韋志霞,關(guān)志成,劉巨勇(內(nèi)蒙古達(dá)拉特發(fā)電廠,內(nèi)蒙古 包頭 014300)
減少北重330MW發(fā)電機(jī)雙流程環(huán)式密封油系統(tǒng)漏氫量的試驗(yàn)研究
韋志霞,關(guān)志成,劉巨勇
(內(nèi)蒙古達(dá)拉特發(fā)電廠,內(nèi)蒙古包頭014300)
摘要:本文針對(duì)達(dá)拉特發(fā)電廠北重330MW發(fā)電機(jī)雙流程環(huán)式密封油系統(tǒng)漏氫量較大問題,進(jìn)行了大量試驗(yàn)研究,提出了對(duì)發(fā)電機(jī)漏氫的影響各種因素,并對(duì)此提出了行之有效的改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:雙流程密封油系統(tǒng);漏氫量;原因;措施
達(dá)拉特發(fā)電廠#5、#6機(jī)組是北重生產(chǎn)的QFSN-330-2式發(fā)電機(jī),于2004年投產(chǎn)使用,采用的雙流程環(huán)式密封油系統(tǒng)。是經(jīng)過十年運(yùn)行發(fā)電機(jī)漏氫量明顯增加,補(bǔ)氫次數(shù)日益頻繁,最多時(shí)達(dá)到了每天補(bǔ)氫兩次之多,對(duì)發(fā)電機(jī)安全運(yùn)行及制氫設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生威脅,同時(shí)增加運(yùn)行班的勞動(dòng)強(qiáng)度。根據(jù)上述問題,我們多次深入現(xiàn)場,通過進(jìn)行充分的技術(shù)論證和大量的數(shù)據(jù)總結(jié),經(jīng)過廣泛的調(diào)查研究,根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況制定了詳細(xì)的、切實(shí)可行的解決方案和實(shí)施步驟,通過對(duì)運(yùn)行工況和運(yùn)行方式的反復(fù)調(diào)整和試驗(yàn),最后摸清了包括密封油油壓與油溫對(duì)發(fā)電機(jī)漏氫量之間的因果關(guān)系,很大程度上解決了困擾達(dá)電#5機(jī)已久的發(fā)電機(jī)漏氫量較大的問題。
根據(jù)北重廠家發(fā)電機(jī)使用說明書,發(fā)電機(jī)氣體容積為65m3發(fā)電機(jī)氫壓應(yīng)維持在0.3MPa額定值運(yùn)行,當(dāng)氫壓降至2.7bar或3.1bar時(shí),均發(fā)報(bào)警信號(hào)。每日漏氫量應(yīng)小于10Nm3/天。若漏氫量大于15Nm3/天應(yīng)停機(jī)處理。
氫氣是發(fā)電機(jī)的冷卻劑,是冷卻鐵心、定子繞組或轉(zhuǎn)子繞組的中間介質(zhì)。如果漏氫,將引起發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓下降,冷卻效果變差,發(fā)電機(jī)各部分溫升增加,使得發(fā)電機(jī)壽命降低,發(fā)電機(jī)鐵損、銅損增加,甚至由于鐵芯部件超溫被迫降負(fù)荷,以至影響發(fā)電廠的經(jīng)濟(jì)性和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。氫氣外漏后,將上升聚集在車間屋面一角,,如果是內(nèi)漏,聚集定冷水箱上部或進(jìn)入冷卻水系統(tǒng),氫氣是可燃性氣體,所以有安全隱患,對(duì)安全生產(chǎn)產(chǎn)生危脅。
我們統(tǒng)計(jì)了2014年12月#5發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫次數(shù)和平均補(bǔ)氫次數(shù),發(fā)現(xiàn)#5機(jī)補(bǔ)氫時(shí)間間隔是24.24小時(shí),平均每天氫壓降為0.2437bar,漏氫量為0.2437×57=13.89NM3,#6機(jī)補(bǔ)氫時(shí)間間隔75.89小時(shí),平均每天氫壓降0.0816bar,漏氫量為0.0816×57=4.65NM3,#5機(jī)補(bǔ)氫次數(shù)為30次/月,而#6機(jī)為10次/月。#5機(jī)補(bǔ)氫次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地大出#6機(jī),而#5機(jī)與#6機(jī)同一廠家制造的相同設(shè)備,所以說35發(fā)電機(jī)氫氣密封系統(tǒng)異常,密封瓦間隙較大,應(yīng)停機(jī)處理。但是,由于生產(chǎn)任務(wù)緊迫,冬季機(jī)組防凍問題突出,所以暫不停機(jī)檢修,而是從運(yùn)行手段進(jìn)行調(diào)整。
