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福建三鋼100噸轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)半干法改造系統(tǒng)介紹

2014-12-23 11:34鄭運(yùn)興
科技視界 2014年2期
關(guān)鍵詞:脫水器文氏半干法

鄭運(yùn)興

(中冶東方工程技術(shù)有限公司,山東 青島266555)

0 引言

轉(zhuǎn)爐冶煉是一個(gè)在高溫下吹氧脫碳的反應(yīng)過程,在這個(gè)過程中會(huì)產(chǎn)生大量的一氧化碳和含鐵粉塵的高溫煤氣,若不經(jīng)處理直接排放,必定造成環(huán)境的極大污染和能源的極大浪費(fèi)?,F(xiàn)在的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨著日益嚴(yán)峻的資源和環(huán)境壓力,必須走節(jié)能減排的可持續(xù)發(fā)展之路。因此對(duì)于轉(zhuǎn)爐一次煙氣的回收和利用對(duì)于煉鋼節(jié)能減排,減輕環(huán)境污染具有很大的現(xiàn)實(shí)意義。

1 轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)概況及特點(diǎn)

目前常用的轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)有以下幾種:

(1)傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐一次除塵技術(shù)(OG濕法),由日本新日鐵公司和川崎重工與20世紀(jì)50年代末聯(lián)合開發(fā)的,寶鋼于1985年引進(jìn)該種除塵技術(shù),目前全國現(xiàn)有的500多座轉(zhuǎn)爐中90%以上采用煤氣濕法除塵系統(tǒng)。該系統(tǒng)由兩級(jí)可調(diào)文氏管喉口,可以控制路口的微差壓和二文的喉口阻損,在煙氣不斷變化的情況下調(diào)整阻力分配,從而達(dá)到最佳的凈化效果。該種除塵技術(shù)已取得了成熟的經(jīng)驗(yàn),成為國內(nèi)回收轉(zhuǎn)爐煙氣的主要方法,但該系統(tǒng)也存在著轉(zhuǎn)爐爐口冒煙現(xiàn)象嚴(yán)重、系統(tǒng)阻力大、除塵效果差煤氣回收含塵量超標(biāo)、運(yùn)行成本高等問題。

(2)飽和塔文系統(tǒng)(新型OG法),是在傳統(tǒng)OG法的基礎(chǔ)上進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn),將二文可調(diào)喉口改為環(huán)縫洗滌器,取消了一文喉口,以飽和器代之。該技術(shù)有流程簡潔,除塵效率高,易于控制等優(yōu)點(diǎn),但是該技術(shù)仍屬于濕法除塵系統(tǒng),循環(huán)水量仍很大。

(3)半干法除塵系統(tǒng)是在濕法系統(tǒng)中利用了蒸發(fā)冷卻技術(shù),同時(shí)又利用濕法大部分的原工藝流程和主要設(shè)備,該系統(tǒng)有高效節(jié)水型洗滌塔、環(huán)縫文氏管和旋風(fēng)復(fù)合脫水器組成。該系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)阻力降低了,除塵效果比濕法有了顯著的提高,循環(huán)水量減少50%左右,風(fēng)機(jī)的維修周期延長。

(4)LF干法系統(tǒng)主要包含煙氣冷卻、凈化回收和粉塵壓塊三部分。轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)汽化冷卻煙道后進(jìn)入蒸發(fā)冷卻器,水和蒸汽經(jīng)頂部水槍混合噴出形成霧狀,高溫?zé)煔庠谛羞M(jìn)的過程中進(jìn)行充分的熱交換,達(dá)到降溫的目的。經(jīng)過降溫之后的高溫?zé)煔膺M(jìn)入靜電除塵器進(jìn)行進(jìn)一步的凈化和降溫,之后進(jìn)入煤氣柜回收利用。該系統(tǒng)除塵效率高,不存在二次污染和污水處理,系統(tǒng)阻損小。但是該系統(tǒng)投資高,控制較復(fù)雜,對(duì)操作維護(hù)人員的要求高。

2 福建三鋼原有轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)存在的問題

福建三鋼原有轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)采用的是傳統(tǒng)的OG濕法除塵系統(tǒng),即兩文三脫的除塵技術(shù),因投產(chǎn)時(shí)間較長,除塵效果較差,轉(zhuǎn)爐爐口冒煙現(xiàn)象較為嚴(yán)重,用水量耗電量均較大,煤氣排放超過國家的排放要求,煤氣回收含塵量超標(biāo),不能滿足國家環(huán)保及節(jié)能減排的要求。為了更好的節(jié)能減排使得排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),特對(duì)轉(zhuǎn)爐一次除塵的凈化設(shè)備進(jìn)行改造。福建三鋼有兩座100t的轉(zhuǎn)爐,本次先改造1#轉(zhuǎn)爐,2#轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn),待1#轉(zhuǎn)爐改造完畢正常投產(chǎn)后再對(duì)2#轉(zhuǎn)爐進(jìn)行改造。

