張學(xué)海,賈兆鵬
(1.華能銅川照金電廠,陜西 銅川 727100;2.西安熱工研究院有限公司,西安 710032)
華能銅川照金電廠一期建設(shè)2×600MW燃煤發(fā)電機(jī)組,鍋爐已增設(shè)選擇性催化還原(SCR)脫硝裝置。尾部原配備2臺(tái)臥式四電場(chǎng)電除塵器。機(jī)組原配置上海鼓風(fēng)機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的2臺(tái)動(dòng)調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)以及1臺(tái)動(dòng)調(diào)軸流增壓風(fēng)機(jī),已進(jìn)行“引增合一”改造。煙氣脫硫工程采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,設(shè)計(jì)脫硫效率為96%,采用回轉(zhuǎn)式氣氣再熱器加熱,保證煙囪入口煙氣溫度≥80℃,漏風(fēng)率<1%。濕法脫硫、粉塵排放等環(huán)保排放滿足GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
隨著國(guó)家環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格,面對(duì)日益嚴(yán)峻的治污降霾壓力,華能銅川照金電廠2×600MW燃煤發(fā)電機(jī)組主動(dòng)承擔(dān)起央企責(zé)任,率先采用先進(jìn)的煙氣超低排放技術(shù),實(shí)現(xiàn)污染物排放指標(biāo)達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。煙氣污染物排放擬按NOx質(zhì)量濃度低于50mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)、SO2質(zhì)量濃度不大于 35mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)、粉塵質(zhì)量濃度不大于5mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制,原有除塵、脫硝、脫硫、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)不能滿足要求,需要進(jìn)行改造[1]。
低低溫省煤器布置在空氣預(yù)熱器后、除塵器前的水平煙道上,每臺(tái)機(jī)組共計(jì)4臺(tái),煙氣溫度由117℃下降到90℃,降低電除塵器入口煙氣溫度,進(jìn)而降低粉塵比電阻,發(fā)揮低低溫除塵作用,可使除塵效率大大提高。凝結(jié)水從#7低壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱低加)入口和出口處引出2路水,混合后達(dá)到70℃,作為煙氣余熱回收裝置的入口水(經(jīng)過(guò)加熱后水溫由70℃提高到105℃),然后進(jìn)入#6低加入口凝結(jié)水管。加熱低壓給水可以減少抽汽,增加汽輪機(jī)做功,從而降低煤耗。
經(jīng)過(guò)低低溫省煤器處理后的煙氣進(jìn)入脫硫裝置,脫硫后的凈煙氣溫度過(guò)低,煙氣的抬升高度降低,不僅不利于污染物的擴(kuò)散,還容易出現(xiàn)“濕煙鹵”現(xiàn)象;更嚴(yán)重的是,煙氣經(jīng)過(guò)脫硫后,雖然SO2含量大大減少,但煙氣濕度增加、溫度降低,煙氣中的酸性成分更易冷凝在尾部裝置上,,蝕性超過(guò)了原煙氣,對(duì)電廠的尾部設(shè)備造成了嚴(yán)重腐蝕。尾部裝置處于已處理煙氣的低溫區(qū),含濕量已達(dá)飽和狀態(tài),是較為嚴(yán)重的低溫化學(xué)腐蝕區(qū),因此,采用低低溫省煤器的技術(shù)方案,必須對(duì)煙囪采取防腐措施。
