■ 劉學(xué)亮 吳國(guó)江〔第五師89團(tuán)供應(yīng)站,新疆博樂833408〕
機(jī)采棉加工生產(chǎn)線水分自動(dòng)控制技術(shù)及工藝升級(jí)改造的使用情況探討
■劉學(xué)亮吳國(guó)江
〔第五師89團(tuán)供應(yīng)站,新疆博樂833408〕
隨著兵團(tuán)機(jī)采棉種植面積的擴(kuò)大,棉花種植和加工技術(shù)的不斷進(jìn)步,機(jī)采棉已經(jīng)成為棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。目前團(tuán)場(chǎng)采用的機(jī)采棉加工工藝、加工設(shè)備及技術(shù)都已逐漸成熟,但是部分加工工藝環(huán)節(jié)影響了產(chǎn)量質(zhì)量,增加了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。為了促進(jìn)兵團(tuán)棉花產(chǎn)業(yè)的全程機(jī)械化的發(fā)展,只要針對(duì)部分設(shè)備及配置進(jìn)行改進(jìn),就能取得明顯的效果。
近幾年機(jī)采棉采收時(shí)間晚,回潮率差異較大、含雜率高、儲(chǔ)存時(shí)間短等因素,都會(huì)影響加工品質(zhì)。為了解決機(jī)采棉加工帶來的突出問題,89團(tuán)實(shí)施了機(jī)采棉加工清理皮棉加濕等設(shè)備升級(jí)改造示范項(xiàng)目。通過對(duì)生產(chǎn)線設(shè)備的升級(jí)改造,完善機(jī)采棉加工工藝,改進(jìn)機(jī)采棉清理加工設(shè)備等,實(shí)現(xiàn)了機(jī)采棉清理加工全程機(jī)械化和自動(dòng)化,解決了機(jī)采棉加工環(huán)節(jié)中的突出問題。
2014年第五師89團(tuán)加工廠將第三手摘棉生產(chǎn)線改建為機(jī)采棉加工生產(chǎn)線,對(duì)第二機(jī)采棉加工生產(chǎn)線的清理加工工藝進(jìn)行了全程自動(dòng)化升級(jí)改造。通過秋季機(jī)采棉的清理加工生產(chǎn)試驗(yàn),總結(jié)了各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不足,優(yōu)化加工設(shè)備,合理調(diào)整工藝,提出了適應(yīng)團(tuán)場(chǎng)的棉花清理加工工藝和設(shè)備配套方案,實(shí)現(xiàn)了全程自動(dòng)化的目標(biāo)。通過效益分析,改進(jìn)的工藝提高了生產(chǎn)效率,降低了能耗,保證了皮棉回潮率和品質(zhì),排放的雜質(zhì)中單粒籽棉明顯減少,軋花生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了機(jī)械自動(dòng)吸雜集中堆放,減輕了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,解決了車間內(nèi)及除塵區(qū)工作環(huán)境臟亂差的問題。
(一)工藝和設(shè)備的選擇原則
1.先進(jìn)的工藝及設(shè)備上擇優(yōu)選擇與合理化配置。
棉花加工企業(yè)在改造生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模、設(shè)備選型與配置、加工工藝上,結(jié)合國(guó)內(nèi)棉機(jī)設(shè)備設(shè)計(jì)水平、制造質(zhì)量以及生產(chǎn)應(yīng)用狀況,可適當(dāng)選擇國(guó)內(nèi)成熟高效的同類產(chǎn)品,以利于關(guān)鍵設(shè)備的配套,滿足機(jī)采棉清理加工的要求。
2.設(shè)備技術(shù)要求與職工技術(shù)素質(zhì)相協(xié)調(diào)。
設(shè)備配套方案在保證技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行可靠的基礎(chǔ)上,在操作、維護(hù)、修理等方面,必須考慮職工的技術(shù)素質(zhì),設(shè)備自動(dòng)化、智能化、集成化水平適中,達(dá)到職工易理解、會(huì)操作、能維修的目的。
