)現(xiàn)返回殘件的后蓋焊縫也沒有焊接缺陷,從而證明焊接缺陷并不是引起驅(qū)動(dòng)橋后蓋焊縫滲油、漏油的根本原因。如右圖所示,這是售后返回殘件及剖切的理化試樣,由圖可見:裂紋是沿焊縫后蓋一側(cè)熱影響區(qū),疲勞開裂,延展至后蓋內(nèi)部,或從焊縫內(nèi)部再延展至后蓋內(nèi),造成橋殼焊縫開裂漏油。所以,焊縫強(qiáng)度不足,疲勞開裂才是后蓋焊縫滲油、漏油的根本原因。

為了驗(yàn)證這個(gè)結(jié)論,我們對(duì)汽車后橋后蓋焊縫的強(qiáng)度進(jìn)行有限元分析,如圖2所示。橋殼的輪距按1860mm進(jìn)行分析,橋殼、后蓋、軸頭材料為16Mn, 其屈服強(qiáng)度是345MPa,泊松比0.3,密度為7900kg/m3。減殼材料為QT450,其屈服強(qiáng)度為310MPa。取彈性模量為157GPa,泊松比為0.3,密度為7300 kg/m3。導(dǎo)入橋殼的三維幾何模型,采用車輛前進(jìn)坐標(biāo)系,x軸指向車輛前進(jìn)方向,y軸指向前進(jìn)方向的左側(cè),z軸豎直向上。根據(jù)車輪行駛的實(shí)際情況,對(duì)垂向力工況進(jìn)行分析。這里按單橋額定載荷13T計(jì)算,在2.5倍的載荷下,左、右側(cè)載荷均為:

圖3為2.5倍滿載彎曲工況下橋殼與后蓋焊縫處的應(yīng)力分布云圖。取橋殼的彈性模量為210GPa,圖中1-6號(hào)位置的應(yīng)力應(yīng)變值見下表。

鑒于有限元分析結(jié)果,可以看出橋殼后蓋焊縫應(yīng)力集中主要原因是由于后橋殼彎曲疲勞引起的,但是除了垂向彎曲外,縱向彎曲疲勞也應(yīng)該引起重視。另外測(cè)試的應(yīng)力僅是名義應(yīng)力,沒有考慮焊接缺陷及缺口效應(yīng),實(shí)際焊接區(qū)應(yīng)力要遠(yuǎn)大于測(cè)試應(yīng)力,綜合各方面因素,我們可以判斷后橋殼后蓋焊縫滲油、漏油的根本原因是橋殼后蓋焊縫強(qiáng)度不足。

2、改進(jìn)措施

針對(duì)我們分析的結(jié)果,提出了以下的改進(jìn)措施:

(1)由于橋殼其屈服強(qiáng)度為345MPa,取安全系數(shù)為1.5,故其許用應(yīng)力為230MPa。根據(jù)表中結(jié)果可以看出,1-6號(hào)位置處的應(yīng)變值較大。我們?cè)谥圃熘泻笊w定位點(diǎn)焊位置正是直線與水平方向成30度夾角位置,此處極有可能因應(yīng)力集中而導(dǎo)致焊縫開裂引起漏油、滲油現(xiàn)象。所以在制造生產(chǎn)過程中無論是后蓋定位點(diǎn)焊位置還是焊接時(shí)起息弧位置,我們都應(yīng)該避開1-6號(hào)位置的六個(gè)區(qū)域,最好選用圖4中直線與豎直方向成33度夾角所示應(yīng)力值較小的a、b、c、四個(gè)區(qū)域。綜合考慮后我們?cè)谏a(chǎn)制造時(shí)選擇與豎直方向成45度夾角四個(gè)區(qū)域定位焊接4處,焊接時(shí)啟弧位置落在與豎直方向成30度夾角的區(qū)域,焊槍與豎直方向成15度夾角進(jìn)行焊接,如圖5所示。

(2)為了增加橋殼后蓋焊縫強(qiáng)度,在焊接后蓋與橋殼時(shí),焊接接頭處的內(nèi)外兩側(cè)都進(jìn)行焊接。如圖6所示。

(3)除了對(duì)焊接工藝問題進(jìn)行改進(jìn),我們還從設(shè)計(jì)角度進(jìn)行考慮,建議對(duì)后橋后蓋的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變,把后橋后蓋下端與橋殼連接處改成如圖7所示結(jié)構(gòu)。目前這種結(jié)構(gòu)我們還處于改進(jìn)階段,沒有通過驗(yàn)證。

4、結(jié)論

通過此次問題改進(jìn)我認(rèn)識(shí)到對(duì)故障的解析,要通過科學(xué)手段進(jìn)行分析,從售后返回件尋找原因,要找到問題的實(shí)質(zhì),而不是進(jìn)行人為判斷,問題的實(shí)質(zhì)找到了,解決問題就得心應(yīng)手,反應(yīng)迅速。

[1] 方艷.CO2氣體保護(hù)自動(dòng)焊在汽車后橋總成焊接中的應(yīng)用[J].陜西汽車,1998(04).

[2] 鄧開豪.汽車橋殼焊縫漏油原因分析及改進(jìn)措施[J].裝備制造技術(shù),2008年(04).

[3] 李麗.汽車后橋有限元分析及疲勞壽命預(yù)測(cè)[J].吉林:吉林大學(xué),2008.

[4] 安宗權(quán),左申傲,申榮衛(wèi).汽車后橋開裂故障的對(duì)比分析與研究[J].天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)學(xué)報(bào),2011年(03),1.

Reason analysis and measures for oil leakage problem on back cover weld of automotive drive axle

Li Xiaoli, Wang Junjie, Lu Qiang
(Shannxi Hande Axle Co., Ltd., Shaanxi Baoji 722408)

For the oil leakage problem on back cover weld of automotive drive axle,this paper focuses on the reason analysis from the field quality control methods,the physical and chemical analysis of the failure components,finite element analysis,and proposes some improvement measures.

Drive axle; Cracking; Weld; Oil leakage

U472.4

A

1671-7988(2015)07-110-03

李曉麗,就職于陜西漢德車橋有限公司,主要從事車橋橋殼的沖壓工藝及焊接工藝工作。

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