欒保華
【摘 要】 1.5萬噸/年RT裝置2001年12月基本建成,2002年5月投料試車,由于過濾器不能滿足工藝要求,致使整套裝置不能按原計劃試車,不能及時拿出產(chǎn)品,同時給正常的生產(chǎn)安排帶來嚴重的不利影響。本文從設備比較、試驗、運行等方面進行分析、論證,指出了堵塞原因,并提出了相應的改進措施。
【關鍵詞】 過濾器 ?堵塞 ?試驗
1 前言
1.5萬噸/年RT裝置在南京化工廠有著重要的戰(zhàn)略地位。該裝置2001年12月基本建成,2002年5月投料試車,由于過濾器不能滿足工藝要求,致使整套裝置不能按原計劃試車,不能及時拿出產(chǎn)品,同時給正常的生產(chǎn)安排帶來嚴重的不利影響。
2 現(xiàn)有過濾器的使用情況
2.1 介質(zhì)的特點
被過濾介質(zhì)的主要成份是:RT、苯胺、催化劑、少量的四硝及焦油等物質(zhì)。特點:催化劑的粒度很細,一般在15μm以下;物料中含有少量的焦油,有一定的粘度。
2.2 過濾器在生產(chǎn)流程中的位置
物料由過濾中間罐經(jīng)主過濾器和精密過濾器兩道過濾后進入后續(xù)處理工序,兩臺過濾器在生產(chǎn)流程中的位置如圖1所示。
2.3 工作原理
將含有活性炭的物料加入過濾中間罐,充分攪拌,啟動過濾循環(huán)泵,使物料在主過濾器和過濾中間罐之間進行循環(huán),在過濾網(wǎng)上形成濾餅,數(shù)分鐘后取樣分析,如合格,物料經(jīng)精密過濾進入后處理工序,否則繼續(xù)循環(huán)。當過濾器內(nèi)壓力升到0.4Mpa左右時,停止過濾,壓走主過濾器內(nèi)物料,吹干濾餅,反吹卸渣。
2.4 過濾存在主要問題及原因分析
(1)過濾能力小;由于物料中含有少量的焦油,容易堵塞過濾通道,過濾器內(nèi)壓力升高很快,導致流量衰減。(2)濾網(wǎng)磨損;由于在濾芯濾管的流體通道為方槽,且與過濾網(wǎng)直接接觸,在過濾過程中,濾網(wǎng)緊貼在濾管上,落渣時濾網(wǎng)與濾管分離,經(jīng)數(shù)次過濾后,與方形槽對應部位的濾網(wǎng)產(chǎn)生磨損,有部分固體顆粒(活性炭、催化劑)進入精密過濾器,導致精密過濾器很快堵塞。(3)落渣困難;濾餅吹干以后有一定的強度,在反吹過程中,局部濾餅先脫落,壓縮氣從濾餅脫落處通過,造成“短路”,故反吹不能使濾餅全部脫落。(4)過濾效果差;過濾網(wǎng)是由聚四氟乙烯材料編織而成,有一定的彈性,當過濾器內(nèi)壓力上升以后,濾網(wǎng)纖維被繃緊、拉伸,部分固體顆粒不能被有效過濾,致使過濾精度達不到要求。(5)檢查不方便;每次檢查過濾器內(nèi)部情況時,都要將設備一周的螺栓全部拆除,起重配合才能打開上蓋。另外,在檢查破損濾網(wǎng)時,由于濾網(wǎng)上附著物料,很難用肉眼檢查判斷濾網(wǎng)是否完好。
3 高效板式板式過濾器
根據(jù)目前現(xiàn)有過濾器的使用情況,解決問題的思路是:仍采用主過濾器和精密過濾器組合進行過濾,主過濾器采用NYB型高效板式板式過濾器,而精密過濾采用袋式過濾器。
3.1 板式過濾器的特點
與在用主過濾器比,高效板式過濾器的濾網(wǎng)采用板式結構,內(nèi)部有支撐骨架,濾網(wǎng)材料為不銹鋼,其結構如圖2所示。
3.2 過濾工藝流程及操作過程(圖3)
在混合罐中注入待濾液,按一定的配比加入助濾劑,啟動攪拌器充分攪拌形成混合液,通過輸液泵送入過濾主機。在泵的作用下,液體經(jīng)過濾機主機和配制罐之間進行循環(huán),助濾劑滯留在濾網(wǎng)片上,形成予涂層,此予涂層起著真正的過濾作用。予涂劑的加入量大約為每平方米過濾面積0.6~1.2kg,予涂層厚度大約為1.5~ ? ? ?3.5mm。予涂結束后,切換有關控制閥,進行正式過濾。
4 模擬試驗
