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大直徑泥水平衡盾構(gòu)在南京越江隧道工程施工中的關(guān)鍵技術(shù)綜述

2015-03-17 00:53:20
城市軌道交通研究 2015年4期
關(guān)鍵詞:泥水覆土泥漿

陳 健

(中鐵十四局集團有限公司,250014,濟南∥高級工程師)

近年來,國內(nèi)水下隧道建設(shè)有了長足發(fā)展,并有優(yōu)先考慮采用水下隧道作為跨越江河湖海方式的趨勢[1]。然而,水下隧道工程建設(shè)具有投資大、施工周期長、施工技術(shù)復雜、不可預見風險因素多和對社會環(huán)境影響大等特點,屬于高風險建設(shè)工程[2]。與土壓平衡盾構(gòu)相比,泥水平衡盾構(gòu)能較好地適應(yīng)于富水地層,且具有變形控制和施工安全性等明顯優(yōu)勢[3],因此針對開挖斷面大、地下水豐富、地質(zhì)條件復雜、變形控制嚴格的隧道,泥水平衡盾構(gòu)成為首選的施工方法。然而,大直徑泥水平衡盾構(gòu)同時受開挖面的穩(wěn)定性、盾構(gòu)刀盤刀具對復雜地質(zhì)條件的適應(yīng)性、長距離掘進過程中盾構(gòu)刀盤檢修及刀具更換、環(huán)境變形控制及既有設(shè)施保護、泥漿質(zhì)量控制和泥水處理等問題的制約,致使大直徑泥水平衡盾構(gòu)在城市中心區(qū)、長大隧道的應(yīng)用及推廣方面受到一定限制[4]。

南京長江隧道工程是中國長江流域上工程技術(shù)難度最高、挑戰(zhàn)性最多的地下工程,作為世界級難度的越江工程,南京長江隧道面臨的是高風險、高挑戰(zhàn)性的世界難題,其特點主要體現(xiàn)在大、高、強、薄、長、險[5]。本文以南京長江隧道為例,對越江隧道施工中的難題和關(guān)鍵技術(shù)進行系統(tǒng)的分析。

1 工程概況

南京長江隧道工程是連接南京市區(qū)與浦口區(qū)的一條最直接的快速通道,它位于南京長江大橋與三橋之間,上距三橋9km,下距大橋10km,連接河西新城區(qū)—梅子洲—浦口區(qū)。盾構(gòu)隧道設(shè)計為雙向6車道,采用2臺14.93m泥水加壓盾構(gòu)由江北始發(fā)井出發(fā),同向掘進施工。隧道開挖直徑為14.96m,隧道外徑為14.5m、內(nèi)徑為13.3m(見圖1)。南京長江隧道對于實現(xiàn)南京市政府提出的跨江發(fā)展戰(zhàn)略,拉動江北經(jīng)濟快速發(fā)展起到了促進作用。

圖1 隧道襯砌結(jié)構(gòu)橫斷面圖

2 越江隧道施工關(guān)鍵技術(shù)

2.1 冷凍始發(fā)技術(shù)

確定始發(fā)端頭土體加固的范圍及加固工藝是盾構(gòu)隧道施工必須解決的關(guān)鍵問題[6]。南京長江隧道所處位置地下水與長江水存在連通關(guān)系,由于盾構(gòu)機出洞處承壓水頭較高且位于砂層中等不利條件的存在,出洞處易發(fā)生涌砂、涌水,影響破洞門及盾構(gòu)正常出洞,故此處存在極高的施工風險。綜合考慮各方面因素,南京長江隧道采用了垂直冷凍墻技術(shù),以保證洞門圈內(nèi)地下連續(xù)墻安全鑿除及盾構(gòu)安全始發(fā)出洞。

對凍結(jié)加固體尺寸進行確定:全深垂直凍結(jié)深度為23m(大于隧道底部向下3m),凍結(jié)壁與槽壁膠結(jié)寬度為20.4m(大于盾構(gòu)直徑范圍向外2.765 m),凍結(jié)壁厚度為1.6m。