3 改造方案的確定

改造的目的是提高除塵效果,同時(shí)確保投資和運(yùn)行成本低,用水耗電盡量少,滿足節(jié)能減排的要求。根據(jù)上文介紹的常用的轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng),可供選擇的改造方案有新型OG法,LF干法,半干法。

新型OG法仍屬于濕法除塵系統(tǒng),耗水量與原系統(tǒng)相差無幾,除塵效果和煤氣回收的質(zhì)量并不會(huì)得到顯著的提高,因而這種改造方案實(shí)施起來的現(xiàn)實(shí)意義不大。

LF干法是一種新型除塵技術(shù),技術(shù)較先進(jìn),能源消耗低,勞動(dòng)工作強(qiáng)度低,運(yùn)行費(fèi)用低,除塵效果好,但該種新型的除塵技術(shù)初投資高,控制復(fù)雜,不穩(wěn)定,需要有放置靜電除塵器的場地,但現(xiàn)場并沒有可以放置除塵器的場地,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,這種新型的除塵技術(shù)在本次的改造中可行性低。

半干法除塵系統(tǒng)是在原來OG濕法的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn),采用蒸發(fā)冷卻技術(shù)取代一文,利用了濕法大部分的工藝流程和主要設(shè)備,設(shè)備布置和占地以及自動(dòng)控制均與原來的濕法系統(tǒng)相近,現(xiàn)場條件可以滿足設(shè)備布置要求,且該系統(tǒng)用水量較少,除塵效果會(huì)大大提高,初投資低,有很高的可行性。

經(jīng)過綜合對(duì)比以及根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況則半干法的可行性較高,實(shí)際操控性較強(qiáng),改造量少,改造周期短,對(duì)生產(chǎn)影響較小,可以解決許多實(shí)際問題。

4 改造系統(tǒng)介紹

福建三鋼100噸轉(zhuǎn)爐一次除塵系統(tǒng)改造采用半干法系統(tǒng),工藝流程圖見圖1。轉(zhuǎn)爐的高溫?zé)煔饨?jīng)汽化冷卻煙道之后進(jìn)入蒸發(fā)冷卻塔進(jìn)行降溫和粗除塵,經(jīng)過降溫和粗除塵后的煙氣進(jìn)入環(huán)縫長頸文氏管進(jìn)行精除塵和二次降溫,之后進(jìn)入立式復(fù)合脫水器進(jìn)行脫水,經(jīng)過降溫和除塵之后的煙氣通過管道進(jìn)入風(fēng)機(jī),經(jīng)風(fēng)機(jī)出來之后的煙氣進(jìn)行回收或排放。

圖1半干法除塵系統(tǒng)工藝流程圖

主要設(shè)備

4.1 蒸發(fā)冷卻塔

蒸發(fā)冷卻塔由塔體、氣水雙相流噴嘴、10把FM水霧噴槍、手孔、人孔等組成,其主要功能是降溫,其次是粗除塵。蒸發(fā)冷卻塔外形圖見圖2。氣、水雙相流噴嘴,可確保水滴穩(wěn)定而充分的霧化。霧化后的水滴遇到高溫?zé)煔庋杆倨?,汽化過程吸收大量的熱,從而讓煙氣溫度迅速降到180~200℃左右,起到降溫作用。為了防止煙氣中含濕量過大導(dǎo)致結(jié)露現(xiàn)象,該過程中嚴(yán)格控制噴水量和蒸發(fā)冷卻塔的出口溫度高于露點(diǎn)溫度,確保蒸發(fā)冷卻塔除下的灰塵全部是干灰。為保證泄灰的順暢,在塔體下部設(shè)置倉壁振動(dòng)器。煙氣中的大顆粒粉塵遇到汽化后的水霧,重量增加,落入泄灰裝置,起到粗除塵的作用。

圖2 蒸發(fā)冷卻塔外形圖

4.2 環(huán)縫長頸文氏管

環(huán)縫長頸文氏管是轉(zhuǎn)爐煤氣凈化系統(tǒng)的核心設(shè)備,其主要功能是精除塵和控制爐口處的CO燃燒量,同時(shí)也對(duì)煙氣進(jìn)行進(jìn)一步的降溫。環(huán)縫長頸文氏管外形圖見圖3。