(1)試驗方案;根據(jù)濾網(wǎng)規(guī)格及助濾劑類型,試驗方案選擇用320目濾網(wǎng)、活性炭做助濾劑。(2)用過濾試驗機做試驗;過濾機樣機的過濾面積為2m2,無振動裝置。(3)試驗初步結論:一、用320目濾網(wǎng),用活性炭做助濾劑按3小時計,平均過濾1.2噸,平均含固量:0.028%。濾餅渣不易脫落。二、從試驗情況看,方案基本滿足過濾要求,考慮到原工藝是采用活性炭作助濾劑,為了該驗證方案是否具有穩(wěn)定性,按照方案的條件,對助濾劑的量進行了適當調(diào)整,又進行2次試驗,數(shù)據(jù)表明:試驗具有可重復性,數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定。(4)數(shù)據(jù)進行分析并放大;過濾試驗機機面積為2m2,3小時平均過濾量為1.22噸,加氫反應釜每生產(chǎn)一釜的產(chǎn)量為16m3,如過濾器清渣一次必須過濾一釜加氫物料,則過濾器的最小面積為:S=16÷(1.22÷2)=26.2(m2) ,因此,過濾的面積至少為27m2。
5 結語
通過理論分析、小試數(shù)據(jù)及生產(chǎn)實踐證明:1.5萬噸/年RT裝置中過濾問題能用NYB型高效板式過濾器解決。endprint
【摘 要】 1.5萬噸/年RT裝置2001年12月基本建成,2002年5月投料試車,由于過濾器不能滿足工藝要求,致使整套裝置不能按原計劃試車,不能及時拿出產(chǎn)品,同時給正常的生產(chǎn)安排帶來嚴重的不利影響。本文從設備比較、試驗、運行等方面進行分析、論證,指出了堵塞原因,并提出了相應的改進措施。
【關鍵詞】 過濾器 ?堵塞 ?試驗
1 前言
1.5萬噸/年RT裝置在南京化工廠有著重要的戰(zhàn)略地位。該裝置2001年12月基本建成,2002年5月投料試車,由于過濾器不能滿足工藝要求,致使整套裝置不能按原計劃試車,不能及時拿出產(chǎn)品,同時給正常的生產(chǎn)安排帶來嚴重的不利影響。
2 現(xiàn)有過濾器的使用情況
2.1 介質(zhì)的特點
被過濾介質(zhì)的主要成份是:RT、苯胺、催化劑、少量的四硝及焦油等物質(zhì)。特點:催化劑的粒度很細,一般在15μm以下;物料中含有少量的焦油,有一定的粘度。
2.2 過濾器在生產(chǎn)流程中的位置
物料由過濾中間罐經(jīng)主過濾器和精密過濾器兩道過濾后進入后續(xù)處理工序,兩臺過濾器在生產(chǎn)流程中的位置如圖1所示。
2.3 工作原理
將含有活性炭的物料加入過濾中間罐,充分攪拌,啟動過濾循環(huán)泵,使物料在主過濾器和過濾中間罐之間進行循環(huán),在過濾網(wǎng)上形成濾餅,數(shù)分鐘后取樣分析,如合格,物料經(jīng)精密過濾進入后處理工序,否則繼續(xù)循環(huán)。當過濾器內(nèi)壓力升到0.4Mpa左右時,停止過濾,壓走主過濾器內(nèi)物料,吹干濾餅,反吹卸渣。
2.4 過濾存在主要問題及原因分析
(1)過濾能力小;由于物料中含有少量的焦油,容易堵塞過濾通道,過濾器內(nèi)壓力升高很快,導致流量衰減。(2)濾網(wǎng)磨損;由于在濾芯濾管的流體通道為方槽,且與過濾網(wǎng)直接接觸,在過濾過程中,濾網(wǎng)緊貼在濾管上,落渣時濾網(wǎng)與濾管分離,經(jīng)數(shù)次過濾后,與方形槽對應部位的濾網(wǎng)產(chǎn)生磨損,有部分固體顆粒(活性炭、催化劑)進入精密過濾器,導致精密過濾器很快堵塞。(3)落渣困難;濾餅吹干以后有一定的強度,在反吹過程中,局部濾餅先脫落,壓縮氣從濾餅脫落處通過,造成“短路”,故反吹不能使濾餅全部脫落。(4)過濾效果差;過濾網(wǎng)是由聚四氟乙烯材料編織而成,有一定的彈性,當過濾器內(nèi)壓力上升以后,濾網(wǎng)纖維被繃緊、拉伸,部分固體顆粒不能被有效過濾,致使過濾精度達不到要求。(5)檢查不方便;每次檢查過濾器內(nèi)部情況時,都要將設備一周的螺栓全部拆除,起重配合才能打開上蓋。另外,在檢查破損濾網(wǎng)時,由于濾網(wǎng)上附著物料,很難用肉眼檢查判斷濾網(wǎng)是否完好。
