張明杰
(華電國際萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271100)
直吹式制粉系統(tǒng)泄漏點的分析與處理
張明杰
(華電國際萊城發(fā)電廠,山東 萊蕪 271100)
針對某發(fā)電廠制粉系統(tǒng)因泄漏點增加降低經(jīng)濟效益并造成環(huán)境污染的問題,找出了制粉系統(tǒng)泄漏點泄漏原因,提出并實施了綜合治理方案,消除了制粉系統(tǒng)的泄漏點,改善了文明生產(chǎn)環(huán)境,減少了檢修工作量,提高了機組運行可靠性。
制粉系統(tǒng);泄漏點;密封改造;防磨改造
某發(fā)電廠1期工程裝設(shè)2臺660MW燃煤汽輪發(fā)電機組,制粉系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng)。每臺爐配備6臺磨煤機,磨煤機為沈陽重型機械廠生產(chǎn)的BBD3584型雙進雙出鋼球磨,每臺磨煤機配備2臺給煤機。給煤機為上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究所生產(chǎn)的CS2024HP型電子稱重式給煤機。2臺機組分別于2007年4月和8月投產(chǎn)發(fā)電。
從機組投產(chǎn)至2013年,隨著制粉系統(tǒng)運行時間的增長,制粉系統(tǒng)各設(shè)備泄漏點數(shù)量逐漸增加,嚴重影響了設(shè)備的經(jīng)濟效益;同時制粉系統(tǒng)漏粉漏煤污染環(huán)境,不利于保持現(xiàn)場的文明生產(chǎn)環(huán)境,對員工身體健康造成威脅。而頻繁停運制粉系統(tǒng)設(shè)備進行消缺工作,不僅增加了檢修人員的工作量,且停磨、倒磨操作還影響鍋爐的穩(wěn)定燃燒,嚴重時甚至造成機組非計劃停運。
為了解決制粉系統(tǒng)設(shè)備的泄漏問題,必須按設(shè)備部位詳細查找泄漏點,并對泄漏原因進行分析,以便制定出切實有效的治理方案。2臺爐的泄漏部位及產(chǎn)生泄漏原因如下。
(1) 磨煤機襯板螺栓孔漏粉。在運行中襯板螺栓松動或襯板磨損嚴重,導(dǎo)致螺栓緊力不足,煤粉從松動的螺栓孔處漏出。
(2) 落煤管漏煤漏粉。落煤管管壁長期受原煤沖刷,落煤管混料箱正對旁路風(fēng)管的部位長期受一次風(fēng)沖刷,導(dǎo)致落煤管管壁磨損減薄、破損,在運行中出現(xiàn)漏煤漏粉現(xiàn)象。
(3) 出粉管漏粉。磨煤機出粉管出口天圓地方和彎頭部位受煤粉直接沖刷嚴重磨損、破損,分離器出口煤粉分配器出口短管部位由于管道突然變細而一次風(fēng)速較高,加劇該段管道磨損,造成漏粉。
(4) 磨煤機絞龍軸密封部位漏粉。原絞龍軸處的密封方式采用密封盒內(nèi)通入密封風(fēng)密封和絞龍軸加銅密封片密封的方式。在實際使用中,密封風(fēng)可以保證絕大部分的煤粉不泄漏,但在磨煤機啟動過程中,密封盒內(nèi)未形成有效密封風(fēng),此時漏粉比較嚴重;同時在正常運行中,密封風(fēng)也不能保證絞龍軸處絕對嚴密。對于絞龍軸的銅密封,由于磨煤機絞龍軸存在磨損、偏心等因素,造成絞龍軸處密封磨損,動靜密封不嚴,在運行中出現(xiàn)漏粉漏熱風(fēng)。
(5) 制粉系統(tǒng)各風(fēng)門擋板門軸部位漏風(fēng)漏粉。制粉系統(tǒng)各風(fēng)門擋板門軸部位由于盤根吹損的緣故,導(dǎo)致門軸處漏風(fēng);長期泄漏又加劇門軸的吹損,導(dǎo)致門軸處越漏越大。
(6) 管道膨脹節(jié)部位泄漏。落煤管、出粉管、熱一次風(fēng)管道的部分膨脹節(jié)設(shè)計不合理。其不合理的情況有2種:①膨脹節(jié)為插入式伸縮節(jié),密封效果差;②膨脹節(jié)膨脹量不夠,熱態(tài)時發(fā)生拉裂。此外,還會因膨脹節(jié)導(dǎo)流筒磨損嚴重吹損不銹鋼波紋節(jié)造成漏粉。
