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淺談壓榨機(jī)間隙調(diào)整

2015-04-30 21:36:47金楊

摘要:為降低成本、緩解利潤(rùn)壓力,大比例使用低質(zhì)低價(jià)漿已成為國(guó)內(nèi)化纖行業(yè)的趨勢(shì)。增加單臺(tái)壓榨機(jī)的生產(chǎn)能力迫在眉睫,在保證堿纖組成的情況下,單臺(tái)壓榨機(jī)的生產(chǎn)能力越大,形成的低成本優(yōu)勢(shì)就越明顯。文章結(jié)合以往生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)壓榨機(jī)壓輥間隙進(jìn)行了調(diào)整改進(jìn),滿足了生產(chǎn)需要,降低了生產(chǎn)成本。

關(guān)鍵詞:壓輥間隙;壓榨機(jī)功率;槳粥泵轉(zhuǎn)速;堿纖組成;化纖行業(yè) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

中圖分類號(hào):TS255 文章編號(hào):1009-2374(2015)16-0056-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.16.027

1 壓榨機(jī)概述

壓榨機(jī)是粘膠纖維原液制備中粘膠生產(chǎn)工藝的第三道工序,電機(jī)功率11kW,工作能力33t/d,轉(zhuǎn)速0.5~2.8rpm,有效過濾面積6.16m3,它由機(jī)體底座、兩個(gè)平行的壓輥及相應(yīng)的噴淋、密封、排風(fēng)裝置組裝而成。其中兩個(gè)平行的壓輥,一個(gè)帶有法蘭邊,命名為法蘭輥;一個(gè)不帶法蘭邊,命名為平輥。兩輥上圓周方向有凸起的襯板,表面包有帶細(xì)小孔的網(wǎng)皮,網(wǎng)皮經(jīng)過焊接包在輥表面。漿粥經(jīng)由底座上入料孔經(jīng)過加壓打入,經(jīng)過兩個(gè)旋向相反的壓輥擠壓,將漿粥內(nèi)多余的堿液擠出,使?jié){粥變成堿纖,控制堿纖組成,擠壓出的堿液經(jīng)過壓輥表面的網(wǎng)皮孔滲透到輥內(nèi)部,經(jīng)由底座孔回流。擠壓出的堿纖再經(jīng)由帶絞龍的粉碎裝置經(jīng)過初步預(yù)粉而進(jìn)入到后續(xù)制備粘膠的工序。

2 壓輥間隙調(diào)整的必要性

壓榨系統(tǒng)即化纖生產(chǎn)工藝中去除漿粥中多余堿液的工藝過程,壓榨機(jī)是其中的重要組成部分,而壓榨機(jī)壓輥間隙則是控制壓榨機(jī)產(chǎn)量的核心,壓榨機(jī)壓輥間隙的大小相對(duì)于整個(gè)浸壓粉系統(tǒng)的生產(chǎn)能力而言,所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。由于國(guó)產(chǎn)壓榨機(jī)壓輥網(wǎng)皮焊接質(zhì)量上存在一定缺陷,壓輥間隙的大小與壓榨機(jī)使用過程中壓輥網(wǎng)皮的損害有直接關(guān)系。如何在提升產(chǎn)量的同時(shí)保持設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,就顯得尤為重要。隨著國(guó)內(nèi)短纖產(chǎn)量急劇增加,利潤(rùn)空間越來越小,為降低噸絲成本,使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟,大產(chǎn)量下的成本優(yōu)勢(shì)起著不可忽視的作用。我公司壓榨系統(tǒng)分為一壓壓榨機(jī)(12臺(tái))和二壓壓榨機(jī)(12臺(tái))。二壓壓榨機(jī)是保證堿纖組成的重要關(guān)口,為此從二壓壓榨機(jī)入手解決此問題。我們積極與壓榨機(jī)生產(chǎn)廠家溝通,對(duì)壓輥網(wǎng)皮耐壓性能分析,找出壓輥間隙調(diào)整后壓榨機(jī)漿槽壓力和壓輥轉(zhuǎn)速的合理控制,結(jié)合我廠實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),把壓輥間隙由14mm縮小到9.5~11.5mm之間,改進(jìn)相關(guān)的生產(chǎn)工藝,使其能滿足壓榨組成。

3 壓榨機(jī)間隙調(diào)整步驟

3.1 二壓壓榨機(jī)間隙調(diào)整的試驗(yàn)

通過對(duì)兩臺(tái)二壓壓榨機(jī)拆解調(diào)整,減少兩壓輥墻板墊片厚度,將壓輥間隙由原來的14.5mm調(diào)整到11.5mm,并檢修壓榨機(jī)其他部件,保證壓榨機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),分析壓榨機(jī)運(yùn)行參數(shù)了解間隙調(diào)整后壓榨機(jī)的使用效果。調(diào)整前,在相對(duì)穩(wěn)定的壓榨機(jī)功率和漿槽壓力下,壓榨機(jī)壓輥轉(zhuǎn)速和漿粥泵轉(zhuǎn)速均較低,堿纖組成偏低。通過調(diào)整兩壓輥間隙后,在同比調(diào)整前的壓榨機(jī)功率和漿槽壓力下,漿粥泵轉(zhuǎn)速提升明顯,大約提高了40%左右,壓輥轉(zhuǎn)速提升也較為明顯,提升為之前的2倍左右,而壓榨機(jī)整機(jī)功率卻沒有明顯的改變,在此改變之下,不僅沒有造成壓榨機(jī)功率的大幅提升,同時(shí)堿纖組成還有小幅提升,既滿足了工藝需求,又提高了產(chǎn)量。

