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新型高精度磨床控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2015-02-04 09:27:06肖劍
電子技術(shù)與軟件工程 2014年22期
關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng)觸摸屏

肖劍

根據(jù)內(nèi)圓磨床的機(jī)械結(jié)構(gòu)及高等級(jí)軸承內(nèi)徑的磨削要求,本文提出了新型高精度磨床控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案??刂葡到y(tǒng)采用可編程控制器(PLC)+定位模塊+手輪控制模塊+伺服系統(tǒng)+觸摸屏的控制方案,以實(shí)現(xiàn)編程輸入、人機(jī)交互、自動(dòng)化加工的控制方式,擴(kuò)大加工能力,減少故障,提高效率,利用該方案控制的磨床實(shí)現(xiàn)了與數(shù)控系統(tǒng)相同的控制效果。

【關(guān)鍵詞】高精度磨床 PLC 定位模塊 觸摸屏 控制系統(tǒng)

隨著制造業(yè)的快速發(fā)展,用戶對(duì)機(jī)床性能及加工工藝的要求不斷提高。高精度磨床正向數(shù)控化,柔性化,智能化的方向發(fā)展。而數(shù)控系統(tǒng)性能優(yōu)劣、功能強(qiáng)弱則直接影響到數(shù)控機(jī)床的加工精度,高檔型數(shù)控設(shè)備以其優(yōu)越的性能得到了廣泛地應(yīng)用,但成本投入高。近年來(lái),運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)得到了的高速發(fā)展,運(yùn)動(dòng)參數(shù)如運(yùn)動(dòng)速度、位移距離都可以使用脈沖進(jìn)行控制,而PLC輸入、讀出、修改程序非常方便,因此,PLC在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域得到了迅速推廣和快速發(fā)展。當(dāng)控制系統(tǒng)不太復(fù)雜,功能要求也不太繁多,用PLC進(jìn)行運(yùn)動(dòng)控制可以代替成本較高的數(shù)控系統(tǒng)。本文通過(guò)研究開(kāi)發(fā)新型高精度磨床控制系統(tǒng),提出了中小孔內(nèi)圓磨床的設(shè)計(jì)思路與方法。

1 磨床控制動(dòng)作

磨床的控制動(dòng)作由主運(yùn)動(dòng)和輔助運(yùn)動(dòng)兩種方式組成。磨削時(shí)主運(yùn)動(dòng)包括磨頭高速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)、工件旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),輔助運(yùn)動(dòng)包括工件軸徑向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、磨頭軸向往復(fù)運(yùn)動(dòng)、金剛筆修整運(yùn)動(dòng)等。磨頭旋轉(zhuǎn)方向判定條件:當(dāng)人站在磨床操作面板的右邊,向工件方向看,磨頭旋轉(zhuǎn)是順時(shí)針還是逆時(shí)針;磨頭旋轉(zhuǎn)正方向判斷原則:磨削火花向下;工件旋轉(zhuǎn)方向則應(yīng)該與磨頭旋轉(zhuǎn)方向相反。由于磨頭寬度比待磨削表面長(zhǎng)度窄,因此為了能夠磨削全長(zhǎng),磨頭在磨削過(guò)程中需要往復(fù)運(yùn)行。圖1為機(jī)床主運(yùn)動(dòng)示意圖。

2 總體方案

從機(jī)床控制功能分析,機(jī)床的大部分控制為具有聯(lián)鎖功能的開(kāi)關(guān)量控制,只有磨頭軸向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)控制和工件徑向進(jìn)給運(yùn)動(dòng)控制為脈沖控制,因此采用PLC輸入輸出模塊、定位模塊及相配套的伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動(dòng)器,實(shí)現(xiàn)半閉環(huán)伺服控制系統(tǒng)。考慮磨頭修整量會(huì)因磨頭的新舊程度及磨削狀況而隨時(shí)調(diào)整,操作人員需很方便地選擇機(jī)床的工作方式并能實(shí)時(shí)修改磨削參數(shù),且能顯示各種工作信息,因此采用觸摸屏作為人機(jī)交流界面??紤]機(jī)械傳動(dòng)中的間隙問(wèn)題,采用伺服電機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器直接與滾珠絲杠副連接,使旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)直接轉(zhuǎn)換為工作臺(tái)直線運(yùn)動(dòng)。

根據(jù)以上功能要求,確定采用三菱Q系列PLC及伺服運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)控制磨床運(yùn)動(dòng)的設(shè)計(jì)方案,如圖2所示。