浦口始發(fā)段凍結(jié)孔孔深為23m,布設(shè)兩排,排間距為0.8m,凍結(jié)孔呈梅花狀分布,孔間距為0.8 m。其中,第1排垂直凍結(jié)孔距槽壁0.4m,孔數(shù)為25個;第2排孔數(shù)為24個。同時布設(shè)測溫孔3個,水平探孔6~8個。凍結(jié)孔具體布置如圖2所示。

圖2 浦口始發(fā)井凍結(jié)孔布設(shè)圖

現(xiàn)場實測結(jié)果顯示,群孔凍結(jié)內(nèi)部凍土平均發(fā)展速度均大于40mm/d,外部(向外)凍土平均發(fā)展速度約為30mm/d。凍結(jié)板塊交圈耗時16d,凍土墻與槽壁完全膠結(jié)耗時25d,凍土墻完全達到設(shè)計厚度和強度耗時30d。將凍結(jié)管拔至隧道頂部1m以上位置,繼續(xù)凍結(jié)作業(yè),盾構(gòu)機出洞。在盾構(gòu)穿過凍土區(qū)后停止凍結(jié),拔除凍結(jié)管。從盾構(gòu)機出洞到穿越凍結(jié)區(qū)耗時2d,實現(xiàn)了盾構(gòu)機安全順利始發(fā)出洞作業(yè)。

2.2 超淺覆土掘進技術(shù)

南京長江隧道盾構(gòu)始發(fā)段(K3+600~730)屬于超淺覆土,最淺覆土厚度僅有5.5m,約0.37D(D為隧道開挖直徑),主要穿越地層為流塑狀的淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土地層。在該種工況地層施工時,由于豎向壓力較小,加之開挖過程中有充足的水源對開挖區(qū)進行補給,隧道施工過程中極易出現(xiàn)盾構(gòu)機姿態(tài)偏離軸線、泥水竄出地面“冒漿”、隧道上浮、端頭土體失穩(wěn)、涌水涌砂、地層塌陷等惡劣后果,施工技術(shù)難度非常大。

南京長江隧道對洞門周圍連續(xù)墻外地層進行了加固,采用全斷面旋噴加固方法對洞門前方18 m范圍內(nèi)地層進行了加固。同時,采用半斷面旋噴加固法向前延伸37m加固區(qū)。還采取了2m厚的冷凍墻加固措施,給始發(fā)上了“雙保險”。在掘進過程中,嚴格控制泥漿壓力和地表沉降,并結(jié)合室內(nèi)和原位試驗等手段設(shè)定合理的盾構(gòu)掘進參數(shù),具體如下:

(1)切口水壓控制:先由地層條件求得切口水壓理論計算值,掘進過程中的切口泥水壓力控制在理論值上下限之間,切口水壓偏差值始終控制在-20~20kPa。

(2)掘進參數(shù)控制:掘進速度設(shè)定為20~40 mm/min,總推力控制在30000~45000kN。

(3)加強壁后同步注漿:注漿量控制在150%~250%,漿液膠凝時間為3~10h,固結(jié)體強度一天不小于0.2 MPa,結(jié)石率>95%,稠度為(12±2)cm,傾析率小于5%。

(4)二次注漿管理:為提高背襯注漿層的防水性及密實度,并有效填充管片后的環(huán)形間隙,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,必要時進行二次補強注漿。

(5)泥水質(zhì)量控制:泥水密度控制在1.26~1.3 g/cm3之間,黏度(以泥漿黏度計計時)控制在25~35s,在推進過程中加大泥漿測試頻率,及時調(diào)整泥漿質(zhì)量。

(6)姿態(tài)控制:考慮到覆土較淺,盾構(gòu)及管片由于淺覆土可能發(fā)生“上飄”,為抵消“上飄”的影響,盾構(gòu)掘進時,盾構(gòu)中心與隧道設(shè)計高程的偏差控制在-30mm,平面偏差控制在±30mm之內(nèi)。

2.3 大堤穿越技術(shù)