機(jī)組煙氣系統(tǒng)取消煙氣換熱器(GGH)后,排放煙氣工況較原來(lái)發(fā)生較大變化:排放的煙氣由80℃左右的半干煙氣,變?yōu)?0℃左右的飽和濕煙氣(煙氣溫度低于酸露點(diǎn),酸露點(diǎn)約為65℃),因此會(huì)在煙囪中析出大量冷凝稀酸液(pH值為1~3),具有很強(qiáng)的腐蝕性及滲透性?,F(xiàn)有煙囪磚內(nèi)襯無(wú)法滿足取消GGH后的煙氣排放要求,需對(duì)其進(jìn)行防腐、防滲改造。
因煙囪改造時(shí)間較長(zhǎng),為保證煙囪改造時(shí)機(jī)組能正常運(yùn)行,每臺(tái)機(jī)組需設(shè)置1座臨時(shí)煙囪。臨時(shí)煙囪設(shè)置獨(dú)立的混凝土基礎(chǔ),直徑為7.4m,高60 m,30m以下采用16mm厚的Q235B材質(zhì),30m以上選擇12mm厚的Q235B材質(zhì),采用玻璃鱗片進(jìn)行防腐。每根臨時(shí)煙囪質(zhì)量為200 t左右,采用倒裝法進(jìn)行安裝。
管束式GGH(MGGH)由2部分組成:煙氣冷卻器布置在空氣預(yù)熱器后、除塵器前的水平煙道上,煙氣的溫度由117℃下降到90℃;GGH布置在脫硫系統(tǒng)和煙囪之間的水平煙道上,利用煙氣冷卻器加熱后的水去加熱脫硫后的凈煙氣,煙氣溫度由47℃上升到72℃。
經(jīng)過(guò)脫硫裝置后的凈煙氣經(jīng)GGH加熱后,冷凝酸液量很少;同時(shí),由于煙囪表面有灰層阻擋,冷凝酸液量不足以沖破灰層的保護(hù),故不會(huì)對(duì)煙囪產(chǎn)生太大影響。
華能銅川照金電廠2臺(tái)鍋爐GGH后的排煙溫度基本為70~80℃,偶爾有低于70℃和高于80℃的情況,煙囪到目前為止均可安全運(yùn)行。煙氣超低排放改造后,SO2排放質(zhì)量濃度小于35mg/m3,NOx排放質(zhì)量濃度小于50mg/m3,粉塵排放質(zhì)量濃度小于5 mg/m3。經(jīng)計(jì)算,煙囪入口煙溫為 72℃時(shí),SO2,NOx和粉塵的最大落地質(zhì)量濃度分別為9.43,13.47,1.34μg/m3,遠(yuǎn)小于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 20,40,80μg/m3[2]。
因此,該工程加裝MGGH后,煙囪入口煙氣溫度為72℃以上時(shí),既可保證煙囪長(zhǎng)周期安全運(yùn)行,又可以保證污染物落地質(zhì)量濃度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
經(jīng)核算,2臺(tái)機(jī)組進(jìn)行MGGH+干煙囪改造的工程總投資比低低溫省煤器+濕煙囪改造的工程總投資少1708萬(wàn)元左右。
3.2.1 低低溫省煤器經(jīng)濟(jì)性分析
3.2.1.1 節(jié)煤量分析
排煙溫度按90℃計(jì)算,汽輪機(jī)熱平衡按額定工況(THA)計(jì)算。低低溫省煤器進(jìn)口水為#7低加入口與出口水混合至70℃的取水,出口回水點(diǎn)位于#6低加入口,經(jīng)計(jì)算,汽輪機(jī)熱耗率降低0.66%,節(jié)省發(fā)電煤耗1.683 g/(kW·h)。與原工況相比,在保持發(fā)電功率與抽汽量不變的情況下,凝汽器真空度變化導(dǎo)致發(fā)電煤耗增加0.478 g/(kW·h)左右。因此,加設(shè)低低溫省煤器后,可節(jié)省煤耗 Δbs=1.205 g/(kW·h)。機(jī)組功率P按600MW、運(yùn)行時(shí)間t按7200 h、機(jī)組負(fù)荷率η按75%計(jì),則全年節(jié)標(biāo)準(zhǔn)煤量 ΔB=ΔbsPtη×10-3=3904.2 t,直接經(jīng)濟(jì)效益(標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格按575元/t計(jì))為224.5萬(wàn)元。
