供稿|侯珍珠, 王闖 / HOU Zhen-zhu, WANG Chuang
本鋼浦項(xiàng)重卷機(jī)組主要用于汽車(chē)板表面質(zhì)量的檢查和鋼卷的分卷,現(xiàn)年處理量達(dá)30萬(wàn)t。通過(guò)對(duì)2012年重卷機(jī)組缺陷降級(jí)量分析,找出缺陷降級(jí)率平均為每月產(chǎn)量的0.2%,產(chǎn)生的主要缺陷為層間擦傷、窄尺、輥?lái)延『筒羷潅?,共占總?cè)毕莸?0.3%。為了達(dá)到客戶對(duì)鋼卷表面質(zhì)量和尺寸精度的高要求,以及為公司降低成本的目標(biāo),針對(duì)以上缺陷,我們通過(guò)運(yùn)用六西格瑪工具方法,分析產(chǎn)品缺陷產(chǎn)生原因,并最終制定改進(jìn)方案,使產(chǎn)品最終缺陷降級(jí)率降低為月產(chǎn)量的0.08%。
由于本鋼浦項(xiàng)重卷機(jī)組層間擦傷、輥?lái)延 ⒄吆筒羷潅毕輰?duì)機(jī)組軋成率和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大,而這些缺陷在控制上存在困難,在機(jī)組生產(chǎn)過(guò)程中受人為因素、設(shè)備因素、管理因素等影響,項(xiàng)目在控制方面及分析上較為繁瑣,因此采用較為系統(tǒng)的六西格瑪工具來(lái)解決這一難題是一個(gè)很好的辦法。
六西格瑪是一種改善企業(yè)質(zhì)量流程管理的技術(shù),以“零缺陷”的完美商業(yè)追求,帶動(dòng)質(zhì)量成本的大幅度降低,最終實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)成效的提升與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破。它是系統(tǒng)的,集成的采用業(yè)務(wù)改進(jìn)流程,實(shí)現(xiàn)無(wú)缺陷的過(guò)程設(shè)計(jì),通過(guò)DMAIC流程,消除過(guò)程缺陷和無(wú)價(jià)值作業(yè),從而提高質(zhì)量和服務(wù),降低成本,縮短運(yùn)轉(zhuǎn)周期,達(dá)到客戶完全滿意,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[1]。
本項(xiàng)目主要通過(guò)微觀流程圖、因果矩陣和FMEA找出缺陷產(chǎn)生的主要原因,利用六西格瑪工具檢驗(yàn)并分析找出關(guān)鍵因子,對(duì)關(guān)鍵影響因子進(jìn)行改善形成標(biāo)準(zhǔn)化文件,最終降低重卷機(jī)組內(nèi)部缺陷降級(jí)率。在這個(gè)過(guò)程中主要分界定、測(cè)量、分析、改進(jìn)、控制五個(gè)階段。
定義階段主要將重卷機(jī)組內(nèi)部缺陷降級(jí)率定義為Y,將主要缺陷層間擦傷、輥?lái)延?、擦劃傷和窄尺分別定義為y1、y2、y3和y4,為了找出產(chǎn)生這些缺陷的主要原因X,制定了重卷機(jī)組流程的項(xiàng)目SIPOC圖(圖1),并確定了項(xiàng)目目標(biāo)為缺陷降級(jí)率,降低到月產(chǎn)量的0.12%。
在查找影響4種主要缺陷因素時(shí),因?yàn)槿毕莸漠a(chǎn)生發(fā)生在生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié),因此我們使用了IPO流程(圖2)分析的方法,繪制微觀流程圖的過(guò)程采用頭腦風(fēng)暴法,將團(tuán)隊(duì)成員的認(rèn)識(shí)和想法全部收集上來(lái),把影響產(chǎn)品層間擦傷、輥?lái)延?、擦劃傷和窄尺的主要因素放在一起?/p>
圖1 重卷機(jī)組流程圖
圖2 重卷機(jī)組因子IPO流程圖
將IPO圖按照因果矩陣和FMEA對(duì)流程中產(chǎn)生的4種缺陷進(jìn)行打分及對(duì)影響缺陷產(chǎn)生的原因分析,得出分?jǐn)?shù)較高的因子,見(jiàn)表1。
對(duì)FMEA中得分較高的因子,首先進(jìn)行快速改善,對(duì)表1中建議采取措施的六項(xiàng)管理上可以直接控制的因子采取快速改善進(jìn)行改進(jìn),并得出二次FMEA,見(jiàn)圖3,改善前后效果較明顯,控制圖(圖4)中缺陷率降到0.17%,并且缺陷控制在0.12%到0.22%之間。
