大慶油田采油三廠大慶油田采油五廠
三元含油污水站處理工藝及運(yùn)行狀況
李政軍1邢磊1鄭晗旭21大慶油田采油三廠2大慶油田采油五廠
北Ⅲ—6三元含油污水站主要負(fù)擔(dān)北Ⅲ—6轉(zhuǎn)油放水站原水的處理任務(wù)。在沉降處理工藝中,當(dāng)采出水中未見表活劑時(shí)采用兩級(jí)連續(xù)流沉降的處理工藝;當(dāng)采出水中表活劑返出濃度較高時(shí)采用序批沉降的處理工藝。無論是連續(xù)流還是序批式,在沉降階段,除油效果明顯,但懸浮物去除率較低。在過濾階段,懸浮物去除率較高,最終濾后水質(zhì)能夠達(dá)到指標(biāo)要求。建議在滿足水質(zhì)要求的前提下,進(jìn)一步優(yōu)化三元污水處理工藝,節(jié)省建設(shè)投資。
三元含油污水站;污水處理;連續(xù)流;序批式過濾;反沖洗
隨著油田開發(fā)的深入,開采難度逐漸加大,三元復(fù)合驅(qū)油技術(shù)成為目前和今后一段時(shí)期內(nèi)主導(dǎo)開發(fā)技術(shù),但是該技術(shù)在提高油田采收率的同時(shí),也給采出水處理帶來了新難題。由于三元復(fù)合驅(qū)利用了堿、表活劑及聚合物,導(dǎo)致采出液中化學(xué)成分更趨復(fù)雜。這些化學(xué)藥劑的存在導(dǎo)致采出水黏度加大,油水乳化嚴(yán)重,分離困難,特別是懸浮物指標(biāo)很難穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。因此研究適合于三元采出水處理的技術(shù),摸索出一套適合于三元復(fù)合驅(qū)采油污水處理的工藝流程成為目前油田面臨的緊迫問題。
大慶油田北三東西塊三元試驗(yàn)區(qū)為進(jìn)行三元開發(fā)礦場性試驗(yàn),建設(shè)北Ⅲ—6三元含油污水處理站1座,于2012年12月投產(chǎn),主要擔(dān)負(fù)北Ⅲ—6轉(zhuǎn)油放水站來原水的處理任務(wù),并為第五油礦北三聯(lián)注水站和第一油礦北八注水站供水。該站設(shè)計(jì)能力為7 000m3/d,目前處理量平均為3 500m3/d。該站采用的處理工藝流程為曝氣沉降罐→氣浮沉降罐→一級(jí)石英砂磁鐵礦雙層濾料過濾罐→二級(jí)海綠石磁鐵礦雙層濾料過濾罐的四段處理工藝。
1.1沉降分離部分
由于三元復(fù)合驅(qū)采出水不同開發(fā)階段三元驅(qū)油劑的返出情況不同(開發(fā)初期和后期三元含量低,中期三元含量高),因此采取如下措施:當(dāng)采出水中未見表活劑的情況下,采用兩級(jí)連續(xù)流沉降的處理工藝;當(dāng)采出水中表活劑返出濃度較低時(shí),采用序批式沉降的處理工藝。當(dāng)采出水中表活劑返出濃度高時(shí),在序批式沉降的處理工藝前端,采取在摻水時(shí)投加水質(zhì)穩(wěn)定劑的措施。
(1)連續(xù)流處理流程。連續(xù)流處理工藝流程見圖1。北Ⅲ—6三元轉(zhuǎn)油放水站來水,首先進(jìn)入曝氣沉降罐,使污水與空氣充分接觸,達(dá)到去除浮油和部分粒徑較大的分散油的目的;出水進(jìn)入氣浮沉降罐,在微氣泡的協(xié)同作用下,進(jìn)一步去除乳化油及細(xì)小懸浮物;出水進(jìn)入濾前緩沖罐;凈化后的污水進(jìn)行外輸,送往北三注、北八注。
(2)序批式處理流程。序批式處理工藝流程見圖2。將原有的2座曝氣沉降罐和2座氣浮沉降罐改為4座序批式沉降罐。轉(zhuǎn)油放水站來水分別進(jìn)入序批式沉降罐,經(jīng)曝氣、靜止沉降處理后,進(jìn)入一次過濾罐和二次過濾罐進(jìn)行過濾處理,最終使出水水質(zhì)達(dá)到注水水質(zhì)指標(biāo);凈化后的污水進(jìn)入外輸水罐,由外輸泵加壓后,送往北三注、北八注。每座序批式沉降罐的運(yùn)行一個(gè)周期包括三個(gè)階段,即進(jìn)水階段、靜沉曝氣階段、排水階段。序批式沉降曝氣工藝最主要的階段為靜沉曝氣階段,在此階段不進(jìn)水、不出水,只進(jìn)行靜沉和曝氣,強(qiáng)化去除效率。
