卜丹丹
(南京大學(xué)鹽城環(huán)保技術(shù)與工程研究院江蘇鹽城224002)
某鹽化工園區(qū)廢水處理工程實例
卜丹丹
(南京大學(xué)鹽城環(huán)保技術(shù)與工程研究院江蘇鹽城224002)
蘇北某鹽化工園區(qū)主要以精細化工及鹽化工為主,廢水量4000t/d~5500t/d,成分復(fù)雜,氯離子含量高,采用“水解酸化-A/O-芬頓-生物濾池”的工藝進行處理。根據(jù)實際運行情況,在進水COD、氨氮、總磷平均濃度分別為300mg/L,24mg/L,4.5mg/L,相應(yīng)出水平均值為54.5mg/L,6.7mg/L,0.35mg/L。其出水水質(zhì)達到GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》中一級B標(biāo)準的要求。本文介紹了工藝流程設(shè)計和調(diào)試運行,給出了主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)。
鹽化工園區(qū);廢水處理;工程實例
蘇北某市的化工園區(qū),入駐有30多家化工企業(yè),產(chǎn)業(yè)大體分為精細化工、鹽化工、有色金屬、機械加工及食品加工等。園區(qū)內(nèi)化工企業(yè)排放的廢水水質(zhì)復(fù)雜,大多具有高有機物、高鹽度、有毒物質(zhì)含量高、水質(zhì)水量變化大、可生化性差等特點,屬典型的有機有毒有害難降解的工業(yè)廢水[1-3]。企業(yè)排放的廢水經(jīng)廠內(nèi)預(yù)處理達到接管標(biāo)準后排入化工園區(qū)污水處理廠進行集中處理[4-6],這是目前所提倡的工業(yè)廢水集中處理方為實現(xiàn)園區(qū)污水的集中處理,該化工園區(qū)于2014年建成日處理能力7500m3/d的污水處理廠,將化工園區(qū)污水統(tǒng)一治理,達標(biāo)排放。該工程采用“水解酸化-A/O-芬頓-生物濾池”工藝,出水符合GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》中一級B的排放要求。
各企業(yè)進水采取“一企一管”方式進水,目前進水量在4000 m3~5500m3左右,其中一家生產(chǎn)癸二酸及環(huán)氧氯丙烷的企業(yè)的水量占污水廠總進水量的60%。主要的進水污染物質(zhì)為COD、總氮、總磷、全鹽量。大部分企業(yè)原水含鹽量較高,其中氯離子占主導(dǎo)地位。園區(qū)根據(jù)實際情況自定進水接管標(biāo)準,如表1所示。廢水經(jīng)處理后出水水質(zhì)要求達到GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準》中一級B標(biāo)準。
表1 園區(qū)污水處理廠接管標(biāo)準(單位:mg/L,pH無量綱)
因為高鹽為園區(qū)廢水不可生化的重要因素,為將生化不能降解的有機物進一步去除,在生化段后加一深度處理工藝,用芬頓氧化進一步分解水中污染物,并且通過生物濾池進一步去除,所以污水廠的主要工藝為“水解酸化-A/O-芬頓-生物濾池”。
圖1 工藝流程圖
園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)廢水經(jīng)過企業(yè)預(yù)處理后通過“一企一管”排入污水廠收集調(diào)節(jié)池,進行均質(zhì)均量后通過提升泵將廢水提升至水解酸化池,水解酸化是將復(fù)雜的大分子、不溶性有機物先在細胞外酶的作用下水解為小分子、溶解性有機物,然后滲入細胞體內(nèi),分解產(chǎn)生揮發(fā)性有機酸、醇、醛類等[7],便于好氧階段降解的小分子有機物。通過兼氧微生物的生物降解去除一部分COD后進入一沉池,一沉池經(jīng)過泥水分離后進入A/O池,在A/O池內(nèi)進行生化處理,通過生化工藝可去除廢水中大部分COD和部分氨氮。A/O池出水經(jīng)過二沉池進入芬頓氧化池,通過投加Fenton試劑氧化廢水中難生化降解物質(zhì),有機物經(jīng)過Fenton氧化降解后,廢水COD得到大幅削減,BOD5/COD也有很大程度地改善,有利于生物濾池的運行,生物濾池兼具生化和過濾的作用,可以有效降低出水中的有機物和SS濃度,是出水穩(wěn)定達標(biāo)的把關(guān)措施。
