李文強,謝鴻適,張浩
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川750026)
蒸汽冷凝液電導率超標問題的分析及處理
李文強,謝鴻適,張浩
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川750026)
針對尿素裝置運行過程中蒸汽冷凝液電導率超標的問題,分析造成電導率超標的原因,通過對水解加熱蒸汽管線、高壓系統(tǒng)沖洗水管線、高壓甲銨泵串水管線倒液的有效控制,減少了蒸汽冷凝液電導率超標,確保了裝置的正常穩(wěn)定運行。
尿素裝置;冷凝液;電導率;串水;倒液
中國石油寧夏石化公司化肥一廠尿素裝置在正常生產(chǎn)運行過程中會產(chǎn)生大量的蒸汽冷凝液,這部分冷凝液品質(zhì)較高,能夠與脫鹽水系統(tǒng)形成閉路循環(huán),大大提高了冷凝液的利用率,節(jié)約了水資源,降低了生產(chǎn)成本。但自裝置投產(chǎn)以來,由于種種原因造成蒸汽冷凝液電導率超標,導致蒸汽冷凝液不能返回脫鹽水系統(tǒng)循環(huán)利用,大量蒸汽冷凝液被排放掉,既浪費水資源,增加生產(chǎn)成本,又不符合環(huán)保要求。同時,蒸汽冷凝液電導率高,會加快設備腐蝕速率,直接影響換熱器和高壓設備的使用壽命,給生產(chǎn)帶來安全隱患。
由各加熱器返回的低壓蒸汽冷凝液和中、低壓蒸汽保溫伴管(夾套)來的蒸汽冷凝液進入到蒸汽冷凝液貯槽上方的閃蒸罐內(nèi),閃蒸出約l t/h的常壓蒸汽,進入閃蒸蒸汽冷凝器,被管側(cè)的冷卻水冷凝下來和未閃蒸的冷凝液一道返回蒸汽冷凝液貯槽(流量52 t/h)。
正常情況下,有17.7 t/h的冷凝液由鍋爐給水泵送往高壓甲銨冷凝器兩側(cè)的低壓蒸汽包產(chǎn)生低壓蒸汽,其余部分由蒸汽冷凝液泵打到一根冷凝液高位管(全長58 m),其目的是使蒸汽冷凝液在任何消耗量下都能保持足夠高的壓力,以滿足生產(chǎn)需要。
在高位管的不同部位分別引出蒸汽冷凝液管線,去清洗槽、膨脹槽、尿液槽、高壓甲銨泵入口、尿素溶液泵入口、出口、低壓蒸汽飽和器、作精餾塔液位儀表沖洗水、低壓甲銨冷凝器液位槽液位儀表沖洗水、第一解吸塔液位儀表沖洗水和回流冷凝器液位儀表沖洗水,以及經(jīng)高壓沖洗水泵去高壓甲銨泵出口管線、高壓洗滌器的甲銨液出口管線作沖洗水。
其余冷凝液除引出一部分去氨水槽外,大部分送往界區(qū)外。在該管線上,設有液位調(diào)節(jié)閥用以控制蒸汽冷凝液貯槽內(nèi)的正常液位。同時,為防止其滿液,在它旁邊設有溢流槽,且蒸汽冷凝液貯槽本身設有低液位報警以防槽內(nèi)冷凝液抽空。
去界區(qū)的蒸汽冷凝液管線上還設有電導率指示器和高電導率報警。去界區(qū)外的冷凝液,和汽輪機冷凝液泵送出的蒸汽冷凝液一同送往界區(qū)外。在出界區(qū)蒸汽冷凝液總管上還設有一根副線供蒸汽冷凝液貯槽補充液位,設有液位指示器。
目前,尿素裝置蒸汽冷凝液電導率時常會出現(xiàn)超標而不能回收利用的情況,給裝置節(jié)能降耗增加了負擔。同時,電導率超標的1 000 m3的蒸汽冷凝液就地排放,造成水汽供水緊張,影響安全穩(wěn)定生產(chǎn)。
2.1水解加熱蒸汽管線倒液
尿素裝置解吸水解系統(tǒng)水解塔中水解反應所需熱量來自二氧化碳壓縮機汽輪機102-JT的抽汽供給。正常情況下,水解壓力為1.52 MPa,而抽汽壓力為2.42 MPa,抽汽壓力遠高于水解壓力,不會發(fā)生倒液情況。但當裝置停車時,由于二氧化碳壓縮機停車,抽汽中斷,此時抽汽壓力會突降,就會出現(xiàn)低于水解壓力的情況。此時水解液會經(jīng)水解塔蒸汽流量調(diào)節(jié)閥倒至抽汽管線使抽汽被污染,最終影響蒸汽冷凝液電導率。
