齊小攀
(華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453635)
正壓直吹式制粉系統(tǒng)泄漏原因分析及治理措施
齊小攀
(華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司,河南 新鄉(xiāng) 453635)
對(duì)某電廠2臺(tái)660MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組正壓直吹式制粉系統(tǒng)泄漏原因進(jìn)行了分析,提出不同漏點(diǎn)的治理方案,有效消除了制粉系統(tǒng)的泄漏缺陷。
正壓直吹式制粉系統(tǒng);泄漏;磨煤機(jī);落煤管;出粉管;密封
某電廠一期工程裝設(shè)2臺(tái)660MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組,制粉系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng)。每臺(tái)鍋爐配備6臺(tái)沈陽重型機(jī)械廠生產(chǎn)的BBD3584型雙進(jìn)雙出鋼球磨,每臺(tái)磨煤機(jī)配備2臺(tái)上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究所生產(chǎn)的CS2024HP型電子稱重式給煤機(jī)。#1,#2機(jī)組分別于2007年4月和8月投產(chǎn)發(fā)電。
隨著制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間的增長,制粉系統(tǒng)各設(shè)備漏點(diǎn)逐漸增加,嚴(yán)重影響了設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益;同時(shí),漏粉和漏灰還會(huì)污染環(huán)境,不利于現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn),對(duì)員工身體健康有害。頻繁停運(yùn)制粉系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行消缺,不僅增加了檢修人員的工作量,而且停磨、倒磨時(shí)還會(huì)影響鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)斐蓹C(jī)組非計(jì)劃停運(yùn),成為影響制粉系統(tǒng)甚至是機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行的重要隱患。
為了解決制粉系統(tǒng)的泄漏問題,必須對(duì)制粉系統(tǒng)的漏點(diǎn)按設(shè)備部位詳細(xì)查找并對(duì)泄漏的原因進(jìn)行分析,才能制訂出切實(shí)有效的治理方案。2臺(tái)鍋爐生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)泄漏的原因可分為以下幾類。
(1)磨煤機(jī)襯板螺栓孔漏粉。造成此類漏粉的原因是襯板螺栓在運(yùn)行中松動(dòng)或襯板使用過程中磨損嚴(yán)重導(dǎo)致螺栓緊力不足,煤粉從松動(dòng)的螺栓孔處漏出。
(2)落煤管磨損嚴(yán)重造成漏煤漏粉。落煤管管壁長期受原煤沖刷會(huì)磨損減薄,在運(yùn)行中出現(xiàn)漏煤漏粉現(xiàn)象;落煤管混料箱正對(duì)旁路風(fēng)管的部位長期受一次風(fēng)沖刷導(dǎo)致管壁減薄,在運(yùn)行中出現(xiàn)漏煤漏粉現(xiàn)象。
(3)出粉管吹損嚴(yán)重造成漏粉。磨煤機(jī)出口粉管天圓地方和彎頭部位受煤粉直接沖刷嚴(yán)重,易出現(xiàn)漏粉,分離器出口煤粉分配器出口短管由于管徑突然變小,一次風(fēng)速較高,加劇該段管道的磨損。
(4)磨煤機(jī)絞龍軸部位密封不嚴(yán)造成漏粉。原絞龍軸處采用密封盒內(nèi)通入密封風(fēng)以及絞龍軸加銅密封片的方式進(jìn)行密封,在實(shí)際使用中,密封風(fēng)可以保證絕大部分的煤粉不泄漏,但是在磨煤機(jī)啟動(dòng)過程中密封盒內(nèi)沒有形成有效的密封風(fēng),此時(shí)漏粉比較嚴(yán)重;同時(shí),正常運(yùn)行中密封風(fēng)也不能保證絞龍軸處絕對(duì)嚴(yán)密。由于磨煤機(jī)絞龍軸磨損、偏心,造成絞龍軸的銅密封磨損,動(dòng)、靜密封不嚴(yán),在運(yùn)行中出現(xiàn)漏粉、漏熱風(fēng)現(xiàn)象。
(5)制粉系統(tǒng)各風(fēng)門擋板門軸部位漏風(fēng)漏灰。盤根吹損導(dǎo)致制粉系統(tǒng)各風(fēng)門擋板門軸部位漏風(fēng),長期泄漏又加劇門軸的吹損,導(dǎo)致門軸處越漏越大。
