張 碩,馬延強,鄒偉國
(上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司,上海 200092)
某新建凈水廠工程一期設(shè)計規(guī)模為1.5萬m3/d,總規(guī)模為3.0萬m3/d。水源為水庫水,原水水質(zhì)基本滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838—2002)Ⅲ類水標準,但具有低濁、含藻、有機物含量較高等特點。典型水質(zhì)指標為,冬季時水溫為2~3℃,pH值為8.1 ~8.2,溶解氧為13 ~14 mg/L,高錳酸鹽指數(shù)為3.2 ~3.5 mg/L,BOD5為 1.9 ~2.1 mg/L,氨氮為0.1 ~0.15 mg/L,葉綠素 a 為 1.3 ~2.5 μg/L。夏季時水溫為27 ~32 ℃,pH 值為8.3~8.4,溶解氧為8.5 ~8.7 mg/L,高錳酸鹽指數(shù)為 3.4 ~3.6 mg/L,BOD5為 1.1 ~1.7 mg/L,氨氮為0.08 ~0.09 mg/L,葉綠素 a為8 ~9 μg/L。
凈水工藝流程如圖1所示。
圖1 水處理系統(tǒng)工藝流程示意圖Fig.1 Flow Chart of Water Treatment Processes
預(yù)加氯:可改善低濁原水下的混凝條件、減少混凝劑用量,提高沉淀效率[1],同時去除部分色度。預(yù)加氯對藻類有一定的去除效果,并且可改善后續(xù)工藝的除藻效果[2]。
粉末活性炭:應(yīng)對突發(fā)的原水水質(zhì)變化,減少有機物含量,降低水中MIB等嗅味物質(zhì)濃度[3]。
混凝(包括混合絮凝)沉淀和砂濾:有效去除濁度、有機物、氨氮,并改善消毒條件。
氣浮:具有較高除藻效率,應(yīng)對低濁下藻及其引起的藻毒素和嗅味問題[4]。
活性炭吸附池:以遠期填裝活性炭的方式進行預(yù)留,以滿足將來進一步保障水質(zhì)安全和提高供水水質(zhì)的要求。
后加氯:對出廠水作最終的消毒,保證出廠水的衛(wèi)生安全。
目前,水處理構(gòu)筑物形式多以鋼筋混凝土為主,具有占地面積大、施工周期長的缺點。隨著水處理材料的快速發(fā)展、設(shè)備安全可靠性的不斷提高、土地資源的日益緊缺,出現(xiàn)了各工藝集成為一體的模塊化水處理設(shè)備。凈水廠系統(tǒng)可劃分為多個模塊單元,每個單元均采用壓力均衡裝置,單元內(nèi)部則直接采用輕質(zhì)、無毒、耐腐的材料進行間隔,簡化了施工難度,提高了空間利用率和土地利用率,具有占地小、工期短、分期實施方便、系統(tǒng)組合變換靈活、標準化生產(chǎn)等優(yōu)勢。
結(jié)合本工程規(guī)模,采用模塊化的建設(shè)方式,本凈水設(shè)施具有以下主要特點:
(1)模塊化設(shè)備占地面積小,僅為傳統(tǒng)模式的1/8~1/6;
(2)設(shè)備建造采用工廠化生產(chǎn)模式生產(chǎn),標準高、質(zhì)量好、工期短、投資少、見效快,其中工期可縮短1/3~1/2,成本減少30% ~50%;
(3)通過使用輕質(zhì)、無毒、耐腐材料,并采用鋼構(gòu)混凝土內(nèi)襯外噴復(fù)合技術(shù),解決了防腐問題,保證了使用壽命;
(4)自動化控制系統(tǒng)技術(shù)先進,不僅實現(xiàn)了全自動及智能化,還具有遠程遙控、監(jiān)視、數(shù)據(jù)共享等功能;
