李勇德,周 麗
(國(guó)電開(kāi)遠(yuǎn)發(fā)電有限公司,云南 開(kāi)遠(yuǎn) 661600)
盤車裝置是火力發(fā)電機(jī)組,確保汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子安全、減小上下汽缸溫差及沖轉(zhuǎn)力矩的重要裝置,其運(yùn)行正常與否直接影響機(jī)組的安全運(yùn)行。某火電廠2×300 MW機(jī)組汽輪機(jī)為N300-16.7/537/537 國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型中間再熱凝汽式,盤車裝置屬于側(cè)裝式,安裝在低壓轉(zhuǎn)子與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器旁的軸承座上,能帶動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子以2.51r/min的速度進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),采用電動(dòng)機(jī)—鏈輪鏈條—蝸桿渦輪—多級(jí)平行軸齒輪—嚙合齒輪(擺動(dòng)齒輪)結(jié)構(gòu)的傳動(dòng)減速機(jī)構(gòu),并采用氣缸—手柄驅(qū)動(dòng)嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu),以帶動(dòng)嚙合齒輪(擺動(dòng)齒輪)來(lái)完成嚙合—脫開(kāi)操作,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)或手動(dòng)盤車、并在沖轉(zhuǎn)后自動(dòng)脫開(kāi)的功能。該盤車裝置投入運(yùn)行的條件有以下4個(gè):潤(rùn)滑油壓正常,不低于0.03MPa;頂軸油母管油壓正常,不低于4 MPa;汽輪機(jī)大軸靜止,零轉(zhuǎn)速信號(hào)正常;盤車齒輪嚙合到位。該盤車裝置正常啟動(dòng)方式分為自動(dòng)和手動(dòng)2種方式,緊急情況下,為確保汽輪機(jī)大軸的安全,盤車裝置也可采用“緊急啟動(dòng)”方式。
某次汽輪機(jī)停運(yùn)后,在投運(yùn)盤車的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)盤車裝置電機(jī)控制回路中的頂軸油壓建立繼電器(63X/BLD)的常開(kāi)觸點(diǎn)時(shí)斷時(shí)合,導(dǎo)致盤車裝置電機(jī)接觸器頻繁分合,使接觸器主觸頭燒損,接觸不良,最終使接觸器A 相主觸頭燒斷,造成電機(jī)缺相,使盤車裝置無(wú)法投運(yùn)。
汽輪機(jī)盤車投運(yùn)條件中的潤(rùn)滑油壓力取自盤車裝置噴油電磁閥后噴油管道處,即把盤車齒輪噴油壓力作為投運(yùn)條件中的潤(rùn)滑油壓力。曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)汽輪機(jī)軸承潤(rùn)滑油進(jìn)油母管油壓正常,且在0.1 MPa以上,但盤車齒輪噴油壓力仍然不正常的情況,導(dǎo)致盤車裝置因投運(yùn)條件不滿足而拒投及運(yùn)行中跳閘,降低了盤車裝置運(yùn)行的可靠性。直接影響到汽輪機(jī)組的及時(shí)啟動(dòng)(廠家規(guī)定,汽輪機(jī)組啟動(dòng)前,需要連續(xù)盤車至少2~4h,熱態(tài)啟動(dòng)時(shí)連續(xù)盤車不少于4 h)。特別是在熱態(tài)停機(jī)時(shí),若盤車無(wú)法及時(shí)投入運(yùn)行,會(huì)威脅到熱態(tài)停機(jī)后汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的安全。