圖1 連續(xù)流處理工藝流程
圖2 序批式處理工藝流程
1.2過濾部分
北Ⅲ—6站所采用的處理工藝優(yōu)化了過濾系統(tǒng),具有以下幾個(gè)特點(diǎn):一是降低過濾濾速、降低處理負(fù)荷、提高過濾效果。二是采用氣水聯(lián)合反沖洗再生。氣水聯(lián)合反沖洗方式可以有效提高濾料再生效果,保證了濾料的納污截留能力,確保了過濾系統(tǒng)的高效運(yùn)行,而且降低了自耗水量,與單純水洗相比,節(jié)省水量約40%以上。三是增加反沖洗高溫?zé)嵯垂に?。在反沖洗工藝原有氣水聯(lián)合反沖洗方式的基礎(chǔ)上增加高溫?zé)嵯垂に嚕酶邷責(zé)崴コ秊V料中的油污,進(jìn)一步提高濾料反洗再生能力。四是采用攪拌式集油過濾罐。攪拌器在反沖洗時(shí)打破板結(jié)層,使濾料上的油污及懸浮物與濾料剝離,令濾料流化,提高濾料反洗效果。在過濾器頂端安裝集油器,以收集過濾器頂端的浮油。
1.3反沖洗部分
北Ⅲ—6站反沖洗方式為氣水聯(lián)合反沖洗,不僅保證了過濾系統(tǒng)的高效運(yùn)行,而且降低了自耗水量,與單純水洗相比,節(jié)約水量40%以上,同時(shí)減少了反沖洗排水的回收水量,降低了整個(gè)污水站的實(shí)際處理量規(guī)模。反沖洗水回收流程增加了靜沉功能:反沖洗泵從外輸及反沖洗水罐吸水,對(duì)一次、二次過濾罐進(jìn)行反沖洗,反沖洗水前5min進(jìn)入反沖洗緩沖罐進(jìn)行靜沉8 h,罐內(nèi)上清液用提升泵提升至污水站總來水管線進(jìn)行處理;下部沉積液利用提升泵輸送至污泥池,定期清淤。反沖洗水4min后進(jìn)入回收水池,經(jīng)回收水泵升壓后,進(jìn)入沉降罐進(jìn)口,重新進(jìn)行處理。
1.4污油回收部分
曝氣沉降罐、氣浮沉降罐、濾前緩沖罐、外輸及反沖洗水罐的污油回收至收油罐,再由污油泵加壓后,送至北Ⅲ—6三元轉(zhuǎn)油放水站的游離水脫除器進(jìn)口進(jìn)行處理。
北Ⅲ—6站自投產(chǎn)以來至2014年7月采用的是連續(xù)流運(yùn)行方式,2014年7月之后,改為序批式運(yùn)行方式。分別對(duì)北Ⅲ—6三元含油污水站的來水、過濾前、外輸三個(gè)取樣點(diǎn)進(jìn)行取樣化驗(yàn),分析污水中的含油量、懸浮物含量指標(biāo)。分析結(jié)果表明,北Ⅲ—6站在實(shí)施連續(xù)流處理工藝時(shí),處理后的水質(zhì)可以達(dá)到要求;在實(shí)施序批式處理工藝時(shí),在來水水質(zhì)不佳情況下,處理效果依然滿足水質(zhì)要求。因此,序批式處理工藝處理效果略好于連續(xù)流處理工藝,外輸水平均含油量為4.6mg/L,平均懸浮物含量為4.8mg/L。
無論是連續(xù)流還是序批式,在沉降階段,除油效果明顯,但懸浮物去除率較低。在過濾階段,懸浮物去除率較高,最終濾后水質(zhì)能夠達(dá)到指標(biāo)要求。
(1)北Ⅲ—6三元含油污水站生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),序批式沉降工藝及連續(xù)流沉降工藝均能滿足外輸水質(zhì)指標(biāo)要求。
(2)三元污水處理工藝采用的兩級(jí)沉降、兩級(jí)過濾的工藝流程,沉降工藝均具有曝氣、氣浮功能,投資較高。建議在滿足水質(zhì)要求的前提下,進(jìn)一步優(yōu)化三元污水處理工藝,節(jié)省建設(shè)投資。
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.1.022