3.節(jié)能降耗。
籽棉喂送、烘干、加工清理、皮棉加濕打包及自動(dòng)清理拉運(yùn)雜質(zhì)等系統(tǒng),嚴(yán)格按照節(jié)能的原則,只有生產(chǎn)能力與耗能相協(xié)調(diào),才能降低棉花加工成本。
4.工藝設(shè)備相應(yīng)配套。
喂花、烘干、清理等設(shè)備宜選用技術(shù)性能銜接、設(shè)備安裝可行的系列配套設(shè)備,實(shí)現(xiàn)設(shè)備配套規(guī)范化和全程機(jī)械化。
(二)配套設(shè)備
籽棉分離器、MG-10烘干塔、籽棉清理機(jī)、提凈式籽棉清理機(jī)、皮棉清理機(jī)、集棉機(jī)、MJP-1皮棉加濕系統(tǒng)、蒸汽鍋爐、吸雜分離器、地坑喂花機(jī)、提升機(jī)、機(jī)采棉打模系統(tǒng)。
(三)配套設(shè)施的建設(shè)規(guī)模
第三生產(chǎn)線是由手摘棉加工生產(chǎn)線改造為機(jī)采棉加工生產(chǎn)線,主要配套設(shè)施有新建籽棉預(yù)處理車間、設(shè)備基礎(chǔ)、電器材料、設(shè)備安裝、風(fēng)運(yùn)管道制作安裝、蒸汽鍋爐安裝以及第二機(jī)采棉生產(chǎn)線的清理烘干工藝和除塵工藝的改進(jìn)。
(四)建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)容
主要是在兩個(gè)生產(chǎn)線進(jìn)行,一個(gè)是改建,一個(gè)是改進(jìn)。
手摘棉加工生產(chǎn)線改造為機(jī)采棉加工生產(chǎn)線,新增4臺(tái)400×2 000皮棉清理機(jī)配套原來的4臺(tái)軋花機(jī)、1臺(tái)集棉機(jī)及機(jī)采棉配套的籽棉清理機(jī)、烘干塔、蒸汽鍋爐,皮棉加濕器、風(fēng)機(jī)等設(shè)備,舊設(shè)備基礎(chǔ)拆除,按新工藝設(shè)備基礎(chǔ)重新施工。一、二道烘干(18 m×40 m×7 m)彩板房及機(jī)采棉堆放場(chǎng)地建設(shè)和消防設(shè)施、新設(shè)備安裝,軋花風(fēng)運(yùn)管道制作,鋼架平臺(tái)制作,電器線路安裝等。
第二生產(chǎn)線需要改進(jìn)在往年加工過程中發(fā)現(xiàn)的5個(gè)比較突出的問題:一是產(chǎn)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求;二是內(nèi)吸籽棉傾斜式清理機(jī)工作不穩(wěn)定,排放雜質(zhì)中單粒籽棉較多;三是籽清機(jī)排放的雜質(zhì)人工拉運(yùn)困難,造成車間臟亂差;四是烘干管道設(shè)計(jì)不合理,容易造成烘干塔及閉風(fēng)器堵塞;五是除塵工藝不匹配,區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生差。
為了確保第三生產(chǎn)線改造項(xiàng)目順利進(jìn)行,解決第二生產(chǎn)線往年籽棉加工生產(chǎn)過程中的突出問題,2014年團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)改建生產(chǎn)線及加工工藝進(jìn)行改進(jìn)創(chuàng)新,成立了以團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、石河子開發(fā)區(qū)銀彩棉業(yè)有限公司及加工廠技術(shù)骨干為成員的項(xiàng)目技術(shù)改造領(lǐng)導(dǎo)小組。
第五師89團(tuán)加工廠分別對(duì)山東天鵝棉機(jī)公司和邯鄲金獅棉機(jī)公司提供的機(jī)采棉加工工藝進(jìn)行了論證,同時(shí)結(jié)合往年生產(chǎn)線加工中出現(xiàn)的問題進(jìn)行深入研究,在加工工藝上進(jìn)行了改進(jìn)創(chuàng)新,制定出有效可行的加工工藝。
(一)改建項(xiàng)目的建設(shè)
