劉柱元(神華包頭煤化工有限責(zé)任公司, 內(nèi)蒙古 包頭 014010)
變換爐的工作原理:我公司的變換爐結(jié)構(gòu)為立式園筒型,其內(nèi)件采用的材料為0Cr18Ni10Ti,筒體直徑為φ3100mm,壁厚125mm,可以根據(jù)使用要求將其壁厚適當(dāng)增加,但是最多不能超過5mm。中心管內(nèi)徑為φ864mm,直段筒體高 10.165m。根據(jù)壓力容器相關(guān)的選材原則,設(shè)計(jì)確定使用 SA387 Gr.11 Cl.2加堆焊層0Cr18Ni10Ti,解決了變換爐工作過程中常見的防腐和高溫高壓問題。還有,進(jìn)口管端處采用環(huán)板結(jié)構(gòu)的氣體分布裝置,該設(shè)備中所包含的類似的接管都應(yīng)用嵌入式整體補(bǔ)強(qiáng)結(jié)構(gòu)。
變換爐工作過程中產(chǎn)生的氣體組分為含有18.39%的CO原料粗煤氣,為了提高系統(tǒng)的中能量的利用效率,可以將氣體先預(yù)熱到265℃進(jìn)入變換爐入口,然后在變換爐的分布器中進(jìn)行重新分布,然后均勻流向鋪有催化劑的床層。此時(shí),水蒸氣和混合氣體中的CO在催化劑的作用下發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成H2和CO2,反應(yīng)后的變換氣含有3.38%CO,該氣體從變化爐中心氣體收集管進(jìn)入,最終在變化爐的最底端的排出口排出,最終流向下游系統(tǒng)。
此變換爐在設(shè)計(jì)過程中采用軸徑向內(nèi)件,能夠在很大程度上降低變換爐工作過程中催化劑的使用量。由于此次設(shè)計(jì)中變換爐的內(nèi)徑較小,所以在很大程度上降低了CO和水蒸氣在流經(jīng)床層時(shí)受到的阻力的大小,提高了水煤氣化學(xué)反應(yīng)的效率,實(shí)現(xiàn)了能源的節(jié)約。
該變換爐從2010年5月份運(yùn)行開始,我們生產(chǎn)中心嚴(yán)格按照變化爐的各種工藝指標(biāo)要求進(jìn)行操作,同時(shí)嚴(yán)格遵照設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)的規(guī)定,按照一定時(shí)間對其進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)、檢測等。在2012年和2011年我們對該設(shè)備分別進(jìn)行了兩次大修,對該設(shè)備的內(nèi)襯和外筒均進(jìn)行了細(xì)致的檢查,發(fā)現(xiàn)該設(shè)備卸料管口沒有發(fā)生較大變化,沒有出現(xiàn)腐蝕變薄現(xiàn)象,運(yùn)行指標(biāo)狀況良好。但是在2012年10月的現(xiàn)場巡檢人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)卸料管口處有白色粉末,然后再由生產(chǎn)中心現(xiàn)場專業(yè)設(shè)備檢查人員對其卸料口焊接位置處的白色的固體物質(zhì)收集確認(rèn),并通過對該固體物質(zhì)的檢驗(yàn)和分析,最終確定它是變換爐底部的氧化鋁球粉化后從變換爐內(nèi)部流出?;谏鲜鼋Y(jié)論,公司委派專業(yè)人員對變換爐設(shè)備進(jìn)行更加細(xì)致的檢查,在變換爐卸料口根部位置處,發(fā)現(xiàn)原有焊接部位有一些裂紋,找到了泄露產(chǎn)生的位置,查出了出現(xiàn)白色粉末泄露的直接原因。但是該處產(chǎn)生裂紋的原因又是什么呢?