3.2.1.2 節(jié)水量分析
排煙溫度從117℃降至90℃,脫硫塔出口飽和煙氣溫度從50℃左右降至48℃左右,節(jié)省水量26.47 t/h左右,年節(jié)水效益為19.06萬(wàn)元(運(yùn)行時(shí)間為7200 h、負(fù)荷率為75%、工業(yè)用水價(jià)格為1元/t)。
3.2.1.3 運(yùn)行費(fèi)用分析
運(yùn)行費(fèi)用考慮3個(gè)方面:增加低低溫省煤器后引風(fēng)機(jī)耗電量的增加,增加熱媒水增壓泵后水泵耗電量的增加,脫硫系統(tǒng)節(jié)水后水泵耗電量的減少。
(1)受熱面本體煙氣側(cè)阻力為358.6Pa,煙氣溫度從117℃降到90℃可以抵消57.78Pa的阻力,因此增設(shè)低溫省煤器后,阻力增加300.82 Pa,引風(fēng)機(jī)功率增加86.69 kW。系統(tǒng)水側(cè)阻力為0.236MPa,由于低溫省煤器系統(tǒng)并聯(lián)于原回?zé)嵯到y(tǒng),基本不增加凝結(jié)水泵的功率。因此,增設(shè)低低溫省煤器系統(tǒng)后,功率增加86.69 kW,年增加電費(fèi)20.6萬(wàn)元。
(2)以熱媒水增壓泵揚(yáng)程為30m、效率為0.85、流量為600 t/h計(jì),熱媒水增壓泵增加功率57.71 kW,年增加費(fèi)用13.71萬(wàn)元。
(3)脫硫系統(tǒng)年節(jié)水量為26.47萬(wàn)t,這些水原本需要水泵經(jīng)過(guò)噴淋器噴入煙道內(nèi),以水泵揚(yáng)程為30m、效率為0.85計(jì),可節(jié)約電費(fèi)0.95萬(wàn)元。
因此,增設(shè)低低溫省煤器后,年總收益為210.2萬(wàn)元。
3.2.2 MGGH經(jīng)濟(jì)性分析
3.2.2.1 蒸汽加熱器增加煤耗
滿負(fù)荷情況下,煙氣經(jīng)過(guò)除塵器前的煙氣冷卻器后溫度從117℃降到90℃,循環(huán)水溫度從70℃升到101℃;煙氣經(jīng)過(guò)濕式電除塵器后,溫度降到47℃,再經(jīng)GGH加熱后溫度升到72℃。低負(fù)荷時(shí)需要投入蒸汽加熱器,將煙氣加熱到72℃以上再進(jìn)入煙囪,根據(jù)計(jì)算,需要抽取輔助蒸汽10.56 t/h,相當(dāng)于減少了做功的蒸汽,增加煤耗0.71 g/(kW·h)。
按機(jī)組功率P為600MW、蒸汽加熱器投運(yùn)時(shí)間t為720 h、機(jī)組負(fù)荷率η為75%計(jì),全年增加標(biāo)準(zhǔn)煤量:ΔB=230.04 t,全年增加成本(標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格按575元/t)13.23萬(wàn)元。
3.2.2.2 節(jié)水量分析
排煙溫度從117℃降到90℃,脫硫塔出口飽和煙氣溫度從50℃左右降至48℃左右,節(jié)省水量26.47 t/h左右,年節(jié)水效益19.06萬(wàn)元/年(年運(yùn)行小時(shí)數(shù)為7 200 h、負(fù)荷率為75%、工業(yè)用水價(jià)格為0.72元/t)。
3.2.2.3 運(yùn)行費(fèi)用分析
運(yùn)行費(fèi)用考慮3個(gè)方面:增加MGGH系統(tǒng)后引風(fēng)機(jī)耗電量的增加、增加熱媒水增壓泵后水泵耗電量增加、脫硫系統(tǒng)節(jié)水后水泵耗電量的減少。
