袁慧萍 , 孫建余
(安徽晉煤中能化工股份有限公司 , 安徽 臨泉 236400)
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合成氨裝置變換運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題及對(duì)策
袁慧萍 , 孫建余
(安徽晉煤中能化工股份有限公司 , 安徽 臨泉236400)
摘要:通過(guò)對(duì)工藝和設(shè)備的不斷優(yōu)化和改進(jìn),安徽晉煤中能化工股份有限公司航天爐粉煤氣化變換系統(tǒng)的運(yùn)行周期和穩(wěn)定性不斷提高,從工藝和設(shè)備改造兩方面對(duì)變換系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行解決。
關(guān)鍵詞:航天爐變換 ; 長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行 ; 工藝改造
0前言
安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱晉煤中能公司)二期200 kt/a合成氨裝置于2009年開(kāi)工建設(shè),2011年12月開(kāi)始系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)試車,2012年1月4日投料運(yùn)行至今。該裝置采用航天爐加壓粉煤氣化技術(shù)制氣、一氧化碳耐硫變換、低溫甲醇洗脫硫脫碳及液氮洗精制,氨合成系統(tǒng)。
1變換系統(tǒng)
根據(jù)甲醇和合成氨生產(chǎn)工藝中對(duì)變換深度要求的不同,晉煤中能公司二期合成氨裝置變換系統(tǒng)采用QDB系列催化劑高水汽比耐硫深度變換工藝,將含CO體積分?jǐn)?shù)高達(dá)64%(干基)的粗煤氣依次通過(guò)4臺(tái)變換爐進(jìn)行深度變換,通過(guò)調(diào)節(jié)催化劑裝填量和合理分配變換爐上、下段氣量來(lái)控制變換爐爐溫,使變換氣中CO體積分?jǐn)?shù)≤0.8%(干基),滿足了700 t/d合成氨裝置的工藝要求。流程中設(shè)有多臺(tái)換熱器和廢熱鍋爐對(duì)熱量進(jìn)行回收利用。
2存在問(wèn)題
①粗煤氣中夾帶的大量粉塵,進(jìn)入變換系統(tǒng)后,粉塵沉積于設(shè)備管道及變換爐中,變換崗位的系統(tǒng)阻力也逐月逐年地增加,2013年最高時(shí)達(dá)540 kPa,其中變換系統(tǒng)進(jìn)口處一臺(tái)氣液分離器S2001阻力最高時(shí)達(dá)到40 kPa。在一次停車檢修期間,檢查S2001絲網(wǎng)里面,發(fā)現(xiàn)絲網(wǎng)已經(jīng)嚴(yán)重堵塞,其排液閥更是在運(yùn)行中經(jīng)常性出現(xiàn)堵塞需要維修工清理,否則在遇到粗煤氣發(fā)生帶水現(xiàn)象時(shí),排液閥無(wú)法進(jìn)行排水,易發(fā)生變換爐帶水事故。
②氣化裝置灰水系統(tǒng)易結(jié)垢,調(diào)查原因其中之一是變換崗位分離器S2002、S2003分離的冷凝液中NH3-N含量高,電導(dǎo)率超過(guò)5 000 mS/cm,將分離出來(lái)的冷凝液再送到變換汽提塔,將溶解在冷凝液中的NH3和CO2解吸出來(lái)后送往氣化崗位除氧槽。由于氣化崗位除氧槽設(shè)置在渣水處理框架,離地面約30 m高,這條輸水管線送往氣化需要經(jīng)過(guò)管廊幾個(gè)拐角,有近200 m遠(yuǎn),輸送管線長(zhǎng),阻力大,變換汽提塔壓力需要控制在0.6 MPa才能將冷凝液送往氣化裝置除氧槽。由于汽提塔壓力控制高,溶解在冷凝液中的NH3和CO2在汽提塔中不易解吸出來(lái),或是解吸不完全,造成冷凝液堿度偏高,送往氣化除氧槽后引起了氣化裝置灰水系統(tǒng)結(jié)垢速率加快,影響了氣化裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
3整改措施
