○ 文/王 秋
撫順石化公司洗滌劑化廠通過優(yōu)化舉措,想方設(shè)法提高綜合競爭力。
2013年,對化工企業(yè)來說是很艱難的一年——成品油價格倒掛、化工市場低迷。如何扭轉(zhuǎn)頹勢?各企業(yè)各顯其能。撫順石化公司洗滌劑化廠向內(nèi)深挖潛,優(yōu)化出水平。
洗化廠員工在深度調(diào)研的基礎(chǔ)上,采用“管理+科技”手段,加強頂層設(shè)計,深入開展對標(biāo),以技術(shù)創(chuàng)新改善工藝流程,加快科技研發(fā)精特專產(chǎn)品,以管理創(chuàng)新挖潛提效,優(yōu)化生產(chǎn)降低能耗和物耗,將優(yōu)化工作滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的全過程。
2013年,受原料不足和市場銷售等因素影響,洗化廠烷基苯、烷基苯磺酸、驅(qū)油用烷基苯四套裝置都存在低負荷運行問題。生產(chǎn)方案難以最佳優(yōu)化,現(xiàn)金加工費等成本指標(biāo)偏高成為“挖潛優(yōu)化增效”的最大難點。
如何最大限度地降低運行成本,洗化廠精心盤算著自己的計劃經(jīng)濟賬。
2013年年初開始,該廠生產(chǎn)運行部就緊盯上游來料,瞄準(zhǔn)下游市場,盤算著廠里的罐存,掰著指頭算,怎樣才能盡可能地實現(xiàn)集中加工,間歇開工,保證高負荷生產(chǎn)。
●洗化廠把企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和成本作為企業(yè)競爭的突破口,嚴(yán)格按照“預(yù)知性檢修、前瞻性操作、全過程管控”的要求工作,實施“無漏項”管理。 攝影/郎 勇
2013年1-10月,洗化廠四套裝置累計運行735天,停工481天,切換運行13次,實現(xiàn)了單套低成本、間歇保市場、雙套滿負荷等不同經(jīng)濟生產(chǎn)運行方式,裝置開工負荷率達到102%。
2013年,洗化廠在加強操作平穩(wěn)率管理考核的同時,把生產(chǎn)操作優(yōu)化的重點放到動力系統(tǒng)的優(yōu)化運行上,1-10月實現(xiàn)節(jié)支352.72萬元。
在優(yōu)化鍋爐運行方面,洗化廠有額定蒸發(fā)量為75噸/時的循環(huán)流化床鍋爐一臺、40噸/時循環(huán)流化床鍋爐兩臺,35噸/時鏈條式鍋爐兩臺。2013年以來,該廠在充分論證和反復(fù)實踐的基礎(chǔ)上,改一運一備運行方式為單爐無熱備運行。他們強化工藝運行考核管理,確保設(shè)備100%完好可靠,應(yīng)急預(yù)案措施到位。同時,科學(xué)擬定運行周期,對運行爐進行切換檢修。1-10月鍋爐裝置電耗、煤耗、水耗總計節(jié)約300萬元。
洗化廠空分循環(huán)水裝置共有3臺循環(huán)水泵,單臺循環(huán)水泵設(shè)計流量為486噸/時,設(shè)計空分裝置循環(huán)水供水溫度30℃,循環(huán)水需求量為540噸/時。過去空分循環(huán)水泵采取兩用一備的方式運行。此外,他們通過優(yōu)化風(fēng)機葉片角度及均勻涼水塔布水,提高循環(huán)水冷卻塔降溫效率,在外界條件基本相同的情況下,降低供水溫度約2℃。通過加強循環(huán)水水質(zhì)控制,針對夏季水池中易飄入樹葉等雜質(zhì)的現(xiàn)狀,及時組織清理、清洗過濾器,提高循環(huán)水系統(tǒng)流動性及穩(wěn)定性。在以上基礎(chǔ)上調(diào)整空分裝置循環(huán)水需求量,通過優(yōu)化各裝置循環(huán)水量的分配,控制供水流量降低至450噸/時以下,達到只運行一臺循環(huán)水泵的條件,僅1至10月即節(jié)電85.27萬千瓦時,節(jié)約電費49.46萬元。
在優(yōu)化除鹽水系統(tǒng)運行方面,洗化廠也有自己的小竅門。他們根據(jù)新鮮水及中間產(chǎn)水分析數(shù)據(jù),合理調(diào)整過濾器、超濾系統(tǒng)反洗頻次和運行周期,同時嚴(yán)格關(guān)注反滲透運行參數(shù),加強陰陽離子交換樹脂床管理,降低除鹽水制水消耗。2012年制水比為1.61,優(yōu)化運行后,2013年制水比為1.55,1至10月節(jié)約新鮮水1.14萬噸,節(jié)約費用3.26萬元。