某次機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)前,出現(xiàn)了汽輪機(jī)大軸正常盤車一段時(shí)間后,大軸停轉(zhuǎn)而盤車裝置電機(jī)仍正常運(yùn)行的現(xiàn)象。此時(shí)盤車裝置電機(jī)處于空載運(yùn)行狀態(tài),但在集控室DCS畫(huà)面上仍然顯示盤車裝置處于正常運(yùn)行狀態(tài),且由于盤車電機(jī)空載和負(fù)載時(shí)運(yùn)行電流值相差無(wú)幾,極易給運(yùn)行人員造成汽輪機(jī)大軸仍處于正常盤車狀態(tài)的錯(cuò)覺(jué),如果就地檢查汽輪機(jī)大軸盤車情況時(shí)出現(xiàn)疏忽,在汽輪機(jī)熱態(tài)停運(yùn)后,會(huì)釀成汽輪機(jī)大軸彎曲的重大事故。
該汽輪機(jī)配置兩套頂軸油泵,并聯(lián)安裝,一用一備。盤車裝置頂軸油壓的取壓口從2號(hào)頂軸油泵出口角式截止閥后φ42mm 的水平管道上引出,經(jīng)導(dǎo)壓信號(hào)管及針型隔離門,進(jìn)入頂軸油壓力開(kāi)關(guān)(壓力開(kāi)關(guān)的整定值設(shè)定不低于4 MPa)。當(dāng)頂軸油壓在4 MPa及以上時(shí),壓力開(kāi)關(guān)觸點(diǎn)閉合,將油壓正常的信號(hào)送至頂軸油壓建立繼電器(63X/BLD),再通過(guò)該繼電器將油壓正常的信號(hào)送至盤車電機(jī)控制回路中。
1、2號(hào)頂軸油泵外徑φ42mm 的出口支管均匯入一根φ108 mm 的供油母管(兼頂軸油管分配集箱),由于管道內(nèi)部是聯(lián)通的潤(rùn)滑油幾乎是不可壓縮的,通常理解為支管與母管內(nèi)部壓力是一致的。從同一取壓口引接安裝的不銹鋼耐振壓力表,管內(nèi)有壓力時(shí)指針小范圍來(lái)回?cái)[動(dòng),通常理解為正常的擺動(dòng)。若基于上述理解,頂軸油壓取壓點(diǎn)的位置因素往往就被忽略了。實(shí)際上,頂軸油泵是泵體內(nèi)有7個(gè)柱塞的軸向柱塞泵。軸向柱塞泵有一個(gè)顯著特點(diǎn)是油泵工作時(shí),泵出口存在流量的脈動(dòng),流量脈動(dòng)又將引起壓力的脈動(dòng),即流量脈動(dòng)和壓力脈動(dòng)并存,所以,頂軸油壓力開(kāi)關(guān)從靠近2號(hào)頂軸油泵的出口管道上取壓是受壓力脈動(dòng)影響的。此外,取壓口位于2號(hào)頂軸油泵出口角式截止閥后外徑φ42mm 的管道上,取壓口前面距角式截止閥約245mm,后面距該管道彎頭約160 mm,高壓高速的油流經(jīng)角式截止閥改變流速、流向后,通過(guò)總長(zhǎng)約405mm 的短直管又要經(jīng)過(guò)彎頭,形成渦流的概率非常大,導(dǎo)致頂軸油壓信號(hào)不穩(wěn)定,出現(xiàn)了上面所提到的盤車電機(jī)控制回路中頂軸油壓建立繼電器(63X/BLD)的常開(kāi)觸點(diǎn)時(shí)斷時(shí)合的情況,取壓點(diǎn)布置點(diǎn)不合理,是造成常開(kāi)觸點(diǎn)時(shí)斷時(shí)合的主要原因。
盤車齒輪噴油管從汽輪機(jī)4號(hào)軸承進(jìn)油母管引出(見(jiàn)圖1),“潤(rùn)滑油壓力”信號(hào)取壓口位于盤車齒輪噴油電磁閥后的管道上,一旦開(kāi)始向盤車齒輪及汽輪機(jī)大軸齒輪噴油,因?yàn)閲娪凸軆?nèi)油已經(jīng)泄出,加之噴油管道內(nèi)存在一定的流動(dòng)阻力損失,噴油壓力開(kāi)關(guān)檢測(cè)到的壓力很低,當(dāng)?shù)陀?.03 MPa時(shí),盤車裝置投運(yùn)的條件就不能滿足,引起盤車裝置不能及時(shí)投運(yùn)或者運(yùn)行中跳閘停運(yùn)。此外,若噴油電磁閥故障,無(wú)法打開(kāi)或開(kāi)度不夠,也會(huì)使噴油管道內(nèi)無(wú)壓力或壓力很低,導(dǎo)致壓力開(kāi)關(guān)檢測(cè)不到壓力,是盤車齒輪噴油壓力信號(hào)異常的主要原因。
針對(duì)某次機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)前,在汽輪機(jī)盤車過(guò)程中,盤車裝置電機(jī)正常轉(zhuǎn)動(dòng)而汽輪機(jī)大軸停止轉(zhuǎn)動(dòng)的現(xiàn)象,檢修人員進(jìn)行了詳查。發(fā)現(xiàn)盤車裝置嚙合操縱機(jī)構(gòu)氣缸活塞桿嚙合—脫開(kāi)行程約97mm,符合廠家圖紙上約96mm 的要求。檢查盤車裝置嚙合操縱桿嚙合開(kāi)關(guān)安裝穩(wěn)固無(wú)滑移,嚙合到位信號(hào)發(fā)出也正常,操縱桿各拉桿、轉(zhuǎn)軸正常,檢查盤車控制回路其余各部分正常,盤車裝置投運(yùn)條件都滿足。據(jù)此,判斷為盤車裝置內(nèi)部機(jī)械故障。