(5)建設(shè)和生產(chǎn)具有靈活性、可調(diào)性、應(yīng)急性,既可快速進行分期建設(shè),又可根據(jù)用水量自動調(diào)整投入運行的模塊數(shù)量;
(6)設(shè)備置于車間,使水處理系統(tǒng)從室外轉(zhuǎn)到室內(nèi),避免二次污染,管理方便,安防可靠。
凈水廠位于水庫旁邊,總規(guī)模占地為22 764 m2,現(xiàn)狀場地標高約為3.5~6.4 m。室外設(shè)計標高根據(jù)地勢地貌,基本控制在5.0 m。
土建設(shè)計規(guī)模為3.0萬m3/d,一期設(shè)備規(guī)模為1.5 萬 m3/d。
總平面布置如圖2所示,功能上,主要分為常規(guī)處理和排泥水處理工程,相對獨立布置。預(yù)反應(yīng)池和一級泵房位于鄰近水庫的北側(cè)。常規(guī)處理工藝位于廠區(qū)中央,自西向東采用直線型布置。在模塊化設(shè)備車間南側(cè)設(shè)水質(zhì)檢測間。因脫水設(shè)備噪音大、泥餅外運量較大,故排泥水處理區(qū)設(shè)于廠區(qū)西南角。濃縮池上清液排放管排至回用水池,脫水機濾出液與水廠生活污水排至城市道路的污水管道。綜合樓與水庫泵站合用,不屬于本工程建設(shè)內(nèi)容。
圖2 水廠總平面示意圖Fig.2 General Layout Plan of Water Treatment Plant
雨水、污水分流。雨水收集后排至市政雨水管網(wǎng),重現(xiàn)期設(shè)計標準為3年一遇。雨水管管徑大于等于500 mm采用鋼筋混凝土管,小于500 mm采用UPVC管。污水經(jīng)收集后,從廠區(qū)南側(cè)排入市政污水管網(wǎng)。
水廠自用水管線采用球墨鑄鐵管,呈環(huán)狀和樹狀布置,管徑為DN100。室外消火栓設(shè)8套,用于消防和沖洗水池。加混凝劑和加氯采用UPVC管,均設(shè)于加藥管溝。
廠區(qū)主干道路寬為6 m,次干道寬為6 m和4 m,形成環(huán)行道路,轉(zhuǎn)彎半徑為6~10 m。構(gòu)筑物的人行便道寬為1.2~2 m。
預(yù)反應(yīng)池可按需投加粉末活性炭,接觸時間為45 min,可有效應(yīng)對原水水質(zhì)較差時所引起的嗅味和有機物問題[5]。當預(yù)反應(yīng)池停用或者檢修時,原水經(jīng)過管路超越,進入模塊化設(shè)備車間。
泵房內(nèi)共設(shè)4個泵位,采取大小泵組合,一期安裝2 臺臥式離心泵 (Q=420 m3/hr,H=10.5 m),1用1備,遠期增加1臺;1臺臥式離心泵(Q=210 m3/hr,H=10.5 m),遠期不變。
依據(jù)多介質(zhì)截留吸附系統(tǒng)工藝中雙層濾床的正常運行所需高度和材料規(guī)格的要求,單元凈水模塊的總體高度為5.41 m,有效水深取4.9 m。為了運輸時道路的可通過性,凈水模塊寬度取4.0 m。車間共設(shè)3個模塊,單個模塊設(shè)計水量為218.75 m3/h。
(1)混合工藝
當?shù)厮畯S均采用管道靜態(tài)混合器,效果良好,運行經(jīng)驗較豐富。因此,采用該形式作為混合工藝,可發(fā)揮有效利用富余水頭、維護工作量小、不產(chǎn)生運行費用的優(yōu)勢[6]。
(2)絮凝工藝
絮凝池采用穿孔旋流絮凝池,在該模塊化凈水設(shè)備中取8格,各格之間的隔墻上沿池壁開孔,孔口上下交錯布置。水流沿池壁切線方向進入后形成旋流。第一格孔口尺寸最小,流速最大,水流在池內(nèi)旋流轉(zhuǎn)速也最大,而后孔口尺寸逐漸增大,流速逐格減小。起點孔口流速取0.8 m/s,末端孔口流速取0.2~0.3 m/s。沉淀和氣浮工況下,通過分格運行,絮凝時間分別為21 min和16.5 min。
