張忠建
(寶鋼集團 新疆八一鋼鐵有限公司,新疆 烏魯木齊830022)
作為疆內(nèi)最大一家金屬制品加工企業(yè),制品分廠開發(fā)區(qū)電鍍鋅作業(yè)區(qū)自2004年引進倒立式收線機組,使用至今已八年有余。目前1#、2#、3#鍍鋅線仍使用此種收線方式;倒立式收線方式在現(xiàn)代制品行業(yè)中應(yīng)用十分廣泛 。該類生產(chǎn)設(shè)備都有以下顯著特點:1.可實現(xiàn)無間歇連續(xù)作業(yè);2.下線時振動較大,對稱體、顯示儀表及傳感器都有相當(dāng)大的影響;3.稱重系統(tǒng)壽命短(尤其傳感器);4.維護費用高。
因此,必須解決倒立式收線設(shè)備的這些問題,尤其是計量系統(tǒng)故障時會出現(xiàn)大量不合格品,會造成用戶的計量事故和單位生產(chǎn)成本的無端浪費,所以有必要進行創(chuàng)新改造工作。
小組從滿足鍍鋅線生產(chǎn)實和保證質(zhì)量的際需要出發(fā),選擇技術(shù)難度和工作量適中、應(yīng)用面廣的課題開展活動。小組找出鍍鋅稱重系統(tǒng)常見的3個問題,通過討論表決,將“鍍鋅稱重系統(tǒng)設(shè)計”作為小組選擇攻克的課題;
在線使用收線稱重系統(tǒng)存在的主要問題如下:
1)下線時振動大。制品行業(yè)絲類產(chǎn)品倒立式收線屬于連續(xù)性無間歇工作設(shè)備,優(yōu)點是其連續(xù)生產(chǎn)性,缺點在于下線時傳感器無法與稱體分離,操作人員在線操作時會出現(xiàn)頻繁下線翻包及用力捆扎的情況,產(chǎn)生的振動會造成傳感器固定螺絲松動、斷裂,計量產(chǎn)生偏差甚至不能計量;
2)計量系統(tǒng)使用壽命短,維護成本高。頻繁打包、翻包產(chǎn)生的振動會直接損壞傳感器、顯示儀表及收線籃框,造成稱重系統(tǒng)壽命縮短,維護成本居高不下;
3)計量偏差造成計量事故和生產(chǎn)成本的大量浪費。長期使用老型號的稱重系統(tǒng)會出現(xiàn)計量的不精確,若不及時發(fā)現(xiàn)會造成用戶的計量異議和單位生產(chǎn)成本的大量浪費。
課題目標:攻關(guān)后大大降低物資采購費用;大大降低維修時間、工作量;大大提高設(shè)備使用周期。(降低費用為單機單頭日常維修所需配件的費用,不包括人員加班、對生產(chǎn)造成損失等不可預(yù)算的費用)。
1)規(guī)范收線機下線打包工作人員的行為,以此降低打包、翻包時對稱重傳感器帶來的沖擊載荷;
2)制定操作人員的日常點檢規(guī)章制度,形成定檢定休的良好習(xí)慣;
3)改變現(xiàn)有的稱重系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提高使用壽命;
4)增加稱重傳感器的數(shù)量,使其受到的沖擊載荷均勻分布在各個傳感器上,或盡可能讓傳感器不夠沖擊力。
1)在線使用的下線籃筐在設(shè)計時考慮到機架、傳感器以及操作人員工作強度,籃筐能下線鐵絲的重量在0-100kg范圍之內(nèi),當(dāng)鐵絲重量達到50kg左右時,稱重顯示器上顯示出鐵絲的重量,操作人員為了省力更好的操作,一般在鐵絲達到50kg時就積極的下線,以免因為鐵絲超重過多,額外增加勞動強度,在翻包的時候,要做到輕翻輕收;
2)在線使用的傳感器上下面都是由4個M8*30的內(nèi)六角螺栓緊固在機架,操作人員頻繁下線,造成該傳感器螺栓經(jīng)常出現(xiàn)松動、斷裂的現(xiàn)象,有些螺栓斷裂到傳感器螺孔內(nèi)取不出來,從而造成傳感器無法使用。傳感器上螺栓一旦有斷裂,就會造成稱重系統(tǒng)機架松動、搖晃,出現(xiàn)計量不準確的現(xiàn)象,每班操作人員檢查傳感器上8個螺栓是否松動,松動后用專用工具進行緊固。發(fā)現(xiàn)稱重系統(tǒng)有故障時,及時向維修人員反映,將故障解決在萌芽狀態(tài),保證稱重系統(tǒng)工作正常。
3)從操作人員翻包的過程中,可以清楚看到翻包帶來的沖擊載荷全部都作用在了傳感器上,造成傳感器損壞、計量不準確,因此必須增加傳感器緩沖裝置或使傳感器徹底脫離動作裝置,而稱重系統(tǒng)機架設(shè)計的不合理、單薄,在下線時容易變形、松動,從而造成傳感器損壞、計量不準確的又一情況。
為了避免翻包時的沖擊載荷全部作用在傳感器上,我們對現(xiàn)有的稱重系統(tǒng)機架做了以下改造:
(1)在原有的下線籃筐底部加裝了一組拉簧,拉簧的一端固定在地表面,另一端固定在脫離踏板上。
(2)加裝了一件腳踏板,脫離踏板一端連接的是拉簧,另一端連接的是脫離踏板的支撐架。
(3)脫離踏板上方安裝了4根螺栓,螺栓用螺母固定在脫離踏板上。
(4)另外在稱重系統(tǒng)機架下部安裝一個鎖死限位,保證脫離踏板在踩下去的時候,不會反彈回來。
4)將原有的1個傳感器增加至4個傳感器,4個傳感器分別均與的分布在支架的四周。
圖1
1)新設(shè)計的稱重脫離裝置完全避免了振動沖擊造成的損壞;提高了稱重系統(tǒng)的使用壽命組開機臺數(shù);
2)大大降低維護成本,3條鍍鋅線120頭收線機,年維護費用計劃節(jié)約1200元/臺 ,3條線計劃節(jié)約14.4萬元/年;
3)由原來5臺滑輪式拔絲機耗電7200度/班左右,降低到3臺直進式拔絲機耗電4320度/班左右,節(jié)約2880度/班,每月節(jié)約8.6W度電,節(jié)約電費3.456萬元;
4)計量精確率可保證在98.75%以上;
5)提高稱重系統(tǒng)準確率,避免操作人員重復(fù)性勞動,降低生產(chǎn)人員勞動強度;
6)降低維修人員維修勞動強度,降低維修備品備件成本費用。
本課題使用新型稱重脫離裝置可實現(xiàn)下線時稱重系統(tǒng)與其分離,不受操作方面的影響、不受振動沖擊,提高稱重系統(tǒng)使用壽命保證計量的精確;尤其解決了計量系統(tǒng)故障,杜絕出現(xiàn)大量不合格品,降低了用戶的計量事故和單位生產(chǎn)成本,填補了倒立式收線機稱重技術(shù)領(lǐng)域的問題,實現(xiàn)了降本增效的目的。目前已對3#鍍鋅線40頭收線機實施改造,后期配件到貨,對其余80頭收線機稱重系統(tǒng)全部進行改造。
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