泥水盾構(gòu)穿越堤防的風險源繁多,主要包括:掘進參數(shù)控制不力、地質(zhì)條件的復雜性、堤防自身結(jié)構(gòu)和機組人員操作不當或業(yè)務(wù)不精等[7]。長江大堤防洪等級高,地表隆沉量需嚴格控制在+10~-30 mm以內(nèi),且該處地面覆土厚度變化明顯,由此對施工工藝提出了嚴峻的考驗。采用的關(guān)鍵施工技術(shù)如下:

(1)控制刀盤轉(zhuǎn)速:適當降低了刀盤轉(zhuǎn)速,以防止對地層的擾動過大。

(2)控制水土壓力:切口壓力波動幅度要小,波動值需控制在-0.01~+0.01 MPa之間,在操作上由自動控制改為人工手動控制,采用比重為1.15~1.20g/cm3、漏斗黏度為23~25s的泥漿進行重漿推進。

(3)控制同步注漿:同步注漿采用水泥砂漿(單液漿)為注漿材料,其膠凝時間為3~10h,固結(jié)體強度一天不小于0.2MPa,28d不小于2.5MPa;固結(jié)收縮率<5%;注漿壓力設(shè)定為0.3~0.6MPa。

(4)加強盾尾保護:在掘進過程中,應(yīng)時刻監(jiān)測盾尾是否有漏漿情況,根據(jù)實際情況,掘進一段距離需通過二次補漿孔進行檢查。

(5)跟蹤注漿補強:根據(jù)監(jiān)測情況采用跟蹤注漿對隧道周圍地層進行加固,在盾構(gòu)軸線方向前后各25m范圍內(nèi),在大堤背水面坡角預埋PVC(聚氯乙烯)注漿管,注漿管與鉛垂面呈30°夾角,距隧道頂3m,間距為1m。

2.4 上軟下硬復合地層穿越技術(shù)

南京長江隧道從K4+462開始進入江中粉細砂和礫砂層混合地層,地層巖性上軟下硬,地層特性差異較大,盾構(gòu)施工技術(shù)難度大,風險高。地層滲透系數(shù)高達10-2cm/s,大于2mm的粗顆粒約占整個地層的40%,且黏粒含量極少,不利于泥水盾構(gòu)在開挖面上形成泥膜,且極易出現(xiàn)因泥漿大量濾失無法形成良好的泥膜從而致使開挖面失穩(wěn)的事故發(fā)生。本工程中采用了以下幾方面的技術(shù):

(1)保證泥膜質(zhì)量:在原有泥漿配置(主要為膨潤土與天然黏土)的基礎(chǔ)上,添加2‰的NSHS-3制漿劑調(diào)節(jié)泥漿的黏度,泥漿密度為1.15~1.20g/cm3,漏斗黏度為20s,能夠在礫砂層中快速形成微透水的泥皮型泥膜[8]。

(2)控制掘進速度:掘進速度控制在5~12 mm/min之間,在完成同樣的掘進距離時,增加邊緣刀具對底部強風化巖切削的次數(shù)。

(3)控制背填注漿:盡快在脫出盾尾的襯砌管片背后同步注入足量的漿液材料充填環(huán)形建筑空隙,將地下水疏干,并視情況及時進行二次注漿,將漿液的凝膠時間調(diào)整至4~15min。

(4)控制盾構(gòu)姿態(tài):盾構(gòu)通過軟硬不均地層時,根據(jù)掌子面的地質(zhì)情況,適當控制盾構(gòu)機糾偏力度,防止由于糾偏造成刀盤受力不均而影響掘進姿態(tài)。

(5)加強監(jiān)控:加強對盾構(gòu)機參數(shù)和姿態(tài)的監(jiān)測,并時刻觀測氣墊倉液面變化情況。

2.5 帶壓開艙換刀技術(shù)

