黃海銘+劉雋+陳龍
摘 要 本文在對核電站電氣廠房冷卻水系統(tǒng)及冷水機組工作原理進行分析的基礎上,總結(jié)出核電站冷水機組在運行過程中容易發(fā)生的故障,并對這些故障進行分析和診斷,根據(jù)維修中總結(jié)出的經(jīng)驗,對冷水機組的維修后狀態(tài)進行調(diào)整,從而降低故障的發(fā)生及減少其在生產(chǎn)過程中所造成的損失。
關鍵詞 核電站;冷水機組;故障診斷與維修
中圖分類號:TM623 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)22-0077-02
核電站利用核反應堆發(fā)熱的形式,代替了火電站原有的鍋爐加熱發(fā)電的形式,在很大程度上促進了發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)展,核電站除了核反應堆以外,還需要許多重要的設備與之相配合使用,包括主泵,穩(wěn)壓器,蒸汽發(fā)生器,安全殼,汽輪發(fā)電機和各種冷卻系統(tǒng)等,其中核電站冷水機組在為核電站的提供冷源方面,起到了至關重要的作用。
1 核電站冷水機組的工作原理
電氣廠房冷凍水系統(tǒng)是一個封閉式的冷凍水回路。其功能是將電氣廠房的各通風系統(tǒng)冷卻盤管回收的熱量,通過冷水機組傳遞給設備冷卻水系統(tǒng)。電氣廠房冷凍水系統(tǒng)是為主控制室空調(diào)系統(tǒng)、電氣廠房主通風系統(tǒng)、電纜層通風系統(tǒng)這三個系統(tǒng)的冷卻盤管提供8℃的冷凍水。這個系統(tǒng)的學習重點在于弄清楚制冷的基本原理,也就是以下制冷的四個過程:
低溫、低壓的冷媒氣體在壓縮機中壓縮成高溫、高壓氣體;
高溫、高壓氣體在冷凝器中傳熱給冷卻水冷凝成高溫、高壓的液體;
高溫、高壓的液體經(jīng)過電磁膨脹閥成低溫、低壓的液體;
低溫、低壓的液體在蒸發(fā)器中吸熱蒸發(fā)成低溫、低壓的氣體。
如此四個過程依次循環(huán),周而復始,其中的難點在于系統(tǒng)中介質(zhì)的流動和形態(tài)的變化,要弄明白冷媒的流程和潤滑油的流程。冷媒的流程是從壓縮機開始,依次經(jīng)過油分離器、冷凝器、電池膨脹閥、蒸發(fā)器,最后回到壓縮機中。潤滑油從壓縮機開始,依次經(jīng)過油分離器、油過濾器,再回到壓縮機中。
2 核電站冷水機組故障分析
以下列舉幾起核電站冷水機組發(fā)生故障的過程,并對其處理結(jié)果和發(fā)生原因進行分析。
1)事故經(jīng)過及原因分析。冷水機組第一起事故的源頭在蒸發(fā)器的進口水室,由于該處有殘留的異物碎片,對發(fā)熱器的部分傳熱管造成了堵塞,使該部分傳熱管冷水結(jié)冰,導致傳熱管被冰脹裂,水流入制冷劑系統(tǒng)中,導致壓縮機濕壓縮,造成對葉輪的破壞。還有兩起事故是因為制冷機組里的制冷劑輸入過多,導致葉輪受到破壞,壓縮機軸承也受到了嚴重的破損。
在對該事故的原因進行了深入分析的同時,發(fā)現(xiàn)在第一起事故中,無論在軸承還是壓縮機的供油回路中,都存在少量的異物,制冷機組在系統(tǒng)壓力低的情況下,由于保護開關失效也沒有起到應有的保護作用,并且發(fā)現(xiàn)制冷機組的制冷劑部分系統(tǒng)由于長期得不到清洗,內(nèi)部較臟,并且銹蝕現(xiàn)象十分嚴重。
2)事故的處理。對于以上幾起事故的發(fā)生,對于事故處理方面所應采取的措施進行了如下總結(jié):利用穩(wěn)定性強、耐磨的物理材料,對原軸承座進行基礎面的清理和噴涂,使其軸承之間完整貼合,防止軸承之間不同心現(xiàn)象的發(fā)生;使用液態(tài)的制冷劑,對其系統(tǒng)進行沖洗,并在其中安裝過濾器,以避免系統(tǒng)內(nèi)異物的殘留;按照嚴格的標準對制冷機組的各個系統(tǒng)進行潤滑性能檢測,如有異常,及時進行處理;并且檢測系統(tǒng)中各項開關是否處于故障狀態(tài),如遇故障,及時將其排除;對于系統(tǒng)中的制冷劑也要及時更新,防止舊的制冷劑影響系統(tǒng)性能[1]。
3 核電站制冷機組的狀態(tài)調(diào)整
在對制冷機組進行各項故障排除后,需要對制冷機組的各項性能參數(shù)進行重新整合和設置,具體調(diào)整進程包括以下四各方面的內(nèi)容。
1)冷水機組熱力膨脹閥的調(diào)整。將具有測量壓力和壓力差作用的壓力表,安裝在蒸發(fā)器和浮球閥中間的管線上,以此觀察壓力差的變化,并運用膨脹壓力閥,對制冷機組的冷凝壓力進行相應的調(diào)整,保持蒸發(fā)器中的制冷劑液位與第一排管子相持平,并根據(jù)液位的高低,適度調(diào)整膨脹閥。
