王龍龍 劉楠 宋毅(中國石油四川石化公司生產(chǎn)四部, 四川 成都 611930)
脫丁烷塔塔底聚合物過多的原因分析和處理措施
王龍龍 劉楠 宋毅(中國石油四川石化公司生產(chǎn)四部, 四川 成都 611930)
對(duì)脫丁烷塔底外送泵入口過濾網(wǎng)頻繁堵塞進(jìn)行分析,主要原因是塔內(nèi)不飽和烴發(fā)生聚合反應(yīng)。為了防止聚合反應(yīng)發(fā)生,采用降低塔底再沸器的溫度,將塔負(fù)荷下移,保證了1,3丁二烯在塔內(nèi)聚合,碳五等重不飽和組分在再沸器聚合,同時(shí)加大阻聚劑的加入量,減少塔內(nèi)自由基的數(shù)量,從根本上阻止聚合反應(yīng)的發(fā)生。
脫丁烷塔;泵;過濾網(wǎng)
通過工藝改造,減緩重組分在高溫再沸器發(fā)生聚合,經(jīng)過實(shí)踐,所采取措施降低了聚合反應(yīng)的速度,減少聚合物的量,脫丁烷塔的操作穩(wěn)定性有了很大程度的提高。
脫丁烷塔頂分離出碳四產(chǎn)品,塔釜分離出粗裂解汽油。脫丁烷塔的進(jìn)料來自低壓脫丙烷塔塔底物料,進(jìn)入脫丁烷塔的第44塊塔盤。塔頂氣相在冷凝器里用冷卻水冷凝,經(jīng)過冷凝的物料送到塔頂回流罐,回流罐中未冷凝的氣相送到裂解氣壓縮機(jī)二段吸入罐。正常時(shí)塔頂罐頂壓力由壓力控制器調(diào)節(jié)冷凝器的旁路控制,當(dāng)罐頂壓力超高時(shí),由壓力控制器分程控制放火炬,冷凝的液體一部分利用回流/產(chǎn)品泵通過流量控制器控制作為脫丁烷塔回流輸送回塔,混合C4產(chǎn)品通過流量控制器和回流罐液位串級(jí)控制送到罐區(qū)。脫丁烷塔再沸器的熱量由低壓蒸汽提供,低壓蒸汽的流量由流量控制器與靈敏板溫度控制器串級(jí)調(diào)節(jié),塔底的裂解汽油產(chǎn)品經(jīng)脫丁烷塔底泵通過流量控制器和液位串級(jí)控制送至罐區(qū)。
脫丁烷塔塔底主要組分是粗裂解汽油,在運(yùn)行過程中,塔內(nèi)聚合物和再沸器形成的聚合物流入到塔底外送泵入口過濾網(wǎng),導(dǎo)致入口過濾網(wǎng)清理頻繁,對(duì)清理出的固體物質(zhì)進(jìn)行分析,多為烴類聚合物。
(1)1,3丁二烯發(fā)生聚合反應(yīng) 1,3丁二烯發(fā)生聚合反應(yīng)是由于自由基的聚合,聚合產(chǎn)物為聚丁二烯。其分子具有共軛雙鍵結(jié)構(gòu),化學(xué)性質(zhì)較為活潑,然而它的分子空間結(jié)構(gòu)實(shí)是對(duì)稱的,較難激化成活性聚合基,在較低溫度和沒有引發(fā)劑的作用,聚合速度極慢,且聚合產(chǎn)物大多是分子量較小的丁二烯二聚物,在引發(fā)劑的作用下,操作溫度足夠高,就能形成1,3丁二烯取代基,形成端基聚合物,脫丁烷塔塔底再沸器加熱介質(zhì)為低壓蒸汽,通過減溫減壓水來控制再沸器入口溫度,為了減少碳四的損失,未投用減溫減壓水,導(dǎo)致再沸器溫度較高,塔負(fù)荷上移,塔內(nèi)操作溫度較高,給丁二烯、戊二烯等不飽和組分發(fā)生聚合創(chuàng)造了條件,造成聚合物的形成。
(2)碳五及以上重組分發(fā)生聚合反應(yīng) 聚合反應(yīng)是由單體合成分子量較高的化合物的反應(yīng),一般包括四個(gè)過程:自由基的形成、鏈引發(fā)、鏈增長(zhǎng)和鏈轉(zhuǎn)移。脫丁烷塔塔底再沸器是通過熱虹吸形成的動(dòng)力循環(huán),輕組分受熱變成氣相返回塔內(nèi),作為汽提蒸汽,再沸器內(nèi)剩余的重組分由于密度差返回到塔底,由于液相在再沸器內(nèi)幾乎接近于靜止?fàn)顟B(tài),再沸器換熱管表面溫度為脫丁烷系統(tǒng)中溫度最高的地方,因此為不飽和碳五發(fā)生聚合反應(yīng)創(chuàng)造了條件。
(1)阻聚劑的調(diào)整 阻聚劑起抑制聚合反應(yīng)的作用,將能終止每個(gè)自由基而使聚合反應(yīng)停止,直到它們完全耗盡的物質(zhì)而只能使自由基活性減弱,減慢聚合反應(yīng)速度,為了防止或減緩丁二烯自聚物的生成與增長(zhǎng),采取加入阻聚劑,它可以使初級(jí)自由基或鏈自由基轉(zhuǎn)化成穩(wěn)定分子,或形成活性很低不足以使聚合反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行的穩(wěn)定自由基,失去引發(fā)聚合反應(yīng)的能力,從而達(dá)到減緩或阻聚的目的,通常采用的阻聚劑有:對(duì)叔丁基鄰苯二酚(TBC)、亞硝酸鈉、N、N-二乙基羥胺(DEHA)、復(fù)合型阻聚劑。
在脫丁烷塔系統(tǒng)中,為了減少碳四損失,加大再沸器加熱低壓蒸汽的量,導(dǎo)致塔負(fù)荷向塔頂偏移,塔頂注入的阻聚劑量偏少,導(dǎo)致丁二烯的聚合物在塔內(nèi)積累,因此可以通過加大阻聚劑的注入量,減少自由基的量,從而阻止聚合反應(yīng)的發(fā)生,使塔內(nèi)聚合物的量有所減少。
(2)流程改進(jìn) 為了增加塔釜再沸器內(nèi)液體的湍動(dòng)程度,減少換熱管壁面上不飽和烴的停留時(shí)間,使再沸器的傳熱系數(shù)提高,通過減溫減壓水降低再沸器加熱介質(zhì)的溫度,就會(huì)阻止碳五等不飽和重組分在再沸器管壁上發(fā)生聚合反應(yīng),減小再沸器內(nèi)聚合物生成的量,可以再脫丁烷塔底外送泵后加一條返回再沸器入口的管線,由于泵后壓力較高,物料流入再沸器后會(huì)增加在再沸器內(nèi)液體的湍動(dòng)程度,使得再沸器傳熱能力加大,在塔底不含碳四的情況下,盡量降低脫丁烷塔底溫度,從而達(dá)到降低聚合物形成的目的。
通過對(duì)脫丁烷塔底外送泵入口過濾網(wǎng)堵塞的原因進(jìn)行分析,查清形成聚合物的原因采取相應(yīng)的調(diào)整措施,脫丁烷塔內(nèi)形成聚合物的量大幅減少,塔底外送泵沒有出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,保證了脫丁烷系統(tǒng)的穩(wěn)定操作。
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