葛鎖良 李 楊
(合肥工業(yè)大學(xué)電氣與自動化工程學(xué)院,合肥 230009)
多電機(jī)的速度同步控制在紡絲、印刷及造紙等行業(yè)都有廣泛的應(yīng)用[1]。工業(yè)控制過程中,需要各電機(jī)的轉(zhuǎn)速之間按比例協(xié)調(diào)控制并實(shí)現(xiàn)同步升降,而且速度比例可以調(diào)節(jié)并保持穩(wěn)定,形成一個動態(tài)性能良好的速度鏈同步控制系統(tǒng),這樣才能使整個生產(chǎn)線在動態(tài)過程中保持穩(wěn)定。
針對速度同步控制系統(tǒng),彭程提出基于三菱FR-E740變頻調(diào)速器PID參數(shù)控制的同步速度控制方案,有效解決了生產(chǎn)線中送料機(jī)構(gòu)、送料精度和開卷機(jī)的速度同步控制問題[2]。張亞東介紹了基于造紙機(jī)生產(chǎn)線的速度鏈同步控制的機(jī)理與控制策略,把速度同步控制與負(fù)荷分配控制結(jié)合在一起,建立了造紙機(jī)的速度同步控制系統(tǒng)[3]。柳賀將變頻器組以其中某一變頻器為基準(zhǔn),在基準(zhǔn)變頻器進(jìn)行加減速運(yùn)算時,各變頻器的頻率均與其保持一定比值不變,可以使整組變頻器實(shí)現(xiàn)速度的同步升降[4]。蒲曉龍把電機(jī)之間按照某一同步比進(jìn)行齒輪同步和凸輪同步,確保了同步精確性的同時,進(jìn)一步保證了同步曲線的柔和,減少了高速運(yùn)行時的機(jī)械抖動[5]。
某廠腈綸生產(chǎn)車間共有6條生產(chǎn)線和1條備用生產(chǎn)線,年產(chǎn)量可達(dá)到萬噸,采用濕法紡絲[6],其工藝流程分為前紡和后紡兩部分。由于腈綸紡絲工藝的要求,為保證腈綸纖維質(zhì)量,要求系統(tǒng)各個工位轉(zhuǎn)速具備高精度的牽伸比[7],筆者設(shè)計了一種速度同步控制算法,使系統(tǒng)在動態(tài)運(yùn)行(如整組加速和整組減速)和平穩(wěn)運(yùn)行時各個工位輥?zhàn)拥木€速度保持恒定的比值[8]。
圖1為一條生產(chǎn)線的電氣拖動結(jié)構(gòu),前紡變頻器F2、F4~F10和F12~F15由1#整流器供電,后紡變頻器F16~F18和F20由2#整流器供電。在實(shí)際生產(chǎn)中,系統(tǒng)中各工位電機(jī)速度不盡相同,這就導(dǎo)致部分電機(jī)有時會因回饋制動而工作在發(fā)電狀態(tài),通過變頻器逆變橋向直流側(cè)反饋能量,抬高變頻器直流側(cè)的電壓。若變頻器采用三相交流電源供電,則可能因直流側(cè)的電壓過高而使變頻器產(chǎn)生保護(hù)動作,影響生產(chǎn)。采用共直流母線的驅(qū)動方案,可以把處于發(fā)電狀態(tài)電動機(jī)產(chǎn)生的能量反送回公共直流母線上,被其他處于電動狀態(tài)的電機(jī)所消耗[9],這樣既減小了能耗,又增加了系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性。在系統(tǒng)快速停車時,所有電機(jī)均處于發(fā)電狀態(tài),為防止母線上的電壓過高,在直流母線上并聯(lián)了一個制動單元,用制動電阻以熱消耗的方式消耗過剩能量。為了適應(yīng)共直流母線技術(shù),需要對通用型變頻器進(jìn)行技術(shù)改造,使其適應(yīng)直流供電方式。
圖1 系統(tǒng)電氣拖動結(jié)構(gòu)示意圖
F1的電機(jī)帶動計量泵將腈綸原液噴出,經(jīng)過凝固浴生成的初生纖維的強(qiáng)度比較低,F(xiàn)1轉(zhuǎn)速稍有波動都有可能造成斷絲。為了防止斷頭事故發(fā)生,在F1變頻器整流橋的直流側(cè)外接電容作為儲能元件。這樣可以減小供電電壓波動對F1變頻器的影響,甚至在電網(wǎng)短時間斷電時仍能維持F1變頻器帶載運(yùn)行。