圖3 二次FMEA
圖4 快速改善前后控制圖的效果
對(duì)其余6個(gè)主要因子上卷對(duì)中、開(kāi)卷張力、機(jī)組運(yùn)行速度、原料窄尺、張力輥輥面、側(cè)間隙設(shè)定和重疊量設(shè)定,分別通過(guò)利用六西格瑪驗(yàn)證工具單因子方差分析、卡方檢驗(yàn)、雙比例檢驗(yàn)和對(duì)數(shù)回歸進(jìn)行分析。
◆ 上卷對(duì)中因子分析與改進(jìn)
由于四個(gè)班組為離散型數(shù)據(jù),因此選用單因子方差分析,得出P=0<0.05,即班組間層間擦傷缺陷產(chǎn)生存在差異,班組是影響層間擦傷缺陷發(fā)生的潛在的根本原因。通過(guò)水平間配對(duì)比較,得出丙班的層間擦傷缺陷量相對(duì)其他班較大,為解決這一問(wèn)題,特組織重卷機(jī)組四個(gè)班組的入口操作人員進(jìn)行上卷操作技術(shù)交流。
通過(guò)班組間交流,找出改進(jìn)辦法:一是上卷時(shí)天車(chē)吊運(yùn)至鞍座時(shí)要指揮天車(chē)左右對(duì)中;二是派協(xié)力人員協(xié)助配合上卷;三是上卷結(jié)束后對(duì)漲縮情況及對(duì)中情況進(jìn)行確認(rèn)。各班組對(duì)上卷步驟及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一,下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)文件,改進(jìn)后,發(fā)現(xiàn)上卷對(duì)中明顯提高,層間擦傷缺陷丙班降低較多。
◆ 開(kāi)卷張力與機(jī)組運(yùn)行速度因子分析
由于連退與鍍鋅機(jī)組卷取張力與重卷機(jī)組開(kāi)卷張力不匹配造成鋼卷開(kāi)卷時(shí)易產(chǎn)生層間擦傷,鋼卷因?yàn)榈踹\(yùn)次數(shù)多或者前部工序卸卷時(shí)抽芯造成卷心張力小,到重卷機(jī)組生產(chǎn)時(shí)造成部分張力不匹配現(xiàn)象,帶鋼層間就會(huì)產(chǎn)生相對(duì)運(yùn)動(dòng),嚴(yán)重時(shí),重卷機(jī)組在運(yùn)行時(shí),鋼卷會(huì)抽芯,造成鋼卷整卷擦傷。通過(guò)收集數(shù)據(jù),運(yùn)用卡方分析得到出現(xiàn)層間錯(cuò)動(dòng)時(shí)選擇運(yùn)行速度慢,開(kāi)卷張力減小可以使層間擦傷發(fā)生量降低到最少。
改進(jìn)方法主要通過(guò)對(duì)鋼卷端部畫(huà)線(圖5),來(lái)識(shí)別鋼卷層與層之間是否發(fā)生錯(cuò)動(dòng),即有無(wú)層間擦傷的趨勢(shì)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)層時(shí),機(jī)組運(yùn)行速度降至50 m/min以下,開(kāi)卷張力在原設(shè)定值基礎(chǔ)上降低200~300 kg,但要求保證最低開(kāi)卷張力,以避免鋼卷接觸臺(tái)面造成下表面擦傷。
◆ 原料窄尺因子分析
通過(guò)運(yùn)用雙比例檢驗(yàn),得出原料窄尺是產(chǎn)生重卷機(jī)組成品窄尺的主要原因,通過(guò)進(jìn)一步分析得出原料窄尺一部分是由于原料未切邊,連退與鍍鋅機(jī)組存在異常拉窄所致,針對(duì)此問(wèn)題專門(mén)展開(kāi)攻關(guān)組,對(duì)產(chǎn)生窄尺的鋼種和規(guī)格進(jìn)行分析,并對(duì)拉窄量進(jìn)行優(yōu)化,效果較好。另一部分是由于熱軋?jiān)洗嬖诳s徑造成,此部分加強(qiáng)向熱軋反饋,此部分屬于不可控因素。
圖5 鋼卷端部畫(huà)線示意圖
◆ 張力輥輥面因子分析
運(yùn)用雙比例檢驗(yàn),對(duì)輥更換前后數(shù)據(jù)收集,得出更換后的輥面產(chǎn)生輥?lái)延∪毕輲茁瘦^少。
改進(jìn)階段對(duì)輥表面粘有異物采取兩個(gè)方法進(jìn)行預(yù)防。第一,每班生產(chǎn)前對(duì)輥面情況進(jìn)行確認(rèn),每周或生產(chǎn)薄規(guī)格料及高精度產(chǎn)品時(shí)停機(jī)進(jìn)行全線輥?zhàn)忧謇?,并制定清理確認(rèn)單,及時(shí)發(fā)現(xiàn)輥面異物,并確保清理后的輥面無(wú)異物;第二,在焊機(jī)后帶鋼上下表面增加一空氣吹掃裝置,使得帶鋼焊接后的焊渣、鋅渣等渣粒不能帶入到后線輥及卷取機(jī)上。
