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35T/H煤粉爐改造成45T/H循環(huán)流化床鍋爐的總結

2014-12-13 21:52:11蘇國勝
科技創(chuàng)新與應用 2014年35期
關鍵詞:流化床改造鍋爐

蘇國勝

摘 要:2009年江西貴溪化肥有限責任公司對2#35T/H煤粉爐進行了循環(huán)流化床技術改造。實踐表明,采用循環(huán)流化床燃燒技術是鍋爐改造的一條途徑。該技術是成熟的,它用于難燒劣質煤、煤矸石等低熱值煤種的燃燒是可行的。在鍋爐改造過程中出現(xiàn)一些問題,經(jīng)過改造后得到解決,達到了鍋爐改造的預期目的。

關鍵詞:煤粉爐;改造;流化床;鍋爐

1 概述

江西六國化工有限責任公司前身為江西貴溪化肥有限責任公司。公司有三臺35T/H煤粉鍋爐,是由武漢鍋爐廠生產(chǎn)的次高溫次高壓鍋爐,型號為WGZ35/5.3-3型。為解決環(huán)境污染,降低運行成本,提高鍋爐蒸發(fā)量,走資源綜合利用的道路。2009年公司對2#鍋爐進行循環(huán)流化床技術改造,該項目取得了國家和江西省節(jié)能技術改造財政獎勵實施計劃項目。要求改造之后,2#鍋爐出力由35T/H增加到45T/H,并具備燃燒摻有煤矸石、劣質無煙煤等低熱值煤種的燃燒能力。

2 鍋爐改造概述

本改造鍋爐在武漢鍋爐廠35T/H次高溫次高壓鍋爐的基礎上,結合濟南鍋爐集團優(yōu)化設計開發(fā)的煙煤的YG-40/3.82-M3型鍋爐和燃燒福建無煙煤YG-35/3.82-M10型,根據(jù)最新的循環(huán)流化床鍋爐的技術特點和鍋爐型式,根據(jù)煙煤的特點進行開發(fā)的高效、低污染45T/H循環(huán)流化床鍋爐。

本鍋爐的主要改造思路為:循環(huán)流化床鍋爐要求的高度較高,因此本鍋爐的鋼結構整體提高7.5米,利用原鍋爐的鋼結構進行加固和提高;利用原鍋爐的汽包,其余部分進行重新設計制造。鍋爐廠房加高3-4米。

本改造鍋爐采用了循環(huán)流化床燃燒方式,設計煤種為煙煤,可以燃用各類煙煤、貧煤,也可以燃用褐煤等低熱值燃料,燃燒效率達95%-99%。尤其可燃用含硫量較高的燃料,通過向爐內添加石灰石,能顯著降低二氧化硫的排放。同時由于鍋爐的燃燒溫度只有900℃左右,可以有效地控制NOx的排放。可降低硫化物對設備的腐蝕和NOx對環(huán)境的污染。它的爐灰由于活性好,可以做水泥等建筑材料的摻合料。

本改造鍋爐是一種自然循環(huán)的水管鍋爐,采用了兩個高溫旋風分離器,分離效率可達97-99.5%。爐膛采用膜式水冷壁結構,過熱器分高、低二級兩級過熱器,中間設噴水減溫器,尾部設三級省煤器和一、二次風空氣預熱器。

鍋爐按室外布置設計,雙層布置。運轉層標高為7米。鍋爐鋼架全部為金屬結構,地震烈度六度。

3 鍋爐主要技術經(jīng)濟指標和有關數(shù)據(jù)

額定蒸發(fā)量 45t/h

額定過熱蒸汽壓力 5.3MPa

額定過熱蒸汽溫度 485℃

給水溫度 104℃

一次風預熱溫度 150℃

二次風預熱溫度 150℃

排煙溫度 140℃

熱效率 85%

脫硫率 85%

燃料消耗量(QYdw=14211.47KJ/Kg) 10922.4Kg/h

燃料的顆粒度要求 ≤13mm

石灰石顆粒度要求 ≤2mm

鍋爐外形尺:寬度(包括平臺) 9940mm

深度(包括平臺) 14325mm

鍋筒中心線標高 26350mm

4 鍋爐主體設備特性表(見表1、表2)