在右線盾構(gòu)機推進到655~659環(huán)時(K4+910~918),盾構(gòu)機刀盤扭矩值明顯增大,最高達到20 MN·m,推進速度緩慢,排出的渣土中出現(xiàn)直徑>20cm的卵石。檢查常壓可更換刀具,發(fā)現(xiàn)部分刀具磨損程度嚴重,并存在刀刃崩落的現(xiàn)象。盾構(gòu)機停機位置所處斷面上部地層為粉細砂,滲透系數(shù)約為6×10-3cm/s;下部地層為礫砂,滲透系數(shù)約為3×10-2cm/s。根據(jù)實際的地層條件,取氣壓面下端處埋深25.5m,水深48m,計算出盾構(gòu)機頂部往下5m處的靜止土應(yīng)力為0.11 MPa,孔隙水壓力為0.48MPa,總靜止土壓力為0.59 MPa。在如此高滲透性高水壓的地層中開艙,如何保證開挖面的穩(wěn)定性極具挑戰(zhàn)。在此之前國內(nèi)僅有4.3kg/cm3壓力下進倉檢查的案例,南京長江隧道實現(xiàn)了6.5 kg/cm3高工作壓力下刀盤刀具的焊接作業(yè)。

本工程采用了在開挖面上形成氣密性良好的泥膜、氣壓支護開挖面的帶壓開艙方法,成功實現(xiàn)了江底更換刀具、修復刀盤[9]。掘進過程中,使用由膨潤土和黏土配置而成,密度為1.15g/cm3,漏斗黏度為25s的混合泥漿。試驗測得5mm厚泥膜的泥膜閉氣值為0.12MPa。極限氣壓值由地層水壓力加泥膜閉氣值來確定,即0.48MPa+0.12MPa=0.6 MPa,該極限氣壓略大于開挖面上總靜止土壓力值,滿足了短時間內(nèi)開艙修復的安全性要求。

2.6 江中沖槽段穿越技術(shù)

南京長江隧道工程在江中里程K5+988~K6+104地段,覆土厚度小于1倍盾構(gòu)直徑。由于江水常年沖刷,在該地段內(nèi)形成沖槽,該段隧道在水平方向是半徑為2500m的曲線段,盾構(gòu)在該段施工極易出現(xiàn)超挖現(xiàn)象,從而造成開挖面失穩(wěn);同時,由于在曲線段掘進時盾構(gòu)機和管片轉(zhuǎn)向不同步,盾尾間隙不易控制,會發(fā)生管片間隙不均勻的現(xiàn)象,造成盾尾漏水、漏漿或管片卡殼等事故。線路在豎直方向為4.5%上坡,傾斜的開挖面極易失穩(wěn)。

由于長江水流快,水太深,通過論證,南京長江隧道放棄了拋填黏土以增加覆土厚度的方法。在穿越江中沖槽淺覆土段時,決定采用“優(yōu)配泥漿質(zhì)量,精細控制壓力,嚴格控制姿態(tài),強化參數(shù)匹配,平穩(wěn)操控推進,快速管片拼裝”的施工原則,迅速通過該危險地段。具體措施包括以下幾個方面:

(1)控制切口水壓:沖槽段出現(xiàn)坡度為30°的斜坡段,存在斜坡效應(yīng),因此將整個淺覆土段的泥水壓力分為常規(guī)壓力和斜坡段壓力。

式中:

Pa——主動土壓力,MPa;

P0——靜止土壓力,MPa;

λ——修正常數(shù),常規(guī)壓力取0.2,斜坡壓力取0.0035。

泥水壓力計算過程中嚴格控制泥水壓力,偏差幅度為±0.01MPa。

(2)控制掘進速度:刀盤轉(zhuǎn)速為0.65~0.8r/min,掘進速度為25~30mm/min,錐入度為35~45 mm/轉(zhuǎn)。

(3)控制壁后注漿:漿液密度為1.96g/cm3,漿液的坍落度控制在18~22cm;注漿量控制在理論空隙體積的150%~200%,確保壁后注漿密實有效。同時,注漿壓力設(shè)定為注漿管位置泥水壓力的95%~105%,加上泥水管泵頭至出口壓力損失,最大泵壓不超過0.9MPa。