(3)沉淀/氣浮工藝
通過優(yōu)化單元凈水模塊的進水和出水系統(tǒng),在同一構(gòu)筑物內(nèi)實現(xiàn)氣浮或沉淀模式。
沉淀工藝采用異向流斜管沉淀池,有效尺寸長度為7.82 m,寬度為3.68 m,有效水深為4.8 m。沉淀負荷為7.6 m3/(m2·h)。配水區(qū)高度為1.5 m,清水區(qū)高度為1.2 m,斜管管徑為30 mm,斜長為1.0 m,傾角為60°。池底設(shè)集泥區(qū),集泥區(qū)高度為0.98 m,采用DN300穿孔管排泥。
氣浮采用成熟可靠的部分回流壓力溶氣法,對不同藻類的去除有著廣泛的適應(yīng)性,氣浮浮渣的含固率可達到3%以上,滿足浮渣后續(xù)處理的要求[7]。接觸區(qū)有效尺寸長度為1.5 m,寬度為3.68 m,高度為5.41 m,接觸區(qū)上升流速為11 mm/s。分離區(qū)有效尺寸長度為8.32 m,寬度為3.68 m,有效水深為4.8 m,分離區(qū)水力負荷為 7.1 m3/(m2·h)。池頂設(shè)刮渣機一臺,刮渣機可變頻調(diào)速。溶氣壓力為0.5 MPa,回流比取10%。每臺設(shè)備配套溶氣罐三臺,單臺尺寸φ250×3 000 mm?;亓魉迷O(shè)一臺,流量為22 m3/h,揚程為50 m,功率為5.5 kW??諌簷C兩臺,一用一備,氣量為 0.45 m3/min,壓力為0.7 MPa。
(4)多介質(zhì)截留吸附工藝
過濾采用單層石英砂均質(zhì)濾料,有效粒徑d10=0.9 mm,k80=1.4,L/d為 1333 在較好的 1 200 ~1 400范圍之內(nèi)[8]。設(shè)計濾速為 9.5 m/h,濾層厚為1.2 m,承托層厚為50 mm,粒徑為2~4 mm,清水區(qū)高度為 1.5 m。
單元內(nèi)預(yù)留活性炭池,疊合于砂濾池下方。當水質(zhì)惡化時,填加活性炭濾料進行吸附過濾?;钚蕴繉釉O(shè)計填裝高度為500 mm,顆粒粒徑為2~4 mm,下設(shè)50 mm承托層,承托層粒徑為4~8 mm。吸附池面積為22.08 m2,反沖強度取13 L/(m2·s),沖洗時間為10 min,沖洗周期為6 d。
(5)清水池
清水池容量按23%,共設(shè)2座,每座約3 500 m3清水池,并排布置,總?cè)莘e約7 000 m3,池深約4.0 m。為了防止水質(zhì)污染,設(shè)溢流井。
(6)吸水井及二級泵房
吸水井分兩格,互相連通。
當?shù)赜盟孔兓^大,并且建成初期供水量較小。二級泵房采用大小泵組合與變頻調(diào)速的集成節(jié)能方法,實現(xiàn)0.5~3.0萬m3/d工況要求。二級泵房時變化系數(shù)為1.5,共設(shè)8個泵位,其中2臺為反沖洗泵。反沖洗泵為臥式離心泵(Q=1 260 m3/h,H=16.2 m)2臺,1用1備。輸送出廠水的臥式離心泵(Q=625 m3/h,H=55 m)近期 2 臺,變頻,1 用1備,遠期增加2臺;臥式離心泵(Q=160 m3/h,H=55 m)近期2臺,變頻,近期為2用,遠期1用1備。泵房出水總管設(shè)置計量設(shè)備閥門井。
泵房為半地下式泵房。地下深度約為3 m,地上高度為6.75 m。泵房一側(cè)設(shè)變電所及其配電設(shè)施。
(7)排泥水調(diào)節(jié)池及回用水池
