徐樂
摘 要:該文簡述汽輪發(fā)電機組密封油系統(tǒng)的重要性,然后該文根據(jù)筆者的從業(yè)經(jīng)驗,對密封油系統(tǒng)的幾種故障進行了總結(jié)和歸納,并提出了故障的解決處理辦法。對發(fā)電機組的密封油系統(tǒng)的設計提供可借鑒的經(jīng)驗和教訓。
關(guān)鍵詞:密封油系統(tǒng) ?發(fā)電機進油 ?差壓閥
中圖分類號:TK264.2 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)11(b)-0084-01
隨著科技的不斷發(fā)展,近幾年,在國內(nèi)大型發(fā)電廠中,汽輪發(fā)電機組得到廣泛的應用,汽輪發(fā)電機組的密封油系統(tǒng)的地位越來越重要。密封油系統(tǒng)的運行是否穩(wěn)定,直接關(guān)系著整個發(fā)電機組的工作狀態(tài),密封油系統(tǒng)根據(jù)密封瓦形式我們分為兩類,一類為盤式,中等容量發(fā)電機多采用此種類型。另外一種是環(huán)式,又分為單流,多流以及三流等多種類型。由于密封油系統(tǒng)的運行安全直接威脅到整個發(fā)電機組的安全,因此本文將發(fā)電機密封油系統(tǒng)在日常中遇到的故障進行了歸納分析。
1 發(fā)電機密封油系統(tǒng)故障
發(fā)電機密封油系統(tǒng)的故障主要包括,電機進油故障和密封油系統(tǒng)的振動故障等故障。
1.1 發(fā)電機進油
發(fā)電機密封油系統(tǒng)進油現(xiàn)象是發(fā)電機密封油系統(tǒng)的主要故障原因,密封油系統(tǒng)可以對發(fā)電機內(nèi)氫氣進行很好的密封,在發(fā)電機運行的時候,操作不當或者其他原因,都會導致密封油直接進入發(fā)電機,進而會慢慢腐蝕發(fā)電機內(nèi)的定子線圈,使得定子線圈的絕緣性能大大降低,使得線圈短路或者知擊穿,使得發(fā)電機組不能運行。
(1)發(fā)電機進油故障,重要的原因就是由于不適當?shù)臍鋫?cè)回油箱油位控制,使得發(fā)電機密封油系統(tǒng)油滿而溢,使得油進入發(fā)電機內(nèi)。
(2)密封瓦配油槽油壓過高,密封油壓力設置不正確,使得密封油進入發(fā)電機中。
(3)發(fā)電機自動控制系統(tǒng)故障,當氫側(cè)回油箱油位的自動控制系統(tǒng)失靈的時候,會導致補油閥卡住無法運行,排油閥又由于油位比較高,而不能自動開啟,此時就會在空側(cè)密封油壓力,會高于氫側(cè)密封油壓,使得密封瓦處的油由壓力高的地方進入壓力較低的地方,油竄流致氫側(cè)回油箱,使得氫側(cè)回油箱油滿,進而導致消泡箱油滿,使得油進入發(fā)電機內(nèi)。
(4)密封液壓自動控制失靈故障也會使得油進入發(fā)電機,當密封油壓控制出現(xiàn)故障的時候,會導致密封瓦處的油竄入發(fā)電機,當系統(tǒng)運行時間長,在退氫過程中,由于要使得差壓閥和平衡閥長時間保持某一開度,運行時間較長的時候,就會引起差壓調(diào)節(jié)閥堵塞或者平衡閥的卡澀,今兒引起密封油壓自動控制失靈。
通過對發(fā)電機進油故障的分析,筆者提出如下發(fā)電機進油的解決方案
對于氫側(cè)回油箱油位控制故障,筆者根據(jù)長時間的使用經(jīng)驗,認為,應該對氫、油壓差進行實時監(jiān)測,使油壓差控制在規(guī)定范圍內(nèi),油壓差不能太大,以防止發(fā)電機密封油系統(tǒng)油滿而溢進入發(fā)電機。
對于密封油壓力的調(diào)整故障,筆者認為,在機組檢修的時候,要時常觀察密封瓦壓力調(diào)整范圍,加強對密封油的壓力監(jiān)測, 使密封油的壓力恒定在一定范圍內(nèi)。
