周曉巍 王曉云 劉鵬
摘 要:外加螺母是外部管路連接導(dǎo)管和進(jìn)油管的零件,這類零件在裝配過程中需經(jīng)常的拆卸,更換比較頻繁。該類零件材料主要為GH696,而高溫合金螺母時效后產(chǎn)生螺紋變形的問題日益突出,零件合格率低,嚴(yán)重制約了生產(chǎn)。隨著數(shù)控設(shè)備的普及和數(shù)控技術(shù)的成熟,應(yīng)用數(shù)控加工的方法,合理地設(shè)計零件的加工工藝路線,合理地選擇數(shù)控加工的切削參數(shù)和刀具參數(shù),最終加工出合格的零件,為解決此類螺母的時效變形問題奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:外加螺母;高溫合金;時效變形;刀具磨損
中圖分類號:TG376 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
一、研究目標(biāo)
目標(biāo)是為了消除螺母螺紋變形問題,提高零件的合格率,并且滿足現(xiàn)場高效加工,降低工人勞動強(qiáng)度。針對制約現(xiàn)場加工、影響生產(chǎn)進(jìn)度這一頑癥進(jìn)行攻關(guān)。
二、方案設(shè)計
該類零件是典型的普通外加螺母類零件,以我廠現(xiàn)有設(shè)備和人員配制完全可以滿足加工,零件內(nèi)螺紋與孔、退刀槽端面分別有0.1mm和0.05mm的跳動要求,采用一次裝夾,一次加工完成保證技術(shù)條件。零件中間檢驗過程中螺紋尺寸檢查100%合格,熱處理時效后出現(xiàn)了螺紋尺寸不合格的現(xiàn)象,經(jīng)分析,不合格是由于時效處理造成,主要由于材料GH696時效后變形嚴(yán)重,變形量難控制。針對這一分析,制定了3種試驗方案。
A方案:選用高硬度涂層刀片時效后加工。通過根據(jù)刀具樣本和零件材料的對應(yīng),我們選了肯納的K5025涂層刀片和伊斯卡的IC908涂層刀片進(jìn)行加工,在加工過程尺寸不穩(wěn)定,機(jī)床振動也比較厲害,刀具磨損過快,經(jīng)過刀具定額統(tǒng)計,每個刀片只能加工3~5個合格零件,這樣成本過高,以高額的刀具消耗來滿足生產(chǎn)需求。刀具計劃滿足不了現(xiàn)場生產(chǎn)任務(wù),這種方法只能應(yīng)急時使用,不是解決根本的方法。
B方案:對變形量摸索,以扣嚴(yán)公差方法保證。在A方案否定后,通過試驗摸索下GH696材料在時效前后的螺紋尺寸變化量,發(fā)現(xiàn)螺紋的變形量大于材料的收縮量,根據(jù)收集的數(shù)據(jù)決定將螺紋尺寸的下偏差提升0.05mm,我們通過派制了專用量具來控制螺紋加工尺寸,由于螺紋加工是在數(shù)控車床上完成,即使扣嚴(yán)0.05mm公差也能很容易加工。確定新方案后立即派制加急專用量具,量具到位后按照新方案加工一批零件,通過現(xiàn)場跟蹤與測量,記錄熱處理前后數(shù)據(jù),熱處理前用新派制的專用塞規(guī)測量,熱處理后再用標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)測量,測量后螺紋有時會出現(xiàn)塞規(guī)能擰入2~3個螺距,就無法繼續(xù),這說明是不規(guī)則的變形,螺紋的無規(guī)律變形處于失控狀態(tài),測量結(jié)果只有50%零件合格,這樣的合格率是不能滿足生產(chǎn)需求的,通過對零件的分析,不合格的原因在與螺紋牙尖處和牙底R處材料分布不均,造成材料的變形也不均勻,不同規(guī)格大小變化不一,而內(nèi)螺紋涉及的參數(shù)太多,變形量不好衡量,這時造成了檢驗合格率低的主要原因。