我們對(duì)12月份#5發(fā)電機(jī)漏氫原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,多次到現(xiàn)場測(cè)量,對(duì)發(fā)電機(jī)密封系統(tǒng),定冷水系統(tǒng),氫冷器,發(fā)電機(jī)端蓋、結(jié)合面及閥門管道連接部進(jìn)行監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)密封油系統(tǒng)漏氫次數(shù)較多(從排煙風(fēng)機(jī)出口測(cè)得),是影響#5發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫量的主要原因,雖然大量漏氫由排煙風(fēng)機(jī)排至廠房外,但其經(jīng)濟(jì)性及運(yùn)行人員操作頻繁次數(shù)不可忽略不計(jì),同樣給設(shè)備及安全運(yùn)行帶來隱患,所以我們對(duì)密封油系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,保證漏氫量減少,保證補(bǔ)氫數(shù)減少。
針對(duì)上述問題,結(jié)合密封油系統(tǒng)現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況,我們做出如下調(diào)整:
3.1改變密封油冷油器出口油溫,提高氫側(cè)密封油油壓
由于大部分漏氫源來自密封油排煙風(fēng)機(jī)出口,可以斷定大部分漏氫由氫側(cè)回油進(jìn)入了密封油真空油箱,所以應(yīng)適當(dāng)提高氫側(cè)密封油壓力,但又得保證發(fā)電機(jī)內(nèi)部無漏油。通過調(diào)整,使氫側(cè)密封油油壓由0.7MPa-0.8MPa提升至0.85-0.9MPa,經(jīng)測(cè)試#5發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫時(shí)間間隔為48小時(shí),每天氫壓降平均為0.129MPa,漏氫量為0.129×57=7.353NM3,已符合連續(xù)運(yùn)行要求,而且發(fā)電機(jī)經(jīng)檢漏儀檢查長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行無漏油現(xiàn)象。
3.2對(duì)氫側(cè)再循環(huán)門和低氫壓排油門功能再簽訂
對(duì)系統(tǒng)再次排查,發(fā)現(xiàn)#5發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)低氫壓排油門后側(cè)溫度較高,閥門前后幾乎沒有溫差,說明此閥門有內(nèi)漏現(xiàn)象,至使空、氫側(cè)油有竄流。由于是油系統(tǒng)閥門,不宜強(qiáng)制較緊,聯(lián)系檢修使用專用工具較緊,閥門前后有了大約4-6℃溫差,有了明顯改善,其余問題待停機(jī)后一同解決。
兩項(xiàng)措施共同實(shí)施后,我們對(duì)#5發(fā)電機(jī)補(bǔ)氫次數(shù)和漏氫量進(jìn)行再次統(tǒng)計(jì),補(bǔ)氫時(shí)間間隔延長至52.8小時(shí),每天平均氫壓降為0.117MPa,漏氫量為0.117×57=6.669NM3,已由調(diào)整前的13.89NM3大幅下降,達(dá)到了我們這次改進(jìn)的目的,保障機(jī)組運(yùn)行的安全性及可靠性。
(1)保持氫側(cè)密封油油壓在0.85-0.9MPa之間,同時(shí)保持空側(cè)油壓在0.9-1.0MPa,同時(shí)保證氫油壓差在0.5-0.8bar之間,提高氫側(cè)密封油壓運(yùn)行后加強(qiáng)發(fā)電機(jī)內(nèi)部漏油檢查。
(2)氫側(cè)密封油油溫大于35℃時(shí)及時(shí)調(diào)整油溫,必要時(shí)投入雙側(cè)冷油器,定器對(duì)冷油器進(jìn)行排空,定期聯(lián)系檢修人員對(duì)冷油器掃沖洗和清理。油溫下降后油的粘滯性強(qiáng)大,所以要加強(qiáng)密封油系統(tǒng)各部漏油檢查。
(3)加強(qiáng)各再循環(huán)門及低氫壓排氫門檢查和維護(hù),防止內(nèi)漏現(xiàn)象出現(xiàn)。
另外在停機(jī)時(shí)應(yīng)對(duì)#5發(fā)電機(jī)密封瓦進(jìn)行專項(xiàng)檢查和做風(fēng)壓試驗(yàn),檢查漏點(diǎn)。
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作者簡介:韋志霞(1976—),女,主控,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué),從事300MW機(jī)組集控運(yùn)行工作。