沈芳,邵傳淦
利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)P·Ⅱ52.5低堿水泥
Production of P·Ⅱ52.5 Low Alkali Cement with Industrial Waste Residue
沈芳,邵傳淦
天業(yè)水泥是新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的最后一環(huán),現(xiàn)擁有7條水泥生產(chǎn)線、1條濕法電石渣生產(chǎn)線和6條新型干法電石渣及廢渣制水泥生產(chǎn)線,主要原料電石渣、粉煤灰、爐渣、硫酸渣、石灰粉末、檸檬酸渣、銅渣、電石爐收塵灰、煤矸石等工業(yè)廢渣均來源于天業(yè)集團(tuán)內(nèi)部各產(chǎn)業(yè)。公司始終堅持循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展理念,遵循“減量化、資源化、再利用”的原則,廢棄物利用率高達(dá)82.5%,生產(chǎn)的各品種等級的普通水泥、復(fù)合水泥均達(dá)到國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品要求,并取得產(chǎn)品認(rèn)證,成功試制并生產(chǎn)出了硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥。
天業(yè)水泥共擁有7條生產(chǎn)線,其中青松天業(yè)擁有一條年產(chǎn)35萬噸熟料的生產(chǎn)線,其使用的原料主要為電石渣、風(fēng)積沙、硫酸渣、銅渣、爐渣、粉煤灰、硅石、石灰粉末等。
(1)以降低熟料中的R2O含量為標(biāo)準(zhǔn)選擇原料
從表1數(shù)據(jù)可以看出,雖然現(xiàn)有原材料成分雖然可以滿足開發(fā)硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥要求,但必須將熟料中的R2O含量控制在0.60%以下。鈣質(zhì)、鐵質(zhì)原料均能滿足要求,而硅鋁質(zhì)原料堿含量較高,無法達(dá)到<1.0%的要求,搭配堿含量低的硅質(zhì)校正原料,可降低熟料中堿含量,經(jīng)優(yōu)選后用硅石代替風(fēng)積沙。
配料方案確定:電石渣、風(fēng)積沙、硫酸渣、銅渣、爐渣、粉煤灰、硅石。
方案一:根據(jù)正交試驗(yàn)法配料,計算熟料的堿含量為0.60%,符合不超過0.60%的要求。
從表2數(shù)據(jù)可以看出,由于風(fēng)積沙及粉煤灰的堿含量較高,為了降低熟料中的堿含量,此方案降低了風(fēng)積沙及粉煤灰用量,配料方案中采取低KH值、低SM值、中AM值。實(shí)際生產(chǎn)中熟料28d強(qiáng)度較低,同時,熟料在煅燒過程中雖然KH值較低易燒,但由于SM值較低,熔劑礦物相對較多,窯中大塊熟料相對較多,易結(jié)圈,雖然加大用煤量,但熟料還是存在燒不透的現(xiàn)象,熟料fCaO偏高。
表1 青松天業(yè)現(xiàn)有原料化學(xué)成分,%
方案二:根據(jù)正交試驗(yàn)法配料,計算熟料的堿含量為0.53%,符合不超過0.60%的要求。
從表3數(shù)據(jù)可以看出,此方案熟料28d強(qiáng)度較低,同時,熟料在煅燒過程中產(chǎn)生黏散料,升重低,熟料結(jié)粒不密實(shí),結(jié)構(gòu)疏松易碎,產(chǎn)生較多的細(xì)熟料粉進(jìn)入篦冷機(jī),由二次風(fēng)吹起并帶入窯前產(chǎn)生起砂現(xiàn)象,且燒結(jié)范圍窄。
方案三:根據(jù)正交試驗(yàn)法配料,計算熟料的堿含量為0.51%,符合不超過0.60%的要求。
從表4數(shù)據(jù)可以看出,此方案熟料28d強(qiáng)度較高,同時,熟料在煅燒過程中,隨著AM值提高,適當(dāng)調(diào)整SM值,穩(wěn)定KH值,C3A在7.00%左右時,產(chǎn)生黏散料現(xiàn)象減少,且熟料結(jié)粒相對較密實(shí),升重均在1 200~1 350g/L之間,基本無飛砂現(xiàn)象產(chǎn)生。
對比三個方案可知,方案三更符合要求,熟料強(qiáng)度也可以達(dá)到要求。
(2)調(diào)整水泥配料,選擇合適的混合材和緩凝劑(表5)
