趙余紅
(中國(guó)水利水電第十二工程局有限公司,浙江 杭州 310004)
紅船豆樞紐工程泄洪閘閘墩澆筑設(shè)計(jì)與施工
趙余紅
(中國(guó)水利水電第十二工程局有限公司,浙江 杭州 310004)
摘要:紅船豆樞紐工程泄洪閘工程閘墩采用一次澆筑成型施工工藝,既滿足了度汛節(jié)點(diǎn)工期要求,又滿足了外觀質(zhì)量要求,為后續(xù)施工創(chuàng)造了有利條件。圖2幅。
關(guān)鍵詞:閘墩;定制大型鋼模板;一次澆筑混凝土;施工工藝
1工程概況
紅船豆樞紐工程地處衢江干流,位于浙江省衢州市龍游縣小南海鎮(zhèn)紅船豆村下游1 km。工程以航運(yùn)、水力發(fā)電為主,結(jié)合改善水環(huán)境、兼顧農(nóng)田灌溉等綜合利用,是衢江干流六級(jí)開(kāi)發(fā)中的第三級(jí)樞紐工程。整個(gè)工程由船閘、泄洪閘及發(fā)電廠房等建筑物組成,泄洪閘和電站為三級(jí)建筑物。
泄洪閘位于河道中部,在右側(cè)船閘與左岸發(fā)電廠房之間。泄洪閘共24孔,單孔凈寬為14 m,閘段總長(zhǎng)397.50 m。閘室伸縮縫位于閘底板中間,閘孔中墩23個(gè),墩寬2.50 m,墩兩端頭為R=1.25 m的圓形結(jié)構(gòu),墩長(zhǎng)18 m,墩高14 m,兩側(cè)邊墩寬2.0 m,長(zhǎng)度和高度與中墩相同。
2施工難點(diǎn)及對(duì)策
本工程樞紐部分按施工導(dǎo)流方案分兩期施工,一期為發(fā)電廠房、8孔泄洪閘,二期為16孔泄洪閘。一期8孔泄洪閘閘墩頂以下工程要求在一個(gè)枯水期完成,二期16孔泄洪閘閘墩頂以下工程要求在下一個(gè)枯水期完成。由于泄洪閘工程工作面廣、混凝土工程量較大、節(jié)點(diǎn)度汛目標(biāo)任務(wù)重,其閘墩施工是關(guān)鍵,外觀要求高。
根據(jù)閘墩為高聳結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),常規(guī)模板分層施工,人工耗費(fèi)多、工期長(zhǎng)、外觀質(zhì)量較差。大模板施工機(jī)械化施工程度比較高,施工工藝簡(jiǎn)單,施工速度快,混凝土結(jié)構(gòu)整體性好,成型的清水混凝土面效果佳。
綜合分析后,閘墩選擇了全鋼大模板、整個(gè)閘墩模板安裝一次到位、混凝土澆筑一次成型的施工方法。
3大型模板設(shè)計(jì)
閘墩模板按閘墩結(jié)構(gòu)尺寸統(tǒng)一采用定制大型鋼模板,閘墩模板采用豎背楞結(jié)構(gòu)型式的定型大塊組拼式全鋼大模板。平面模板尺寸為3 m×6 m、2 m×6 m、3 m×3.5 m、2 m×3.5 m等規(guī)格組合而成,其中上下游端頭半徑1.25 m圓弧模板、牛腿模板等特殊部位的異形模板均按圖紙結(jié)構(gòu)尺寸定制。閘門槽模板采用鋼木組合模板,鋼模部分定制。每塊模板由面板、加筋肋、邊框法蘭、背楞和連接螺栓組成。模板支撐為對(duì)拉螺栓。
3.2.1參數(shù)信息
平面模板:面板厚5 mm;內(nèi)肋間距500×500;法蘭70 mm×14 mm;背楞2×[14 間距1 500 mm;對(duì)拉螺栓間距橫向1 500 mm,豎向1 000 mm。
3.2.2穩(wěn)定性核算
(1)采用內(nèi)部搗器時(shí),當(dāng)混凝土澆筑速度在0.5 m/h以下時(shí),新澆筑的普通混凝土作用于模板的最大側(cè)壓力,可按下列公式計(jì)算,并取兩式中的較小值。
F1=0.22γc·t0·β1·β2·V0.5
F2=γc·H
式中,F(xiàn)為新澆筑混凝土的最大側(cè)壓力(kN/m2);γc為混凝土的表面密度(kN/m3);t0為新澆筑混凝土的初凝時(shí)間(h),可按實(shí)測(cè)確定,當(dāng)缺乏試驗(yàn)資料時(shí),可采用t0=200/(T+15)計(jì)算,T為混凝土的澆筑溫度(℃);V為混凝土的澆筑速度(m/h);H為混凝土側(cè)壓力計(jì)算位置至新筑混凝土頂面的總高度(m);β1為外加劑影響修正系數(shù),不摻外加劑時(shí)取1.0,摻具有緩凝作用的外加劑時(shí)取1.2;β2為混凝土坍落度影響修正系數(shù),當(dāng)坍落度<3 cm時(shí)取0.85,3~9 cm時(shí)取1.0,>9 cm時(shí)取1.15。