3 伺服系統(tǒng)的選型

伺服電機(jī)在確定了電機(jī)系列和額定轉(zhuǎn)速后,一般根據(jù)以下三個(gè)要素確定伺服電機(jī)具體型號(hào):

(1)根據(jù)機(jī)床進(jìn)給軸設(shè)計(jì)的最快進(jìn)給速度,經(jīng)過(guò)計(jì)算確定交流伺服電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速。

(2)選擇合理的負(fù)載慣量比。若負(fù)載慣量比過(guò)小,電機(jī)過(guò)載能力差、啟動(dòng)力矩小,且伺服參數(shù)因?yàn)榭刂茽顟B(tài)不穩(wěn)定,調(diào)整起來(lái)很困難。

(3)連續(xù)特性(工作狀態(tài)載荷扭矩)。為避免伺服電機(jī)頻繁啟動(dòng)、制動(dòng)造成過(guò)熱現(xiàn)象,必須檢測(cè)計(jì)算到它在一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)電機(jī)轉(zhuǎn)矩的平均值,該值要小于電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩。

在選擇的過(guò)程中,依次計(jì)算三要素來(lái)確定電機(jī)型號(hào),如三要素中任意一個(gè)要素不滿足條件,則采取更換電機(jī)型號(hào)或提高電機(jī)容量等措施。

3.1 伺服電機(jī)的負(fù)載慣量的計(jì)算

伺服電機(jī)主要根據(jù)編碼器分辨率高低、電機(jī)慣量的大小和電機(jī)額定轉(zhuǎn)速快慢來(lái)進(jìn)行區(qū)分,負(fù)載慣量分為旋轉(zhuǎn)負(fù)載和直線移動(dòng)負(fù)載,伺服電機(jī)應(yīng)具有合適的負(fù)載慣量倍率。

4 控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)

控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)是配合系統(tǒng)的硬件設(shè)置,來(lái)滿足機(jī)床的各種控制要求。并利用PLC編程軟件編制程序的靈活多變性,來(lái)提高機(jī)床的控制功能。

用戶根據(jù)加工工藝要求,通過(guò)操作觸摸屏進(jìn)入主菜單界面,選擇某種工作方式。主程序在執(zhí)行過(guò)程中,則會(huì)調(diào)用相應(yīng)的順序功能圖程序塊,該控制系統(tǒng)包括五個(gè)順序功能圖程序塊,分別為:手動(dòng)磨架循環(huán)程序塊、手動(dòng)進(jìn)給程序塊、砂輪連續(xù)修整程序塊、自動(dòng)運(yùn)行程序塊、緊急復(fù)位程序塊,如圖4-1所示。

5 結(jié)論與展望

本課題對(duì)如何使用PLC控制內(nèi)圓磨床伺服運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行了研究,通過(guò)方案選取、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、參數(shù)整定、系統(tǒng)調(diào)試及磨削試驗(yàn),解決了以下關(guān)鍵技術(shù):

(1)研究分析了高精密磨床工作特點(diǎn)及磨削工藝要求;

(2)選定了PLC、定位模塊、觸摸屏、伺服系統(tǒng)等部件的型號(hào),完成硬件電氣部分的設(shè)計(jì);

(3)掌握了Q系列PLC、D/A模塊、定位模塊的參數(shù)設(shè)置和編程方法;

(4)掌握了三菱MR-J3-200B型伺服驅(qū)動(dòng)器的信號(hào)特征、參數(shù)設(shè)置及連接方法;

(5)合理規(guī)劃了PLC內(nèi)部變量,充分利用基于PLC開(kāi)發(fā)的控制系統(tǒng)擁有的參數(shù)開(kāi)放化,部件模塊化等優(yōu)點(diǎn),完成了系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)及優(yōu)化;

(6)熟悉了高精度磨床的動(dòng)作過(guò)程,優(yōu)化加工工藝,提高了加工精度;

(7)解決了電氣系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的整合問(wèn)題;

(8)設(shè)計(jì)并調(diào)試了系統(tǒng)控制程序。

通過(guò)解決關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了以下目標(biāo):

(1)完成了高精度磨床預(yù)定的動(dòng)作要求,實(shí)現(xiàn)了機(jī)床X、Y軸的半閉環(huán)控制;

(2)完成了觸摸屏畫(huà)面,實(shí)現(xiàn)了互動(dòng)友好的人機(jī)對(duì)話功能;

(3)脈沖當(dāng)量達(dá)到 0.1um/脈沖,重復(fù)定位精度滿足了設(shè)計(jì)要求。

參考文獻(xiàn)

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作者單位

江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 江蘇省揚(yáng)州市 225003endprint

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