3.2 一壓壓榨機(jī)間隙調(diào)整的試驗(yàn)

通過對(duì)兩臺(tái)一壓壓壓榨機(jī)拆解調(diào)整,將壓輥間隙由原來的14mm調(diào)整到10mm,并檢修壓榨機(jī)其他部件,保證壓榨機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),分析壓榨機(jī)運(yùn)行參數(shù),了解間隙調(diào)整后壓榨機(jī)的使用效果,得到和二壓壓榨機(jī)調(diào)整后相似的數(shù)據(jù)。

3.3 壓榨機(jī)、漿粥泵的現(xiàn)場(chǎng)檢查

(1)在2臺(tái)壓榨機(jī)間隙調(diào)整后運(yùn)行期間,小組成員定期對(duì)壓榨機(jī)壓輥軸承、壓輥網(wǎng)皮和減速機(jī)的部件跟蹤檢測(cè),通過耳聽、目測(cè)、敲擊監(jiān)測(cè)等手段,確定壓榨機(jī)壓輥間隙調(diào)整后,各部件運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好,未發(fā)現(xiàn)故障;(2)針對(duì)壓榨機(jī)壓輥調(diào)整后漿粥泵泵速提升的情況,小組成員對(duì)2臺(tái)漿粥泵定期拆檢,檢測(cè)漿粥泵轉(zhuǎn)子間隙、轉(zhuǎn)子磨損情況和機(jī)械密封泄漏情況,未發(fā)現(xiàn)明顯異常,漿粥泵運(yùn)轉(zhuǎn)良好。

3.4 對(duì)多臺(tái)壓榨機(jī)的間隙調(diào)整

在綜合分析4臺(tái)調(diào)整后壓榨機(jī)的使用情況后,小組決定針對(duì)車間內(nèi)其余壓榨機(jī)進(jìn)行調(diào)節(jié)試驗(yàn),目前已完成后續(xù)4臺(tái)壓榨機(jī)(一壓壓榨機(jī)2臺(tái),二壓壓榨機(jī)2臺(tái))的壓輥間隙調(diào)整工作,實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與試驗(yàn)壓榨機(jī)提升情況相似,綜上所述,壓榨機(jī)間隙調(diào)整后,完全滿足我公司生產(chǎn)需要。

4 取得的經(jīng)濟(jì)效益

進(jìn)行壓榨機(jī)間隙相關(guān)改動(dòng)后,在漿粕質(zhì)量不佳時(shí)可保證產(chǎn)量,在正常生產(chǎn)中每臺(tái)壓榨機(jī)可提高能力1/10,投料量增加3噸/天。按照投料量每增加1噸增效1000元計(jì)算,年增效108.9萬元。

5 鞏固措施

(1)繼續(xù)深化研究壓榨機(jī)壓輥?zhàn)罴验g隙,提升投料量;(2)試驗(yàn)數(shù)據(jù),材料整理存檔,對(duì)以后生產(chǎn)提供理論依據(jù);(3)對(duì)關(guān)鍵步驟,做好職工的教育,執(zhí)行保密。

6 可能存在的問題

此舉措實(shí)施后,預(yù)計(jì)可能會(huì)對(duì)兩壓輥的網(wǎng)皮有直接的影響,隨著投料量的增大,在相同的受力面積下,壓輥的網(wǎng)皮承受力將有所增加。而壓榨機(jī)的網(wǎng)皮均為焊接連接,焊口處為受力不均衡點(diǎn),預(yù)計(jì)此處將有開裂現(xiàn)象。而漿粥泵的轉(zhuǎn)速提高,單位時(shí)間內(nèi)流過的漿粥量增加,會(huì)使兩轉(zhuǎn)子受力增大,此處的受力預(yù)計(jì)會(huì)反饋到漿粥泵的轉(zhuǎn)子和軸承上,轉(zhuǎn)子和軸承可能會(huì)有輕微磨損。調(diào)整后,通過一段時(shí)間的使用觀察,壓榨機(jī)未發(fā)現(xiàn)網(wǎng)皮開裂現(xiàn)象,壓輥軸承及減速機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)也正常。漿粥泵通過拆卸轉(zhuǎn)子和軸承,也沒有發(fā)現(xiàn)磨損的痕跡。以上可能出現(xiàn)的問題只是我們的推測(cè),而是否壓力會(huì)達(dá)設(shè)備承受上限,我們會(huì)在今后的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中持續(xù)觀察。

7 結(jié)語

我公司通過對(duì)兩臺(tái)壓榨機(jī)調(diào)整間隙實(shí)驗(yàn),設(shè)備與工藝高度結(jié)合,摸索數(shù)據(jù),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從而對(duì)所有壓榨機(jī)進(jìn)行改造,達(dá)到了提產(chǎn)增效的作用,提高了設(shè)備利用率,降低了生產(chǎn)成本,增強(qiáng)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。此課題的成功,對(duì)我們解決其他相關(guān)方面的課題幫助很大,同時(shí)這個(gè)團(tuán)隊(duì)在相互的配合、探索過程當(dāng)中得到了鍛煉,激發(fā)了每位成員的思想火花和創(chuàng)新意識(shí)。

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作者簡(jiǎn)介:金楊(1987-),男(回族),河北唐山人,唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司遠(yuǎn)達(dá)制膠一車間助理工程師,研究方向:機(jī)械自動(dòng)化。

(責(zé)任編輯:秦遜玉)

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