第三生產(chǎn)線改造項(xiàng)目嚴(yán)格按照改進(jìn)工藝進(jìn)行建設(shè),新增加預(yù)處理車間及配套的自動(dòng)喂花、清理、烘干,蒸汽鍋爐、皮棉加濕器等設(shè)備,于2014年5月動(dòng)工建設(shè),10月10日改建生產(chǎn)線投入生產(chǎn),總投資1 150萬元。
(二)改進(jìn)生產(chǎn)線工藝
主要是針對(duì)第二生產(chǎn)線的部分工藝進(jìn)行改進(jìn),總投資80萬元,2014年9月20日完成。
1.內(nèi)吸棉方式改進(jìn)。
棉花加工企業(yè)將內(nèi)吸棉清理方式改為回收式籽棉清理機(jī),在上部增加一臺(tái)籽棉分離器內(nèi)吸棉,減少了沉降箱及吸風(fēng)管道距離,增加車間空間,減少籽棉清理機(jī)排出的單粒籽棉含量,風(fēng)機(jī)在原有基礎(chǔ)上可以減小一個(gè)型號(hào)。
2.烘干工藝的改進(jìn)。
將熱風(fēng)機(jī)吹棉管道由地坑式安裝改為地面上安裝,一是減少基建投資,二是安裝在地面上閉風(fēng)器工作狀態(tài)一目了然,三是解決了因管道堵塞時(shí)在地坑里清理困難的問題。
3.雜質(zhì)清理工藝的改進(jìn)。
采用自動(dòng)集中吸雜裝置,在車間后面雜質(zhì)集中堆放點(diǎn)高空安裝一套總集雜分離器,將生產(chǎn)線12個(gè)排雜口安裝吸雜管道進(jìn)行風(fēng)運(yùn)自動(dòng)吸雜,不需要安裝鈴殼分離器設(shè)備,一次投資長(zhǎng)期受益。
4.除塵工藝改進(jìn)。
在除塵器排雜絞龍上進(jìn)行工藝改進(jìn),將原來的二排除塵器對(duì)應(yīng)的二排排雜絞龍改進(jìn)為上下二條絞龍,在上排絞龍上制作三角沉降箱,并對(duì)上排絞龍按照配棉絞龍結(jié)構(gòu)進(jìn)行制作改進(jìn),將連接直立吊軸承改造為傾斜吊軸承,絞龍的外殼全部用直徑為?8 mm的網(wǎng)板制作,形成了邊排雜邊清理,可以在不同位置提取不同的有效纖維,然后再利用集絨機(jī)將有效纖維輸送到回收車間進(jìn)行清理,分類打包。下排絞龍主要是將上排絞龍排放的塵土按照指定的位置集中堆放。
2014年10月10日改建的機(jī)采棉生產(chǎn)線及改進(jìn)的生產(chǎn)線投入生產(chǎn),棉花加工企業(yè)組織有關(guān)人員在加工期間對(duì)兩條生產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)情況的檢測(cè)。
(一)改建生產(chǎn)線工藝生產(chǎn)情況
1.手摘棉生產(chǎn)線改建機(jī)采棉生產(chǎn)線的設(shè)備使用情況。
通過一個(gè)軋季的生產(chǎn)運(yùn)行檢驗(yàn)基本上達(dá)到了預(yù)期目的,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
一是使用地坑自動(dòng)喂花機(jī),實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)、均勻、連續(xù)喂花;避免了異性纖維的二次混入,喂花效率提高,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,每班次節(jié)約勞動(dòng)力7名,并在喂花機(jī)地坑內(nèi)安裝了雜質(zhì)提升機(jī),及時(shí)清理喂花機(jī)排出的雜質(zhì),避免了籽棉二次污染。
二是三絲清理機(jī)在清理殘膜、布條方面效果明顯,大到20 cm2,小到0.1 cm2都可以清除,每班次加工34 t皮棉可以清除0.8 kg異性纖維雜質(zhì),清除率達(dá)到95%。
三是籽棉清理機(jī)清理鈴殼棉稈棉葉方面效果明顯,機(jī)采棉含雜率在8%~12%時(shí),鈴殼棉稈清除率可以達(dá)到90%~95%,棉葉清除率可以達(dá)到60%~70%。達(dá)到軋花要求。
四是采收后的機(jī)采棉回潮率為8%~12%,籽棉經(jīng)過烘干回潮率達(dá)到5%~8%,加工后的皮棉回潮率6%~7%,達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