(1)煙氣冷卻器受熱面本體煙氣側(cè)阻力為400.2Pa,煙氣溫度從117℃降到90℃可以抵消52.95Pa的阻力,因此增設(shè)煙氣冷卻器后,阻力增加347.25Pa,引風(fēng)機(jī)功率增加100.06 kW,年增加電費(fèi)23.99萬(wàn)元;GGH受熱面本體煙氣側(cè)阻力為452.1 Pa,因此增設(shè)GGH后,引風(fēng)機(jī)功率增加229.5 kW,年增加電費(fèi)54.53萬(wàn)元。
(2)以熱媒水增壓泵揚(yáng)程為50m、效率為0.85、流量為600 t/h計(jì),熱媒水增壓泵增加的功率為72.13 kW,年增加費(fèi)用為17.14萬(wàn)元。
(3)脫硫系統(tǒng)年節(jié)水量為26.47萬(wàn)t,這些水原本需要水泵經(jīng)過(guò)噴淋器噴入煙道內(nèi),假設(shè)水泵揚(yáng)程為30m,節(jié)約水泵電費(fèi)0.95萬(wàn)元。
因此,增設(shè)MGGH系統(tǒng)后,年增加總成本為88.9萬(wàn)元。
根據(jù)目前國(guó)內(nèi)投運(yùn)低低溫省煤器項(xiàng)目改造工程的情況,低低溫省煤器改造施工工期約為3個(gè)月,其中停機(jī)時(shí)間需45 d。濕煙囪改造工程拆除工作施工時(shí)間為20 d左右,濕煙囪防腐施工工期約6個(gè)月,總工期約7個(gè)月,其中正式煙囪匯通時(shí)需2臺(tái)機(jī)組各停機(jī)15 d。
根據(jù)MGGH改造工程情況,MGGH改造施工工期約需3個(gè)月,其中停機(jī)時(shí)間需45 d,由于銅川電廠MGGH改造涉及凈煙道整體改造,土建工作必須在停機(jī)后實(shí)施,故停機(jī)時(shí)間約需60 d。
低低溫省煤器+濕煙囪改造方案的難點(diǎn)及重點(diǎn)在于濕煙囪的改造。煙囪防腐改造方案為:鋼內(nèi)筒采用鈦鋼復(fù)合板材料,豎立鋼內(nèi)筒,原材料從煙囪底部進(jìn)入。該方案高空作業(yè)拆除及安裝的工程量大,施工風(fēng)險(xiǎn)及難度大,必須選擇一家濕煙囪改造業(yè)績(jī)多、經(jīng)驗(yàn)豐富、安全管控能力強(qiáng)的單位。
MGGH改造方案的難點(diǎn)及重點(diǎn)在于MGGH的組裝及焊接工藝。該改造方案高空作業(yè)的工程量相對(duì)較少,安全管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較少。
6.1.1 低低溫省煤器對(duì)粉塵排放的影響
煙氣經(jīng)過(guò)低低溫省煤器系統(tǒng)后,煙氣溫度下降,進(jìn)而降低粉塵比電阻,發(fā)揮低低溫除塵作用,可使除塵效率大大提高,配合電除塵器改造可使電除塵器出口煙塵排放質(zhì)量濃度≤30 mg/m3,滿足 GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。煙塵排放量顯著減少,可以很好地改善電廠周?chē)拇髿猸h(huán)境質(zhì)量,有利于減少電廠周?chē)鸁焿m污染物排放總量。
6.1.2 濕煙囪對(duì)煙流擴(kuò)散的影響
原GGH拆除后,若采取低低溫+濕煙囪方案勢(shì)必造成煙溫降低、煙流下洗,不僅會(huì)腐蝕煙囪的組件材料,而且減弱了煙氣的擴(kuò)散,影響周?chē)h(huán)境,在低于0℃的氣溫下還會(huì)導(dǎo)致煙囪上結(jié)冰。濕煙囪排放的低溫?zé)煔馓?,垂直擴(kuò)散速度低,出現(xiàn)煙流下洗的可能性非常大。
6.1.3 濕煙囪易發(fā)生“降雨”現(xiàn)象
濕煙囪的另一個(gè)問(wèn)題是煙囪“降雨”,其起因是煙氣夾帶有液滴,這種降雨通常發(fā)生在煙囪下風(fēng)側(cè)幾百米內(nèi)。雖然加熱煙氣的濕法煙氣脫硫(FGD)也可能發(fā)生煙囪降雨,但濕煙囪出現(xiàn)的幾率更大。
6.1.4 濕煙囪易造成冷凝物的形成