2)壓縮機氣封壓力的調(diào)整。通過調(diào)整壓縮機上部的內(nèi)六角閥,將壓縮機內(nèi)的氣封壓力調(diào)整到相應水平,通常情況下,氣封壓力相較蒸發(fā)壓力高出0.41~0.16MPa。
3)冷水機組的葉輪平衡壓力的調(diào)整。在壓縮機葉輪的工作過程中,會受到制冷劑來自軸向的強大壓力,因此需要對葉輪進行相應的調(diào)節(jié),以適應該軸向壓力,使葉輪的前后壓力達到平衡,在壓縮機的側(cè)面就有對這個壓力進行調(diào)節(jié)的測量點,壓縮機的有機液體閥門可以實現(xiàn)這一調(diào)節(jié)過程,通常情況下,使葉輪達到平衡的壓力相較蒸發(fā)壓力高出0.02~0.04MPa。
4)壓縮機潤滑油流量的調(diào)整。首先需要根據(jù)有關圖表,和壓縮機各個潤滑點前的節(jié)流前后的壓差,查出相應壓縮機中潤滑油的流量,通過制冷機潤滑油泵出口處的旁通閥開關的調(diào)節(jié),來實現(xiàn)對制冷機中潤滑油的流量的調(diào)整[2]。
4 核電站冷水機組存在的問題與改進措施
1)冷卻水流量不能根據(jù)冷凝壓力的改變而調(diào)整。由于制冷機組設計師在對制冷機組研發(fā)和設置過程中,沒有加入對其冷卻水流量測量電動閥的設置,因此冷卻水的流量,不能根據(jù)冷凝壓力進行自主調(diào)整,需要進行人為的手動調(diào)整,當冬天來臨,冷卻水源的水溫降低,制冷機組中的冷凝壓力也相應降低,因此導致制冷機組中的蒸發(fā)壓力也有所下降,這樣會使制冷機組形成低壓的自我保護模式,導致制冷機組停止運行?;谶@種現(xiàn)狀,需要采取手動調(diào)節(jié)的方式,在水溫較低時,將制冷機組內(nèi)部的冷凝壓力設置在0.8MPa左右,這樣能雖然能起到一定的調(diào)節(jié)作用,但不能從根本上解決問題,所以在生產(chǎn)制冷機組的過程中,加入水流量自動控制系統(tǒng),對于核電站的核島冷水系統(tǒng)制冷機組將是一項意義深遠的工程[3]。
2)制冷劑節(jié)流膨脹閥的開度控制系統(tǒng)不可靠。由于核島冷水系統(tǒng)制冷機組的節(jié)流模式仍停留在膨脹閥的機械式使用上,該調(diào)節(jié)方式具有很大的不穩(wěn)定性,同時又受到制冷系統(tǒng)內(nèi)部格選各項壓力的影響,其在調(diào)節(jié)的過程中,存在很大的缺陷,還經(jīng)常因為其調(diào)解的不靈敏性,導致制冷劑的液面不斷波動。為了解決此問題,建議把膨脹閥換成電機控制,并且添加一個液位的傳感器,這樣既可以避免膨脹閥缺陷的發(fā)生,更可以保障調(diào)節(jié)過程的可靠性。
3)制冷劑系統(tǒng)的環(huán)保問題。眾所周知,氟利昂對于大氣臭氧層有很大的破壞作用,因此制冷機組中制冷劑的更新?lián)Q代也是刻不容緩,在面臨制冷機組更新?lián)Q代的核電站,可以采取更換整組制冷機組的方式,制冷機組設備尚保持完好性能的核電站,可以采取更換制冷劑(R134a)和壓縮機葉輪,增速齒輪,密封材料以及制冷機組的潤滑油的方式,以此來減少制冷機組對環(huán)境造成的不良影響。
4)機組與管道的減振與降噪。在冷水機組中的相應部位,設置橡膠材料的減震裝置,并且將金屬軟管設置到蒸發(fā)器和冷凝器的進出口處,降低其在振動過程中產(chǎn)生的噪音,并且制止噪聲通過管道的媒介傳遞出去[4]。
5 結(jié)論
隨著核電站技術在全國大規(guī)模的實施,相關部門在核電站的建設和運行過程中,也積累了相應的經(jīng)驗和心得,然而安全問題仍然不容忽視,加強核電站安全工作的開展,降低故障的發(fā)生,仍然是核電站工作的重中之重,只有加強對系統(tǒng)各項性能的檢測,對故障進行及時排除和維修,才能使冷水機組在核電站中安全穩(wěn)定的運行下去,極大程度地避免和緩解事故的
發(fā)生。
參考文獻
[1]崔巍.核電冷水機組設備監(jiān)造的質(zhì)量控制[J].機械工業(yè)標準化與質(zhì)量,2011,02(36):34-37.
[2]劉廣州,李燕坡.YS型冷水機組常見故障分析與處理[J].深冷技術,2011,04(56):11-13.
[3]王志勝,劉曉忠.核島電氣廠房空調(diào)冷凍水系統(tǒng)及其冷水機組設計準則的引用及分析[J].核動力工程,2011(S2):23-26-30.
[4]黃澄,朱雪明,肖澤.設備在線振動監(jiān)測與故障分析診斷技術在大型水泵機組中的應用[J].給水排水,2010,05(47):53-57.endprint