五是通過計(jì)算一天的籽棉加工量,加工34 t皮棉,皮棉含雜率一般在0.9%~1.3%之間,折合籽棉85 t,達(dá)到生產(chǎn)線加工生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力。
六是生產(chǎn)線排除的各類雜質(zhì)每班次約8 t~9 t,各排雜口排出的雜質(zhì)被集中吸雜設(shè)備自動(dòng)吸走集中堆放,減輕了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度,明顯改善了車間工作環(huán)境。
七是皮棉加濕機(jī)設(shè)備是改建生產(chǎn)線的新生事物,主要是對(duì)棉花加工中回潮率低于6.0%的皮棉進(jìn)行加濕,使皮棉回潮率處于7%~8%達(dá)到適宜打包、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)淖罴褷顟B(tài),防止皮棉崩包,造成棉花二次污染。
2.皮棉加濕設(shè)備工作原理。
89團(tuán)加工廠使用的是山東天鵝棉機(jī)及陜西華斯特儀器有限責(zé)任公司聯(lián)合開發(fā)生產(chǎn)的MJP-1皮棉加濕器,包括連接送棉裝置和集棉塵籠的斜向下布置的送棉通道和經(jīng)送棉通道進(jìn)行加濕的皮棉加濕設(shè)備,包括設(shè)置在送棉通道內(nèi)的加濕隔柵組件和經(jīng)加濕風(fēng)機(jī)及配置的管道連接到該加濕隔柵組件的蒸汽裝置,具有比較好的加濕效果。
該設(shè)備由淌棉組件、蒸發(fā)箱、熱交換器1、保溫?zé)犸L(fēng)機(jī)、熱交換器2、加濕熱風(fēng)機(jī)、分汽缸組成。其工作原理是蒸汽壓力大于0.4 MPa時(shí),開通分汽缸與熱交換器1、熱交換器2的連接閥門,同時(shí)開通保溫?zé)犸L(fēng)機(jī)和加濕熱風(fēng)機(jī),保溫風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的熱風(fēng)對(duì)淌棉組件進(jìn)行保溫,加濕熱風(fēng)機(jī)產(chǎn)生熱風(fēng)對(duì)淌棉組件內(nèi)加濕格柵進(jìn)行預(yù)熱,以免加濕時(shí)產(chǎn)生冷凝水。當(dāng)淌棉組件預(yù)熱后,開通分汽缸與蒸發(fā)箱連接閥門,此時(shí)加濕熱風(fēng)在蒸發(fā)箱內(nèi)與蒸汽混合,產(chǎn)生高溫高濕氣體,對(duì)經(jīng)過淌棉組件的皮棉進(jìn)行加濕。加濕熱風(fēng)溫度與濕度根據(jù)皮棉回潮率進(jìn)行調(diào)節(jié),使加濕后皮棉回潮率控制在國(guó)家規(guī)定的8.5%附近。為避免產(chǎn)生冷凝水,保溫?zé)犸L(fēng)溫度高于加濕的氣體溫度。多余的保溫?zé)犸L(fēng)和多余潮濕的熱空氣通過回收部回收到皮棉管道內(nèi),對(duì)皮棉進(jìn)行預(yù)熱和預(yù)加濕。
3.皮棉加濕器使用情況。
新改建生產(chǎn)線一開始就對(duì)皮棉加濕器進(jìn)行調(diào)試,2014年10月15日開始使用,并對(duì)低于6%的皮棉回潮率進(jìn)行加濕,通過一個(gè)星期運(yùn)行測(cè)試,得出60多個(gè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)上可以看出,皮棉加濕量0.5%~1%時(shí),皮棉加濕基本均勻;加濕量1%~2.5%時(shí),皮棉出現(xiàn)加濕不均勻現(xiàn)象。隨著加濕量增大,皮棉的回潮率越不穩(wěn)定,甚至出現(xiàn)部分皮棉附水現(xiàn)象,造成打包機(jī)壓包時(shí)由于部分皮棉水分過大,與包箱摩擦力增大,打包機(jī)振動(dòng)大,出現(xiàn)棉包變形,而且打包機(jī)出現(xiàn)的故障率增加,一個(gè)星期的運(yùn)行就造成了兩次打包機(jī)包箱固定螺栓崩斷致使全線停工搶修。
根據(jù)2014年棉花采收加工時(shí)間來看,比2013年晚采收加工25天,避開了9月天氣高溫籽棉加工時(shí)段,到了10月下旬天氣溫度較低,收購的籽棉回潮率較高,在加工籽棉過程中只要掌握烘干溫度就能將皮棉回潮率控制在7%~8%,沒有必要再對(duì)皮棉進(jìn)行加濕。由此可見,皮棉加濕在9月天氣溫度較高、籽棉回潮率較低的情況下使用,加濕量1.5%以內(nèi)是完全可以的。