3 高效板式板式過濾器
根據(jù)目前現(xiàn)有過濾器的使用情況,解決問題的思路是:仍采用主過濾器和精密過濾器組合進行過濾,主過濾器采用NYB型高效板式板式過濾器,而精密過濾采用袋式過濾器。
3.1 板式過濾器的特點
與在用主過濾器比,高效板式過濾器的濾網(wǎng)采用板式結構,內(nèi)部有支撐骨架,濾網(wǎng)材料為不銹鋼,其結構如圖2所示。
3.2 過濾工藝流程及操作過程(圖3)
在混合罐中注入待濾液,按一定的配比加入助濾劑,啟動攪拌器充分攪拌形成混合液,通過輸液泵送入過濾主機。在泵的作用下,液體經(jīng)過濾機主機和配制罐之間進行循環(huán),助濾劑滯留在濾網(wǎng)片上,形成予涂層,此予涂層起著真正的過濾作用。予涂劑的加入量大約為每平方米過濾面積0.6~1.2kg,予涂層厚度大約為1.5~ ? ? ?3.5mm。予涂結束后,切換有關控制閥,進行正式過濾。
4 模擬試驗
(1)試驗方案;根據(jù)濾網(wǎng)規(guī)格及助濾劑類型,試驗方案選擇用320目濾網(wǎng)、活性炭做助濾劑。(2)用過濾試驗機做試驗;過濾機樣機的過濾面積為2m2,無振動裝置。(3)試驗初步結論:一、用320目濾網(wǎng),用活性炭做助濾劑按3小時計,平均過濾1.2噸,平均含固量:0.028%。濾餅渣不易脫落。二、從試驗情況看,方案基本滿足過濾要求,考慮到原工藝是采用活性炭作助濾劑,為了該驗證方案是否具有穩(wěn)定性,按照方案的條件,對助濾劑的量進行了適當調(diào)整,又進行2次試驗,數(shù)據(jù)表明:試驗具有可重復性,數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定。(4)數(shù)據(jù)進行分析并放大;過濾試驗機機面積為2m2,3小時平均過濾量為1.22噸,加氫反應釜每生產(chǎn)一釜的產(chǎn)量為16m3,如過濾器清渣一次必須過濾一釜加氫物料,則過濾器的最小面積為:S=16÷(1.22÷2)=26.2(m2) ,因此,過濾的面積至少為27m2。
5 結語
通過理論分析、小試數(shù)據(jù)及生產(chǎn)實踐證明:1.5萬噸/年RT裝置中過濾問題能用NYB型高效板式過濾器解決。endprint
【摘 要】 1.5萬噸/年RT裝置2001年12月基本建成,2002年5月投料試車,由于過濾器不能滿足工藝要求,致使整套裝置不能按原計劃試車,不能及時拿出產(chǎn)品,同時給正常的生產(chǎn)安排帶來嚴重的不利影響。本文從設備比較、試驗、運行等方面進行分析、論證,指出了堵塞原因,并提出了相應的改進措施。
【關鍵詞】 過濾器 ?堵塞 ?試驗
1 前言
1.5萬噸/年RT裝置在南京化工廠有著重要的戰(zhàn)略地位。該裝置2001年12月基本建成,2002年5月投料試車,由于過濾器不能滿足工藝要求,致使整套裝置不能按原計劃試車,不能及時拿出產(chǎn)品,同時給正常的生產(chǎn)安排帶來嚴重的不利影響。
2 現(xiàn)有過濾器的使用情況
2.1 介質(zhì)的特點
被過濾介質(zhì)的主要成份是:RT、苯胺、催化劑、少量的四硝及焦油等物質(zhì)。特點:催化劑的粒度很細,一般在15μm以下;物料中含有少量的焦油,有一定的粘度。
2.2 過濾器在生產(chǎn)流程中的位置
物料由過濾中間罐經(jīng)主過濾器和精密過濾器兩道過濾后進入后續(xù)處理工序,兩臺過濾器在生產(chǎn)流程中的位置如圖1所示。