煙囪降雨的直接原因是煙氣中有水滴,由于煙溫降低導(dǎo)致飽和煙氣順著煙囪上升時(shí)壓力下降,絕熱膨脹使煙氣變冷,形成直徑約為1μm的水滴冷凝物。
MGGH的主要作用有降低粉塵排放、增強(qiáng)污染物的擴(kuò)散、減輕煙羽、減輕尾部煙道和煙囪的腐蝕,前3個(gè)作用對(duì)電廠周?chē)沫h(huán)境有較大影響。
6.2.1 增強(qiáng)污染物的擴(kuò)散
濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中,吸收塔出口凈煙氣溫度一般為47~51℃,設(shè)置MGGH可將凈化后的飽和濕煙氣加熱到72℃以上,從而提高煙氣從煙囪排放時(shí)的抬升高度。根據(jù)某電廠實(shí)際計(jì)算,2臺(tái)300MW機(jī)組合用1個(gè)煙囪,煙囪高度為210m,在環(huán)境濕度未飽和的條件下,安裝和不安裝MGGH的煙氣抬升高度分別為524m和274m,煙氣抬升高度有明顯差異;同時(shí),污染物的最大落地質(zhì)量濃度點(diǎn)到煙囪的距離分別為10529m和6 689m,不設(shè)置MGGH時(shí),污染物最大落地質(zhì)量濃度有所增大。但由于脫硫后SO2排放量很小,無(wú)論是否安裝MGGH,排放的SO2只占標(biāo)準(zhǔn)值的很小一部分,說(shuō)明SO2排放對(duì)電廠周?chē)h(huán)境空氣質(zhì)量的影響甚微。由于SO2的源強(qiáng)度在脫硫之后大大降低,因此無(wú)論是否安裝MGGH,它們的貢獻(xiàn)只占環(huán)境允許值的很小一部分。但FGD不能有效脫除NOx,NOx的源強(qiáng)度并沒(méi)有降低,所以是否安裝MGGH對(duì)NOx的排放有較大影響。
6.2.2 減輕煙羽
由于脫硫后從煙囪排出的煙氣處于飽和狀態(tài),環(huán)境溫度較低時(shí)凝結(jié)水汽會(huì)形成白色的煙羽。在我國(guó)南方城市,煙羽一般只會(huì)在冬天出現(xiàn);而在北方環(huán)境溫度較低的地區(qū),出現(xiàn)煙羽的幾率較大。脫硫后的冒白煙現(xiàn)象是很難徹底消除的,如果要完全消除白煙,必須將煙氣加熱到100℃以上。安裝MGGH的再熱裝置將排煙溫度提高至72℃以上,只能使煙囪出口附近的煙氣不產(chǎn)生凝結(jié),可使白煙在較遠(yuǎn)的地方形成。
(1)在投資方面,MGGH改造的總投資比低低溫省煤器+濕煙囪改造的總投資少1 708萬(wàn)元左右。
(2)在經(jīng)濟(jì)性方面,增設(shè)低低溫省煤器后的節(jié)能總收益為210.2萬(wàn)元/年;增設(shè)MGGH系統(tǒng)后年增加總成本88.9萬(wàn)元。低低溫省煤器+濕煙囪改造方案的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于MGGH改造+干煙囪方案。
(3)在施工工期方面,低低溫省煤器+濕煙囪改造工程的施工工期長(zhǎng),雖然能夠采取新立2根臨時(shí)檢修煙囪的措施,但仍需2臺(tái)機(jī)組先后停機(jī)4次才能完成正式煙囪的投運(yùn)工作。
(4)在施工組織及施工方案方面,低低溫省煤器+濕煙囪改造工程的高空拆除及安裝作業(yè)的工程量大,施工風(fēng)險(xiǎn)及難度大。
(5)在環(huán)境效益方面,安裝MGGH可有效降低粉塵排放質(zhì)量濃度,減少粉塵排放量;增強(qiáng)污染物的擴(kuò)散;減輕煙羽;減輕尾部煙道和煙囪的腐蝕。
經(jīng)綜合比較,推薦MGGH+干煙囪改造方案。
[1]西安熱工研究院有限公司.華能銅川照金電廠一期2×600MW機(jī)組超低排放工程可行性研究報(bào)告[R].西安:西安熱工研究院有限公司,2014.
[2]西安熱工研究院有限公司.華能銅川照金電廠一期2×600MW機(jī)組超低排放工程初步設(shè)計(jì)[R].西安:西安熱工研究院有限公司,2014.