圖1 潤(rùn)滑油壓信號(hào)管、齒輪噴油管改造前示意圖
揭開(kāi)汽輪機(jī)4號(hào)軸承箱蓋檢查,發(fā)現(xiàn)盤車嚙合齒輪(擺動(dòng)齒輪)已經(jīng)與汽輪機(jī)大軸齒輪脫開(kāi),且汽輪機(jī)大軸齒輪(大齒輪)部分齒尖頂部整體有深約1.5mm、寬約5mm 的損傷。吊出盤車裝置,檢查發(fā)現(xiàn)嚙合齒輪(擺動(dòng)齒輪)部分齒尖頂部有輕微損傷,其余各零部件外觀完好、間隙值符合質(zhì)量要求。來(lái)回拉動(dòng)盤車嚙合操縱桿,能帶動(dòng)嚙合板及嚙合齒輪進(jìn)行正常嚙合—脫開(kāi)操作。經(jīng)反復(fù)排查,發(fā)現(xiàn)盤車嚙合操縱桿轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)的角度與操縱桿的動(dòng)作角度有偏差,解體操縱桿轉(zhuǎn)軸部套,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)軸與操縱桿輪轂之間的平鍵已經(jīng)被剪切斷裂,轉(zhuǎn)軸鍵槽及操作桿輪轂鍵槽均有不同程度壓潰的缺陷。由此可推斷,盡管盤車嚙合操縱桿轉(zhuǎn)軸及其輪轂之間的平鍵被剪切斷裂,但平鍵的兩斷面是粗糙的,斷面之間存在摩擦力,其能在空負(fù)荷下帶動(dòng)盤車裝置嚙合齒輪(擺動(dòng)齒輪)進(jìn)行力矩較小的正常嚙合—脫開(kāi)操作,而當(dāng)盤車嚙合齒輪與汽輪機(jī)大軸齒輪進(jìn)行嚙合時(shí),由于齒輪間的碰撞、抵觸等因素存在,此摩擦力不足以使兩齒輪真正嚙合到位而處于半嚙合狀態(tài)。所以,盤車裝置帶動(dòng)汽輪機(jī)大軸轉(zhuǎn)動(dòng)一段時(shí)間后,盤車嚙合齒輪與汽輪機(jī)大軸齒輪脫開(kāi),大軸停止轉(zhuǎn)動(dòng),而盤車電機(jī)仍運(yùn)行正常。
將頂軸油壓取壓口由2 號(hào)頂軸油泵出口外徑φ42mm 的支管上移位到外徑φ108 mm 供油母管上。兩臺(tái)頂軸油泵出口支管后水平布置長(zhǎng)2 100 mm、外徑φ108mm 的供油母管(兼頂軸油管分配集箱),頂軸油泵出口支管分別從供油母管兩端距母管端部約240mm 處底部接入,而從供油母管中部均分出五路頂軸油管,供汽輪發(fā)電機(jī)3、4、5、6號(hào)軸承頂軸用。相當(dāng)于供油母管兩端各有長(zhǎng)約210mm 的盲管,該盲管能有效降低軸向柱塞泵工作中出口油壓的脈動(dòng),此外,外徑φ108mm 的母管相當(dāng)于在頂軸油泵出口設(shè)置了緩沖罐,也有利于緩沖管內(nèi)的壓力脈動(dòng),所以,將頂軸油壓取壓口由2號(hào)頂軸油泵出口外徑φ42mm 的支管上移位到外徑φ108 mm 母管上,理論上是可行的。而且只需進(jìn)行取壓口的移位及部分導(dǎo)壓信號(hào)管的改造即可。頂軸油壓取壓口改造前、后位置示意圖見(jiàn)圖2,圖中尺寸單位為mm。
圖2 頂軸油壓取壓口改造前、后位置示意圖
噴油電磁閥前的噴油管道很短,且離軸承室壁面很近,空間狹窄,無(wú)法進(jìn)行取壓口的開(kāi)孔作業(yè)。故從汽輪機(jī)4號(hào)軸承進(jìn)油母管上直接取壓,加裝隔離門后,接入原噴油壓力控制回路,替換原盤車噴油壓力信號(hào),作為新的潤(rùn)滑油壓信號(hào),并將潤(rùn)滑油壓力開(kāi)關(guān)的整定值設(shè)定不低于0.03 MPa,如低于該壓力值,盤車裝置跳閘或拒投。同時(shí),與潤(rùn)滑油壓力開(kāi)關(guān)并聯(lián)加裝一塊就地壓力表,便于觀察潤(rùn)滑油壓力。
此外,為提高向盤車齒輪及汽輪機(jī)大軸齒輪噴油的可靠性,在噴油電磁閥旁并聯(lián)安裝一手動(dòng)旁路門,當(dāng)噴油電磁閥故障無(wú)法開(kāi)啟時(shí),打開(kāi)手動(dòng)旁路門,可及時(shí)向齒輪噴油進(jìn)行潤(rùn)滑、冷卻;為便于觀察就地噴油管道壓力,在噴油電磁閥后的管道上加裝壓力表。改造后示意圖見(jiàn)圖3。