F1所帶計量泵共30臺,每臺功率0.37kW,F(xiàn)1變頻器工作電壓為380V(AC)±10%,在正常電壓時直流側(cè)電壓U1約為510V,直流側(cè)電壓下限U2=0.9U1=459V,以發(fā)生“晃電”故障變頻器仍能滿載運(yùn)行時間t=200ms計算得:
C=0.0898F
故取儲能電容C=0.1F=100000μF。
圖2所示為系統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。監(jiān)控級采用經(jīng)濟(jì)有效的MPI網(wǎng)絡(luò)[10],備用線PLC采集其他6條線生產(chǎn)線的相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù),通過MPI網(wǎng)絡(luò)傳送給工控機(jī)用于顯示監(jiān)控。具體連接方法為:上位工控機(jī)CP5613通信處理器的MPI接口,通過屏蔽雙絞線和備用S7-300PLC的CPU317-2DP處理器模塊的MPI接口相連接。
現(xiàn)場級通信網(wǎng)絡(luò)要求數(shù)據(jù)傳輸具有較高的實(shí)時性和可靠性,因此選用具有通信速度快、實(shí)時性好及組態(tài)配置靈活等特點(diǎn)的Profibus-DP作為現(xiàn)場級的通信總線。具體連接方法為:備用線PLC作為主站,備用線變頻器和其他6條生產(chǎn)線的PLC作為從站,主從PLC之間通過DP端口連接,進(jìn)行實(shí)時通信。變頻器通過適配器TDS-PA01接入Profibus-DP總線。
圖2 系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
在高速運(yùn)行過程中,電機(jī)的轉(zhuǎn)速由工藝技術(shù)規(guī)程所設(shè)定,而低速慢紡的電機(jī)轉(zhuǎn)速為高速運(yùn)行時的1/3,在這兩種情況時保持速度同步相對較容易,所以同步速度控制的關(guān)鍵就在于高低速變換過程中,PLC能及時計算出各工位的運(yùn)行速度,保持速度變化的一致。
以生產(chǎn)線由高速轉(zhuǎn)換為低速為例,圖3為減速子程序算法流程。α為變頻器的頻率比,即當(dāng)前實(shí)際運(yùn)行頻率fi與高速運(yùn)行頻率(目標(biāo)頻率)fio的比值,若在同一時刻所有變頻器具有相同的α值,就保證了在高低速變換過程中的速度同步。
圖3 減速子程序算法流程
當(dāng)前紡各電機(jī)需要從高速運(yùn)行變?yōu)榈退俾彆r,首先調(diào)用減速子程序,對α進(jìn)行判斷,若α≤1/3,則返回主程序,否則按照子程序?qū)Ζ吝M(jìn)行運(yùn)算。循環(huán)調(diào)用減速子程序,直至α≤1/3,此時取α=1/3,所有變頻器均以慢紡速率低速運(yùn)行。調(diào)用減速子程序命令以每200ms一次的脈沖觸發(fā),由工藝規(guī)程可知,加減速過程以4min左右為宜,經(jīng)計算,減速子程序中每次減少的頻率比值Δα為0.05%。此算法的優(yōu)點(diǎn)在于,即使某臺變頻器出現(xiàn)故障,也不會影響加減速程序的運(yùn)行。
基于通信速度快、實(shí)時性好的Profibus進(jìn)行通信是PLC可以及時發(fā)送速度指令的保障。Profibus的每個幀由若干個幀字符構(gòu)成,而每個幀字符是由11個位組成:1個開始位、8個信息位、1個奇偶檢驗(yàn)位和1個停止位。幀字符格式如圖4所示。
圖4 幀字符格式
Profibus-DP的信息循環(huán)時間為:
TMC=(TSYN+TID1+TSDR+Header+I×11TBit+
O×11TBit)×Slavers
(1)
式中Header——在請求和響應(yīng)幀中電文頭,198個位時間;
I——每個從站的輸入數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù),12節(jié)數(shù);
O——每個從站的輸出數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù),12節(jié)數(shù);
Slavers——從站個數(shù),17;
TID1——在主站的空閑時間,典型的為75個位時間;
TMC——信息循環(huán)時間,按位時間計;
TSYN——同步時間,按位時間計,典型的為33個位時間;
TSDR——命令在從站的停留時間,11個位時間。
本系統(tǒng)波特率為1.5MBaud,所以位時間為0.667μs。系統(tǒng)的信息循環(huán)時間為:
TMC=(33+75+11+198+12×11+12×11)×17
=9877TBit=9877×0.667μs=6.6ms
由此可以看出,PLC和變頻器的通信周期為6.6ms,而PLC程序的掃描周期為100ms左右,故PLC在每次運(yùn)行周期中可以及時將速度指令發(fā)送給變頻器。
變頻器F1~F12連接同步電機(jī),由于同步電機(jī)轉(zhuǎn)速與電源頻率嚴(yán)格成比例,其轉(zhuǎn)速精度與變頻器的頻率精度一致,只要采用開環(huán)V/F控制便可以滿足同步控制要求。而F13~F20連接的三相異步電機(jī),通過其配備的光電編碼器(圖1中PG)形成穩(wěn)定的閉環(huán)控制系統(tǒng),就可以精確地執(zhí)行速度指令。
在實(shí)際生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)故障急停時需要系統(tǒng)具有良好的速度追蹤性能,以便在排除故障后電機(jī)速度可以很快地跟上生產(chǎn)要求。程序中設(shè)定,排除故障后變頻器以上述減速子程序中所得的fi為運(yùn)行頻率進(jìn)行快速啟動,這樣就可以保證故障排除后的電機(jī)很快回到生產(chǎn)線中。
圖5所示為4#生產(chǎn)線F1~F5變頻器在變速過程中15min內(nèi)的輸出頻率曲線。圖中縱坐標(biāo)為變頻器頻率,橫坐標(biāo)為時刻。各變頻器在正常生產(chǎn)時保持各自的頻率穩(wěn)步運(yùn)行,具有良好的速度同步性,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)出降速命令時,各變頻器同時動作,頻率以相對穩(wěn)定的速率逐漸減小,實(shí)現(xiàn)了良好的速度同步控制,驗(yàn)證了算法的有效性。
圖5 同步減速頻率趨勢曲線
在圖5中8∶50∶14和8∶51∶35時,F(xiàn)5出現(xiàn)故障導(dǎo)致停機(jī),在故障排除之后,F(xiàn)5又快速追上了其他電機(jī)的速度,然后和其他電機(jī)一起正常減速,符合預(yù)期的效果,驗(yàn)證了良好的速度追蹤特性。
本速度同步控制系統(tǒng)是基于某廠的腈綸生產(chǎn)線工藝流程所設(shè)計的,筆者主要介紹了生產(chǎn)線的總體概況和同步速度控制系統(tǒng)的方案與實(shí)際運(yùn)行效果。系統(tǒng)運(yùn)行以來,生產(chǎn)穩(wěn)定良好,操作維護(hù)方便,滿足生產(chǎn)需要。該電機(jī)同步速度控制系統(tǒng)在造紙及印刷等工業(yè)控制領(lǐng)域中同樣具有很高的實(shí)用價值。
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