排泥水調(diào)節(jié)池和回用水池以疊合式形式合建。排泥水調(diào)節(jié)池位于上層,按二組沉淀池同時排泥計算,容積約350 m3,分二格,一期設(shè)2臺潛水泵,平時1用1備,應(yīng)急時2用。為防止泥沉積,設(shè)潛水攪拌機1臺。
回用池位于下層,收集砂濾池以及活性炭濾池反沖洗水。按二格濾池同時沖洗并且二格同時排放初濾水計算,容積約350 m3,一期設(shè)2臺潛水泵,平時1用1備,應(yīng)急時2用。廢水經(jīng)提升送至預(yù)反應(yīng)池前回用。為防止泥沉積,設(shè)潛水攪拌機1臺。
(8)加氯加藥間
當?shù)厮畯S大多采用二氧化氯消毒工藝,其消毒效果及制備設(shè)備運行情況均較好。因此,選用二氧化氯作為水廠的消毒劑。預(yù)加氯最大加注量為1.5 mg/L(以有效氯計),加注點位于預(yù)反應(yīng)池出水管道,加注點1個。后加氯最大加注量為1.0 mg/L(以有效氯計),加注點位于清水池進水總管道,加注點1個。
加礬采用液體聚合氯化鋁(原液含Al2O3的有效濃度為10%)。最大加注量為10~15 mg/L,加注點位于管式混合器前,加注點3個。
(9)加粉炭間
粉末活性炭加注量為5~20 mg/L,加注濃度為5%,僅作為應(yīng)急使用。加注點位于預(yù)反應(yīng)池進水管道,加注點1個。
工程投資中未包括征地費用。工程總投資近6 000萬元,其中第一部分工程費用4 800多萬元,第二部分其他費用700多萬元,工程預(yù)備費270多萬元,建設(shè)期貸款利息130多萬元,鋪底流動資金30萬元。
(1)針對水庫水,采用預(yù)氯化+粉末活性炭應(yīng)急+雙模式常規(guī)處理的現(xiàn)代多屏障組合工藝,并且以季節(jié)性氣浮替換沉淀的雙模式切換工藝,適當放低砂濾池的濾速和遠期生物活性炭濾池的濾速等設(shè)計參數(shù),充分發(fā)揮生物作用,有效應(yīng)對藻類和嗅味問題。
(2)氣浮和沉淀集約化布置于同一單體,通過優(yōu)化進水和出水系統(tǒng),實現(xiàn)氣浮或沉淀的雙模式運行,且無空間浪費。
(3)以疊合式形式布置過濾池及吸附池、排泥水調(diào)節(jié)池及回用水池,充分利用了空間,發(fā)揮了土地效率。
(4)常規(guī)工藝和深度處理工藝采取模塊化設(shè)備方式,占地面積僅為傳統(tǒng)建設(shè)模式的1/8~1/6,工期可縮短1/3~1/2,成本減少了30% ~50%,并且將水處理過程從室外轉(zhuǎn)到室內(nèi),避免了污染、紅蟲等問題,方便管理和安防。
(1)針對有機物含量較高、季節(jié)性含藻的水庫水,采用化學(xué)預(yù)處理+吸附應(yīng)急+雙模式常規(guī)處理的組合工藝,投產(chǎn)后出廠水水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749—2006)。
(2)解決水庫水的藻類和嗅味問題的優(yōu)化方法包括以氣浮季節(jié)性替換沉淀的雙模式切換工藝,將砂濾濾速和活性炭濾速等工藝設(shè)計參數(shù)均取較低值,充分發(fā)揮生物作用。
(3)水廠可采用模塊化設(shè)備形式,簡化施工難度,提高凈水設(shè)施內(nèi)部的空間利用率和土地利用率,并具有工期短、分期實施方便、系統(tǒng)組合變換靈活、標準化生產(chǎn)等優(yōu)點。
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