C方案:粗加工后時效再精加工完成的方式。經(jīng)過深入研究和探討,時效前內(nèi)型面所有表面只留取0.1mm~0.2mm的加工余量,均未達(dá)到最終尺寸,取消原工藝路線中的中間檢驗既減少周轉(zhuǎn)時間,又降低鑒定成本。
方案確定之后,選定了某零件號,批次為09-07-1,采用新方案加工,內(nèi)型面所有加工表面預(yù)留加工余量0.1mm,新工藝路線為:毛料-固溶處理-車外形-車內(nèi)外型面-銑六方-鉆鎖絲孔-時效處理-精車內(nèi)型面-最終檢驗-吹砂-鍍銀。
雖然車內(nèi)型面余量只有0.1mm,但是零件經(jīng)過時效后硬度提高,精車內(nèi)型面時刀具磨損非常快,為優(yōu)化刀具壽命,我們先從螺紋刀具切削用量的選擇方面入手,選擇切削用量就是根據(jù)切削條件和加工要求,確定合理的吃刀深度aP、進(jìn)給量f和切削速度vC。所謂合理的切削用量,就是指在保證加工質(zhì)量的前提下,能獲得較高生產(chǎn)效率和較低生產(chǎn)成本的切削用量。為優(yōu)化刀具壽命,工件直徑應(yīng)不超過螺紋的最大直徑0.12mm,也不能小于0.06mm,我們選擇連續(xù)遞減進(jìn)刀,可獲得不變的切削面積的進(jìn)給進(jìn)行精加工。最后一次走刀可以是不進(jìn)刀的空走刀,這是用于消除切削過程中的反彈。轉(zhuǎn)數(shù)最好為120r/min~ 180r/min,刀片應(yīng)選擇為TiN、TiCN復(fù)合提高抗高溫氧化能力的帶-2°傾斜后角刀片,這樣的刀片消耗定額為0.08~0.12,精車時要嚴(yán)格按照刀具的消耗定額才能保證內(nèi)型面的尺寸和光度,而且鍍銀時內(nèi)型面均為加工表面,結(jié)合力好,鍍銀效果佳,最后該批零件全部合格交付,C方案試加工成功。
隨后,投產(chǎn)了同類外加螺母零件,批次09-11-1,與C方案試驗材料、形狀均相同,只有螺紋大小不一樣,攻關(guān)小組采用了C方案進(jìn)行加工,零件合格率達(dá)到100%。解決時效變形的方法和加工參數(shù)得到實際驗證,并進(jìn)行固化。
三、結(jié)果討論與分析
通過三個方案的試加工,分析總結(jié)如下:
A方案:采用特殊涂層的外購刀片加工時效后的零件,刀具磨損過于嚴(yán)重,加工的尺寸不穩(wěn)定,刀具消耗定額過高,該方案的結(jié)論很不理想;
B方案:依據(jù)熱處理車間攻關(guān)的結(jié)論,確定螺紋尺寸的變化量,將螺紋尺寸的下偏差提升0.05mm,重新派制相應(yīng)的量具,實際加工中仍存在50%的零件螺紋塞規(guī)無法完全通過,螺紋產(chǎn)生了不規(guī)則的變形,單純地調(diào)整螺紋的尺寸無法徹底解決變形問題;
C方案:先將內(nèi)型面的加工表面預(yù)留0.1mm的余量,半成品時效后進(jìn)行數(shù)控精車內(nèi)型面,達(dá)到最終尺寸要求,不但零件質(zhì)量提高,合格率直接提升至100%,鍍層結(jié)合力好,而且刀具消耗也在合理范圍內(nèi),加工參數(shù)也得到了優(yōu)化。通過比較,C方案是解決問題的最佳方案。
結(jié)語
高溫合金螺母時效變形問題的徹底解決,消除了近幾年該類螺母的生產(chǎn)瓶頸,保證了批產(chǎn)任務(wù)的順利進(jìn)行,將本由熱處理產(chǎn)生的不規(guī)則變形問題,通過機(jī)加工藝路線的合理調(diào)整,余量和加工參數(shù)的優(yōu)化,在機(jī)加工藝中把問題解決。同時,正確、合理地選擇機(jī)夾刀具的涂層材料、進(jìn)刀方式、切削用量等參數(shù),將大大提高刀具耐用度,減少加工輔助時間,降低切削加工成本,提高設(shè)備利用率,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
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