圖3 環(huán)縫長頸文氏管外形圖

環(huán)縫長頸文氏管的關(guān)鍵部件是一個(gè)圓錐形部件(重坨),通過液壓裝置可以上下調(diào)節(jié)內(nèi)部的錐形閥芯與圓錐罩之間形成不同的縫隙,從而控制氣體通過文氏管的流速。內(nèi)錐與外錐之間的環(huán)隙與通過煙氣量在相同的阻力損失下,基本成一次函數(shù)關(guān)系。環(huán)縫開度可以根據(jù)冶煉工況,通過喉口自動(dòng)調(diào)節(jié)程序給出信號(hào),通過液壓伺服控制系統(tǒng)自動(dòng)控制。實(shí)際使用時(shí),控制煙氣在環(huán)隙中的流速在80~140m/s。在重砣內(nèi)錐的頂部,設(shè)有兩個(gè)噴嘴進(jìn)行降溫和沖洗。

該裝置具有除塵效率高,阻力小,維修清洗方便,不易堵塞等特點(diǎn)。

4.3 立式復(fù)合脫水器

立式復(fù)合脫水器因其具有較高的脫水效率(>99%),在轉(zhuǎn)爐煙氣凈化系統(tǒng)中也常常作為進(jìn)入風(fēng)機(jī)前的精脫水設(shè)備。由于在脫水器內(nèi)設(shè)置了擋板,使得液滴在器體內(nèi)的運(yùn)動(dòng)拋線大大縮短,液滴落于壁上形成的水膜厚薄適中,則液滴碰撞落下的機(jī)會(huì)也更多,有助于提高液滴的清除效率。上部設(shè)置了3把FM氣霧噴槍,強(qiáng)化脫水效果的同時(shí)也可以起到進(jìn)一步除塵的效果。脫水器具有脫水效率高,設(shè)備阻損小,易維護(hù)易清理等特點(diǎn)。立式復(fù)合脫水器外形圖見圖4。

圖4 立式復(fù)合脫水器外形圖

5 改造后運(yùn)行效果

從開始投產(chǎn)已有四個(gè)月時(shí)間,總體來說運(yùn)行效果良好,廠房內(nèi)無明顯冒煙情況,排放標(biāo)準(zhǔn)滿足國家排放要求,用水量耗電量比之前明顯減少,具有明顯的節(jié)能效果。耗水量比原系統(tǒng)減少50%左右,粉塵排放濃度,低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。采用半干法系統(tǒng)對(duì)原系統(tǒng)改造之后,能耗降低了,提高了除塵效率,達(dá)到了節(jié)能減排的效果。

6 結(jié)論

目前全國現(xiàn)有的500多座轉(zhuǎn)爐中90%以上采用煤氣濕法除塵系統(tǒng),但是這種濕法除塵系統(tǒng)高排放、高能耗、高耗水,已不能滿足國家新的排放標(biāo)準(zhǔn),因此對(duì)于這種轉(zhuǎn)爐除塵系統(tǒng)的改造將是大部分鋼廠刻不容緩的當(dāng)務(wù)之急。半干法是一種很好的選擇,首先其是在OG濕法的基礎(chǔ)上應(yīng)用了蒸發(fā)冷卻技術(shù),控制系統(tǒng)、設(shè)備外形等均與OG濕法基本相同,改造量少,施工周期短,所以采用半干法對(duì)原有的OG濕法除塵系統(tǒng)改造其可行性相當(dāng)高。其次,半干法除塵系統(tǒng)不需要額外的占用場地,可利用原系統(tǒng)中的空間及風(fēng)機(jī),初投資少。再次,半干法除塵系統(tǒng)耗水量明顯減少,除塵效果明顯得到提高,達(dá)到節(jié)能減排的目的。所以,半干法系統(tǒng)對(duì)原OG濕法進(jìn)行改造是一種行之有效的方案。

[1]郭紅,程紅艷,陳林權(quán).國內(nèi)轉(zhuǎn)爐一次煙氣除塵技術(shù)及其發(fā)展方向[J].煉鋼,2010(3):1-74.

[2]王永忠,施錦德.轉(zhuǎn)爐煤氣節(jié)能減排的幾種技術(shù)措施[J].世界鋼鐵,2009(4):35-40.

[3]韓榮孝.轉(zhuǎn)爐一次除塵技術(shù)發(fā)展趨向研討[J].甘肅科技,2012,28(7):73-75.

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