■劉衛(wèi)民 ■江西于都南方萬年青水泥有限公司,江西 于都 342306
我公司技改擴(kuò)建一條4800T/D新型干法生產(chǎn)線,在2014年6月初對各主機(jī)設(shè)備進(jìn)行空載試車。試車結(jié)束后,7月份投料試生產(chǎn),在投料三天后隨著投料量的增加,高溫風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速也在增加,高溫風(fēng)機(jī)振動(dòng)明顯,在高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速750r/min時(shí)用測振儀檢測主軸的徑向跳動(dòng)值為1.5mm,設(shè)備振動(dòng)大,水平振動(dòng)值高達(dá)9-10mm/s,造成設(shè)備混凝土基礎(chǔ)開裂,不能確保設(shè)備安全連續(xù)運(yùn)行,立即停窯檢查。高溫風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)如下:型式:雙吸雙支撐;型號(hào):高溫風(fēng)機(jī)XY6D-DW3100F(進(jìn)口順135°/出口順 45°);流量:860000m3/h,逆旋:45°;全壓范圍:7800Pa;工作溫度:320~350℃,最高溫度:Max450℃;氣體含塵濃度:≤80g/Nm3;轉(zhuǎn)速:980r/min。所配主電動(dòng)機(jī)為高壓變頻調(diào)速電機(jī):型號(hào):YPT800-6,功率:2800KW,電壓:1000V。輔助傳動(dòng)電機(jī):型號(hào):Y160L -4;功率:15KW,電壓:380V,所備測振裝置規(guī)格:ST-3和HZD-B。
停車后,拆卸高溫風(fēng)機(jī)的檢修門檢查了葉輪,沒有發(fā)現(xiàn)積垢;目測發(fā)現(xiàn)葉輪軸與進(jìn)風(fēng)導(dǎo)流板有明顯摩擦,經(jīng)處理開機(jī)后振動(dòng)值并沒有好轉(zhuǎn)。后到中控室調(diào)取投料試車所有的資料及值班記錄本,召開事故分析會(huì),分析原因如下:
(1)剛投料生產(chǎn)時(shí),由于頻繁出現(xiàn)電氣故障且中控工程師站軟件不夠完善,在調(diào)試階段的程序調(diào)試與現(xiàn)場人員溝通、配合不夠,造成剛投料生產(chǎn)后的兩天內(nèi)電氣故障時(shí)間長達(dá)10小時(shí)之多;
(2)現(xiàn)場巡檢工沒有配備測溫儀、測振儀,巡檢時(shí)不能實(shí)時(shí)了解掌握高溫風(fēng)機(jī)的振動(dòng)值,不清楚風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙氣溫度及葉輪、主軸的工作溫度,在高溫風(fēng)機(jī)主電機(jī)故障停機(jī)時(shí)沒有及時(shí)開啟輔助傳動(dòng)裝置;
(3)在調(diào)試生產(chǎn)中途因外部原因停電,備用發(fā)電機(jī)組不能及時(shí)啟用;
(4)因大部分中控窯操作員都沒有參加過新建生產(chǎn)線的調(diào)試工作,對工藝技術(shù)參數(shù)不夠了解,在出現(xiàn)異常情況時(shí)經(jīng)驗(yàn)不足、工藝操作水平不高、故障判斷處理能力差,加上DCS操作界面及工藝技術(shù)指導(dǎo)跟不上,多次造成窯尾預(yù)熱器C1筒出口煙氣溫度高達(dá)450℃以上,長期超出高溫風(fēng)機(jī)允許正常運(yùn)行的最高溫度。
(1)事故分析后,通過查詢高溫風(fēng)機(jī)空載試車記錄,主電機(jī)轉(zhuǎn)速反饋達(dá)到750r/min時(shí)振動(dòng)值在1.9mm/s左右,振動(dòng)屬正常范圍。通過技術(shù)咨詢及技術(shù)論證,做修復(fù)方案及費(fèi)用如下:①按常規(guī)處理方法,要把重達(dá)近40噸高溫風(fēng)機(jī)的葉輪和主軸拆開后運(yùn)送至原制造廠家修理,現(xiàn)場拆卸設(shè)備時(shí)間約為3天,送專業(yè)廠家修理時(shí)間約為10天(含運(yùn)輸時(shí)間),現(xiàn)場安裝設(shè)備時(shí)間約為3天,共16天。設(shè)備拆卸費(fèi)、安裝費(fèi)、修理費(fèi)約18萬元。拆卸后送廠家修理的方案修理難度大、時(shí)間長、費(fèi)用高。②考慮到拆卸后送廠家修理難度大、時(shí)間長、費(fèi)用高,經(jīng)技術(shù)論證,決定在現(xiàn)場修復(fù)。