(4)控制盾構(gòu)機姿態(tài):盾構(gòu)機姿態(tài)豎向上控制在-30~+10mm之間;由于平面上在曲線段前進,盾構(gòu)機姿態(tài)控制在曲線內(nèi)側(cè)+10~+30 mm之間。

(5)監(jiān)控量測:采取超聲波裝置進行河床監(jiān)測,在江中淺覆土施工前測量,水位監(jiān)測結(jié)果需與當?shù)亻L江水文站進行復核。盾構(gòu)穿越江中淺覆土段時,需在掘進上方江面上進行全天候監(jiān)測。

通過實施上述措施,南京長江隧道工程順利穿越了江中沖槽淺覆土段,施工過程中保持了開挖面的穩(wěn)定,管片拼裝無錯臺、無滲漏等現(xiàn)象,成型管片實際軸線水平偏差控制在±10mm以內(nèi)、高程偏差控制在±20mm以內(nèi),后續(xù)沉降較小。該工程創(chuàng)出了超大直徑盾構(gòu)施工中單日掘進29m和單周掘進170m的新紀錄。此次盾構(gòu)穿越江中沖槽淺覆土段為地下工程施工積累了寶貴的經(jīng)驗,填補了高滲透性地層泥水盾構(gòu)穿越江中超淺覆土的技術(shù)空白。

2.7 接收技術(shù)

由于盾構(gòu)進洞處為高滲透性砂質(zhì)地層,且存在承壓水頭,地下水與長江存在互補關(guān)系,洞頂覆土厚度小,因此,僅依靠單一的常規(guī)地層加固方法遠遠不能滿足施工要求。針對其特殊的地質(zhì)條件,經(jīng)論證比選,最終確定洞門端頭采用三軸水泥攪拌樁加固+降水+冷凍+接收井內(nèi)灌水(土)的綜合措施,具體為:

(1)盾構(gòu)端頭采用Φ1m的三軸水泥攪拌樁滿堂加固,加固范圍為洞身上下左右以外各3.3m,縱向長17m。

(2)盾構(gòu)進洞時切削冷凍墻產(chǎn)生的大塊切削體容易將洞門密封防水簾布破壞,故取消洞門密封防水環(huán)而采用接收井內(nèi)灌水(土)的方案,用以保持井內(nèi)外壓力平衡,達到防止縱向滲漏水的效果。

(3)盾構(gòu)到達前進行降水,保證盾構(gòu)破門前地下水位降至盾體以下3m,從而保證盾構(gòu)到達時不發(fā)生涌水涌砂。

(4)在地下連續(xù)墻與水泥攪拌樁加固體間設(shè)1.6m厚的冷凍墻,以保證地下連續(xù)墻鑿除后的安全。

(5)盾構(gòu)破門進洞時,盾構(gòu)姿態(tài)偏差會使盾體與導軌標高之間不匹配,為解決此問題,盾構(gòu)接收基座采用低標號砂漿,接收時盾構(gòu)刀具可以直接切削砂漿基座實現(xiàn)接收井內(nèi)推進。

通過實施以上施工措施,順利實現(xiàn)了左右線盾構(gòu)機的到達接收作業(yè)。

3 結(jié)語

南京長江隧道由于其特殊的地理位置和地質(zhì)條件,施工難度和風險都非常大,極具挑戰(zhàn)性。通過系統(tǒng)思考、分析和論證,南京長江隧道克服了諸多世界性難題并成功貫通,形成了一套可靠的越江隧道施工技術(shù)方案體系。

對于泥水平衡盾構(gòu)越江隧道施工而言,不管是面臨復雜地層的掘進,還是帶壓開艙換刀等高難度作業(yè)的開展,開挖面的穩(wěn)定直接決定著施工的安全和質(zhì)量。南京長江隧道通過不斷調(diào)整泥漿配比和切口壓力以形成適應(yīng)于特定環(huán)境的泥膜,保持了開挖面的穩(wěn)定,為隧道的貫通提供了保障。其形成的經(jīng)驗和技術(shù)方案對大直徑泥水平衡盾構(gòu)的推廣及應(yīng)用有重要的借鑒意義。

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