張賽梅
(云南大唐國(guó)際紅河發(fā)電有限責(zé)任公司,云南 開遠(yuǎn) 661600)
汽輪發(fā)電機(jī)型號(hào)為QFSN-300-2,額定容量為353MVA,額定功率為300 MW,功率因數(shù)為0.85,額定電壓為20 000 V,額定電流為10 190 A,額定轉(zhuǎn)數(shù)為3 000 r/min。是哈爾濱電機(jī)有限責(zé)任公司制造的靜止勵(lì)磁系統(tǒng)汽輪發(fā)電機(jī),采用水-氫-氫冷卻方式。發(fā)電機(jī)投運(yùn)后一年多,運(yùn)行中檢查發(fā)現(xiàn)在中部有異常聲音,通過對(duì)異音來源及聲音進(jìn)行監(jiān)測(cè),綜合分析判斷后,結(jié)合發(fā)電機(jī)大修對(duì)內(nèi)部進(jìn)行檢查,查出異音產(chǎn)生的原因,并進(jìn)行消除,避免了發(fā)電機(jī)損壞事故的發(fā)生。
異常聲音時(shí),機(jī)組帶250 MW 左右負(fù)荷,對(duì)發(fā)電機(jī)異音情況進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)本體中部位置一圈發(fā)出啪啪的響聲。檢查發(fā)電機(jī)兩端沒有響聲,檢查發(fā)電機(jī)本體振動(dòng)未超標(biāo),檢查SIS 畫面各運(yùn)行參數(shù)沒有明顯異常,機(jī)組負(fù)荷從250 MW 到300 MW 時(shí)異音都存在,且異音比較清晰,但發(fā)電機(jī)溫度、振動(dòng)等各參數(shù)無異常,用CEL-620C 的噪聲頻譜測(cè)試儀測(cè)試分析結(jié)果最大值為90.33dB,在相同負(fù)荷情況下,比另一臺(tái)機(jī)組噪聲幅值大約為2 dB。檢查后,發(fā)現(xiàn)以下情況:
1)發(fā)電機(jī)定子鐵芯松動(dòng)。
2)發(fā)電機(jī)內(nèi)部積油較多。
3)發(fā)電機(jī)定子槽楔松動(dòng)。
1)發(fā)電機(jī)鐵芯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)存在問題,在發(fā)電機(jī)汽勵(lì)側(cè)及中部未加裝梆扎護(hù)環(huán)固定。
2)發(fā)電機(jī)制造存在質(zhì)量問題,鐵芯在疊壓過程中工藝存在問題,至使定子鐵芯疊壓不緊,機(jī)組運(yùn)行中由于電動(dòng)力的作用引起振動(dòng),從而使定子鐵芯運(yùn)行中各部件松動(dòng)。
3)發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)油。
1)對(duì)發(fā)電機(jī)定子鐵芯進(jìn)行拉伸,位螺栓進(jìn)行拉伸,試裝拉伸器、調(diào)整墊圈厚度,加工拉伸器墊圈,正式鐵芯拉伸,將所有定位螺栓把緊,裝拉伸器,調(diào)整拉伸器的壓力,按廠標(biāo)準(zhǔn)升壓至990 bar (1 (bar)=100 000 (Pa))、保壓狀態(tài)把緊定位螺母,按上述方法拉緊所有定位螺栓(按對(duì)稱方式進(jìn)行),最后用φ3 滌綸玻璃絲繩浸53841YQ 雙組份室溫固化膠將所有定位螺桿鎖緊,將定子鐵芯緊固。
2)對(duì)發(fā)電機(jī)定子槽楔整體進(jìn)行打槽楔工作,先按定子鐵芯的總長(zhǎng)度,找出鐵芯的中心線,確定好其具體位置。在固定槽楔之前,將線圈和預(yù)選好的墊條及波紋板用對(duì)頭槽楔壓緊墊條和波紋板長(zhǎng)度的1/2。當(dāng)打入波紋板的1/2 時(shí),拆除對(duì)頭槽楔,并壓緊以防止波紋板隨打槽楔的方向滑動(dòng)。檢查波紋板的平直度(槽楔的松緊度),把硬度測(cè)量?jī)x分別放在槽楔1/3 等分處測(cè)量其硬度,儀表顯示值低于660Leeb 的,必須撤掉墊條及波紋板重打。顯示值在660-700Leeb 的,一個(gè)槽內(nèi)允許有兩段而且不能連續(xù)。顯示值在700Leeb 及以上的,即為合格。打入鐵芯中心處槽楔經(jīng)檢查合格后,即可從鐵芯兩端同時(shí)打槽楔。在打端部槽楔進(jìn)入到20-30mm 深時(shí),如波紋板有皺曲的情況,須將槽楔退出,減少墊條厚度約0.4mm 后將槽楔打入。當(dāng)槽楔打完后,必須檢查端部槽楔與線圈間的墊條是否松動(dòng),如果松動(dòng)則必須退出槽楔重新墊緊。當(dāng)整槽的槽楔全部打完后,再次用深度尺測(cè)量所有的檢查槽楔。
3)對(duì)油浸風(fēng)區(qū)隔板更換,對(duì)風(fēng)區(qū)隔板(膠條)進(jìn)行檢查、清理定子背部風(fēng)區(qū),再拆除部分需要更換背部風(fēng)區(qū)隔板,對(duì)變形、起泡的進(jìn)行更換,共計(jì)更換30 個(gè)風(fēng)區(qū)隔板。
4)鐵芯中部加裝一個(gè)梆扎護(hù)環(huán)
檢修對(duì)結(jié)束發(fā)電機(jī)運(yùn)行聲音正常,為均勻的電磁聲,內(nèi)部再無明顯的異音存在。滿負(fù)荷測(cè)量噪音為87.2db,與修前比較下降了3-4db,本體中部振動(dòng)實(shí)測(cè)為4um,修前為5-6um.下降了1-2um.,檢測(cè)發(fā)電機(jī)SIS 畫面各部溫度參數(shù),發(fā)電機(jī)定子繞組及出水溫度差沒有超8℃報(bào)警,鐵芯總計(jì)安裝18 個(gè)溫度測(cè)點(diǎn),各測(cè)點(diǎn)溫度顯示正常,且各溫度差較修前下降5℃。至此,發(fā)電機(jī)異音消缺。