2.3 工作原理
將含有活性炭的物料加入過濾中間罐,充分攪拌,啟動過濾循環(huán)泵,使物料在主過濾器和過濾中間罐之間進行循環(huán),在過濾網(wǎng)上形成濾餅,數(shù)分鐘后取樣分析,如合格,物料經(jīng)精密過濾進入后處理工序,否則繼續(xù)循環(huán)。當過濾器內(nèi)壓力升到0.4Mpa左右時,停止過濾,壓走主過濾器內(nèi)物料,吹干濾餅,反吹卸渣。
2.4 過濾存在主要問題及原因分析
(1)過濾能力小;由于物料中含有少量的焦油,容易堵塞過濾通道,過濾器內(nèi)壓力升高很快,導致流量衰減。(2)濾網(wǎng)磨損;由于在濾芯濾管的流體通道為方槽,且與過濾網(wǎng)直接接觸,在過濾過程中,濾網(wǎng)緊貼在濾管上,落渣時濾網(wǎng)與濾管分離,經(jīng)數(shù)次過濾后,與方形槽對應部位的濾網(wǎng)產(chǎn)生磨損,有部分固體顆粒(活性炭、催化劑)進入精密過濾器,導致精密過濾器很快堵塞。(3)落渣困難;濾餅吹干以后有一定的強度,在反吹過程中,局部濾餅先脫落,壓縮氣從濾餅脫落處通過,造成“短路”,故反吹不能使濾餅全部脫落。(4)過濾效果差;過濾網(wǎng)是由聚四氟乙烯材料編織而成,有一定的彈性,當過濾器內(nèi)壓力上升以后,濾網(wǎng)纖維被繃緊、拉伸,部分固體顆粒不能被有效過濾,致使過濾精度達不到要求。(5)檢查不方便;每次檢查過濾器內(nèi)部情況時,都要將設備一周的螺栓全部拆除,起重配合才能打開上蓋。另外,在檢查破損濾網(wǎng)時,由于濾網(wǎng)上附著物料,很難用肉眼檢查判斷濾網(wǎng)是否完好。
3 高效板式板式過濾器
根據(jù)目前現(xiàn)有過濾器的使用情況,解決問題的思路是:仍采用主過濾器和精密過濾器組合進行過濾,主過濾器采用NYB型高效板式板式過濾器,而精密過濾采用袋式過濾器。
3.1 板式過濾器的特點
與在用主過濾器比,高效板式過濾器的濾網(wǎng)采用板式結構,內(nèi)部有支撐骨架,濾網(wǎng)材料為不銹鋼,其結構如圖2所示。
3.2 過濾工藝流程及操作過程(圖3)
在混合罐中注入待濾液,按一定的配比加入助濾劑,啟動攪拌器充分攪拌形成混合液,通過輸液泵送入過濾主機。在泵的作用下,液體經(jīng)過濾機主機和配制罐之間進行循環(huán),助濾劑滯留在濾網(wǎng)片上,形成予涂層,此予涂層起著真正的過濾作用。予涂劑的加入量大約為每平方米過濾面積0.6~1.2kg,予涂層厚度大約為1.5~ ? ? ?3.5mm。予涂結束后,切換有關控制閥,進行正式過濾。
4 模擬試驗
(1)試驗方案;根據(jù)濾網(wǎng)規(guī)格及助濾劑類型,試驗方案選擇用320目濾網(wǎng)、活性炭做助濾劑。(2)用過濾試驗機做試驗;過濾機樣機的過濾面積為2m2,無振動裝置。(3)試驗初步結論:一、用320目濾網(wǎng),用活性炭做助濾劑按3小時計,平均過濾1.2噸,平均含固量:0.028%。濾餅渣不易脫落。二、從試驗情況看,方案基本滿足過濾要求,考慮到原工藝是采用活性炭作助濾劑,為了該驗證方案是否具有穩(wěn)定性,按照方案的條件,對助濾劑的量進行了適當調(diào)整,又進行2次試驗,數(shù)據(jù)表明:試驗具有可重復性,數(shù)據(jù)相對穩(wěn)定。(4)數(shù)據(jù)進行分析并放大;過濾試驗機機面積為2m2,3小時平均過濾量為1.22噸,加氫反應釜每生產(chǎn)一釜的產(chǎn)量為16m3,如過濾器清渣一次必須過濾一釜加氫物料,則過濾器的最小面積為:S=16÷(1.22÷2)=26.2(m2) ,因此,過濾的面積至少為27m2。
5 結語
通過理論分析、小試數(shù)據(jù)及生產(chǎn)實踐證明:1.5萬噸/年RT裝置中過濾問題能用NYB型高效板式過濾器解決。endprint