根據(jù)上述公式取小值原則,因此取28.0 kN/m2。
(2)傾倒混凝土?xí)r產(chǎn)生的水平荷載為用容量>2 m3的運(yùn)輸器具傾倒水平荷載2.0 kN/m2。
(3)對(duì)拉螺栓的計(jì)算公式為:
N<[N]=fA
式中,N為對(duì)拉螺栓承受的拉力(kN);A為對(duì)拉螺栓有效面積(mm2);f為對(duì)拉螺栓的抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值,取325 N/mm2。
混凝土側(cè)壓力為28.0 kN/m2,傾倒混凝土產(chǎn)生的荷載標(biāo)準(zhǔn)值為2.0 kN/m2,對(duì)拉螺栓間距為1.5 m×1.0 m,故N=(28.0+2.0)×1.5×1.0=45.0 kN。
拉條螺栓為M20的高強(qiáng)螺栓,故 [N]=f×A=325×103×0.008 5×0.008 5×3.14=73.73 kN >N=45.0 kN,即拉桿布置的間距及直徑滿足設(shè)計(jì)要求。
閘墩的截面尺寸為18 m×2.5 m,混凝土截面為35.9 m2,混凝土澆筑強(qiáng)度在14 m3/h的情況下,每小時(shí)澆筑上升的速度為0.35 m。設(shè)計(jì)拉桿間距為1.5 m×1.0 m的高強(qiáng)螺栓,滿足安全穩(wěn)定要求。
4大型模板施工工藝
模板設(shè)計(jì)→廠家制作→模板驗(yàn)收→定位放樣→基面抄平→搭設(shè)腳手架→涂刷脫模劑→墩身模板安裝→模板調(diào)整、對(duì)拉螺栓緊固→閘門槽模板安裝→牛腿模板安裝、加固→墩頂非標(biāo)木模板立模及預(yù)埋件安裝→驗(yàn)收→澆筑混凝土→拆?!槌龑?duì)拉螺栓→進(jìn)入下一循環(huán)。
首先在閘墩兩側(cè)搭設(shè)滿堂腳手架,腳手架要離閘墩邊線一定的距離,確保模板吊裝時(shí)腳手架的安全。墩身下部綁扎好鋼筋后,檢查模板是否平整,對(duì)模板進(jìn)行調(diào)校,按組合順序編號(hào),檢查連接孔、定位孔位置是否準(zhǔn)確。模板安裝前沿閘墩放樣邊線鉆設(shè)定位銷,然后將模板用250 t×m塔機(jī)或60 t履帶吊吊裝就位;就位后立即利用承重架臨時(shí)固定,一側(cè)模板安裝完成后再安裝另一側(cè)。待兩側(cè)模板均臨時(shí)固定后,用定位銷定位并擰上模板間M20連接螺栓,然后進(jìn)行初步調(diào)整并固定。下層模板安裝完成后按序進(jìn)行上層模板安裝(見(jiàn)圖1)。
圖1閘墩綁扎鋼筋示意
全部模板安裝到位后,用線錘調(diào)校模板至垂直,并用兩側(cè)支架固定,逐個(gè)擰緊拉條螺栓。拉條螺栓是采用φ20鋼筋加工而成的工具式拉桿,外套φ32PVC管。模板上口用定位卡具固定。模板調(diào)校完成后,用經(jīng)緯儀進(jìn)行最終檢查,模板連接處應(yīng)重點(diǎn)檢查,對(duì)局部偏差進(jìn)行微調(diào),模板的垂直度偏差應(yīng)控制在±0.05%之內(nèi)。
混凝土澆筑時(shí)在墩模四周懸掛重型線錘,由專人監(jiān)測(cè)并及時(shí)調(diào)整模板垂直度,并在模板兩側(cè)各拉3條纜風(fēng)鋼絲繩,確保模板整體不發(fā)生偏移。
5需重點(diǎn)注意事項(xiàng)
造成模板局部垂直度偏差的原因:立?;娌凰剑瑫?huì)造成模板局部不垂直。大模板連成整體后局部垂直度出現(xiàn)偏差,因模板體系為臨空無(wú)著力點(diǎn),調(diào)整較困難。
措施:立?;姹仨毘?。
模板體系整體垂直度偏差控制采用在模板頂部?jī)蓚?cè)拉纜風(fēng)鋼絲繩,花籃螺栓調(diào)整。