2.2高壓系統(tǒng)沖洗水管線倒液
尿素裝置高壓合成系統(tǒng)單獨設置了1條高壓沖洗管線,即高壓沖洗水泵將來自蒸汽冷凝液貯槽的蒸汽冷凝液加壓到15.0 MPa后對高壓系統(tǒng)管線、閥門進行沖洗防止結(jié)晶堵塞。正常生產(chǎn)時要求每月啟動1次高壓沖洗水泵對高壓洗滌器排放管線進行沖洗,確認暢通。裝置停車后,每班要啟動1次高壓沖洗水泵對高壓系統(tǒng)各沖洗點進行沖洗。由于高壓沖洗水泵出口管線閥門較多,一旦泵出口壓力低于高壓壓力,高壓系統(tǒng)內(nèi)的尿素甲銨液就會倒入沖洗水管線引起電導率超標。
2.3高壓甲銨泵串水管線倒液
高壓甲銨泵是將低壓冷凝的甲銨液打入高壓系統(tǒng)進行再次反應,高壓甲銨泵出口壓力在15.0 MPa。由于甲銨液的結(jié)晶溫度為52℃,為了防止備用高壓甲銨泵泵體結(jié)晶,正常生產(chǎn)時,要對備用高壓甲銨泵進行串水,串水不當,甲銨液就會進入備用泵,經(jīng)串水管線倒入冷凝液管線,造成電導率超標。
3.1防止水解塔倒液
(1)裝置停車時由專人進行蒸汽系統(tǒng)調(diào)節(jié)。遇到計劃停車時,停車前先將抽汽壓力提高至2.55 MPa。緊急停車時及時開大去框架主蒸汽閥引汽,防止抽汽壓力突降。
(2)斷蒸汽停車時,總控人員第一時間關閉解吸水解加熱蒸汽閥調(diào)節(jié)閥,通知現(xiàn)場及時關閉解吸水解加熱蒸汽閥切斷閥,避免發(fā)生倒液。
(3)利用裝置停車大檢修,對解吸水解加熱蒸汽閥、切斷閥及單向閥進行檢修,確保閥門可以正常工作。
3.2控制高壓系統(tǒng)沖洗過程
(1)嚴格按照操作卡對高壓系統(tǒng)進行沖洗。
(2)高壓系統(tǒng)沖洗時2人密切配合,1人控制高壓沖洗水泵出口壓力至15.0 MPa,1人對高壓系統(tǒng)各沖洗點進行沖洗。沖洗過程中泵出口壓力低于15.0 MPa時立即關閉沖洗水閥停止沖洗。沖洗完成確認各沖洗水閥關閉后再降低泵出口壓力。
(3)每季度對高壓系統(tǒng)各沖洗閥門進行維護保養(yǎng)一次,發(fā)現(xiàn)有內(nèi)漏情況及時聯(lián)系消漏。
3.3控制高壓甲銨泵串水過程
(1)在啟動高壓甲銨泵前,確認泵出口副線閥關閉,停泵后出口壓力由15.0 MPa降至0.3 MPa后再進行串水。
(2)改變串水方式,將實施前的全開串水閥改為只開5%。同時,將串水導淋閥由5%改為全開,防止泵體憋壓。
尿素裝置運行中,蒸汽冷凝液電導率時常會高于15 μS/cm,冷凝液就地排放,增加了裝置能耗。同時,蒸汽冷凝液電導率高,對高壓設備和換熱器造成一定的腐蝕,加快了蒸汽鍋爐加熱管的腐蝕,增加了爆管的可能性,并直接影響換熱器和高壓設備的使用壽命,給生產(chǎn)帶來隱患。通過對水解加熱蒸汽管線、高壓系統(tǒng)沖洗水管線、高壓甲氨泵串水管線倒液的控制,有效減少了蒸汽冷凝液電導率超標,取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
10.3969/j.issn.1673-5285.2015.06.033
TE966
B
1673-5285(2015)06-0119-02
2015-05-06
李文強,男(1982-),本科學歷,工程師,2005年畢業(yè)于寧夏大學化學工程與工藝專業(yè),現(xiàn)在中國石油寧夏石化公司三化肥項目部工作,郵箱:wqli-nx01@petrochina.com.cn。