(2)準(zhǔn)備好修復(fù)工器具,拆卸聯(lián)軸器并找到合適的鋼板做配重塊,先做靜平衡再校動(dòng)平衡:①先把葉輪外圓周線根據(jù)葉輪上葉片進(jìn)行分為 36 等分(10°),分別編寫 0°、10°、20°...360°;②做靜平衡:用手扳動(dòng)葉輪讓葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)起來,葉輪靜止下來后在與水平正下方做好記號(hào),反向轉(zhuǎn)動(dòng)后葉輪靜止下來發(fā)現(xiàn)是同一位置,在下方焊接一塊鋼板確認(rèn)位置的正確性;③校動(dòng)平衡:啟動(dòng)高溫風(fēng)機(jī),停機(jī)后發(fā)現(xiàn)葉輪靜止下來的位置沒有發(fā)生變化,在上方(對面)120°處點(diǎn)焊接一塊重400g厚20mm正方形鐵塊;開機(jī)測試后沒有反應(yīng)。隨后依次按表一內(nèi)的順序進(jìn)行配重,直到振動(dòng)值達(dá)到合理范圍內(nèi)結(jié)束。
表1 高溫風(fēng)機(jī)修復(fù)測量的振動(dòng)值
在線修復(fù)高溫風(fēng)機(jī)取得圓滿成功,給我們在大型風(fēng)機(jī)修復(fù)調(diào)整的技能上有很大的收獲,以后處理類似的大型設(shè)備故障有足夠的經(jīng)驗(yàn)與信心。在整個(gè)校平衡的過程中,發(fā)現(xiàn)高溫風(fēng)機(jī)的工作臨界轉(zhuǎn)速在750r/min時(shí)運(yùn)行是最為平穩(wěn)。
為預(yù)防高溫風(fēng)機(jī)主軸因高溫彎曲變形,必須做到以下幾點(diǎn):(1)制訂中控操作作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)范操作,嚴(yán)格工藝技術(shù)參數(shù)的控制范圍。即窯尾預(yù)熱器C1筒出口煙氣溫度及負(fù)壓調(diào)整正常,嚴(yán)格控制C1筒出口煙氣溫度小于430℃。(2)制定故障應(yīng)急預(yù)案,停電時(shí)發(fā)電機(jī)要確保及時(shí)投入使用;(3)停窯后應(yīng)及時(shí)打開C1筒檢修門進(jìn)行強(qiáng)行降溫,同時(shí)必須巡檢到位。(4)高溫風(fēng)機(jī)入口增加煙氣溫度檢測儀,便于中控操作。(5)確保輔助傳動(dòng)裝置在主傳動(dòng)不能開機(jī)時(shí)立即合并開機(jī),使高溫風(fēng)機(jī)在高溫時(shí)能旋轉(zhuǎn),保證葉輪及主軸受熱均勻。(6)如遇高溫風(fēng)機(jī)故障停車后,可適當(dāng)加大窯尾排風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,使得高溫風(fēng)機(jī)出口的負(fù)壓增大,確保高溫風(fēng)機(jī)的葉輪能自轉(zhuǎn)。
高溫風(fēng)機(jī)修復(fù)后,在一年多的生產(chǎn)運(yùn)行中經(jīng)歷過多次跳停,由于相應(yīng)制度及預(yù)防措施到位,高溫風(fēng)機(jī)一直運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)行參數(shù)良好。此次的修復(fù)共用4天時(shí)間,修復(fù)費(fèi)用不足3000元;為公司節(jié)省了一大筆維修費(fèi)用,同時(shí)提前恢復(fù)了生產(chǎn)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。