混凝土澆筑速度過(guò)快可能造成模板對(duì)拉螺栓所受荷載過(guò)大崩斷炸模,因此混凝土澆筑施工中必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)的混凝土澆筑速度控制,以防止炸模。本工程設(shè)計(jì)混凝土澆筑速度為0.5 m/h,實(shí)際施工每個(gè)閘墩的澆筑時(shí)間在41~50 h之間,最大澆筑速度為0.34 m/h。
閘墩模板體系的固定主要是對(duì)拉螺栓,對(duì)拉螺栓質(zhì)量關(guān)系模板體系的穩(wěn)定。對(duì)拉螺栓定制加工到現(xiàn)場(chǎng)后要逐根檢查質(zhì)量是否存在缺陷,質(zhì)量符合要求的方可使用。
考慮對(duì)拉螺栓使用量較大,為節(jié)約成本,對(duì)拉螺栓安裝時(shí)采用加PVC套管,以避免對(duì)拉螺栓被混凝土包裹;拆模后,抽拔出對(duì)拉螺栓重復(fù)利用。重復(fù)使用的對(duì)拉螺栓在使用前要檢查是否有疲勞損傷等,以避免使用有缺陷的對(duì)拉螺栓可能造成的炸模。
拉條孔采用微膨砂漿封堵。
6應(yīng)用效果
這種施工工藝需要的木工用料較多,從原材料上看,似乎造價(jià)偏高;但節(jié)省了鋼筋工程的搭接長(zhǎng)度量,節(jié)省了鋼筋需要焊接的部位,節(jié)省了混凝土表面鑿毛、清倉(cāng)工序至少2~3次。同時(shí),也節(jié)省了模板拆除安裝的次數(shù),以及節(jié)省了施工腳手的搭接綁扎次數(shù)。經(jīng)計(jì)算,這些節(jié)省的工、料金額足以滿足購(gòu)買材料款,況且購(gòu)買的材料是屬固定資產(chǎn),可周轉(zhuǎn)使用,因此效益可觀。
閘墩采用大型全鋼模板、混凝土一次性連續(xù)澆筑完成,減少了施工縫的處理,混凝土整體性好;避免了分層立模、澆筑容易出現(xiàn)的錯(cuò)臺(tái)、色差等現(xiàn)象,閘墩的結(jié)構(gòu)輪廓分明、表面平順、光潔,外觀較好(見(jiàn)圖2)。
圖2模板拆除后的混凝土外觀質(zhì)量
大模板在大型模板就位、加固時(shí),腳手架每層高1.8 m,鋪設(shè)作業(yè)一層操作平臺(tái),確保模板安裝人員的安全。在閘墩頂部,工作平臺(tái)滿鋪?zhàn)叩腊?,僅留有下料的孔口,四周搭設(shè)1道高1.2 m的安全防護(hù)欄桿并掛安全網(wǎng),確保了高空施工作業(yè)安全和夜間照明,現(xiàn)場(chǎng)施工緊湊、整齊有序。而采用傳統(tǒng)立模施工煩瑣,隨著閘墩每層升高均需要重復(fù)以上安全防護(hù)工作,存在較多的安全隱患。
閘墩高度14 m,施工按照傳統(tǒng)模板施工工藝,通常采用分層施工需分5層,每層澆筑高度2~4 m,綁扎鋼筋、立模板、澆筑,平均需要7 d時(shí)間,1個(gè)閘墩澆筑完成最快需要35 d時(shí)間。采用大型全鋼模板后,從腳手架搭設(shè)、綁扎鋼筋、吊裝定位、澆筑,僅用21 d時(shí)間。大型全鋼模板整體施工方法與傳統(tǒng)模板分層施工方法比較,每個(gè)閘墩節(jié)約14 d時(shí)間,確保了2個(gè)年度的節(jié)點(diǎn)度汛目標(biāo)的順利完成。
在每倉(cāng)模板支護(hù)完成后,混凝土澆筑集中,混凝土的技術(shù)指標(biāo)要求能夠保持均勻、一致,勞動(dòng)力組織和原材料消耗集中,便于施工管理。
7結(jié)語(yǔ)
紅船豆樞紐工程泄洪閘工程閘墩采用一次澆筑成型施工工藝,既滿足了節(jié)點(diǎn)度汛工期要求,又滿足了外觀質(zhì)量要求,為后續(xù)施工創(chuàng)造了條件,證明是合理的。該施工工藝在工期緊、質(zhì)量要求高的類似工程中采用是有效的。
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責(zé)任編輯吳昊
作者簡(jiǎn)介:趙余紅(1962-),男,高級(jí)工程師,主要從事水利水電工程施工和技術(shù)管理工作。
收稿日期:2015-08-20