3.1 調(diào)節(jié)池與事故池
調(diào)節(jié)池與事故池合建,規(guī)格與設(shè)備相同,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。總有效容積為10986m3(47.9m×41.7m×6.0m),有效水深5.5m,調(diào)節(jié)池水力停留時間17.6h;調(diào)節(jié)池與事故池共配有攪拌器8臺(調(diào)節(jié)池4臺,事故池4臺),單臺功率為10kW;提升泵8臺(調(diào)節(jié)池4臺,2臺功率11k,2臺功率18.5kW;事故池4臺,2臺功率11kW,2臺功率18.5kW);超聲波液位計2臺;電磁流量計1臺;在線pH計2臺;COD在線監(jiān)測儀2臺。
3.2 水解酸化池
有效容積為5960m3(39.6m×21.5m×7.5m),有效水深為7.0m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),水力停留時間為19.0h。分三格合建,采用穿孔曝氣攪拌。配有ORP2臺,MLSS2臺。
3.3 一沉池
有效容積1809m3(Φ24.0m×4.5m),有效水深4.0m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),水力停留時間5.8h,表面負荷0.69m3/m2·h。污泥泵2臺,1用1備,單臺功率11kW;周邊傳動刮泥機1臺,電機功率0.55kW。另配超聲波泥水界面儀1臺。
3.4 A/O池
有效容積15762m358.9m×44.6m×6.5m),有效水深6.0m,鋼筋混凝土建構(gòu),水力停留時間50.4h。A段設(shè)潛水?dāng)嚢铏C16臺,單臺功率2.2kW,ORP在線監(jiān)測儀2套,MLSS儀2套。O段設(shè)消化液內(nèi)回流泵6臺,單臺功率4kW,DO在線監(jiān)測儀2套,MLSS在線監(jiān)測儀1套。
3.5 二沉池
有效容積2123m3(Φ26.0m×4.5m),有效水深4.0m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),表面負荷0.59m3/m2·h。全橋式周邊傳動吸泥機一臺,電機功率0.75kW;污泥回流泵2臺,1用1備,單臺功率11kW;排泥泵2臺,1用1備,單臺功率5.5kW;超聲波泥水界面儀1臺。
3.6 芬頓氧化池
有效容積2144m3(26.8m×20.0m×4.5m),有效水深4.0m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),水力停留時間6.9h,底部設(shè)穿孔曝氣管。配有硫酸加藥罐2個(φ2.5m×3.0m),硫酸計量泵2臺,1用1備;雙氧水加藥罐2個(φ2.5m×3.0m),雙氧水計量泵2臺,1用1備;液堿加藥罐2個(φ2.5m×3.0m),液堿計量泵2臺,1用1備;PAM自動加藥裝置1套;漿式攪拌機6臺,單臺功率5.5kW;框式攪拌機2臺,單臺功率2.2kW;框式攪拌機2臺,單臺功率1.5kW。硫酸亞鐵加藥池2個,有效容積10m3(2.5m×2.5m×1.9m),混凝土結(jié)構(gòu),有效深度1.6m。硫酸亞鐵計量泵2臺,1用1備,單臺功率0.75kW。pH計2臺。
3.7 混凝沉淀池
有效容積2123m3(φ26.0m×4.5m),有效水深4.0m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),表面負荷0.59m3/m2·h。中心傳動刮泥機1臺,電機功率0.75kW;排泥泵2臺,1用1備,單臺功率11kW;超聲波泥水界面儀1臺。
3.8 生物濾池
兩組并列合建,有效容積2767m3(52.8m×13.1m×4.5m),有效水深4.0m,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),水力停留時間8.9h;池內(nèi)玻璃鋼格柵板中間裝有聚氨酯彈性填料1300m3;池內(nèi)曝氣器2560個;DO儀,2臺。
根據(jù)工藝情況,調(diào)試的重點為水解酸化池、A/O池、芬頓氧化池、生物濾池。
4.1 水解酸化池與A/O池的調(diào)試