根據(jù)幾種物料的堿含量,我們決定選擇鋼渣、脫硫石膏分別作混合材和緩凝劑,使水泥中的堿含量穩(wěn)定在0.51%±0.05%,28d抗壓強(qiáng)度在58.0MPa以上。
通過以上分析可知:用現(xiàn)有原料,通過修改配料方案及調(diào)整生產(chǎn)工藝參數(shù),可以生產(chǎn)出硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥。
表2 方案一
表4 方案三
表6為生產(chǎn)低堿熟料前配料表。
經(jīng)過對低堿熟料近一個月的試生產(chǎn),最終生產(chǎn)出了合格的低堿硅酸鹽水泥熟料,抽樣檢測結(jié)果見表7。
高堿熟料在煅燒時,液相的粘度會降低,雖然粘度降低有利于A礦的生成,但是液相提前出現(xiàn),物料發(fā)黏形成大塊等會給熟料煅燒帶來巨大的影響。熟料煅燒過程中結(jié)皮、結(jié)塊、堵塞煙室(煙室平均每星期要捅一次),窯內(nèi)結(jié)蛋結(jié)圈及長厚窯皮,黃心料、欠燒料、飛砂嚴(yán)重,熟料fCaO高等問題經(jīng)常出現(xiàn),熟料高堿也相應(yīng)制約了熟料抗壓強(qiáng)度。
表5 水泥原料表
表6 生產(chǎn)低堿熟料前配料表
表7 熟料主要檢測分析結(jié)果
表8 送檢樣結(jié)果
從表7可以看出,首先,低堿熟料在配生料時,適當(dāng)提高了AM值,在煅燒時根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了SM值,穩(wěn)定了KH值,有利于熟料結(jié)粒而降低高堿對液相粘度的影響,使熟料易燒,從而減少飛砂料。其次,適當(dāng)調(diào)整系統(tǒng)用風(fēng),提高二次、三次風(fēng)溫,使煤粉的燃燒更加充分,燒成帶熱力更加集中。在煅燒過程中采用薄料快燒,篦冷機(jī)方面采用厚料層操作,以提高二次、三次風(fēng)溫。二次、三次風(fēng)溫的提高,除了有利于煅燒、降低煤耗,同時還能穩(wěn)定投料量,提高窯的轉(zhuǎn)速,做到薄料快燒。熟料升重90%以上在1 200~1 300g/L,fCaO含量85%能控制在0.8%~1.5%之間,也解決了堿高對熟料28d抗壓強(qiáng)度和與外加劑適應(yīng)性的影響,同時煅燒過程中,結(jié)皮、結(jié)塊、堵塞、黃心料、欠燒料、飛砂嚴(yán)重、熟料fCaO高等現(xiàn)象減少,提高了熟料質(zhì)量。
進(jìn)行硅酸鹽P·Ⅱ52.5低堿水泥的試生產(chǎn)后,取樣送自治區(qū)質(zhì)檢站進(jìn)行了檢驗(yàn),結(jié)果見表8。
從表8數(shù)據(jù)可以看出,水泥送樣結(jié)果各項(xiàng)指標(biāo)均符合國標(biāo)要求。
(1)廢渣制高等級水泥與石灰石磨制水泥的不同
與傳統(tǒng)的石灰石磨制水泥在配料方案上略有不同,廢渣制高等級水泥,熟料三率值要求中KH值、高SM值、中AM值,除在煅燒的熱工制度上略有調(diào)整外,窯的轉(zhuǎn)速要快,達(dá)到“薄料快燒”,其他沒有明顯變化。
(2)廢渣制水泥對水泥性能的影響
從以上試驗(yàn)結(jié)果可以看出,最終生產(chǎn)出的水泥各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到并優(yōu)于國標(biāo)要求,廢渣對水泥各項(xiàng)性能無客觀影響。
(1)將風(fēng)積沙更換為硅石,使熟料易燒,降低了煤耗,增加了熟料臺時產(chǎn)量,熟料的28d強(qiáng)度值平均在60MPa以上,水泥混合材的摻加量平均提高了5.0%。
(2)廢渣利用率由82.5%提高到92.0%。
(3)水泥、熟料完全符合國標(biāo)要求,使廢渣的利用有了新的起點(diǎn),提高了市場競爭力,創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟(jì)效益。
(4)只要合理有效利用廢渣,完全可以生產(chǎn)出高等級特種水泥。■
TQ172.44
A
1001-6171(2015)06-0024-03
新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司,新疆石河子832000;
2015-03-16;編輯:趙蓮