89團(tuán)種植的棉花一般都是中晚期品種,90%的籽棉都在10月開始采收,只有前期一小部分采收的籽棉在加工時(shí)使用皮棉加濕。而且皮棉加濕器使用的是蒸汽,氣源是生產(chǎn)線籽棉烘干使用的蒸汽鍋爐供應(yīng)。因?yàn)槠っ藜訚袷褂玫氖钦羝衙藓娓稍谶x擇鍋爐時(shí)進(jìn)行了論證,如果用導(dǎo)熱油鍋爐,就必須再購進(jìn)1臺(tái)1 t的蒸汽鍋爐供皮棉加濕使用,增加了成本,為此選擇蒸汽鍋爐。蒸汽鍋爐產(chǎn)生的熱效率要比導(dǎo)熱油鍋爐、熱風(fēng)爐低50%,在籽棉烘干時(shí)效率相對(duì)較低,烘干后的籽棉回潮率一般在7%~8%之間。
4.皮棉加濕使用運(yùn)行得出的結(jié)論。
使用皮棉加濕設(shè)備后,筆者與山東天鵝棉機(jī)公司及陜西華斯特儀器有限責(zé)任公司相關(guān)人員進(jìn)行了分析和論證,得出的結(jié)論是該皮棉加濕設(shè)備存在部分環(huán)節(jié)不成熟,需要改進(jìn)蒸汽進(jìn)氣方式,重新選取加濕點(diǎn);采用分段控制氣量、多點(diǎn)檢測(cè)等手段。
(二)改進(jìn)生產(chǎn)線工藝生產(chǎn)情況
1.改進(jìn)前與改進(jìn)后工藝對(duì)比。
一是對(duì)改進(jìn)生產(chǎn)線工藝的生產(chǎn)效率、雜質(zhì)中單粒籽棉的含量、設(shè)備能耗、全程機(jī)械化程度檢測(cè)等;二是對(duì)烘干工藝的改進(jìn)的配套效果;三是對(duì)吸雜工藝自動(dòng)化的運(yùn)行檢測(cè);四是對(duì)除塵工藝改進(jìn)的除塵效果,塵塔絨回收、環(huán)境污染的檢測(cè)。試驗(yàn)時(shí)間為20個(gè)班次,在籽棉加工十天后進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè),隨機(jī)檢測(cè)與定時(shí)檢測(cè)。每天白班次隨機(jī)抽查一次,定時(shí)抽查一次,每天將生產(chǎn)線檢測(cè)結(jié)果匯總。
2.試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果分析。
經(jīng)過20個(gè)班次的機(jī)采棉加工生產(chǎn),在生產(chǎn)線抽查取得了320個(gè)檢測(cè)數(shù)據(jù),與2013年抽查檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了仔細(xì)對(duì)比。
(1)內(nèi)吸棉方式改進(jìn)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。
改進(jìn)后的內(nèi)吸棉方式生產(chǎn)效率穩(wěn)定、工藝簡(jiǎn)化,排放的雜質(zhì)中單粒籽棉的含量明顯減少,設(shè)備功率降低61.2 kW。通過對(duì)比得到以下檢測(cè)結(jié)果,如表1所示。
表1 試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果對(duì)比分析
(2)吸雜工藝的改進(jìn)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。
自動(dòng)集中吸雜,不需要專人清理拉運(yùn),減少了2臺(tái)鈴殼分離器設(shè)備,車間干凈衛(wèi)生。
(3)除塵工藝改進(jìn)試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。
除塵效果非常理想,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),無堵塞現(xiàn)象發(fā)生,有效纖維提取率95%,整個(gè)除塵區(qū)域干凈衛(wèi)生,自動(dòng)吸雜設(shè)備只需一人操作就可以完成。
(一)改建生產(chǎn)線總體加工效果