◆ 圓盤(pán)剪側(cè)間隙量和重疊量因子分析
重卷機(jī)組圓盤(pán)剪間隙調(diào)節(jié)的好壞以及圓盤(pán)剪剪刃的磨削質(zhì)量也容易間接造成帶鋼下表面劃傷。其主要是由于圓盤(pán)剪剪刃間隙偏小或重合量偏大,易造成帶鋼邊部出現(xiàn)毛刺,導(dǎo)致毛刺被帶入到與帶鋼接觸的去毛刺輥、涂油機(jī)、卷取機(jī)內(nèi)從而造成帶鋼擦劃傷。當(dāng)重合量較大時(shí),由于膠套使用不當(dāng)有時(shí)會(huì)造成圓盤(pán)剪劃傷帶鋼下表面。
為了獲得界限分明、斷面平滑的邊部質(zhì)量,即減少因剪切不當(dāng)造成的帶鋼擦劃傷出現(xiàn),特收集現(xiàn)場(chǎng)剪切數(shù)據(jù),利用對(duì)數(shù)回歸分析找出間隙量與重疊量的最佳設(shè)定值,并將優(yōu)化后的設(shè)定值(表2)形成文件下發(fā)。為了減少刀片自身的平面度、上下刀片的相對(duì)平行度偏差所帶來(lái)的影響調(diào)整時(shí)可適當(dāng)?shù)膶⒌镀拈g隙放大,使剪切后鋼帶的橫截面成倒梯形,以減少二次剪切面積。
圓盤(pán)剪調(diào)節(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)公式為:側(cè)間隙量Δh=h/9;重疊量C=0.85-0.2h(其中h為帶鋼厚度)。
表2 圓盤(pán)剪側(cè)間隙與重疊量設(shè)定值
為了保持改善效果,對(duì)上述關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行分析,并制定控制計(jì)劃下發(fā)。對(duì)層間擦傷的控制形成標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā),從項(xiàng)目各階段效果對(duì)比圖(圖6)可以看出項(xiàng)目實(shí)施前后各階段所取得的效果對(duì)比。表3為整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程各月份實(shí)際降級(jí)率完成水平。
表3 改進(jìn)前后各月缺陷降級(jí)率對(duì)比
圖6 項(xiàng)目各階段效果對(duì)比圖
重卷機(jī)組內(nèi)部缺陷降級(jí)率項(xiàng)目實(shí)施前后過(guò)程能力水平對(duì)比分析如表4所示,可以看出在最終改進(jìn)之后的過(guò)程能力由-0.62提高到0.67,西格瑪水平由改進(jìn)前的-0.64提高到0.66,重卷機(jī)組缺陷降級(jí)率由0.20%降低到0.11%。由于產(chǎn)品表面質(zhì)量的提高,產(chǎn)品異議量也大幅度減少,預(yù)計(jì)一年能為本鋼浦項(xiàng)實(shí)現(xiàn)效益約80萬(wàn)元。
表4 改進(jìn)前與改進(jìn)后對(duì)比
(1) 通過(guò)因果矩陣、FMEA及二次FMEA打分,找出影響重卷機(jī)組內(nèi)部缺陷降級(jí)的主要因素并對(duì)一些因子進(jìn)行快速改善。
(2) 通過(guò)對(duì)6個(gè)主要因子運(yùn)用六西格瑪工具進(jìn)行分析,找出關(guān)鍵因子及對(duì)關(guān)鍵因子進(jìn)行全面改進(jìn),最終形成控制計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)化文件。將控制措施進(jìn)行固化,有利于效果的保持。
(3)通過(guò)六西格瑪方法在此項(xiàng)目上的應(yīng)用,使重卷機(jī)組內(nèi)部缺陷降級(jí)率由2012年平均為月產(chǎn)量的0.20%,最終降低至0.11%,效果非常顯著。項(xiàng)目的成功也產(chǎn)生了一些無(wú)形效益,即提高了產(chǎn)品軋成率和成材率,提高產(chǎn)品表面質(zhì)量和尺寸精度,給客戶交付較及時(shí),減少客戶抱怨,同時(shí)提高本鋼產(chǎn)品在市場(chǎng)上的綜合實(shí)力和知名度。
[1] 馬林. 六西格瑪管理. 北京: 中國(guó)人民大學(xué)出版社, 2004
[2] 徐亮, 饒洪宇. 淺析冷軋帶鋼精整表面缺陷. 金屬世界, 2007, (4): 28