大環(huán)境運行艱難,取勝之道就是質(zhì)量和成本。洗化廠始終把企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和成本作為企業(yè)競爭的突破口,以經(jīng)濟活動分析為抓手,緊盯“率、費、耗”三個字,多角度、多層面進行。
廠長辦公室(企管)主要從廠級層面對全廠主要業(yè)績指標(biāo)和重點工作任務(wù)完成情況等進行分析,從專業(yè)管理層面分別對費用效益、裝置運行、設(shè)備管理等進行分析,找出差距,并提出優(yōu)化運行的措施及建議。每個月選取兩個基層單位結(jié)合自身工作從車間層面進行經(jīng)濟活動分析,提出存在的問題,尋求有效解決措施。三個層面的經(jīng)濟分析突出了宏觀抓管理、專業(yè)抓控制、微觀抓技改,指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。
宏觀管理上,洗化廠優(yōu)化調(diào)整裝置生產(chǎn)負荷,實施增產(chǎn)創(chuàng)效具體措施。一方面通過回?zé)?92噸C13-C14烯烴,增產(chǎn)烷基苯737噸,創(chuàng)效111萬元,彌補原料資源不足影響。另外,開展用能標(biāo)桿管理。通過對耗汽大戶儲運車間蒸汽不同季節(jié)使用情況統(tǒng)計分析,標(biāo)定蒸汽用量建立《蒸汽使用申請制度》,規(guī)范用能管理。2013年,累計完成節(jié)能6270噸標(biāo)煤,節(jié)水3.96萬噸。
過程控制上,針對生產(chǎn)中遇到的瓶頸問題,單靠基層自身力量很難解決,生產(chǎn)運行部、機動工程部等專業(yè)部室先后推出“關(guān)鍵設(shè)備聯(lián)合巡檢”、“技術(shù)沙龍”等管理措施,在基層專業(yè)人員、工建公司、專業(yè)技術(shù)人員搭建了一個交流學(xué)習(xí)平臺的同時,把生產(chǎn)難題和技術(shù)瓶頸第一時間消化解決在了日常,實現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營過程的有效控制。
技術(shù)改造上,洗化廠在緊盯預(yù)定目標(biāo)的同時,放眼國內(nèi)與先進同行南京烷基苯廠對標(biāo)。借助華南理工大學(xué)科研院所的力量,對不同品位的能量利用狀況進行分析,實施烷基苯裝置低溫?zé)峄厥占澳茉磧?yōu)化項目,回收低溫余熱優(yōu)化能源回收利用。該項目2013年11月開始投入試運行,預(yù)計年創(chuàng)效529.5萬元。
開源還得節(jié)流,化工企業(yè)消耗最大的是水。洗化廠節(jié)能節(jié)水工作抓大不放小,一方面通過操作優(yōu)化節(jié)能降耗,一方面借助外力,運用科技手段對全廠地下水管網(wǎng)進行查堵,取得良好效果。全廠日均新鮮水使用量由3000噸下降到1500噸。
洗化廠由生產(chǎn)運行部牽頭,外聘北京興燕公司,動力分廠、機動工程部、計量站等基層單位參與,2013年10月12日起,歷時近一個月,對全廠全部地下管網(wǎng)進行了測漏,共查出漏點14個。其中,暖汽8點、低壓消防水1點、生活水5點。處理后全廠新鮮水日均用水量減少200噸。
下一步,洗化廠節(jié)水降耗還將使出五劑良方。一是加大對全廠暖氣、生活水等管網(wǎng)私自使用與排放情況的監(jiān)督檢查力度,堅決杜絕長流水。二是加強對小管徑及用戶支線漏點的查堵。三是恢復(fù)加壓站穩(wěn)壓泵出口流量表,加強對全廠高壓消防水管網(wǎng)用水及泄漏情況的監(jiān)督。四是繼續(xù)關(guān)注采暖管網(wǎng)的補水情況,督促動力分廠加強對冷凝水站工藝操作的調(diào)整。五是在保證生產(chǎn)的前提下,生活水管網(wǎng)將適時實行低壓供水。