通過公司各部門人員的共同分析,產(chǎn)生裂紋的主要原因有設(shè)計(jì)、材質(zhì)、工藝和腐蝕等幾個(gè)方面的因素。由于變換爐卸料口處的管線長度較大,工作過程中液體在該處沒有流動(dòng)現(xiàn)象,尤其是在我國北方地區(qū),水煤氣在此處環(huán)境中容易產(chǎn)生冷凝,導(dǎo)致工藝氣中的硫化氫氣體在液態(tài)溶液中不斷的溶解然后形成飽和溶液。水煤氣中的H2S在液相飽和狀態(tài)下以及合適的溫度下(230~280℃之間),對設(shè)備會(huì)產(chǎn)生很大的腐蝕作用。另外,煤質(zhì)中都含有大量的S和Cl元素,遇到水蒸氣后形成Cl-和S等物質(zhì),對變換爐設(shè)備卸料管口處的堆焊層造成了一定程度的腐蝕,然后進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對變換爐設(shè)備本體的腐蝕。加上變換爐焊接工藝的操作過程比較復(fù)雜,產(chǎn)生的震動(dòng)量也是比較大的,所以使焊接部位產(chǎn)生貫穿性裂紋的機(jī)會(huì)大大增加。后來經(jīng)過設(shè)備的制造廠家技術(shù)人員及我公司相應(yīng)的技術(shù)人員對現(xiàn)場情況的勘測,露點(diǎn)腐蝕是卸料管口的焊縫上產(chǎn)生裂紋的另一個(gè)原因,雖然卸料口底部端蓋處的溫度低,水媒氣不會(huì)對設(shè)備本身產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象,但是在該設(shè)備本體的卸料口管的焊縫處,溫度在260℃度左右,基本滿足形成露點(diǎn)腐蝕的環(huán)境,產(chǎn)生的腐蝕現(xiàn)象比較嚴(yán)重。(露點(diǎn)腐蝕的原理:煤炭在和氧氣劇烈反應(yīng)過后,產(chǎn)生的氫(H2)和氧(O2)會(huì)反應(yīng)產(chǎn)成水蒸氣(H2O),但是氣化爐大部分又采用水煤漿霧化和氧氣混合,這樣就造成產(chǎn)生的工藝氣中會(huì)帶出很多的水蒸氣。同時(shí)氣化爐煤漿中所含的硫(S)燃燒后會(huì)生成二氧化硫氣體(SO2),工藝氣中的少量的SO2會(huì)進(jìn)一步被氧化生成三氧化硫(SO3)。三氧化硫與工藝氣中的大量的水蒸氣反應(yīng)產(chǎn)成硫酸溶液(H2SO4)。含有硫酸蒸汽的工藝氣露點(diǎn)會(huì)大大升高,當(dāng)遇到設(shè)備外殼溫度低于露點(diǎn)時(shí),硫酸的蒸汽溶液就會(huì)在設(shè)備受熱面上凝結(jié)而成含有硫酸的溶液,對設(shè)備內(nèi)壁受熱面產(chǎn)生較重的腐蝕。因?yàn)檫@種腐蝕是在溫度較低的環(huán)境下產(chǎn)生形成的,所以被叫為低溫腐蝕。也是因?yàn)檫@種腐蝕是在設(shè)備內(nèi)壁受熱面上結(jié)露后才發(fā)生這種腐蝕,因而又被叫做露點(diǎn)腐蝕。露點(diǎn)溫度的高低的影響因素有:①燃料中的含硫量;②過??諝庀禂?shù)和三氧化硫的生成量等因素有關(guān);③氣化爐內(nèi)的反應(yīng)溫度越高過??諝庠缴?,水煤漿反應(yīng)中硫生成的SO2被氧化成SO3的含量就越小,露點(diǎn)溫度機(jī)會(huì)越低。
經(jīng)過設(shè)備制造廠家的技術(shù)人員及我公司相關(guān)人員的共同努力,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并且研究清楚了變換爐設(shè)備本身的問題,并且深入分析了卸料管口產(chǎn)生裂紋的根本原因,但是由于當(dāng)時(shí)正處于設(shè)備運(yùn)行生產(chǎn)期間,不可能將該設(shè)備停車檢修,在這種情況下也就不能夠?qū)ψ儞Q爐卸料管口缺陷部位的裂紋進(jìn)行徹底改造處理,為了確保設(shè)備正常運(yùn)行,我們只能先對其進(jìn)行了預(yù)處理,最大限度的降低了設(shè)備的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),確保設(shè)備運(yùn)行的安全,具體的預(yù)處理措施如下。