發(fā)電機氣體置換過程中,當氣體壓力小于0.1 MPa時,此時容易引起發(fā)電機進油時,通過微調(diào)平衡閥,保持液壓壓力的氫氣側(cè)油壓比空側(cè)油壓稍高油,可以避免發(fā)電機進油的發(fā)生。
要保持密封油的油質(zhì)的質(zhì)量,使油質(zhì)合格,進而降低差壓閥的堵塞情況,同時經(jīng)常對差壓閥,平衡閥進行調(diào)節(jié)校驗,使密封液壓自動控制處于工作狀態(tài)。
筆者建議在氫側(cè)回油箱中,加入氫氣干燥器,降低氫側(cè)回油箱內(nèi)的氫氣濕度,使空側(cè)密封油壓力和高于氫側(cè)密封油壓維持一定的平衡。
1.2 密封油系統(tǒng)的振動
1.2.1 差壓閥擺動導致系統(tǒng)振動
差壓閥擺動影響密封油系統(tǒng)的振動的又一個主要原因,其中分為兩種情況。
第一種情況是使用了質(zhì)量差的密封油,由于油中含有的雜質(zhì),從而導致差壓閥或泵出口止回閥卡澀,導致系統(tǒng)的振動。
第二種情況是由于差壓閥的壓力差信號的空側(cè)過于敏感,從而導致差壓閥擺動。這種情況往往發(fā)生在氫或系統(tǒng)的液壓壓力波動發(fā)生頻率變化較大的時候。
對于第一種情況,應該在試運行階段,工作人員就使用良好的通濾波器油潤滑系統(tǒng),以防止雜物,異物,泥沙等殘留在系統(tǒng)中,調(diào)試密封油系統(tǒng)試運行應該在潤滑系統(tǒng)調(diào)試后進行性,在對密封油系統(tǒng)進行調(diào)試時候,同時對整個管道加裝濾網(wǎng)進行大流量沖洗濾油,并安裝機油濾清器,以確保干凈的密封油系統(tǒng)。
對于第二個問題,取自空側(cè)泵出口附近的油壓信號,由于本身壓力的不穩(wěn)定,直接導致主差壓閥的壓力信號不穩(wěn)定,加上主路采樣管相當厚,從而導致壓力信號更敏感,進而引起差壓閥頻繁波動。事實上,原裝進口的這種密封油系統(tǒng),差壓閥禁區(qū)的主液壓管路的信號只有一個節(jié)流孔,沒有道路采樣管的設計,國內(nèi)安裝一個旁路主要是基于系統(tǒng)啟動時低氣溫因油粘稠,油壓通過節(jié)流孔反應不敏感而設計。因此正常運行時靠節(jié)流孔取空側(cè)油壓即可,主路采樣管只起到配合調(diào)節(jié)作用,系統(tǒng)正常運行時可保持其關(guān)閉,而這些很多工作人員并不清楚,認為這一路必須全開才行,因此直接導致導致差壓閥擺動。
1.2.2 空側(cè)防爆風機出口逆止門卡澀,從而導致系統(tǒng)的振動
該逆止門使油箱形成正壓,卡澀將導致油箱內(nèi)空側(cè)油中的氫氣不易析出來,從而導致氫的油箱空側(cè)不容易對它們進行分析,并且分離出氫氣不能排出,這將使得氫氣隨空氣側(cè)密封油進入空側(cè)泵入口,導致空側(cè)泵出口壓力的波動,油泵的振動,引起差壓閥的振動。因此,防爆風機機輸出的壓力應盡量選擇較大的,以方便回油和析出,氫氣排出,同時也要選擇可靠的逆止出口門。
3 結(jié)語
該文通過對發(fā)電機密封油系統(tǒng)故障,提出如下預防和改進措施:
(1)空側(cè)密封油壓力和氫側(cè)密封油壓維持一定的平衡,能夠有效降低發(fā)電機密封油系統(tǒng)的故障頻率,可以加強對油壓的監(jiān)測。
(2)差壓閥,平衡閥調(diào)節(jié)不好,啟停過程中容易產(chǎn)生發(fā)電機進油,可以從設備,操作等多方面的努力避免。
(3)密封油質(zhì)量差,差壓閥的液壓信號過于敏感,防爆風機出口止回閥卡澀,會造成差壓閥擺動。提高油的質(zhì)量,關(guān)閉空氣側(cè)的液壓壓差閥主路信號,是解決該問題的有效措施。
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