水解酸化池與A/O池的調(diào)試同時進行,根據(jù)水解池厭氧情況調(diào)試時間約為1個月。接種污泥來自生活污水處理廠剩余污泥,含水率為80%。水解酸化池共投加污泥100t,A/O池投加污泥300噸,調(diào)試用水為一家企業(yè)生產(chǎn)廢水,COD約為200 mg/L~300mg/L,氨氮4mg/L~6mg/L,總磷2mg/L左右。投加完畢后水解酸化池與A/O池開啟風(fēng)機攪拌,控制水解酸化池內(nèi)ORP<-250mv,A/O池內(nèi)溶解氧3mg/L~5mg/L,適當(dāng)補充池內(nèi)營養(yǎng)源,當(dāng)COD低于200mg/L,通過投加大糞與面粉提高污泥活性與生存。水解池根據(jù)ORP與表觀水質(zhì)情況是否發(fā)黑發(fā)臭進行判定調(diào)試是否成熟。A/O池每天檢測COD、氨氮、總磷,并進行鏡檢,當(dāng)鏡檢發(fā)現(xiàn)大量菌膠團,并有鐘蟲、鞭毛蟲等原生生物或輪蟲、線形蟲等后生生物出現(xiàn),并且有機物的去除率達到50%以上時,污泥培養(yǎng)即為成功。根據(jù)水解池的調(diào)試情況少量進水,進水COD以不高于500mg/L為宜,前兩次進水量為設(shè)計水量的1/10,根據(jù)有機物降解情況逐漸增加進水量,每天鏡檢,并控制有毒物質(zhì)進入,以防污泥膨脹。SV30控制在30%左右。
4.2 芬頓池的調(diào)試
芬頓池屬于化學(xué)處理工藝。主要物料及濃度為:液堿30%,雙氧水27.5%,濃硫酸65%,硫酸亞鐵純度90%以上,PAM陰離子。調(diào)試過程中控制pH值在3.5左右,在保證出水達標(biāo)的情況下硫酸亞鐵的質(zhì)量與雙氧水的體積比值小于4:1,調(diào)堿時pH值可稍高,8.5左右,可充分消耗水中雙氧水。
4.3 生物濾池的調(diào)試
生物濾池的調(diào)試過程主要對大孔載體進行掛膜,以及調(diào)整設(shè)備和工藝運行參數(shù),使其達到最佳狀態(tài)。調(diào)試溫度在15℃以上對掛膜較為有利。
生物濾池內(nèi)投加的是高效微生物,調(diào)試用水為CODcr濃度低于150mg/L的生活污水與少量生產(chǎn)用水。掛膜期間控制風(fēng)量,低曝氣量運行,悶曝2天后換水,反復(fù)3~4次,觀察大孔載體的生物膜附著情況,同時檢測水質(zhì)變化,直至生物濾池出水水質(zhì)穩(wěn)定表明掛膜成功。掛膜成功后進一步增加水力負荷與曝氣負荷,對生物膜進行馴化,避免因水力負荷的突然增加對尚未完全成熟的生物膜造成不利影響[8]。水力負荷與曝氣負荷根據(jù)水質(zhì)監(jiān)測情況逐漸增加直至滿負荷運行,調(diào)試即為成功。
為檢測系統(tǒng)的運行效果,在調(diào)節(jié)池、一沉池、二沉池、混凝沉淀池、排放池設(shè)置取樣點進行監(jiān)測,經(jīng)過持續(xù)3個月的跟蹤檢測,結(jié)果如表2所示。
表2 主要處理單元進出水水質(zhì)
從表2可以看出,采用“水解酸化-A/O-芬頓-生物濾池”的工藝進行處理鹽化工園區(qū)的工業(yè)廢水可有效去除水中COD、氨氮、SS、BOD、色度等,處理后的水質(zhì)指標(biāo)明顯低于GB18918-2002中一級B標(biāo)準的排放要求。
該工程總投資9500萬元(包括土建、安裝、調(diào)試費用),系統(tǒng)年運行費用(包括人工、藥劑、電費、污泥處置、運行維護、管理等費用)2000萬元左右,日處理費用約5萬元,噸水處理成本折合10元/m3。
7.1 “水解酸化-A/O-芬頓-生物濾池”工藝對鹽化工園區(qū)中COD、氨氮、色度等的去除效果較明顯,出水水質(zhì)明顯高于GB18918-2002中一級B標(biāo)準的要求,采用該工藝處理鹽化工園區(qū)有機物及色度是可行的。
7.2 采用“芬頓”等強氧化方法對A/O池內(nèi)活性污泥無法降解的有機物進行分解,并且經(jīng)過生物濾池進一步去除,能適應(yīng)園區(qū)內(nèi)不同企業(yè)水質(zhì)水量的變化。
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卜丹丹(1982—),女,漢族,山東日照人,助理工程師,本科,主要從事水處理工作。