5 鍋爐改造結構特點

5.1 鍋筒

本部分借用原鍋筒及鍋筒支座。鍋筒內徑為1508mm,壁厚70mm,筒體全長7650mm,筒身由19Mn6(P355GH)鋼板卷焊而成,封頭是用同種鋼板沖壓而成。

5.2 水冷系統(tǒng)

本部分全部重新設計制作。爐膛四周由膜式水冷壁組成,爐頂由前墻水冷壁管向后斜拉而成。為保護密相區(qū)的不冷鏡,管子表面敷一層澆注料起到衛(wèi)燃帶的作用和防止密相區(qū)高濃度灰的磨損。將密相區(qū)和稀相區(qū)的水冷壁過渡位置進行提高,同時四周水冷壁采用讓彎的辦法避免此位置處的磨損。

5.3 過熱器

本部分全部重新設計制作。本改造鍋爐過熱器采用懸吊式過熱器,分高溫過熱器和低溫過熱器兩級,均布置在旋風分離器之后的尾部豎井煙道內。低、高溫過熱器采用逆流布置,從低過出后來蒸汽進入減溫順,減溫器采用噴水式減溫,減溫幅度大,便于調節(jié)。

5.4 省煤器

本部分全部重新設計制作。本爐省器采用鋼管式省煤器,三級布置,均中Φ32*3的20G GB5310-1995無縫鋼管彎制的蛇形管組成,給水沿蛇形管自下而上,與煙氣成逆向流動。

5.5 空氣預熱器

本部分全部重新設計制作。本爐空氣預熱器為兩級布置管式空氣預熱器,上面一級為二次風空氣預熱器,下級為一次風空氣預熱器,空氣分別由一次風機和二次風機送入。

5.6 燃燒系統(tǒng)

本部優(yōu)發(fā)全部重新設計制作。燃燒系統(tǒng)是由爐膛、旋風分離器和返料器所組成,爐膛下部是密相料層,最底部是布風板,布風板截面3.95*1.58m,均布置了201個大風帽,經(jīng)過預熱器的一次空氣由風箱經(jīng)過這些風帽均勻進入爐膛。

6 運行中的問題及處理措施

由于是公司首臺35T/H煤粉爐改造成循環(huán)流化床鍋爐,加之受現(xiàn)場條件限制,安裝質量差,具有很多不確定因素,2#爐投入后曾一度運行不穩(wěn)定,進行過一次較大的停爐整改。

6.1 給煤機下煤不暢,實際燃煤顆粒少,水份高,造成落煤管經(jīng)常堵,經(jīng)常斷煤,致使床溫不穩(wěn)。有時煙氣反串,燒壞皮帶,甚至造成鍋爐熄火。后將螺旋給煤機更換為刮板式給煤機,較好地解決給煤不暢的問題。

6.2 安裝、施工質量差。爐膛煙氣出口、旋風分離器隔墻多次倒塌,造成旋風分離器小風帽內燒注料堵塞,造成停爐和不返料。爐膛、旋風分離器、風室燒注料脫落成嚴重漏風。后經(jīng)重新砌筑,嚴把質量關,之后徹底解決,運行三年沒有問題。

6.3 二次風管經(jīng)常堵塞。分析原因主要是開爐過程中,爐膛正壓使二次風管結焦。致使提負荷困難。處理方法就是每次停爐要及時清理,運行過程中控制爐膛負壓。

6.4 爐膛易結焦。開爐時500-600℃是要注意低溫結焦;1050℃要注意高溫結焦。正常運行時必須保持800-950℃之間。每次必須做流化點,運行時不得低于流化點。

7 結束語

2#爐具有燃料適應性廣、熱效率和環(huán)保效益好的優(yōu)點,該爐年利用煤矸石3萬噸左右,燃用熱值在12MJ/Kg左右的劣質煤出力穩(wěn)定,正常出力47T/H左右,達到了預期改造的目的,完全符全國家關于資源綜合利用的要求,享受國家優(yōu)惠政策,具有很好的發(fā)展前景。

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