改造后,在需要投運(yùn)盤車裝置時(shí),由運(yùn)行人員先查看噴油壓力表的油壓指示情況,確認(rèn)正常后再根據(jù)需要自動(dòng)投運(yùn)盤車或手動(dòng)投運(yùn)盤車。
針對(duì)盤車裝置嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu)故障,即嚙合操縱桿轉(zhuǎn)軸與操縱桿輪轂之間的平鍵剪切斷裂,以及鍵槽均有不同程度壓潰的缺陷,采取增大轉(zhuǎn)軸及操作桿的鍵槽加工尺寸,重新加工同材質(zhì)新平鍵并更換的措施。
盤車嚙合操縱桿轉(zhuǎn)軸處平鍵被剪切斷裂、鍵槽壓潰,以及齒輪齒尖損傷,是由于盤車裝置嚙合齒輪與汽輪機(jī)大軸齒輪嚙合過(guò)程中齒尖相互碰撞所導(dǎo)致的,齒尖碰撞是不可避免的。盡管盤車嚙合操縱桿轉(zhuǎn)軸處平鍵被剪切斷裂、鍵槽壓潰,但因?yàn)楸P車裝置傳動(dòng)減速機(jī)構(gòu)的修復(fù)難度、修復(fù)工作量通常比修復(fù)嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu)大得多,從機(jī)械設(shè)計(jì)安全角度來(lái)看,應(yīng)保護(hù)盤車裝置傳動(dòng)減速機(jī)構(gòu)各重要零部件在齒輪齒尖碰撞時(shí)不受到嚴(yán)重傷害,所以,不宜增加盤車裝置嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu)各部件的強(qiáng)度以應(yīng)對(duì)碰撞。但是又需要確保嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu)工作正常、可靠,根據(jù)機(jī)組投產(chǎn)以來(lái)首次出現(xiàn)盤車裝置嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu)故障的情況,制定了每三年必須全面解體檢查盤車裝置嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu)的制度,以確保能及時(shí)發(fā)現(xiàn)盤車裝置嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu)各部件的缺陷并進(jìn)行維修,確保盤車裝置安全可靠。
圖3 潤(rùn)滑油壓信號(hào)管、齒輪噴油管改造后示意圖
a.將頂軸油壓取壓口移位到頂軸油泵出口供油母管上以后,再未出現(xiàn)過(guò)因頂軸油壓波動(dòng),導(dǎo)致盤車裝置控制回路頂軸油壓信號(hào)不穩(wěn)定,使頂軸油壓建立繼電器(63X/BLD)的常開(kāi)觸點(diǎn)時(shí)斷時(shí)合的異?,F(xiàn)象,提高了盤車裝置的運(yùn)行可靠性。
b.從汽機(jī)4號(hào)軸承進(jìn)油母管上取壓、替換原噴油壓力信號(hào)后,再未出現(xiàn)過(guò)盤車裝置因潤(rùn)滑油壓低而投運(yùn)不了或投運(yùn)后跳閘的情況。此外,加裝了就地噴油壓力表后,就能更直觀地檢查噴油壓力,以判斷盤車嚙合齒輪及汽輪機(jī)大軸齒輪的冷卻、潤(rùn)滑情況。通過(guò)此次改造,提高了盤車裝置運(yùn)行的可靠性和熱態(tài)停機(jī)后汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的安全性。
c.將盤車裝置嚙合操縱桿轉(zhuǎn)軸及操作桿鍵槽加工尺寸增大、以及重新加工新平鍵并更換裝配后,盤車裝置運(yùn)行正常。通過(guò)建立定期檢修盤車裝置嚙合操縱連桿機(jī)構(gòu)的制度,確保能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理缺陷,保證了盤車裝置齒輪的正常嚙合與脫開(kāi),提高了盤車裝置運(yùn)行的可靠性和熱態(tài)停機(jī)后汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的安全性。