(6)管道膨脹節(jié)部位泄漏。落煤管、出粉管、熱一次風(fēng)管道的部分膨脹節(jié)由于設(shè)計(jì)不合理出現(xiàn)漏粉:一是膨脹節(jié)為插入式伸縮節(jié),密封效果差;二是膨脹節(jié)膨脹量不夠,熱態(tài)時(shí)拉裂。除此之外,膨脹節(jié)導(dǎo)流筒磨損嚴(yán)重時(shí),會(huì)吹損不銹鋼波紋節(jié),從而造成漏粉。
(1)磨煤機(jī)襯板螺栓孔漏粉治理方案。選擇合適的襯板材質(zhì),提高耐磨性,一般選擇Cr的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為17%左右的襯板,延長襯板的使用壽命;選用帶有止退型設(shè)計(jì)的螺帽和密封墊片,新安裝的襯板使用后還需進(jìn)行熱態(tài)緊固,保證螺栓緊力;加強(qiáng)設(shè)備的巡檢,發(fā)現(xiàn)筒體有漏粉現(xiàn)象時(shí),及時(shí)停磨對(duì)襯板螺栓逐一進(jìn)行檢查并緊固。
(2)落煤管部位漏點(diǎn)治理方案。對(duì)磨損嚴(yán)重的部位進(jìn)行防磨改造,防磨改造的材料有鑄石和合金,根據(jù)使用的效果看,采用高鉻合金能夠取得良好的效果,采用鑄石落煤管在短期內(nèi)沒有問題,但長期使用會(huì)發(fā)生開裂破碎,給漏點(diǎn)處理帶來更大麻煩。采用合金材質(zhì)時(shí),直管道一般使用Cr的質(zhì)量分?jǐn)?shù)不低于20%的高鉻耐磨合金鋼,混料箱部位采用厚度為10mm(外管厚6mm+內(nèi)壁耐磨層厚4mm)的雙金屬耐磨管道,可大大提高耐磨性能。
(3)出粉管部位漏點(diǎn)治理方案。出粉管部位主要是風(fēng)粉混合物沖刷造成的吹損,使用耐磨合金可有效提高耐磨性能,但是貼陶瓷后的耐磨效果更好,而且陶瓷具有可任意切割的優(yōu)點(diǎn),適用于煤粉分配器、粉管彎頭等不規(guī)則部位的防磨。防磨陶瓷的材質(zhì)為氧化鋁,陶瓷采用先粘貼再釬焊的工藝,保證耐溫不低于300℃。在實(shí)際使用過程中,只要防磨陶瓷不脫落,粉管的使用壽命可以提高至6~8年。原出粉管彎頭出口為伸縮節(jié),該伸縮節(jié)磨損嚴(yán)重,解決方案為將該伸縮節(jié)上移2m。
(4)絞龍軸部位的漏點(diǎn)處理方案。對(duì)絞龍軸進(jìn)行中心找正,保證絞龍軸中心偏差不大于1mm;在絞龍軸上加裝多臺(tái)階的動(dòng)密封,在密封盒處安裝與之配合的靜密封,動(dòng)、靜密封靠彈簧壓緊,在運(yùn)行中保證密封嚴(yán)密。
(5)制粉系統(tǒng)風(fēng)門擋板部位漏點(diǎn)解決方案。對(duì)門軸完好、僅盤根損壞的風(fēng)門,可以更換成陶瓷纖維等密封性能好又不易損壞的盤根;門軸已經(jīng)局部吹損的風(fēng)門,需先對(duì)門軸進(jìn)行修復(fù),修復(fù)后再添加密封或?qū)﹂T軸部位進(jìn)行改造。
(6)制粉系統(tǒng)膨脹節(jié)部位漏點(diǎn)處理方案。對(duì)給煤機(jī)上部和混料箱上部落煤管原設(shè)計(jì)的插入式膨脹節(jié)進(jìn)行換型改造,改為金屬波紋節(jié),提高密封效果。對(duì)出粉管因膨脹量不夠?qū)е吕训牟课?,將膨脹?jié)更換為不銹鋼金屬波紋節(jié)并增加波紋節(jié)數(shù)量,提高熱膨脹的吸收量。對(duì)落煤管和部分出粉管導(dǎo)流筒磨損嚴(yán)重的膨脹節(jié),將內(nèi)部導(dǎo)流筒的材料更換為耐磨合金,提高耐磨效果。
該電廠于2013年#1機(jī)組大修和2014年#2機(jī)組擴(kuò)大性小修期間,對(duì)制粉系統(tǒng)漏點(diǎn)進(jìn)行了綜合治理:對(duì)落煤管和出粉管進(jìn)行防磨改造,對(duì)絞龍軸密封和風(fēng)門門軸密封進(jìn)行換型改造,對(duì)部分膨脹節(jié)進(jìn)行更換,對(duì)襯板進(jìn)行更換并緊固螺栓,消除了制粉系統(tǒng)的漏點(diǎn)。
制粉系統(tǒng)漏點(diǎn)改造后,制粉系統(tǒng)沒有發(fā)生較大的漏粉漏煤缺陷,檢修人員的工作量明顯減少,現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)水平大大提高,工作環(huán)境也得到很大改善。
在火力發(fā)電廠中,消除正壓直吹式制粉系統(tǒng)的漏點(diǎn)是一項(xiàng)需持續(xù)不斷進(jìn)行的工作,這項(xiàng)工作的開展效果直接影響現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)水平和員工的工作環(huán)境,對(duì)設(shè)備健康水平和能耗指標(biāo)也有很大的影響。針對(duì)漏點(diǎn)部位進(jìn)行原因分析,采取針對(duì)性的改造方案是解決正壓直吹式制粉系統(tǒng)泄漏的有效措施。
(本文責(zé)編:劉芳)
TK 223.25
:B
:1674-1951(2015)05-0042-02
齊小攀(1986—),男,河南新密人,助理工程師,從事電廠鍋爐設(shè)備管理方面的工作(E-mail:qixiaopan111@126. com
2014-12-02;
2015-03-30
)。