通過對正壓直吹式制粉系統(tǒng)各泄漏部位泄漏原因的分析,結(jié)合各設(shè)備部位介質(zhì)種類、所用金屬材料、運行溫度等的不同特點,該廠提出了針對性的綜合治理方案。
首先,選擇合適的襯板材質(zhì),提高耐磨性能。一般選擇Cr含量在17%左右的襯板,可有效防止其在運行期間磨損和螺栓松動。其次,襯板螺栓應(yīng)選用帶有止退型設(shè)計的螺帽和密封墊片,新安裝的襯板在使用中還需進行熱態(tài)緊固,保證螺栓緊力。最后,還應(yīng)加強設(shè)備巡檢,發(fā)現(xiàn)筒體有漏粉現(xiàn)象時應(yīng)及時停磨,對襯板螺栓逐一檢查緊固。
落煤管漏點治理的主要方案就是對磨損嚴重的部位進行防磨改造。改造材料有合金和鑄石,從使用的效果來看,采用高鉻合金能夠取得良好的效果;采用鑄石落煤管在短期內(nèi)沒有問題,但長期使用會發(fā)生開裂破碎,給泄漏點處理帶來更大麻煩。采用合金材質(zhì)改造時,直管道一般采用鉻含量不低于20%的高鉻耐磨合金鋼管,混料箱部位厚度為10mm(外管厚6 mm,內(nèi)壁耐磨層4 mm)的雙金屬耐磨管道,可大大提高落煤管的耐磨性能。
出粉管泄漏主要是由風(fēng)粉混合物沖刷造成的,使用耐磨合金管比使用碳鋼管能更有效地提高耐磨性能;但是貼陶瓷的耐磨效果比用耐磨金屬更好,且陶瓷具有任意切割形狀的優(yōu)點,適用于煤粉分配器、粉管彎頭等不規(guī)則部位的防磨。防磨陶瓷的主要成分為氧化鋁,陶瓷采用先粘貼再釬焊的工藝,保證耐溫不低于300℃。在實際使用過程中,只要防磨陶瓷不發(fā)生機械性碰撞導(dǎo)致脫落,出粉管的使用壽命可提高至6-8年。
首先,應(yīng)找正絞龍軸中心,保證絞龍軸中心偏差不大于1 mm;其次,對絞龍軸密封進行改造,可利用水泵上使用的機械密封原理,在絞龍軸上加裝動密封,在密封盒處安裝靜密封,同時動靜密封靠彈簧緊力壓緊,在運行中保證密封嚴密。
處理風(fēng)門擋板門軸部位泄漏時,應(yīng)根據(jù)門軸具體損壞情況進行處理。若門軸完好,僅僅是盤根損壞,可對盤根進行更換,更換時需采用陶瓷纖維等密封性能好且不易損壞的盤根;若門軸局部吹損,需首先對門軸進行修復(fù)再添加密封,或?qū)﹂T軸部位進行改造,即在門軸外形較好的部位重做密封。
將給煤機上部和混料箱上部落煤管原設(shè)計的插入式膨脹節(jié),改為金屬波紋節(jié),提高密封效果。對出粉管因膨脹量不夠?qū)е吕训呐蛎浌?jié)進行更換,仍采用不銹鋼金屬波紋節(jié),但增加了波紋節(jié),以提高熱膨脹的吸收量。對落煤管和部分出粉管導(dǎo)流筒磨損嚴重的膨脹節(jié),將導(dǎo)流筒更換為耐磨合金的導(dǎo)流筒,以提高耐磨效果。
該公司在2013年1號機組大修和2014年2號機組擴大性小修期間,分別對1號爐和2號爐制粉系統(tǒng)泄漏點進行了綜合治理,對落煤管和出粉管進行防磨改造,對絞龍軸密封和風(fēng)門門軸密封進行換型改造,對部分膨脹節(jié)進行更換,對襯板進行更換和螺栓緊固。綜合治理方案實施后,制粉系統(tǒng)未發(fā)生較大的漏粉漏風(fēng)漏煤缺陷,檢修工作量明顯減少,現(xiàn)場文明生產(chǎn)水平得到大幅提升,工作環(huán)境也得到很大改善。
在火力發(fā)電廠中,消除正壓直吹式制粉系統(tǒng)的泄漏,是一項需長期持續(xù)不斷進行的工作。該項工作的效果直接影響現(xiàn)場的文明生產(chǎn)水平和員工的工作環(huán)境,對設(shè)備健康水平和能耗指標也有較大影響。分析制粉系統(tǒng)不同部位的泄漏原因,總結(jié)制粉系統(tǒng)消除泄漏的經(jīng)驗,采取針對性的改造治理方案,是解決正壓直吹式制粉系統(tǒng)泄漏的有效措施。
1 吳景興,劉景軍,宋 浩,等.劣質(zhì)煙煤鍋爐摻燒褐煤制粉系統(tǒng)的改造[J].熱力發(fā)電,2012,41(6):41-43.
2015-06-25。
張明杰(1971-),男,工程師,主要從事火力發(fā)電廠運行調(diào)度方面工作,email:lcdc009@163.com。