(1)因?yàn)樽儞Q爐卸料管口裂紋較多,裂紋深淺情況不明,隨時(shí)都有可能出現(xiàn)惡化,而造成不良后果,所以必須穩(wěn)定變換爐的所有的運(yùn)行工藝指標(biāo),避免出現(xiàn)指標(biāo)大的波動(dòng),確保平穩(wěn)操作,對變換爐設(shè)備運(yùn)行的溫度、壓力、壓差和水汽比等指標(biāo)做了嚴(yán)格的要求,并要求每個(gè)運(yùn)行班組認(rèn)真記錄相應(yīng)的數(shù)據(jù),并對運(yùn)行狀況進(jìn)行交接班,避免引發(fā)設(shè)備內(nèi)激烈的化學(xué)反應(yīng),確保設(shè)備運(yùn)行的平穩(wěn)性,從而降低設(shè)備運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)變換爐卸料管因?yàn)楸容^長,盲端為產(chǎn)生化學(xué)腐蝕創(chuàng)造條件,同時(shí)此處與形成露點(diǎn)腐蝕的條件也很接近,因此為了避免產(chǎn)生各類腐蝕現(xiàn)象,而增加產(chǎn)生因各種腐蝕形成裂紋的因素,在卸料口焊縫處增加了保溫和蒸汽伴熱裝置。
(3)因?yàn)樽儞Q爐卸料管口裂紋處泄漏的氣體為高溫、高壓、易燃、易爆的工藝氣體,時(shí)刻存在燃爆的風(fēng)險(xiǎn),為避免出現(xiàn)意外情況,為此由人孔處接膠皮管往裙座內(nèi)輸送一定量的惰性氣體氮?dú)猓瑥膬煞矫姹Wo(hù)現(xiàn)場的安全;對卸料管盲端起到了降低溫度的作用,大大減少了氣體在高溫下產(chǎn)生空間爆炸的可能性,另一方面降低了裙座空間氧氣的含量。為了做到萬無一失,另外設(shè)置相應(yīng)的警戒線對該設(shè)備一定的區(qū)域進(jìn)行隔離操作,禁止無關(guān)操作的人員進(jìn)到隔離區(qū)域,并且定期對裙座中可燃?xì)怏w的含量進(jìn)行相關(guān)檢測。
(4)對當(dāng)時(shí)產(chǎn)生的已經(jīng)存在的裂紋進(jìn)行臨時(shí)處理,經(jīng)過多次研究分析確定了處理措施為:對裂縫處進(jìn)行適當(dāng)?shù)母哳l震蕩、碾壓處理,但是因?yàn)槿棺鶅?nèi)部空間受限,根本無法順利對裂紋實(shí)施高頻振蕩、碾壓作業(yè),后經(jīng)研究決定在裙座進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)后再開孔,為高頻振蕩、碾壓設(shè)備可以順利作業(yè)提供合理的作業(yè)空間,從而完成對裙座內(nèi)部空間的碾壓處理,有效控制泄露現(xiàn)象的產(chǎn)生。
(5)變化爐裙座開孔處補(bǔ)強(qiáng)板焊接。由于變換爐設(shè)備的重量和體積都很大,在裙座卸料管位置處增加開孔后(對裂縫處進(jìn)行高頻震蕩、碾壓處理,因?yàn)槿棺鶅?nèi)部空間受限),會(huì)大大降低裙座的承載界面和承載面積,導(dǎo)致裙座局部應(yīng)力上升,從而會(huì)降低裙座開孔處的強(qiáng)度、鋼度和穩(wěn)定性,所以在變換爐設(shè)備裙座開孔的區(qū)域,先采用增加補(bǔ)焊補(bǔ)強(qiáng)板焊接措施進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),來保障裙座的承載能力不降低。