①為了穩(wěn)定生產(chǎn),保證變換系統(tǒng)安全運(yùn)行,針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題,調(diào)整了對(duì)工藝和設(shè)備的不斷優(yōu)化和改進(jìn),在2013年11月檢修期間采取了對(duì)阻力大的幾臺(tái)設(shè)備包括脫毒槽R2005、1#噴水凈化器S2005、2#噴水凈化器S2006、3#變換爐R2003進(jìn)行技改:將1#變換爐前脫毒槽R2005內(nèi)吸附劑QXB-1進(jìn)行更換,由原先的16 m3更換減少為12 m3,阻力由70kPa降為20 kPa。更換噴水凈化器S2005、S2006內(nèi)瓷球,改裝填Φ25不銹鋼鮑爾環(huán)填料,阻力由40 kPa降到10 kPa以下。
由于噴水凈化器內(nèi)瓷球粉化,粉末帶進(jìn)3#變換爐R2003、R2003阻力上升到120 kPa。為此,在停車期間扒出3#變換爐催化劑,過(guò)篩除塵重裝,清理積灰,對(duì)催化劑支撐由原來(lái)的支撐梁改用格柵篦子板支撐,擴(kuò)大集氣盒孔眼由6 mm擴(kuò)大到8 mm等,阻力由停車前的150 kPa降為20 kPa;針對(duì)變換系統(tǒng)進(jìn)口的氣液分離器S2001易積灰,絲網(wǎng)堵塞,阻力大的問(wèn)題,則另外配置一股高壓水(管道DN25 mm,水溫240 ℃,流量1.0 m3/h)對(duì)S2001進(jìn)行噴淋,這路水一方面起到了清洗粗煤氣灰塵的作用,另一方面對(duì)粗煤氣也起到增濕升溫的作用,提高了入變換爐氣體的汽氣比,節(jié)約了變換外加蒸汽量,運(yùn)行至今,效果良好,S2001的阻力一直穩(wěn)定在10 kPa左右。2013年變換系統(tǒng)改造前后阻力見(jiàn)表1。
表1 2013年改造前后變換系統(tǒng)阻力 kPa
進(jìn)入2015年后,因?yàn)樽儞Q催化劑使用壽命進(jìn)入后期,變換爐阻力有所增長(zhǎng),系統(tǒng)阻力一直穩(wěn)定在320 kPa左右。
在原有設(shè)備基礎(chǔ)上,2014年6月變換系統(tǒng)新增1臺(tái)汽提塔和1臺(tái)冷凝液增壓泵(在汽提塔底部)。將冷凝液中的NH3和CO2在低壓(100 kPa)下解吸完全,冷凝液水質(zhì)合格后,通過(guò)增壓泵將冷凝液送往氣化裝置除氧槽。為了確保增壓泵穩(wěn)定運(yùn)行,將汽提塔內(nèi)溫度控制在100 ℃以下,管徑由原來(lái)的50 mm擴(kuò)大至80 mm, 避免其產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。改造前后變換冷凝液和氣化崗位灰水水質(zhì)見(jiàn)表2。
表2 改造前后變換冷凝液和氣化灰水水質(zhì)
4改造后效益
變換系統(tǒng)經(jīng)改造后,降低了變換阻力,低溫甲醇洗系統(tǒng)的進(jìn)口壓力由原來(lái)2.6 MPa提高至2.8 MPa以上,提高了甲醇的吸收能力,吸收甲醇循環(huán)量由230 m3/h降至220 m3/h,由于吸收甲醇循環(huán)量的降低,減少了低溫甲醇洗系統(tǒng)冷量的損失,降低了低溫甲醇洗崗位噸氨甲醇消耗,同時(shí)降低了低溫甲醇洗系統(tǒng)各泵的動(dòng)力消耗。
由于變換阻力的降低,液氮洗系統(tǒng)出口合成氣壓力由2.4 MPa提高至2.55 MPa,降低了合成汽輪機(jī)的蒸汽消耗,蒸汽消耗由原來(lái)31 000 kg/h降至29 000 kg/h,經(jīng)濟(jì)效益明顯。按全年320 d有效生產(chǎn)時(shí)間、4.9 MPa蒸汽成本按150元/t計(jì),全年可節(jié)約資金230.4萬(wàn)元。2013年技改開(kāi)車滿負(fù)荷生產(chǎn)后,變換系統(tǒng)阻力<240 kPa,達(dá)到了改造預(yù)期目的。技改后運(yùn)行至今,僅在2015年7月對(duì)脫毒槽吸附劑重新進(jìn)行更換,變換催化劑使用壽命進(jìn)入后期,變換爐阻力增長(zhǎng)慢,系統(tǒng)阻力一直都穩(wěn)定在320 kPa左右,為合成氨裝置系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。
作者簡(jiǎn)介:袁慧萍(1977-),女,助理工程師,從事生產(chǎn)設(shè)備管理工作,電話:15055833899。
收稿日期:2015-10-31
中圖分類號(hào):TQ050.7
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1003-3467(2015)12-0048-02