改建生產(chǎn)線加工工藝經(jīng)過改進(jìn)創(chuàng)新,把原來的手摘棉加工生產(chǎn)線改建為機(jī)采棉加工生產(chǎn)線,籽棉從喂花、三絲清理、烘干、籽棉清理、軋花、皮棉清理、皮棉回潮率控制、打包、在線水分檢測(cè)、自動(dòng)刷嘜、棉包堆放、雜質(zhì)自動(dòng)集中堆放,基本上實(shí)現(xiàn)了全程機(jī)械化,保證了生產(chǎn)效率產(chǎn)品質(zhì)量,水分控制自動(dòng)化水平高,減少了勞動(dòng)力,減輕了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
(二)改進(jìn)生產(chǎn)線總體加工效果
改進(jìn)后的生產(chǎn)線生產(chǎn)效率高、穩(wěn)定性好,生產(chǎn)線工藝布局合理,籽棉雜質(zhì)清理自動(dòng)化程度高,下腳料中有效纖維回收徹底,最大限度地減少衣虧,車間工作區(qū)域干凈衛(wèi)生,減少了勞動(dòng)力,減輕了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,徹底改變第二生產(chǎn)線的臟亂差現(xiàn)象,給職工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
(一)改建生產(chǎn)線加工效益分析
改建生產(chǎn)線是按照改進(jìn)工藝進(jìn)行施工,通過一個(gè)軋季的生產(chǎn)運(yùn)行,全廠棉花加工期縮短了十幾天,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,自動(dòng)化程度高,每班次節(jié)約勞動(dòng)力8名,二班次節(jié)約人力16名,每人一個(gè)軋季支付工資2萬元,合計(jì)節(jié)約資金32萬元。加工皮棉4 950 t,通過公檢三級(jí)皮棉比例占到75%,高于其他車間20%,按照皮棉銷售等級(jí)差價(jià)計(jì)算增加效益18.5萬元。衣分率提高了0.5%,折合皮棉24.75 t,按19 800元/t計(jì)算,計(jì)49萬元,幾項(xiàng)加起來增加效益99.5萬元,詳見表2。
表2 改建生產(chǎn)線加工效益對(duì)比
(二)改進(jìn)生產(chǎn)線加工效益分析
經(jīng)過對(duì)改進(jìn)機(jī)采棉加工生產(chǎn)線一個(gè)軋季結(jié)果(詳見表3)對(duì)比可以看出來,工藝改進(jìn)加工生產(chǎn)線在同等時(shí)間和質(zhì)量上要比工藝沒有改進(jìn)的加工生產(chǎn)線多加工籽棉2 212 t,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率高,衣分率提高0.5%,多生產(chǎn)皮棉73 t。按19 800元/t計(jì)算,增加效益132萬元,皮棉耗電節(jié)約15元/t,6 055 t皮棉節(jié)省電費(fèi)約9萬元,兩項(xiàng)加起來增加經(jīng)濟(jì)效益141萬元;社會(huì)效益顯著,改變了車間加工機(jī)采棉臟亂差的局面,減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,使職工在良好的環(huán)境下工作。
表3 改進(jìn)生產(chǎn)線加工效益對(duì)比
這次手摘棉生產(chǎn)線改建為機(jī)采棉生產(chǎn)線和機(jī)采棉工藝升級(jí)改造取得的效果是顯著的。每條生產(chǎn)線都實(shí)現(xiàn)了全程自動(dòng)化,加快了加工進(jìn)度,提高了加工質(zhì)量,節(jié)約了勞動(dòng)力,減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,廠區(qū)環(huán)境明顯改善。筆者認(rèn)為,機(jī)采棉加工工藝在經(jīng)過進(jìn)一步的完善后,將會(huì)對(duì)89團(tuán)加工廠棉花加工的發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用,使今后的工作更上一個(gè)新的高度?!?/p>