(6)變化爐卸料管處裙座局部開孔作業(yè)。經(jīng)過加工制作外協(xié)單位的工作,制作出了補(bǔ)強(qiáng)板,根據(jù)施工要求進(jìn)行了補(bǔ)強(qiáng)作業(yè),先將裙座的補(bǔ)強(qiáng)圈作業(yè)順利完成,然后對補(bǔ)強(qiáng)圈區(qū)域的合理部位進(jìn)行了開孔作業(yè)。開孔大小及位置都在現(xiàn)場的補(bǔ)強(qiáng)圈上做了明確的標(biāo)記,根據(jù)現(xiàn)場制定的標(biāo)記,進(jìn)行開孔作業(yè),所開橢圓孔尺寸為:380×600,開完后,設(shè)備運(yùn)行、振動(dòng)等指標(biāo)穩(wěn)定,開孔取得了成功。具體的開孔施工過程如下。
封頭跟裙座開孔位置之間的間距較小,在裙座的封頭和開孔處之間安裝上了5mm厚的石棉板,同時(shí)在裙座內(nèi)補(bǔ)充部分氮?dú)?,其作用是:防火、隔離的作用。隔離進(jìn)行過程中采用3mm后的不銹鋼板代替石棉板,起到更好的保護(hù)作用。防火、隔離措施到位后,根據(jù)既定的方案采用碳弧氣刨對卸料管處的開孔部位進(jìn)行割溝槽,當(dāng)裙座厚度剩余10mm左右時(shí),根據(jù)檢查現(xiàn)場的溝槽情況,沿裙座補(bǔ)強(qiáng)板的內(nèi)緣進(jìn)行切割操作,再采用空氣等離子切割機(jī)。在這幾個(gè)操作過程中,根據(jù)需要設(shè)置專門人員對半球型封頭的外形等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢查和觀察,主要檢測其表面溫度的變化情況,只要發(fā)現(xiàn)其表面溫度出現(xiàn)不斷上升跡象要馬上停止作業(yè)。在整個(gè)切割過程中一定要確保半球型封頭表面各項(xiàng)指標(biāo)及參數(shù)的完整性。
變換爐設(shè)備的卸料管口處的缺陷經(jīng)過上述幾項(xiàng)措施的預(yù)處理后,大大提高了其運(yùn)行過程中的安全性,確保了其整體運(yùn)行的穩(wěn)定性能。為等待大修的到來創(chuàng)造了很好的條件。終于等到變換爐停車,根據(jù)既定的方案進(jìn)行相應(yīng)的處理,具體處理步驟如下。
(1)切除卸料口接管,將變換爐設(shè)備中原卸料口處中有焊縫位置進(jìn)行切割處理,并且對切口進(jìn)行打磨處理。(現(xiàn)代的卸裝催化劑都是從頂部人孔進(jìn)行,卸催化劑采用真空抽引技術(shù),從頂部抽出,完全可以圓滿完成催化劑卸料任務(wù),底部的卸料管基本成了擺設(shè),鑒于此種情況,做出如下方案。)卸料管短節(jié)切除后,我們可以清楚的看到卸料口接管處有多條穿透性的裂紋,這更加證明設(shè)備確實(shí)存在著很大的隱患,確實(shí)需要及時(shí)對其進(jìn)行修復(fù)處理。
(2)對設(shè)備本體的卸料口加強(qiáng)管(以下均稱加強(qiáng)管)處進(jìn)行處理。內(nèi)表面堆焊層100%PT檢測(符合JB/T 4730-2005 I級合格)。檢測后發(fā)現(xiàn)加強(qiáng)管內(nèi)表面的堆焊層有像蜘蛛網(wǎng)一樣布滿整個(gè)內(nèi)表面的裂紋,而且裂紋是穿透性的,已經(jīng)貫穿了整個(gè)焊縫。發(fā)現(xiàn)如此的裂紋后,然后利用在線微型車床將變換爐卸料管口中堆焊層中出現(xiàn)的裂紋進(jìn)行逐步車削去除操作,找專業(yè)的維修單位及在線修口設(shè)備,最后再用磨光機(jī)對其基層表面進(jìn)行打磨處理,直到所有表面裂紋被磨平。這時(shí)采用100%PT檢測(符合JB/T 4730-2005 I級合格),如果檢測后仍然存在一定的裂紋現(xiàn)象,可以采用如下所示施工方案:
具體表面裂紋深度處理措施如下:
①對其表面進(jìn)行100%PT檢測合格,并1.5~3mm 補(bǔ)焊后再打磨光滑。
②對其表面進(jìn)行100%PT檢測合格,并≤1.5mm 打磨圓滑過渡。
③3~6mm 先預(yù)熱(≥150℃),然后焊過渡層,過渡層焊完后對其表面進(jìn)行100%PT檢測合格,焊完過渡層再焊面層,面層焊完后并打磨光滑并對表面進(jìn)行100%PT合格。
