喬巖莉 李利霞 段世新 侯小沖
天車主梁焊縫開裂分析及修復
喬巖莉李利霞段世新侯小沖
【摘要】針對我公司一臺10t天車主梁與彎板焊縫發(fā)生開裂的現(xiàn)象,分析了主梁焊縫斷裂的原因,制定了裂紋修復方案,確保了天車的安全運行。
主梁是天車的主要構(gòu)件,天車經(jīng)過長期重載荷運行,大部分出現(xiàn)主梁焊縫開裂的現(xiàn)象,如果不及時采取措施,裂紋將繼續(xù)擴大,會造成主梁斷裂的惡性事故。因此,必須及時對開裂部位進行補焊修復處理。
我公司鉚焊廠備料車間數(shù)控跨編號為212-201的天車,其一側(cè)端梁車輪的彎板(對稱2個)出現(xiàn)裂紋,并延伸至端梁的腹板上,基本狀態(tài)如圖1所示。
天車在運行過程中,除承受主梁本身的自重外,還承受主、副小車、料重等各種重量,受力情況極為復雜,主、副小車吊放重物產(chǎn)生的上下交變應力,以及因天車軌道不平而產(chǎn)生的交變應力,均可導致主梁的焊縫結(jié)構(gòu)表面產(chǎn)生微裂紋,經(jīng)過多次交變應力作用,初始微裂紋會進一步擴大,形成肉眼可以看出的裂紋。
另外,主梁與彎板焊縫為立焊,部分焊肉不均,造成較大的焊接殘余應力,降低了焊縫疲勞強度,導致主梁焊縫開裂,這是主梁焊縫裂紋形成的主要原因之一。
(1)用千斤頂頂起天車彎板斷裂處一端,使大車車輪離開軌道面后將車輪卸掉,妥善保管卸掉后的螺栓、螺母、墊圈等。
(2)沿彎板與腹板處焊縫
將斷裂彎板(2件)整件割掉,彎板基本尺寸如圖2所示。切割時注意沿靠近腹板處焊縫熔合線邊緣(距離彎板上表面約5mm)進行氣割。每塊彎板上分布的2件(合計4件)調(diào)整墊板從彎板上拆掉,注意氣割時不得傷及墊板,以備用。
(3)重新按圖2尺寸制作彎板2件。
(4)將腹板處裂紋用拋光砂輪機清除掉并修磨坡口,著色檢查無線性顯示后進行補焊,焊后打磨補焊表面。
(5)鑒于彎板與腹板的內(nèi)部焊縫焊接不易操作,在腹板上與彎板焊接處割出單邊40°V形坡口,并備工藝背板1 (δ=5mm×18mm×64mm,2件)和背板2(見圖3),待與彎板進行焊接。
(6)彎板重新下料后與腹板進行焊接。兩彎板下料后用槽鋼連接,連接位置如圖4所示,注意保證兩彎板同一截面的平面度、平行度均≤1mm,保證彎板上兩孔距280mm。然后將工藝墊板1和墊板2焊于彎板上,彎板、背板1和背板2組成小部件A,如圖4所示。
(7)將小部件A裝焊到橫梁一端頭,裝配時注意保證彎板距一端頭58mm處φ45mm的孔心距端梁上表面的距離為550mm,同時腹板與圖4小部件A彎板應有5mm間隙,進行焊接,坡口焊滿后繼續(xù)焊5mm高角焊縫。焊接時采用CO2氣保焊,焊絲選用ER50—6,φ1.2mm,焊接參數(shù)如附表所示。
(8)待腹板與彎板焊接完成后,在腹板上補焊處根據(jù)實際補焊尺寸,焊上加強板以增加其強度,如圖5所示。
對天車主梁焊縫開裂部位進行修復,并焊接加強板進行剛性加固,能夠有效消除天車的事故隱患,確保天車安全運行。經(jīng)過幾個月的運行觀察,天車運行平穩(wěn),裂紋沒有任何異常。
圖1 裂紋基本狀態(tài)
圖2 彎板
圖3 背板2
圖4 小部件A
圖5 焊接加強板示意
焊接參數(shù)
20141103
作者簡介:喬巖莉等,中信重工機械股份有限公司焊接工藝研究所。