④對盲端進(jìn)行焊接處理,將卸料管切除后,并且處理合格后,對此切口使用同樣材料的盲蓋進(jìn)行封堵焊接,使用焊材為:跟盲板端蓋材料相同的焊絲對盲蓋和加強(qiáng)管連接處進(jìn)行焊接處理,具體施工方案如下:
a.100%PT檢測合格,具體部位:加強(qiáng)管與盲蓋焊接坡口表面。
b.焊前預(yù)熱溫度≥150℃,采用電加熱板預(yù)熱,施焊層間溫度用烤槍零時(shí)加熱來保證,焊后立即進(jìn)行局部消應(yīng)力熱處理(670℃±20℃×4h)(加固套和盲板蓋對焊時(shí),必須要點(diǎn)焊牢,氬弧焊打底、手工焊填充焊縫,確保內(nèi)口平齊無錯(cuò)口現(xiàn)象。)
c.對加固套與盲板蓋對接焊縫進(jìn)行打磨,并圓滑過渡。
d.100%RT檢測(JB/T 4730-2005 Ⅱ級)合格:焊后24小時(shí)對焊縫進(jìn)行,技術(shù)等級AB級;焊縫表面進(jìn)行100%PT檢測合格。
e.加固套內(nèi)部防腐處理。改造措施完成后,為了做到萬無一失,以絕后患,對卸料口內(nèi)部用304L材質(zhì)的不銹鋼板襯到內(nèi)部,并且在襯的不銹鋼板本體上開孔,對不銹鋼襯與加固套之間進(jìn)行注耐高溫密封膠,這樣處理,將工藝氣或冷凝液完全和盲堵的母材部分進(jìn)行了隔離,最終起到固定、防腐以及緩沖的作用,確保此部位不再出現(xiàn)露點(diǎn)腐蝕現(xiàn)象。
最后卸料管切除后的改造效果有:第一,從設(shè)備角度上來看:該變換爐的催化劑每3~4年要進(jìn)行一次更換,以前變換爐卸料作業(yè)需要持續(xù)進(jìn)行作業(yè),因?yàn)槭窃谛读瞎芴庍M(jìn)行,所以很容易污染現(xiàn)場環(huán)境,現(xiàn)場粉塵很多。設(shè)備改造之后,需要打開變換爐頂部半圓形封頭,利用先進(jìn)的真空泵專業(yè)的卸催化劑設(shè)備進(jìn)行完成催化劑的裝卸,現(xiàn)場不會(huì)造成任何污染,且裝填和卸催化劑的速度都很方便?,F(xiàn)在將卸料管改成了盲堵,運(yùn)行已經(jīng)一年多,改造很成功,截止發(fā)稿時(shí),變換爐設(shè)備卸料口底部再也沒有出現(xiàn)白色固體樣物質(zhì),說明泄露點(diǎn)已經(jīng)被完全修復(fù),也說明施工質(zhì)量很好。同時(shí)改造后的變換爐接管處不存在盲區(qū),生產(chǎn)過程中水煤氣不會(huì)再在此液化,就遠(yuǎn)離了露點(diǎn)腐蝕的條件,因此也就從根本上杜絕了對設(shè)備產(chǎn)生腐蝕。
第二,從工藝角度上來看,變換爐設(shè)備改造完成后,因?yàn)橄溯^大的缺陷,同時(shí)將卸料管切除對設(shè)備各項(xiàng)指標(biāo)沒有產(chǎn)生任何影響,所以系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)不用做任何調(diào)整,其他任何方面沒有發(fā)生變化,同時(shí)對變換爐的操作安全性得到了較大的提高,利于其長期運(yùn)行使用。
第三,從經(jīng)濟(jì)效益角度上來看,此次卸料口接管的裂紋一旦出現(xiàn)事故,設(shè)備以及配套設(shè)施帶來的直接損失會(huì)十分嚴(yán)重,卸料管一旦出現(xiàn)泄漏事故,會(huì)造成單系統(tǒng)停車,損失會(huì)很大,因?yàn)檎麄€(gè)裝置的能力是180萬噸/年甲醇,每小時(shí)的損失都很大(120噸/小時(shí)),此次正常檢修使用的時(shí)間為4天,所以經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。如果非正常停車,造成的停車時(shí)間會(huì)更長、處理難度會(huì)更大。所以,卸料口接管改造是很有必要的。